文/王國強(qiáng)
海域開采瓦斯抽放影響因素的分析與應(yīng)對
文/王國強(qiáng)
北皂煤礦是山東能源龍礦集團(tuán)的骨干礦井之一,典型的“三軟”煤層礦井,也是我國唯一實(shí)施海下采煤的礦井。2005年6月開始進(jìn)入海下采煤,由于地質(zhì)構(gòu)造、埋藏深度等因素的影響,海域擴(kuò)大區(qū)瓦斯涌出量相對較高,工作面絕對瓦斯最高可達(dá)到3.8m3/min,特別是綜放工作面上隅角瓦斯積聚問題比較突出。
雖然瓦斯涌出量尚未達(dá)到必須進(jìn)行抽放的下限值,為提高海域開采的安全保障程度,北皂煤礦主動實(shí)施瓦斯抽放,開展了“三軟”地層中低瓦斯含量煤層這一特殊條件下的瓦斯抽放實(shí)踐。
1.典型的“三軟”煤層
以海域擴(kuò)大區(qū)煤2為例,煤層及頂、底板單軸抗壓強(qiáng)度在7~10.5MPa之間,且直接底板為灰白色粘土巖,極易風(fēng)化且遇水膨脹。“三軟”煤層的性質(zhì)決定了現(xiàn)場存在圍巖壓力顯現(xiàn)明顯、巷道容易變形和內(nèi)收,采煤面采動動壓的影響范圍廣、時間長,采空區(qū)隨回采隨冒落等特點(diǎn)。
2.煤層瓦斯含量低
根據(jù)撫順煤科分院在海域擴(kuò)大區(qū)所做的煤層瓦斯含量測定,煤層瓦斯含量最高為1.87m2/t。
1.隅角短距離鉆孔抽放
該方式是高位鉆孔原理的延伸,其方案原理為:軟巖地層采空區(qū)頂板垮落快,工作面端頭及以外段受采動壓力影響,頂板提前受到破壞并產(chǎn)生大量裂縫、裂隙。在工作面風(fēng)流的作用下,采空區(qū)的瓦斯必然在端頭附近的頂板縫隙中集中積存,通過施工鉆孔至工作面頂板,抽出縫隙中的瓦斯,即可有效降低工作面的瓦斯涌出量。
具體方案為:在工作面端頭位置,沿運(yùn)輸巷順槽的兩端頭支架之間,自切頂線至工作面煤壁,等間距在頂板布置鉆孔,下設(shè)頂端帶尖、前端布置小孔的1吋插管,通過插管抽出頂板縫隙中的瓦斯,鉆孔間距布置1.2~2m,鉆孔深度5m。
2.瓦斯抽放的效果
正常狀況下,隅角鉆孔抽放的瓦斯流量約為10m3/min,抽放瓦斯?jié)舛榷嘣?0%以上,H2102面生產(chǎn)期間,瓦斯絕對涌出量平均值為3.67 m3/min,其中風(fēng)排瓦斯量1.73m3/min,抽放瓦斯量1.94 m3/ min,工作面瓦斯抽放率52.8%,最高時可達(dá)到65.11%。在海域擴(kuò)大區(qū)后續(xù)的H2108面、H2105面抽放效果均比較突出。
1.抽放系統(tǒng)自身問題對抽放效果的影響
(1)抽放軟管質(zhì)量的影響。因空間限制,運(yùn)輸巷出口向外及整個轉(zhuǎn)載機(jī)段的抽放管路必須采用軟管(膠管),在長期的抽放負(fù)壓影響下,膠管內(nèi)層會與骨架層剝離(俗稱“兩層皮”),而且隨剝離范圍擴(kuò)大,剝離的內(nèi)層在負(fù)壓作用下將逐漸堵塞膠管內(nèi)腔,造成管路阻力過大,抽放流量大大降低。
解決辦法:一是盡可能減少軟管段長度;二是采用性能較好的高壓膠管降低故障頻率,忌用埋線膠管;三是應(yīng)定期對管路進(jìn)行檢查,“兩層皮”段一般有較大的響聲,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即更換。
(2)抽放管路阻力大。海域工作面推進(jìn)度多在1200m以上,決定了順槽抽放管路的長度在千米以上,在H2102面采用了6寸PE管作抽放管路,沿程阻力損失仍然較大,并導(dǎo)致抽放流量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于泵站額定流量。
經(jīng)管路阻力測定試驗(yàn),在工作面出口處斷開瓦斯抽放管路時,抽放負(fù)壓為60Kpa,而正常抽放期間總負(fù)壓約在75~80Kpa之間,因沿程阻力損失太大,實(shí)際作用在鉆孔上的抽放負(fù)壓較低,影響了瓦斯抽放流量。今后工作面瓦斯抽放設(shè)計(jì)要盡量采用大直徑管路,并減少管路長度,以降低阻力提高抽放量。
2.頂?shù)装孱愑绊懸蛩?/p>
(1)周期來壓的影響。周期來壓期間,工作面中上部煤層頂板破碎,有時出現(xiàn)裂縫,裂縫內(nèi)瓦斯?jié)舛瓤蛇_(dá)到30%以上,造成面前瓦斯涌出量增加,工作面風(fēng)流中瓦斯排出量大,降低了抽放效果。
解決辦法:一是接設(shè)抽放支管對瓦斯?jié)舛雀叩牧芽p、空洞進(jìn)行抽放;二是對瓦斯?jié)舛容^高的局部點(diǎn)可用壓風(fēng)釋稀的辦法防止瓦斯積聚。
(2)管路雜物或矸石可造成管路堵塞。雜物或矸石主要來源于鉆孔抽放,隅角前拉端頭支架時,端頭架上方的頂板移動,產(chǎn)生的矸石碎粒在負(fù)壓作用下經(jīng)插管吸到抽放管路,造成管路堵塞。
考慮到管路一旦被堵塞后再清理非常麻煩,現(xiàn)場應(yīng)采取安設(shè)清除雜物裝置的辦法提前預(yù)防。除雜物裝置可自行制作,并直接與集氣通(圖1中虛線部分)相連接。除雜物裝置主要由四個部分組成(圖1中實(shí)線部分):主體可用¢150mm無縫鋼管制作,上端連接部可用¢ 75mm或¢50mm無縫鋼管制作;在A點(diǎn)處設(shè)置閥門;在B點(diǎn)處設(shè)置過濾網(wǎng),B點(diǎn)距集氣通上沿應(yīng)不小于20cm;在C點(diǎn)處設(shè)置活板以釋放雜物。
(3)端頭支架及1#、2#支架前漏頂對抽放的影響。海域工作面出口拐角處的煤壁松軟、破碎,工作面生產(chǎn)期間1#架前方煤壁經(jīng)常出現(xiàn)大面積片幫,最大時出現(xiàn)長×寬× 高=2×1×1m的孔洞,使1#架前處于無支護(hù)狀態(tài)。一旦該區(qū)域漏頂,往往溝通采空區(qū),采空區(qū)瓦斯經(jīng)漏頂空洞串入工作面運(yùn)輸巷,抽放效果將大大降低,采取在冒落空洞內(nèi)臨時下設(shè)抽放插管,封堵漏頂空洞外口后進(jìn)行抽放的措施,可較好的解決此問題。
(4)隅角頂板狀態(tài)影響。由于隅角鉆孔抽放的插管終孔位置在兩個端頭架之間,頂板對插管影響主要有兩點(diǎn):一是如果工作面回采期間1#、2#支架附近頂板垮落不及時,頂板裂隙少,會導(dǎo)致鉆孔抽放氣量少,抽放效果差。在這種情況下,可通過適當(dāng)增加鉆孔數(shù)量,提高鉆孔密度解決。
二是端頭架周圍漏頂時,大塊矸石可能砸斷插管。一旦插管被砸斷,可能因插管長度不足影響抽放效果,且插管砸斷后極易堵塞,只能通過臨時補(bǔ)設(shè)鉆孔解決。
3.端頭架對抽放效果的影響
端頭架前拉過程中有時會橫向移動,造成插管被擠壞,H2102工作面生產(chǎn)期間曾因這一原因使5m范圍內(nèi)連續(xù)4根插管擠入端頭架上方。避免這一問題的關(guān)鍵是結(jié)合現(xiàn)場頂板、支架移動規(guī)律,合理確定鉆孔的布置位置和終孔位置。
圖1 集氣通與除雜物裝置
“三軟”地層的特點(diǎn)和低瓦斯含量煤層的條件,決定了北皂礦井瓦斯抽放方式的非常規(guī)性。抽放方式的非常規(guī)性,決定了該抽放方式潛存的不足,特別是影響因素較多。積極分析原因,找出解決問題的辦法,并結(jié)合實(shí)際,不斷優(yōu)化抽放系統(tǒng)和抽放工藝,是下一步工作的重點(diǎn)和方向。
(責(zé)任編輯:李元)
作者單位:(山東能源龍礦集團(tuán)北皂煤礦)