嚴遠忠,湛 菁
(中南大學冶金與環(huán)境學院,湖南長沙 410083)
在濕法煉鋅工藝過程中,浸出階段通常需要加入錳粉(主要含MnO2),用于將二價鐵離子氧化成三價鐵,在控制pH值在5.0~5.2左右的情況下,三價鐵發(fā)生水解沉淀,其它雜質(zhì)如砷、銻、鍺等將一同被吸附除去。錳元素會以Mn2+的離子形式存在在生產(chǎn)系統(tǒng),同時在鋅電積反應過程中,一部分Mn2+在陽極反應區(qū)域形成固體的MnO2附著在陽極板表面,起到了保護陽極,延長陽極板使用壽命的作用,對降低析出鋅含鉛、提高產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)揮著重要作用,一部分形成陽極泥沉淀在電積槽子底部,需要通過定期掏槽作業(yè)除去。
但是,如果生產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)錳離子濃度過低,不僅會影響沉鐵效果,而且會加重電積過程中的陽極腐蝕程度。而如果錳離子濃度過高則會導致陽極泥析出量增大,電積溶液粘度增加,電積過程中的槽電壓升高,電流效率下降等情況的發(fā)生,直接使得直流電單耗升高,增加了生產(chǎn)成本,影響了經(jīng)濟效益。
本文結(jié)合生產(chǎn)實踐,對錳離子在濕法煉鋅生產(chǎn)中的作用以及對生產(chǎn)系統(tǒng)錳離子平衡控制管理進行分析探討。
由于硫酸鋅溶液中的鐵常以Fe2(SO4)3形式存在,它與陰極上已析出的鋅發(fā)生反應,使鋅溶解,并生成FeSO4。
生成的FeSO4又在陽極氧化區(qū)域生成Fe2(SO4)3。
這樣溶液中的鐵離子反復在陰陽極上還原氧化,降低了電流效率,造成電能的無效做功。因此,在中性浸出過程中,為除去多余的鐵離子,往往需要加入錳粉或陽極泥,其主要成分均為MnO2。在酸性條件下,MnO2作為氧化劑氧化Fe2+的主要化學反應式如下:
然后控制pH值在5.0~5.2左右,使Fe3+水解生成Fe(OH)3沉淀,同時,吸附砷、銻等雜質(zhì),并共同除去。
在鋅電積過程中,Mn2+在陽極區(qū)域會發(fā)生如下化學反應,其化學式為:
產(chǎn)生的固態(tài)MnO2一部分附著在陽極板表面上,與PbO2膜形成堅固的陽極保護層,使PbO2不易脫落,延長陽極使用壽命,同時也使得進入析出鋅的Pb含量減少,提高產(chǎn)品質(zhì)量,另外一部分則沉淀在電積槽底部,形成陽極泥。
在浸出過程中會發(fā)生下列反應:
同時根據(jù)式(4)可以知道當浸出過程中溶液中有大量的Fe2+存在,并且焙砂及煙塵中的不溶硫含量高時,會增加溶液中的錳離子濃度。在鋅電積過程中,高電流密度電積會降低析二氧化錳的電效,這樣錳離子的“開路”相對減少,相當于殘留在溶液中的錳離子相對增加。
錳離子濃度過高會使得陽極泥量增加,容易導致陰極產(chǎn)生接觸;并且由于陽極泥的增加,沉淀在槽底的陽極泥也會增加,不僅增加了掏槽的頻次,也增大了因陽極泥導致底部接觸的機率。
錳離子濃度過高會導致電流效率的下降:陰極附近高價錳的還原反應會導致電效的降低。錳離子一般不在陰極析出,不會影響析出鋅的物理質(zhì)量和化學質(zhì)量,但會在陰極和陽極之間進行氧化-還原反應,消耗電能降低電流效率。
溶液中的錳離子濃度高時,隨著錳離子濃度的增加,將會增大溶液的電阻;以及由于大量的二氧化錳吸附在陽極上,導致陽極板上的陽極泥電阻電壓降增加,從而導致槽電壓升高而增加直流電耗。
從2010年4月份開始,某公司鋅系統(tǒng)含錳量開始急劇上升,到2010年10月份達到最高值,其中Ⅰ系統(tǒng)平均值達到了12.26 g/L,Ⅱ系統(tǒng)平均值達到了11.93 g/L,而兩個系統(tǒng)錳含量的日最大值均超過了13 g/L。
在生產(chǎn)過程中,電積車間陽極泥含量增多,表現(xiàn)為平陽極作業(yè)強度增加,掏槽作業(yè)無法完成周期,電積槽底部大面積接觸。表1為該公司2010年鋅系統(tǒng)電積車間直流電單耗報表,從表1中可以看出當錳離子含量升高超過10 g/L,直流電單耗明顯上升。
通過對原始記錄的數(shù)據(jù)分析,系統(tǒng)含錳逐步上升的根本原因是錳的投入量大于“開路”量,主要表現(xiàn)在以下幾點:
1.沉鐵后液質(zhì)量不穩(wěn)定,造成錳粉使用量大增。中浸工序使用的沉鐵后液中Fe2+含量決定了MnO2的投入量,MnO2主要來自鋅電積過程中產(chǎn)生的陽極泥和鋅電積車間球磨工序添加的錳粉。若沉鐵作業(yè)操作不規(guī)范,沉鐵后液質(zhì)量不穩(wěn)定,則會影響錳粉用量的調(diào)整,最終造成實際投入量大增。
表1 2010年鋅系統(tǒng)錳離子含量與電耗對比表
2.系統(tǒng)中的錳元素主要是通過鋅電積過程的反應(7)以MnO2的形式或附著在不可溶陽極表面,或進入陽極泥中,同時通過平陽極作業(yè)及掏槽作業(yè)從系統(tǒng)開路。但是MnO2的產(chǎn)生速度是一定的,而且平陽極及掏槽作業(yè)在一定程度上會影響電積過程的正常反應。片面地提高平陽極數(shù)量及縮短掏槽周期,并不能有效地使錳得到開路。
3.根據(jù)式(4)及(10)可知,焙砂中的不溶硫含量的增加也導致了錳離子濃度的增加。
針對系統(tǒng)內(nèi)部錳含量過高的問題,應首先采取源頭上控制的措施,并加大開路力度,最后控制系統(tǒng)含錳,讓系統(tǒng)內(nèi)錳離子平衡在適合生產(chǎn)的范圍內(nèi)。
優(yōu)化鋅精礦礦源搭配,焙燒工序加強精細化操作,采取控制空氣比,提高爐內(nèi)溫度,穩(wěn)定物料在爐內(nèi)停留時間等措施,降低焙砂及煙塵中不溶硫的含量。采取措施前后焙砂和煙塵不溶硫含量對比見表2。
控制錳粉投入,提高沉鐵后液質(zhì)量的穩(wěn)定性,切實加強工藝管理,規(guī)范操作。首先,必須重點監(jiān)控沉鐵崗位的工藝指標,沉鐵后液Fe2+的含量控制在0.3 g/L以內(nèi),必要時要加入一定量的高錳酸鉀或錳粉。其次加強壓濾崗位的操作,提高壓濾液的質(zhì)量,要求壓濾液清亮。然后,對富集中上清增加絮凝劑加強澄清作用,保證pH值穩(wěn)定。最后,要靈活調(diào)整鋅電積車間球磨工序的錳粉加入量,盡可能延長氧化反應時間。采取措施前后沉鐵后液質(zhì)量對比見表3。
表2 措施采取前后焙砂與煙塵不溶硫含量對比%
表3 措施采取前后沉鐵后液質(zhì)量對比g/L
在保證中浸工序MnO2使用量的情況下,利用原有錳礦漿管道將電積車間產(chǎn)生的陽極泥輸送至浸濾工段,利用該工段空余的壓濾機對陽極泥進行壓濾,壓濾后的濾餅送至鉛冶煉工序處理,同時加強電積車間平陽極作業(yè),提高MnO2的開路量。
利用氧氣氧化替代MnO2氧化Fe2+,可以從根本上解決系統(tǒng)錳離子含量過高的問題。具體化學反應式如下:
該公司2010年11月份開始在鋅Ⅱ系統(tǒng)中浸工序氧化槽增加了氧氣氧化設備,從目前的實施效果看,氧氣氧化能有效替代MnO2的氧化作用,減少了錳粉投入量的50%。
經(jīng)過上述措施后,系統(tǒng)錳離子含量得到了有效的控制,重新達到了平衡,直流電單耗也得到了明顯的下降,取得了較好的經(jīng)濟效益。2011年措施采取后錳離子含量與直流電單耗的對比見表4。
表4 2011年鋅系統(tǒng)錳離子含量與電耗對比
錳離子對鋅電積生產(chǎn)是一種有益的元素,但含量過高會帶來很多負面的問題,因此,控制系統(tǒng)錳離子的平衡是濕法煉鋅的一項重要的工作。結(jié)合生產(chǎn)實踐,錳離子的控制必須站在平衡的角度考慮,采取多項措施,可以取得良好的效果。
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