于曉玲
(齊齊哈爾二機床(集團)有限責任公司設計研究院,黑龍江齊齊哈爾 161005)
隨著近些年軸承行業(yè)的迅猛發(fā)展,鋼球滾柱自動冷鐓機需求量逐漸增大。但是我國軸承制造行業(yè)的加工工藝仍比較落后,除少數(shù)廠家引進國外先進技術及設備外,其余的國產鋼球滾柱自動冷鐓機仍停留在上世紀50年代初的技術水平,生產率低,鋼球滾柱毛坯精度差,后續(xù)加工量大,所需設備多,滿足不了軸承行業(yè)日益發(fā)展的需求。因此大量的自動冷鐓機設計人員不斷地在精化原有老產品,致力于發(fā)展高效、高精度鋼球滾柱自動冷鐓設備,這是改善軸承滾動體加工工藝的捷徑之一,也是自動冷鐓機研究領域急待研究的重要課題。
沖頭控制機構直接影響冷擠壓制件質量,是鋼球滾柱自動冷鐓機的關鍵機構,直接影響機器性能,對此機構進行改進設計十分必要。
傳統(tǒng)的鋼球滾柱冷鐓機的沖頭控制機構見圖1。沖頭夾持器2用螺釘緊固在滑塊1上,其中裝有銅套3和鐓模座4,當滑塊1向前運動時,沖頭夾持器2一起向前運動,當陽模5與夾鉗送來的毛坯料接觸時與陰模一起頂住毛坯料,此時鐓模座4通過頂桿6壓縮彈簧。當彈簧被壓縮到預定的工作行程長度后,鐓模座4與擋鐵8接觸,開始鐓鍛。
這種結構的沖頭夾持器與滑塊一起運動,沖頭(鐓模座)受機床剛性及滑塊的運行精度的影響,導致制件精度低?;瑝K與床身導軌之間的間隙一般為0.1~0.2 mm,在連續(xù)運轉和鐓鍛過程中,由于滑塊受力和機床振動,滑塊在導軌間易出現(xiàn)擺動,使陰、陽模的對正無法保證,從而影響了制件精度。
改進后的沖頭控制機構見圖2。沖頭夾持器2用螺釘緊固在床身1上,鐓模座4在銅套3中滑動,支架6用螺釘緊固在滑塊9上,并與擺叉5鉸接。
當滑塊9向前運動時,帶動頂桿7推動鐓模座4向前運動,當陽模運行到設定的距陰?!癝”距離時,擺叉5上的滾子到凸輪板曲線的起點處,滑塊繼續(xù)向前,滾子在凸輪曲線上滾動,擺架反向擺動使鐓模座4保持靜止不動,頂桿7被壓縮、鐓模座4與鐓鍛導柱8接觸開始鐓鍛。當滑塊返回時,通過支架6擺叉5把鐓模座4拉回。
該新型沖頭控制機構由于沖頭夾持器固定在床身上,制件精度不受滑塊運動精度及滑塊導軌間隙的影響,滑塊最終只是給鐓模座施加力的作用。該控制機構的有益效果是陰、陽模的對正效果好,鋼球滾柱毛坯精度高,改善了機床的工作性能,便于控制。該結構安全可靠性高,具有很高的推廣價值。