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      玻璃高精度切割機的運動控制設計

      2012-06-21 08:33:16黃海宏陳金長王鵬
      電氣傳動 2012年6期
      關鍵詞:臺達切刀輥道

      黃海宏,陳金長,王鵬

      (1.萍鄉(xiāng)浮法玻璃廠,江西 萍鄉(xiāng)337000;2.中達電通股份有限公司,江西 南昌330006;3.天津電氣傳動設計研究所,天津,300180)

      1 引言

      在玻璃行業(yè)高精度隨動橫切機是成品工段的核心設備,決定著玻璃生產的成品率以及合格率。現(xiàn)有國內高端玻璃生產線基本上都選用德國格林策巴赫 和意大利保泰羅等國外品牌的橫切機,與國內設備相比較其運動控制系統(tǒng)都是選用專業(yè)運動控制主機和高端伺服,其計算處理能力快、精度高、隨動跟蹤更實時,基本都支持其他品牌的在線檢測系統(tǒng)接口,實現(xiàn)在線優(yōu)化切割以及雙刀同動功能,但設備價格高、易用性差,且售后不方便,配件價格高昂且供貨周期長。而國內的品牌大多采用非專業(yè)運動控制配置,PLC語言命令執(zhí)行周期長、控制精度低、隨動性差,且基本上都只能完成單刀控制。為了提高設備性價比,又能達到進口品牌的控制精度,本文考慮采用全套臺達專業(yè)運動控制系統(tǒng)進行設計來完成控制要求。

      2 系統(tǒng)工藝流程和技術要求

      2.1 玻璃切割工藝流程

      玻璃生產線的原料經過熔化、成型、退火3套熱工工序,形成一條不間斷且寬度和厚度一定的整段玻璃帶進入成品工段輥道,完成切裁、橫向掰斷、掰邊、包裝幾套工序,成為成品玻璃。玻璃切割流程如圖1所示。

      整條玻璃帶從退火窯出來后,進入切裁區(qū)輥道,該輥道由同步電機或伺服電機傳動,在玻璃厚度和規(guī)格一定的情況下,轉速理論上是恒定的(但當出現(xiàn)輥道傳動皮帶拉長,機械連接間隙等原因時玻璃帶線速度是有波動的),橫切機與玻璃帶中心線垂直方向成7°角橫跨安裝于輥道上方,控制系統(tǒng)的測速光電編碼器安裝在橫切機上游的玻璃帶上,隨玻璃帶的移動而被動旋轉,用于測量玻璃帶速度及位移量。當切割系統(tǒng)啟動后,切刀按設定的切割長度L1循環(huán)地在玻璃帶上切割出刀線(圖1中的虛線所示),將玻璃分成等長的方塊,并且計算跟蹤刀線的位移,當刀線到達橫向掰斷輥時,掰斷氣缸動作將該輥道抬起,同時將玻璃掰斷,掰斷后的一片為半成品玻璃,這樣一片玻璃的橫切工序就完成了,并按以上流程循環(huán)動作。

      圖1 玻璃切割流程Fig.1 Glass cutting process

      2.2 橫切機結構原理

      如圖2所示,一個橫切機的機架上設計了上、下游2套切刀系統(tǒng),機械結構上彼此完全相同,相互獨立。

      圖2 機械結構圖Fig.2 Mechanical structure drawing

      以上游切刀為例介紹其動作原理,圖2中的切刀本體與同步皮帶相連接,同時固定在上、下兩條直線導軌上,能自由行走,安裝于機架上的伺服電機直接驅動主、副同步輪和同步皮帶做正、反轉運動,同時切刀本體隨同步帶在玻璃帶的橫向做來回直線運動。圖示切割運行方向時,切刀本體由氣缸驅動下落到玻璃表面,回刀方向運行時切刀上升離開玻璃表面50mm,切割距離由實際生產玻璃板寬度來設定。一套橫切系統(tǒng)的主梁上安裝上、下游2套切刀系統(tǒng),正常使用時相對獨立,當其中一套出現(xiàn)故障或需切板長小于單刀最小切割板長時,就需要雙刀配合運行。

      技術精度要求如下:切割板長重復精度L1為±1mm,最高切割速度為800mm/s;對角線誤差L2(垂直度)為±1.5mm,最大切割行程為4 200 mm,最小切割板長為800mm。

      3 電氣控制系統(tǒng)設計

      3.1 控制系統(tǒng)硬件配置及架構

      根據系統(tǒng)工藝流程的技術及精度要求和機械工藝特點,在PLC的選型上沒有選用一般普通內置脈沖功能的小型PLC,這種PLC即使利用中斷方式控制,因為受掃描周期的影響,CPU處理時間較長控制出現(xiàn)滯后產生誤差。此次選用的臺達DVP-20PM00D是一款專用運動控制型PLC,采用高速雙CPU結構形式,利用獨立CPU處理運動控制算法,可以很好地實現(xiàn)各種運動軌跡控制、高速抓取及比較輸出控制,直線/圓弧插補控制等;伺服驅動采用臺達ASDA-A2系列3.5kW智能驅動器和電機,具備電子凸輪E-CAM和CAPTRUE/COMPARE運動控制功能;人機界面選用臺達DOP10.4×2.5cm觸摸屏作為監(jiān)控單元。電氣系統(tǒng)控制架構圖如圖3所示。

      圖3 電氣控制系統(tǒng)架構圖Fig.3 Electrical control system architecture diagram

      本案的數據交換網絡由2個網絡組成,一個是為了滿足高速運動控制的需要,20PM與A2伺服驅動器之間構建的是CANopen網絡,其最快通訊速度達1Mb/s,用于20PM主站和伺服驅動器之間高速數據交換。另一個是20PM與HIM觸摸屏之間通過RS485進行通訊完成數據交換的。并且其他品牌的在線檢測優(yōu)化切割系統(tǒng)可通過20PM的COM1RS232接口進行數據交換,在線調整切長,與本系統(tǒng)一并完成玻璃在線檢測和優(yōu)化切割功能。

      3.2 運動控制的實現(xiàn)

      本系統(tǒng)運動控制流程如圖4所示,玻璃帶的線速度通過光電編碼器檢測并輸入20PM的輸入端,通過20PM的電子凸輪功能輸出2路同步脈沖信號分別給2個伺服驅動器,同時產生2路觸發(fā)輸出信號CLR0和CLR1作為控制同步信號,分別連接2個伺服驅動器的DI7口。接收到觸發(fā)信號后,再經過A2伺服控制器的電子凸輪控制功能輸出控制伺服電機,實現(xiàn)高精度的運動控制功能。

      PLC的電子凸輪為周期性凸輪系統(tǒng),主軸為實體軸,位置通過A0/B0,A1/B1獲取,軌跡資料(E-CAM Data)是利用 PM-SOFT 軟件的 CAM CHART功能建立。20PM電子凸輪曲線如圖5所示。

      圖4 運動控制流程圖Fig.4 Motion control flow graph

      圖5 20PM電子凸輪曲線Fig.5 20PM electronic cam curves

      玻璃切割長度的控制是利用20PM的FROM/TO指令設定/讀取CR#253控制高速比較和捕捉功能,對光電編碼器采集的脈沖進行計數,并與設定切割長度的寄存器值進行高速比較并通過CLR0和CLR1輸出觸發(fā)信號給伺服驅動器,本案利用D4002作為控制切割長度的寄存器,長度值通過觸摸屏修改D4000的數據,再進行單刀和雙刀切割控制的判斷,在單刀追切時,把B伺服關閉,切長參數D4002=D4000,高速捕捉和比較后控制A伺服啟動進行切割;雙刀追切的情況下,A,B伺服都開啟,切長參數D4002=D4000×2,但2個伺服首次啟動位置必須是A伺服啟動后B伺服默認在D4002值的一半(即切長D4000)時啟動,單刀切割長度為設置玻璃切長2倍。

      A2伺服驅動器的電子凸輪為非周期性凸輪系統(tǒng),主軸為實體軸,位置通過脈沖命令端PULSE/SIGN端獲取,軌跡資料(E-CAM Data)是利用ASDA-SOFT軟件的E-CAM編輯器建立的,如圖6所示E-CAM曲線,在落刀前完成加速過程,然后追蹤20PM發(fā)出的同步信號,玻璃帶速度與切刀速度嚴格成一個余弦的比例關系,保證玻璃切線垂直度。

      抬刀、落刀的位置是由伺服控制器的高速捕捉、比較功能(CAPTRUE/COMPARE)實現(xiàn)的,電機啟動后通過捕捉電機位置編碼器的反饋脈沖,并與設定值進行高速比較并通過驅動器的DO點輸出控制切刀電磁閥完成切刀的抬、落動作。

      所有切割、調整、維護參數以及伺服控制的部分參數都是通過HIM人機界面來完成的,此次選用的臺達DOP系列10.4×2.54cm觸摸屏,其編輯軟件SCREEN EDITOR界面友好,通過USB下載,程序修改、下裝速度快效率高。

      圖6 A2伺服驅動器電子凸輪曲線Fig.6 A2servo drive electronic cam curves

      4 方案實施效果

      通過實際生產驗證,該系統(tǒng)能達到控制精度要求,完全滿足生產需要。表1是實際使用精度誤差數據,并與國外及國內品牌進行了對比。

      表1 誤差對比Tab.1 Error comparison

      值得指出的是,國外品牌設備的機械部分間隙和配合也優(yōu)于國內設備,本案機械部分為自行設計,以上數據未除去機械間隙造成的誤差。

      5 結論

      從實施效果數據和實際使用情況分析,20PM和A2伺服的電子凸輪功能完全能滿足控制精度要求,該套臺達運動控制系統(tǒng)具有響應時間快、追切誤差小、通訊速度快、接口豐富等優(yōu)點,能與國外高端運動控制系統(tǒng)媲美。但價格比國外品牌的普通PLC控制系統(tǒng)還低,性價比很高,故該設計方案值得在玻璃切割設備制造行業(yè)進行推廣。

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