楊
(陽(yáng)煤集團(tuán),山西 陽(yáng)泉 045000)
電廠汽輪機(jī)所采用的是迷宮梳齒密封,在使用過程中,經(jīng)常出現(xiàn)由于運(yùn)行工況變化后,不能及時(shí)調(diào)整汽封,造成前汽封泄漏,部分蒸氣進(jìn)入油中,嚴(yán)重影響到了汽輪機(jī)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。另外,汽輪機(jī)后軸封在日常運(yùn)行過程中,通過氦氣檢查發(fā)現(xiàn)也有泄漏點(diǎn),即后軸封作為常規(guī)的斜齒汽封,在運(yùn)行中間隙發(fā)生變化,無法密封漏入的空氣,造成機(jī)組真空偏低,并伴有真空波動(dòng)。為徹底解決這一問題,利用王常春接觸式蜂窩汽封的特點(diǎn),對(duì)汽輪機(jī)前后軸封進(jìn)行改造,從而提高密封的可靠性,以達(dá)到提高機(jī)組熱效率,降低能耗的目的。
迷宮梳齒密封是通過齒的多級(jí)節(jié)流作用,減少汽(氣)體沿軸向泄漏。通過設(shè)計(jì)合理的密封間隙,能夠達(dá)到一定的密封效果。但由于迷宮梳齒密封結(jié)構(gòu)具有一定的弊端,即動(dòng)靜碰磨時(shí)靜向間隙無法補(bǔ)償,汽封齒與主軸碰磨后極易造成大軸彎曲事故,故設(shè)計(jì)間隙控制范圍往往較大,實(shí)際檢修安裝時(shí),由于擔(dān)心動(dòng)靜摩擦,實(shí)際間隙往往靠近設(shè)計(jì)的高限,造成泄漏量增大,容易導(dǎo)致油中進(jìn)水,滑銷系統(tǒng)卡澀等不良后果。
2.2.1 接觸式汽封結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
在汽封體中心部位嵌入與軸(套)直接接觸的汽封齒。
(1)與轉(zhuǎn)軸接觸部分的接觸齒材料,是一種自行開發(fā)研制的非金屬多元復(fù)合材料,此種材料具有耐磨、耐油、耐高溫、耐老化、耐化學(xué)腐蝕等特性,并且具有自潤(rùn)滑功能。它能直接和轉(zhuǎn)軸接觸,同時(shí)由于精密的限位裝置的作用,對(duì)轉(zhuǎn)軸的壓力受到力學(xué)鏈的控制,因此不會(huì)引起轉(zhuǎn)軸發(fā)熱,磨軸現(xiàn)象,也不會(huì)引起軸系振動(dòng),能保持和軸始終接觸而穩(wěn)定運(yùn)行,確保密封效果。
(2)汽封齒能夠直接與軸(套)接觸,達(dá)到無間隙運(yùn)行,全面起到阻流作用,調(diào)整至常規(guī)汽封齒無法達(dá)到的0~0.20 mm。對(duì)此即能大大減小缸內(nèi)各漏點(diǎn)的漏汽量,減少能源的損失,使機(jī)組的效率有顯著提高。
(3)接觸汽封齒背部設(shè)有單獨(dú)的彈簧壓力定位系統(tǒng),具有自動(dòng)跟蹤轉(zhuǎn)軸,尤其是汽輪機(jī)啟停時(shí),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)跟蹤,自動(dòng)補(bǔ)償,實(shí)現(xiàn)無間隙運(yùn)動(dòng)。
2.2.2 蜂窩式汽封結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
蜂窩汽封密封原理:當(dāng)汽流通過高齒進(jìn)入蜂窩帶時(shí),氣流在壓力的作用下進(jìn)入蜂窩汽室,氣流在六角形汽室中形成蝸旋,使氣流由水平方向改變?yōu)橄蛳碌拇怪狈较颍M(jìn)而借助氣流壓力形成一道汽墻,并形成一道汽密封,達(dá)到阻流、擾流的作用。蜂窩結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
(1)蜂窩帶與汽封圈是利用高溫真空釬焊焊在一起,焊接牢固永不脫落,可以保證長(zhǎng)期在汽輪機(jī)高溫區(qū)安全運(yùn)行。
(2)蜂窩帶中的蜂窩網(wǎng)格對(duì)氣流中的水份具有結(jié)露作用。
2.2.3 王常春接觸蜂窩汽封
通過采用接觸式與蜂窩的配合使用,通過接觸齒使得汽流在流過時(shí)大量受阻,使得汽流強(qiáng)行擠入蜂窩巢穴內(nèi),使蜂窩最大效力地發(fā)揮了作用——減壓、形成汽墻。
根據(jù)王常春接觸式蜂窩汽封的特點(diǎn),并且在不改變?cè)獾南鄬?duì)位置及外形尺寸的基礎(chǔ)上進(jìn)行改造。改造方案如下:
(1)對(duì)前汽封改造3圈,分別從里數(shù)第11圈、13圈、15圈,結(jié)構(gòu)為接觸式蜂窩汽封。結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖見圖1。
圖1 前汽封改造了圈的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
(2)后軸封改造4圈,結(jié)構(gòu)為接觸式汽封。結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖見圖2。
圖2 后軸封改造4圈的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
從王常春接觸式蜂窩汽封的結(jié)構(gòu)原理、改造后的間隙變化,以及通過對(duì)改造機(jī)組跟蹤觀察,可以說明,汽封在改造后取得了以下效果:
王常春接觸式蜂窩汽封的接觸齒與轉(zhuǎn)子軸面密封間隙值相對(duì)較小,其最小間隙可調(diào)整到接近為0間隙,比原汽封密封間隙值減少0.3~0.6 mm,從而提高了密封的可靠性,改善了機(jī)組的運(yùn)行工況。
因接觸齒具有輕巧、退讓靈活、耐高溫等特點(diǎn),所以有效的使機(jī)組在安全運(yùn)行的基礎(chǔ)上縮小了徑向密封間隙,實(shí)踐證明壓力區(qū)軸封間隙每減小0.1 mm,軸封漏汽量就會(huì)減少1~1.5 t/h。對(duì)此在軸封每段盡量設(shè)有接觸式汽封,從而阻汽降壓,達(dá)到表面無漏汽,提高機(jī)組效率,降低能耗。實(shí)踐也證明,改造后在同等的負(fù)荷和環(huán)境溫度下,真空提高了2 kPa。