何思立,申春龍
(1.廣東南方堿業(yè)股份有限公司,廣東 廣州 510760;2.上海市離心機械研究所有限公司,上海 200231)
白泥漿液是氨堿法純堿生產(chǎn)中的蒸餾廢液,其主要成分包括溶解的 NaCl、CaCl2、NH3·H2O,不溶性 成 分 CaO、CaCO3、Mg(OH)2、CaSO4及Ca(OH)2等;不溶含固量約10%。白泥漿液的特點是:氯離子含量較高(以干重計含量約10%)、腐蝕性強;不溶物顆粒細小,脫水難;pH值為10~12,堿性強;溫度較高,約為75±10℃。目前,白泥漿液大多在脫水后外運堆放或填埋,占用了大量的土地資源,容易造成二次污染,因此,將白泥資源化利用是堿廠的一項重要課題[1、2]。
自2003年以來,廣東南方堿業(yè)股份有限公司持續(xù)進行白泥資源化利用開發(fā)研究,先后開發(fā)了白泥干法脫硫技術(shù)、白泥生產(chǎn)高效鈣鎂復(fù)混肥技術(shù)和白泥濕法煙氣脫硫技術(shù)。其中,利用白泥脫除鍋爐煙氣二氧化硫并制取石膏的工業(yè)應(yīng)用取得了很大成功,并獲得了專利授權(quán)(專利號:ZL200810029591.X)。上述白泥開發(fā)應(yīng)用都要求先將白泥漿液作脫水處理。但傳統(tǒng)白泥脫水采用的板框壓濾機占地面積大、操作麻煩、維修不便,需要更先進的脫水設(shè)備替代。
臥螺離心機是依靠固液兩相的密度差,在離心力場的作用下,加快固相顆粒的沉降速度來實現(xiàn)固液分離,適合分離含固相物粒度大于5μm,密度大于1.05g/cm3的物料。臥螺離心機構(gòu)造見圖1。
離心機主要由轉(zhuǎn)鼓、螺旋、差速器組成,另外配套有主驅(qū)動電機、變頻器、外殼、底座、隔振器、監(jiān)控儀表等。待分離的物料通過進料管進入到螺旋和轉(zhuǎn)鼓之間的腔體,螺旋和轉(zhuǎn)鼓按照設(shè)定的速度高速旋轉(zhuǎn),物料在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁隨之旋轉(zhuǎn),物料內(nèi)所含的液體沿著轉(zhuǎn)鼓殼體形成同心液層,稱為液環(huán)層,物料內(nèi)所含的固體在離心力的作用下沉積到轉(zhuǎn)鼓壁上,再通過螺旋的差速運轉(zhuǎn)將固體干料推出轉(zhuǎn)鼓。差速器控制螺旋轉(zhuǎn)速比轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速多1~30r/min(可調(diào)),螺旋相當于一個在高速運轉(zhuǎn)中的推料器。轉(zhuǎn)鼓前方設(shè)計有一個錐段,保證了固相充滿出口端腔體,防止液相從固相出口流出。轉(zhuǎn)鼓的轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)鼓與螺旋的差速、轉(zhuǎn)鼓的長徑比是決定離心機分離效果的主要機械因素。
圖1 臥螺離心機構(gòu)造
1)采用大長徑比(L/D=4.0)、高轉(zhuǎn)速、小差速系統(tǒng)設(shè)計,物料在機內(nèi)的澄清及脫水停留時間長,分離因數(shù)高,螺旋對物料攪動小,污泥脫水效果好。
2)采用液壓差速器,輸出扭矩大,在轉(zhuǎn)鼓前端錐形段將固相雙向擠壓脫水,達到同樣脫水效果需要的轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速低;同時差速自動反饋調(diào)節(jié),推料功率自動補償;故離心機能耗較低。
3)差速自動反饋調(diào)節(jié)范圍大(1~30r/min);排出固渣后自動恢復(fù)初始差速,不易發(fā)生堵料情況;堵料故障排除時無需拆機,只要啟動螺旋就可自動排渣,清除積料。
4)為保證離心機壽命,與物料接觸部分均采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼316L+2205雙相不銹鋼制作;轉(zhuǎn)鼓排泥口:碳化鎢耐磨塊整體鑲嵌;罩殼材料:AISI304;機架材料:碳鋼防腐處理,底座配減振裝置。
5)主軸承采用進口SKF品牌,傳動帶采用進口日本三星品牌,變頻器采用ABB品牌。
步驟1 設(shè)定初始參數(shù):倉庫規(guī)模(Irack,J,K);貨位長(l)、寬(w)、高(h);貨物質(zhì)量Mi、出/入庫頻率Pi,i∈{1,2,,D},D為貨物數(shù)量;堆垛機水平方向、垂直方向運行速度分別為Vx,Vy;種群規(guī)模為N;算法迭代次數(shù)為T;最大遷入率為I;最大遷出率為E;最大突變率為mmax;PI算子涉及概率為Ppi。
6)機器裝有超載報警,自動反饋調(diào)節(jié)裝置,故障報警裝置及自動停機裝置。
7)液壓差速器采用瑞士Viscotherm產(chǎn)品,扭矩高、差速小,性能可靠。
單臺設(shè)備連續(xù)進料能力 70m3/h(含固量為10%)
待處理物料溫度 75±10℃
泥餅含水量 ≤50%(質(zhì)量比)
平均固相回收率 ≥98%
濾液水中懸浮物SS含量≤110mg/L
離心機運行時間 連續(xù)運行
絮凝劑(分子量800萬PAM)投加量 ≤1kg/tds(每噸干基固體)
臥螺離心機選型主要采用下述兩種方法:一是理論推算,二是根據(jù)現(xiàn)場移動車試驗的推算。理論推算進料量采用普遍公認的是“活塞式”(即Σ理論)理論,主要考量兩方面:
1)水力負荷:指單位時間內(nèi)離心機處理的進料量;
2)固體負荷:指單位時間內(nèi)離心機處理的排渣量;
當進料濃度較高時(超過1.5%時)主要的考慮因素為固體負荷;當進料濃度較低時(小于1.5%時)主要的考慮因素為水力負荷。
根據(jù)理論計算公式,結(jié)合設(shè)備使用經(jīng)驗,運算得出:
LW760×3040NY型臥螺離心機理論處理量Q=157m3/h,大于工藝指標要求的70m3/h;理論排查量G=22 259kg/h,大于工藝指標要求的19 600 kg/h。
故設(shè)計選擇LW760×3040NY型液壓差速臥螺離心機。
圖2 白泥漿液脫水系統(tǒng)簡圖
表1 運行數(shù)據(jù)表
圖3 脫水分離效果
(1)離心機處理量平均約71m3/h,固相含固率平均值約50.6%,液相SS約97mg/L,藥耗平均約0.72kg/t絕干泥,運行數(shù)據(jù)達到且略優(yōu)于設(shè)計要求。另外,PAM藥劑品質(zhì)對藥耗具有重大影響,也應(yīng)當引起關(guān)注。
(2)與板框壓濾機相比較,臥螺離心機系統(tǒng)具有占地小、操作自動化程度高、維護成本低、生產(chǎn)車間工作環(huán)境干凈整潔等優(yōu)勢。盡管臥螺離心機系統(tǒng)電耗高于板框壓濾機,但綜合運行成本比板框機低,有較好的經(jīng)濟性。
(3)運行中也出現(xiàn)過偶爾堵料、進料管耐腐蝕不夠、排渣口磨損嚴重等現(xiàn)象,通過整改,出現(xiàn)問題均得到解決。
總之,采用液壓差速臥螺離心機對堿廠白泥漿液進行脫水,技術(shù)上先進可靠,生產(chǎn)自動化程度高,能夠改善生產(chǎn)現(xiàn)場,有較好的經(jīng)濟效果,值得大力推廣。
[1] 匡少平,張朝杰,等.堿廠白泥的資源化綜合利用技術(shù)[J].中國資源綜合利用,2006(3)
[2] 徐麗君,于廷芳,等.我國制堿白泥綜合利用技術(shù)研究與開發(fā)[J].海洋科學,1998(3)
[3] 姚斌,師洪波,袁泉.臥螺離心機設(shè)計選型中應(yīng)注意的幾個問題[J].過濾與分離,2007(3)