杜以軍
(中鐵二十二局 第二工程有限公司,北京 100041)
SVM1000型鋪軌機組改進方案及施工應(yīng)用
杜以軍
(中鐵二十二局 第二工程有限公司,北京 100041)
引進的SVM1000型鋪軌機組采用的是單根軌枕鋪設(shè)法,使用過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計不完善,導(dǎo)致鋪軌效率較低。通過改進主機布枕裝置,加大了扣件安裝的工作空間,新增一臺國產(chǎn)軌枕搬運龍門吊,穿軌槽改造成喇叭口的穿軌框,自主研發(fā)的鋼軌接頭對位器,能夠快速把鋼軌接頭準(zhǔn)確對位,提高了鋪軌效率。
SVM1000型鋪軌機組 改進方案 施工應(yīng)用
2002年引進我國的SVM1000型鋪軌機組由奧地利普拉塞陶伊爾公司制造,該機組是“單根軌枕鋪設(shè)法”類型中最具有代表性的機型,可以說其代表著當(dāng)時鋪軌設(shè)備的最高水平。設(shè)備引進后先后在浙贛、石太、海南等項目進行過無縫線路鋪設(shè)施工,由于受國外設(shè)計理念及當(dāng)時國內(nèi)施工現(xiàn)場條件限制,該套設(shè)備始終沒有達(dá)到理想工作狀態(tài),設(shè)備整體效能劣于國內(nèi)同類產(chǎn)品,一些弊端已經(jīng)嚴(yán)重影響了鋪軌工作效率,無法滿足鋪軌施工需要。
2010年中鐵二十二局集團承擔(dān)了湘桂鐵路460 km的鐵路鋪軌任務(wù),為適應(yīng)現(xiàn)場施工需要,提高鋪軌效率,對國外引進的SVM1000型鋪軌機組整體性能分析,結(jié)合現(xiàn)場的實際情況,對該機組進行了改進,最后取得了良好效果。
SVM 1000型鋪軌機組由一臺拖拉機、布枕機、軌枕運輸列車及一臺或多臺在軌枕運輸車上開行的龍門吊(簡稱軌枕搬運車)等裝置組成(見圖1)。拖拉機(一般采用大功率履帶推土機)用于長鋼軌的拖拉;布枕機上設(shè)有軌枕傳送系統(tǒng)、軌枕布設(shè)機構(gòu)和長鋼軌收攏機構(gòu),完成長鋼軌的鋪設(shè)和長鋼軌的收攏就位;枕軌運輸列車用于裝運鋼軌和軌枕:龍門吊用于將枕軌運輸列車上的軌枕成組轉(zhuǎn)運到布枕機的軌枕傳送系統(tǒng)。
圖1 SVM1000型鋪軌機組的組成示意
SVM1000鋪軌作業(yè)方法是單根軌枕連續(xù)鋪設(shè)法,整臺鋪軌車前端支撐在一臺可自行行駛的履帶車上,不需要在鐵路軌道上行走,在鋪軌機前端設(shè)置一臺履帶式拖拉機,用履帶式拖拉機在路基上行走。在運輸時,液壓機構(gòu)將履帶式拖拉機吊起,前端轉(zhuǎn)向架落在軌道上,后端座落在軌行車架上,軌枕由門式吊機在存放平臺與軌枕車之間穿梭輸送,存放平臺上的軌枕可通過傳送鏈運至軌枕鋪放機構(gòu),并由該機構(gòu)按準(zhǔn)確的枕距、位置及方向自動鋪放軌枕。SVM1000的作業(yè)效率主要取決于鋪設(shè)物料的運輸工具數(shù)量、運輸距離、運輸調(diào)度等因素。正常情況每班(12 h)可鋪軌1 000 m。
①由拖拉機預(yù)先從SVM1000型鋪軌車前端將長鋼軌拖出,并按約3 m的軌距將長鋼軌拖放于線路兩側(cè);②由SVM1000型鋪軌車中部的軌枕鋪放機構(gòu)鋪放軌枕;③由SVM1000型鋪軌車后部的液壓滾輪夾鉗將放置在線路兩側(cè)的長鋼軌收放到軌枕上軌槽內(nèi);④安裝鋼軌扣件,并予以緊固。整個軌道鋪設(shè)過程基本上可實現(xiàn)流水作業(yè)。
1)SVM1000型鋪軌機組采用的是垂直向下傳遞軌枕布枕機構(gòu)(見圖2),這種布枕形式能夠很好地保證軌枕的正確布設(shè),軌枕的間距和傾斜度滿足質(zhì)量要求,但前提是必需對已碾壓成型的碎石道床拉出約寬1.2 m、深7.0 cm鋪軌槽,在抽出布枕鉤時不至于摩擦或拖動軌枕,保證軌枕靜止不動,從而保證軌枕位置的準(zhǔn)確性,而實際施工時經(jīng)常會出現(xiàn)拉槽不到位,布枕鉤在落枕時還會刮碰道砟,道砟面稍有不平就會導(dǎo)致軌枕一端落地而另一端被主機帶動造成軌枕傾斜或間距不準(zhǔn),原主機又未配置機械勻枕裝置,后續(xù)人工方枕工作量很大。另外,我國鐵路客運專線道床施工要求采用機械攤鋪碾壓法成型,對平整度和壓實度要求較嚴(yán)格,中間拉槽會破壞道床的平整度和壓實度,嚴(yán)重影響鋪軌質(zhì)量。
圖2 布枕原理示意
2)原機組鋪設(shè)機收軌夾鉗與后轉(zhuǎn)向架間距離較短,僅有1.5 m左右,扣件安裝空間狹小,撬棍、扳手等工具無空間使用,上扣件較為困難,而且主機行進鋪軌時容易擠傷扣件工作人員的手、腳。
3)原機組軌枕搬運車只有一臺,搬運軌枕速度與主機鋪軌速度不匹配,當(dāng)搬運軌枕距離>200 m時會出現(xiàn)停機待枕現(xiàn)象,嚴(yán)重影響鋪軌效率,國產(chǎn)TCM60鋪軌機組布枕速度與SVM1000型鋪軌機組相同,但中間不存在主機等待龍門吊運送軌枕時間,以2 km為施工單位計算可以節(jié)省8~9 h時間。
4)原主機拖軌系統(tǒng)存在出軌動力裝置動力不足,出軌位置過高,翻軌幾率較高及出軌時通過穿軌槽過程中摩擦阻力較大等問題。
5)原機組電氣和液壓元件均為國外生產(chǎn),國內(nèi)無專業(yè)廠家維修人員,而原廠定貨周期長達(dá)3~4月,而且部分原件編號已有改變難以找到準(zhǔn)確的產(chǎn)品信息,加之原件價格較昂貴、儲備備件代價較高,常常會因為一個元件損壞,造成鋪軌停工幾個月。
6)原主機控制程序按鋪設(shè)300 m長軌編制,不能鋪設(shè)500 m長軌。
7)原龍門吊智能控制較差,缺少掉道感應(yīng)自動停車系統(tǒng),安全隱患大。
通過對設(shè)備弊端的分析,結(jié)合國內(nèi)同類設(shè)備施工過程中存在的各類問題,制定出以下升級改造方案。
1)改進主機布枕裝置,將鋪設(shè)鉤整體縮短,油缸行程變小5 cm,這樣就不需要對道床進行拉槽處理也可進行布枕,同時增加自動勻枕裝置,保證軌枕布設(shè)的精度。
2)增加扣件安裝平板,加大了扣件安裝的工作空間,使扣件安裝人員可以直立安裝扣件,并可使用電動工具,即提高了工作效率,又確保了人身安全。
3)新增一臺國產(chǎn)軌枕搬運龍門吊,縮短軌枕搬運距離,提高鋪軌工作效率。同時將原龍門吊整個控制電路改為國產(chǎn)化,用國產(chǎn)集成塊或應(yīng)用廣泛的集成板代替原來原件,便于維修及使用。將龍門吊走形部分改裝為國產(chǎn)構(gòu)造,即將鏈條傳動改為齒輪傳動,增加系統(tǒng)的穩(wěn)定性;將走行馬達(dá)同新購龍門吊改為一致型號,便于維修、購置及互換;將剎車閘瓦改進成混合閘瓦。
4)對原機穿軌槽改造成喇叭口的穿軌框,并降低高度,減小摩擦并避免發(fā)生鋼軌側(cè)翻的現(xiàn)象,主機前端增設(shè)液壓卷揚,動力來源于主機液壓系統(tǒng),兩端可同時抽軌。
5)對原軌枕搬運車液壓泵增加精濾器,安裝先進的走行制動和掉道感應(yīng)自動停車系統(tǒng),促使整機安全性能大幅提高。
6)對原主機控制程序升級,能夠操作鋪設(shè)500 m長軌。
7)原機組易損部件盡量用國產(chǎn)元件代替,便于維修和更換。
8)研發(fā)鋼軌接頭對位器(圖3),國內(nèi)外同類設(shè)備在鋼軌接頭對位工序均采用夾鉗,效率低。自主研發(fā)的鋼軌接頭對位器,能夠快速使鋼軌接頭準(zhǔn)確對位,提高了鋪軌效率。
圖3 自主研發(fā)的鋼軌接頭對位器
根據(jù)升級改造方案和鋪軌工期安排,設(shè)備升級改造于2011年2月開始前期技術(shù)準(zhǔn)備,同年6月開始陸續(xù)改造,9月份改造完成并試鋪,之后正式投入鋪軌施工,至2012年底總共完成鋪軌360 km,在設(shè)備使用和效益方面均取得了較好效果。
1)機組鋪軌效率大幅度提高,10 h內(nèi)可以完成1.5 km鋪軌,最高日鋪軌曾達(dá)到3.5 km,相比原機組提高了50%的鋪軌效率。
2)布枕工序無需對道床進行拉槽,原道床的平整度和壓實度未被破壞,保證了鋪軌質(zhì)量。由于布枕鉤提高后布枕間距和傾斜會出現(xiàn)一定的偏差,采用新增的自動勻枕裝置(圖4),仍能夠?qū)崿F(xiàn)精確布枕,枕間距90%以上滿足設(shè)計要求。
3)出軌軌跡線(圖5)降低后,沒有發(fā)生鋼軌側(cè)翻的現(xiàn)象。
圖4 新增的布枕機構(gòu)
圖5 降低后的出軌軌跡線
4)在扣件安裝平板車內(nèi)(圖6),施工人員可以站立,使用電動扳手?jǐn)Q緊軌枕扣件螺絲,且空間加大后,人員安全得到保證。
5)新增一臺軌枕搬運車(圖7)后,不僅提高了單班工效,而且一旦一臺出現(xiàn)故障后,另一臺也可以維持繼續(xù)鋪軌,不至于全部停工。
圖6 新增的扣件安裝平板車
圖7 新增的軌枕搬運車
6)取得較好的經(jīng)濟效益和社會效益。本次升級改造費共計430萬元,若新購類似型號設(shè)備需1 700萬元,若租用類似型號設(shè)備每公里租金約5萬元,鋪設(shè)360 km線路需1 800萬元,相比之下可以節(jié)約資金超過1 000萬元,并且該設(shè)備可以繼續(xù)在其它類似鋪軌項目發(fā)揮作用,還會創(chuàng)造更多經(jīng)濟效益。在設(shè)備升級改造改造過程中鍛煉了技術(shù)和操作人員,取得多項技術(shù)成果,社會效益顯著。
總體上講,本次對SVM1000型鋪軌機組升級改造是成功的,但在使用過程中也發(fā)現(xiàn)了一些不足。例如,由于主機動力不足。每次只能裝運軌料1.5 km,影響了鋪軌進度,如果再增加一臺輔助動力車,則每次就可裝運軌料2.0 km,鋪軌效率可以提高30%左右。
SVM1000型鋪軌機組升級改造是在良好的制造質(zhì)量基礎(chǔ)上、緊密結(jié)合施工實際情況進行的,通過改進功能,增加部分設(shè)施,大幅度提高了整機工作效率。升級改造后的SVM1000型鋪軌機組硬件配置和制造質(zhì)量與國外的TCM60型鋪軌機相當(dāng),優(yōu)于國內(nèi)CPG500型鋪軌機,鋪軌效率與國內(nèi)CPG500型鋪軌機相當(dāng),優(yōu)于國外TCM60型鋪軌機,因此與同類型的設(shè)備相比,具有獨特的優(yōu)勢,必將在鐵路建設(shè)中發(fā)揮重要作用。
[1]郝銀根.單枕連續(xù)鋪設(shè)單元軌節(jié)的施工技術(shù)[J].鐵道建筑,2004(9):57-58.
U215.5+52
B
10.3969/j.issn.1003-1995.2013.09.35
1003-1995(2013)09-0111-03
2013-02-15;
2013-06-20
杜以軍(1970— ),男,山東滕州人,高級工程師。
(責(zé)任審編 王 紅)