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      孔型軋制生產(chǎn)線中推床的PLC控制

      2012-06-21 08:33:16黃穎陳新奎季寶偉呂正南
      電氣傳動(dòng) 2012年6期
      關(guān)鍵詞:推板鋼坯孔型

      黃穎,陳新奎,季寶偉,呂正南

      (1.天津電氣傳動(dòng)設(shè)計(jì)研究所,天津300180;2.SEW-工業(yè)減速機(jī)(天津)有限公司,天津300457;3.揚(yáng)州誠德鋼管有限公司,江蘇 揚(yáng)州225200)

      孔型軋制工藝的特殊性(即將截面為方形的鋼坯料,軋制成截面為圓形并符合工藝要求尺寸)決定了推床是孔型軋制生產(chǎn)線中必不可少的組成部分??赡孳垯C(jī)的前后各設(shè)有一對(duì)推床,其基本功能是推動(dòng)鋼坯使其根據(jù)不同軋制規(guī)程需要對(duì)準(zhǔn)主機(jī)的不同孔型,并在軋制過程中保證坯料能順利通過軋機(jī),防止頂鋼現(xiàn)象。對(duì)于可逆孔型軋機(jī),在不同道次的軋制過程中,若方形鋼坯未能對(duì)準(zhǔn)要求的軋機(jī)過孔,將使得鋼坯截面形狀錯(cuò)誤,嚴(yán)重時(shí)導(dǎo)致鋼坯表面出現(xiàn)軋制產(chǎn)生的壓痕,最終導(dǎo)致鋼坯扭轉(zhuǎn)直至無法軋制。為保證鋼坯在軋制過程中每道次能經(jīng)過工藝要求的孔型軋制并且經(jīng)軋制的鋼坯截面形狀正確,需控制推床同步及推床電機(jī)力矩。采用以速度閉環(huán)加位置PID調(diào)節(jié)的控制方案來實(shí)現(xiàn)機(jī)前機(jī)后推床的同步功能;以電機(jī)力矩曲線控制方案實(shí)現(xiàn)推床矯直及正常送鋼功能。經(jīng)某圓鋼生產(chǎn)現(xiàn)場實(shí)際應(yīng)用,效果滿意。

      1 系統(tǒng)的基本構(gòu)成

      在孔型軋制生產(chǎn)線中,推床主要用于移動(dòng)軋件,使軋件對(duì)準(zhǔn)軋輥孔型并順利通過軋機(jī),也可對(duì)軋件進(jìn)行矯直。該現(xiàn)場推床設(shè)備機(jī)械布置如圖1所示。

      圖1 推床機(jī)械設(shè)備布置圖Fig.1 Layout of manipulator

      圖1中,可逆軋機(jī)的前后各設(shè)有一對(duì)推床,布置在輥道的兩側(cè),分別稱之為機(jī)前傳動(dòng)側(cè)推床、機(jī)前操作側(cè)推床,機(jī)后傳動(dòng)側(cè)推床、機(jī)后操作側(cè)推床。機(jī)前、機(jī)后分別由獨(dú)立的兩部分組成,每部分推床設(shè)備由電機(jī)、制動(dòng)器、同步裝置、減速機(jī)、傳動(dòng)絲桿絲母、推床導(dǎo)板、框架和導(dǎo)向裝置構(gòu)成。此現(xiàn)場應(yīng)用中每塊推板由機(jī)械同步的2臺(tái)電機(jī)驅(qū)動(dòng)。

      機(jī)械同步連接的2臺(tái)電機(jī)一臺(tái)安裝有絕對(duì)值型編碼器,另一臺(tái)安裝有增量式編碼器。推床是通過控制推床導(dǎo)板后連接的驅(qū)動(dòng)電機(jī)的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)來實(shí)現(xiàn)控制推板進(jìn)退直線方向運(yùn)動(dòng)的。

      圖2為該現(xiàn)場實(shí)際推床控制系統(tǒng)的PLC系統(tǒng)基本配置圖。

      圖2 推床控制系統(tǒng)PLC組成圖Fig.2 The composing of manipulator PLC control system

      圖2中,推床的電機(jī)驅(qū)動(dòng)部分采用德國西門子全數(shù)字調(diào)速裝置SIMOREG-6RA70。PLC控制部分采用西門子公司的S7-400控制器,執(zhí)行推床的速度給定、位置閉環(huán)以及同步控制運(yùn)算。

      S7-400控制器通過以太網(wǎng)與人機(jī)界面通訊,對(duì)推床數(shù)據(jù)進(jìn)行清零、校準(zhǔn)、顯示等操作??刂破魍ㄟ^PROFIBUS DP通訊協(xié)議與傳動(dòng)全數(shù)字裝置通訊,實(shí)現(xiàn)鋼坯矯直,固定鋼坯不產(chǎn)生扭轉(zhuǎn)等功能,完成控制系統(tǒng)邏輯運(yùn)算、機(jī)械設(shè)備保護(hù);現(xiàn)場主操作臺(tái)設(shè)有推板操作控制鈕,此操作臺(tái)也是通過PROFIBUS DP通訊協(xié)議與S7-400控制器通訊。

      S7-400控制器系統(tǒng)通過絕對(duì)值編碼器信號(hào)輸入模板,將推床電機(jī)后的絕對(duì)值式編碼器信號(hào)接入,經(jīng)運(yùn)算處理后可以用來檢測推板實(shí)際位置,并參與推床同步調(diào)節(jié)及人機(jī)界面交互;S7-400控制器系統(tǒng)通過開關(guān)量模板將機(jī)械保護(hù)限位等信號(hào)接入控制系統(tǒng),可控制推板的正常工作行程,防止推床超行程工作。

      2 控制方案

      推床在整個(gè)軋制過程中,盡管電機(jī)參數(shù),機(jī)械設(shè)備結(jié)構(gòu),編碼器類型均相同,全數(shù)字裝置的速度給定相同,但是在機(jī)前帶載機(jī)后不帶載的工況下,機(jī)前機(jī)后推床必將存在明顯不同步的現(xiàn)象,如果此時(shí)單側(cè)的機(jī)前推床和機(jī)后推床同步性能很差,將無法保證鋼坯能順利進(jìn)入軋機(jī),也能產(chǎn)生頂鋼現(xiàn)象;如推床在整個(gè)工作過程中無力矩控制極容易導(dǎo)致軋件產(chǎn)生扭轉(zhuǎn),也無法實(shí)現(xiàn)矯直功能,進(jìn)而直接影響整塊坯料軋制或成品質(zhì)量。

      2.1 推床同步控制方案

      根據(jù)推床同步控制系統(tǒng)的特點(diǎn),主要是保證機(jī)前機(jī)后推床的位置同步,現(xiàn)提出以機(jī)前推床位置值為基準(zhǔn),機(jī)后推床位置應(yīng)用PID調(diào)節(jié)器控制的策略。機(jī)后推床同步控制系統(tǒng)框圖如圖3所示。

      圖3 推床同步控制框圖Fig.3 Manipulator synchronization control block diagram

      圖3主要由4部分組成,其中Ⅰ為機(jī)后推床位置基準(zhǔn)設(shè)定環(huán)節(jié),Ⅱ?yàn)闄C(jī)后推床位置檢測環(huán)節(jié),Ⅲ為機(jī)后推床位置調(diào)節(jié)環(huán)節(jié),Ⅳ為機(jī)后推床控制對(duì)象環(huán)節(jié)。

      1)機(jī)后推床位置基準(zhǔn)設(shè)定環(huán)節(jié)Ⅰ。本環(huán)節(jié)中最終得出的結(jié)果值S1為機(jī)前推床的實(shí)際位置值。PLC控制器將機(jī)前推床絕對(duì)式編碼器數(shù)值N1經(jīng)函數(shù)變換器G進(jìn)行變換,通過清零校準(zhǔn)等處理得出推床實(shí)際位置值S1。

      2)機(jī)后推床位置檢測環(huán)節(jié)Ⅱ。本環(huán)節(jié)中最終得出的結(jié)果值S2為機(jī)后推床實(shí)際位置值。PLC控制器采用與處理機(jī)前推床編碼器相同的方式來處理機(jī)后推床絕對(duì)式編碼器讀數(shù),經(jīng)處理后的數(shù)據(jù)作為機(jī)后推床的實(shí)際位置值S2。

      3)機(jī)后推床位置調(diào)節(jié)環(huán)節(jié)Ⅲ。機(jī)前推床的基準(zhǔn)值S1與S2進(jìn)行比較。如果兩信號(hào)完全相等,即S1=S2,則ΔS=0,不需要進(jìn)行調(diào)節(jié)。否則,就用ΔS作為調(diào)節(jié)器的輸入信號(hào)。

      從整個(gè)系統(tǒng)的快速性方面來考慮,調(diào)節(jié)器需采用比例調(diào)節(jié);從系統(tǒng)的精度方面考慮,調(diào)節(jié)器需采用積分環(huán)節(jié),所以針對(duì)此系統(tǒng)特點(diǎn)選用了比例積分調(diào)節(jié)器。當(dāng)機(jī)前機(jī)后推床位置出現(xiàn)偏差時(shí),位置調(diào)節(jié)器輸出信號(hào)產(chǎn)生變化,輸出一個(gè)偏差信號(hào)v0,通過v0與機(jī)后推床實(shí)際速度給定量v1進(jìn)行綜合,用來改變機(jī)后推床的速度,最終消除機(jī)前機(jī)后位置差的產(chǎn)生。

      4)機(jī)后推床控制對(duì)象環(huán)節(jié)Ⅳ。推床位置變化是通過控制推床后電機(jī)速度變化實(shí)現(xiàn)的,速度給定公式如下:

      式中:v1為機(jī)前推床速度實(shí)際值;v2為機(jī)后推床速度給定;v0為PID控制器的輸出;ΔS為機(jī)前機(jī)后推床位置差。

      同步調(diào)節(jié)后實(shí)際工作波形如圖4所示。PLC控制器將速度給定值v2傳到速度控制裝置SC中,并且推床驅(qū)動(dòng)電機(jī)后所安裝的增量式編碼器信號(hào)直接輸入傳動(dòng)全數(shù)字裝置,從而實(shí)現(xiàn)電機(jī)速度的閉環(huán)控制。最終實(shí)現(xiàn)推床的位置同步功能。

      圖4 同步調(diào)節(jié)后實(shí)際工作波形Fig.4 Curves of the actual work after synchronization regulation

      2.2 推床力矩控制方案

      在孔型軋制的整個(gè)過程中,因?yàn)閾Q孔操作,矯直操作和軋件送入孔型都在機(jī)前操作,所以對(duì)于機(jī)前傳動(dòng)側(cè)推板和操作側(cè)推板在上述3種情況下所受到的力是不同的,因此要進(jìn)行推板電機(jī)力矩大小的控制。圖5為機(jī)前兩側(cè)推板電機(jī)力矩控制曲線。

      圖5 推床力矩控制曲線Fig.5 Manipulator torque control curves

      圖5中,M0為電機(jī)啟動(dòng)力矩,M1為帶載時(shí)允許最小力矩,M2為帶載時(shí)允許最大力矩,M3為矯直用電機(jī)力矩。設(shè)定推板從0到t1過程中推板空載運(yùn)行,電機(jī)力矩給定為t時(shí)推床電機(jī)啟動(dòng)力矩給定;當(dāng)t從t1到t2過程中,兩推板與鋼坯接觸,為了使鋼坯能向一側(cè)移動(dòng)對(duì)準(zhǔn)孔型,所以此時(shí)一側(cè)推床產(chǎn)生推力作用,另一側(cè)推床產(chǎn)生阻力作用,力矩給定按照曲線所示M=β(x)函數(shù)給定(即基于模糊控制的電機(jī)轉(zhuǎn)矩與推板受力的函數(shù)關(guān)系);當(dāng)t到達(dá)t2時(shí)認(rèn)為推床投入矯直功能,電機(jī)力矩給定為鋼坯矯直時(shí)所需的電機(jī)力矩給定。由上述分析可以看出選擇正確的力矩控制曲線也是推床控制的關(guān)鍵。

      3 提高控制系統(tǒng)精度的方法

      由上述論述可以看出,推板同步控制性能和電機(jī)力矩控制的好壞會(huì)直接影響現(xiàn)場軋制效果和成品合格率。保證推床同步控制的精度,主要依靠如下兩方面因素。

      1)絕對(duì)式編碼器的選擇。絕對(duì)式編碼器可產(chǎn)生一串?dāng)?shù)據(jù)鏈,為每個(gè)軸的位置提供獨(dú)一無二的編碼數(shù)字值。該應(yīng)用現(xiàn)場選擇了精度較高的絕對(duì)值式編碼器??墒箍刂破髦苯幼x到推床絲桿絕對(duì)位置值,經(jīng)函數(shù)運(yùn)算等處理后參與系統(tǒng)同步控制。

      2)推床同步調(diào)節(jié)器的設(shè)計(jì)。選用同步調(diào)節(jié)器的目的是使系統(tǒng)響應(yīng)時(shí)間短,精度高,所以如果正確選用了比例系數(shù)和積分時(shí)間,就能達(dá)到理想的效果。

      4 結(jié)論

      此推床控制系統(tǒng)方案已在項(xiàng)目中實(shí)際應(yīng)用,控制效果優(yōu)良。利用本方案后,推床的整個(gè)生產(chǎn)同步效果理想,系統(tǒng)整體響應(yīng)時(shí)間也達(dá)到軋鋼生產(chǎn)線自動(dòng)生產(chǎn)的工藝要求。

      本控制方案簡單、實(shí)用、可靠性高。該控制方案的成功應(yīng)用對(duì)軋鋼廠新建推床系統(tǒng)或舊設(shè)備改造,以及其他有類似機(jī)械設(shè)備控制系統(tǒng)的應(yīng)用,具有一定的參考價(jià)值。

      [1]丁修堏.軋制過程自動(dòng)化[M].第2版,北京:冶金工業(yè)出版社,2005.

      [2]李鳳仁,武玉新,于寶琦.推鋼機(jī)系統(tǒng)的同步控制[J].基礎(chǔ)自動(dòng)化,2001,8(2):22-25.

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