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    185 MN油壓機缸體鍛件內部質量分析

    2012-09-25 08:46:08劉鐵山宋亞虎郭亞森孫勝偉周維興劉秋堂
    大型鑄鍛件 2012年2期
    關鍵詞:油壓機鋼錠冒口

    劉鐵山 宋亞虎 郭亞森 孫勝偉 周維興 劉秋堂

    (中信重工機械股份有限公司計量檢測中心,河南471039)

    我公司用材質28NiCrMoV8-5的125 t鋼錠生產185 MN油壓機上的缸體鍛件。為了解和掌握大型鋼錠及鍛件內部的冶金質量及鍛造工藝的執(zhí)行情況,同時為以后生產更大等級的鋼錠和鍛件積累經驗和數據,特將185 MN油壓機缸體鍛件中間沖脫部分進行解剖,分別進行低倍試驗、化學成分分析、夾雜物檢驗、金相組織分析。

    1 生產工藝簡介

    1.1 冶煉及澆注

    使用30 t電爐和80 t電爐進行初煉鋼水共132 t,合成一包,用150 t鋼包精煉爐盛裝,分別進行精煉處理和真空碳脫氧處理,最后通過80 t中間包進行真空澆注,鋼水成分的技術要求如表1所示。

    1.2 鍛造及鍛后熱處理

    鋼錠經過84 MN水壓機鍛造,首先進行鐓粗H=1 730 mm,?2 650 mm,用1 500 mm寬砧進行WHF法拔方口1 660 mm×L,參數見表2。滾圓?1 740 mm×L,下料?1 740 mm×3 650 mm,鐓粗H=1 800 mm,?2460 mm,沖孔?800 mm,最后把沖脫部分進行正火(空冷)處理。

    表1 化學成分(質量分數,%)Table 1 Chemical composition(mass fraction, %)

    表2 WHF法拔方口參數Table 2 Technological parameter by WHF

    2 解剖試驗

    2.1 低倍試驗

    在鍛件圓柱形的沖脫部分自直徑處用刨床取下長×寬×厚為2 200 mm×460 mm×20 mm的完整大鋼板,然后將其分割成8塊低倍試片。我們把這8塊低倍試片分別進行磨削,使表面粗糙度Ra達到0.8 μm~1.25 μm(光潔度▽7),然后進行熱酸洗。熱酸洗之后用數碼相機進行照相,最后在電腦上對圖片進行拼接,拼接圖片如圖1所示。試片上端是冒口端,下端是水口端。熱酸洗后的試片腐蝕的深淺不一,但未對觀察造成影響,經過以上程序后,可以觀察得到如下結果:

    (1)在低倍試片上,未發(fā)現肉眼可見的夾雜、縮孔、白點、裂紋等不允許存在的缺陷。

    (2)鍛造后,沖脫部分上端仍保留鋼錠中冒口端V型偏析帶。

    圖1 低倍試片整體拼接圖Figure 1 Whole splicing diagram of test piece for macrography

    (3)沖脫部分下端有樹枝晶存在,并伴隨有一般疏松。

    (4)沖脫部分未發(fā)現柱狀晶,大都為等軸晶。

    2.2 化學成分

    我們從沖脫的鍛件中選定了91個點,進行各種化學成分分析。這91個點遍布從中心到邊緣,從水口端到冒口端的各個部位,各點位置及編號見圖2所示。分析結果見表3~表9。

    根據分析結果,我們可以得出如下結論:

    (1)各種元素在鋼錠冒口端(上部)含量均較水口端(下部)要高。且大多數元素的含量在E行附近處達到峰值。

    (2)整體偏析嚴重的元素有C和S;小區(qū)域局部偏析嚴重的元素有Cr、Ni和P;基本不偏析的元素有Mo和V。

    圖2 取樣位置及其編號Figure 2 Sampling location and number

    表3 C元素在整個截面上的分布(質量分數,%)Table 3 Distribution of C content(mass fraction, %)

    表4 S元素在整個截面上的分布(質量分數,%)Table 4 Distribution of S content(mass fraction, %)

    表5 P元素在整個截面上的分布(質量分數,%)Table 5 Distribution of P content(mass fraction, %)

    表6 Cr元素在整個截面上的分布(質量分數,%)Table 6 Distribution of Cr content(mass fraction, %)

    表7 Ni元素在整個截面上的分布(質量分數,%)Table 7 Distribution of Ni content(mass fraction, %)

    2.3 非金屬夾雜物

    將所取的91個試樣制備后,在100倍的金相顯微鏡下進行觀察,了解夾雜物的分布情況并進行定性、定量分析。過去有不少軸類和其他大型鍛件的毛坯粗探傷時,會發(fā)現有大量的夾雜物超標,造成鍛件不合格報廢,因此,我們對缸體鍛件沖脫部分的夾雜分布及其性質進行全面細致的分析。

    表8 Mo元素在整個截面上的分布(質量分數,%)Table 8 Distribution of Mo content(mass fraction, %)

    表9 V元素在整個截面上的分布(質量分數,%)Table 9 Distribution of V content(mass fraction, %)

    我們首先對每個試樣上的夾雜物進行定性、定量分析,然后按照GB/T 10561—2005《鋼中非金屬夾雜物含量的測定-標準評級圖顯微檢驗法》進行評級,結果見表10。通過評級,我們可以歸納得出如下結論:

    (1)鋼錠中的非金屬夾雜物的類型主要有:A類(硫化物類)、B類(氧化物鋁類)、C類(硅酸鹽類)、D類(球狀氧化物類)。

    (2)鋼錠中某些部位有個別大的脆性夾雜物,其中最大的氧化物類夾雜物評2.5級,其它脆性夾雜物尺寸較小評0.5級,有少量的硅酸鹽類夾雜物,硫化物類夾雜較少。

    (3)氧化物類非金屬夾雜物主要集中在上部冒口部分,硅酸鹽類不變形夾雜物主要在鋼錠的下部水口部分。

    2.4 金相組織

    為了了解鍛件內部顯微組織情況,我們將制備好的試樣經4%硝酸酒精溶液腐蝕后,在100倍下進行觀察。觀察發(fā)現:組織為F+P,晶粒細小,中心區(qū)域組織相對均勻,沖脫鍛件邊緣有帶狀偏析。典型照片見圖3。

    表10 部分縱截面上夾雜物的評級結果Table 10 Inclusion evaluating results

    圖3 金相照片Figure 3 Microstructure photography

    3 結論

    通過對解剖試樣進行低倍試驗、化學成分分析、夾雜物檢驗和金相組織分析等試驗方法,初步得出以下結論。

    (1)整體偏析嚴重的元素有C和S;局部偏析嚴重的元素有Ni、Cr和P;基本不偏析的元素有Mo和V。

    (2)鍛件內部未發(fā)現肉眼可見的夾雜、縮孔、白點、裂紋等不允許存在的缺陷。但一些偏析帶在鍛件中的某些部位仍然存在。

    (3)鍛件內部組織致密,晶粒細小,夾雜物細小而分散。

    以上結論說明,該125 t大型鋼錠的冶金質量優(yōu)良,鍛造工藝合理,它為制造出高質量的185 MN油壓機缸體打下了良好的基礎。上述結論也說明了采用“EBT 初煉—LF精煉—VCD處理—VC真空澆注”的工藝方案可以生產出冶金質量優(yōu)良的大型鋼錠,這也為185 MN油壓機生產出高質量的鍛件奠定了基礎。

    [1] 徐彥和.大型鋼錠及鍛件的解剖.大型鑄鍛件,1982.

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