楊 樂,余楚中
(1.重慶大學(xué),重慶400045;2.重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,重慶401120)
硫酸法生產(chǎn)銳鈦型鈦白粉,是將購進的鈦礦砂用雷蒙機或者風(fēng)掃磨等粉碎成符合工藝要求的鈦礦粉,并送到儲存和計量鈦礦粉的料倉。經(jīng)過酸解、沉降、洗渣、結(jié)晶、鈦液壓濾、濃縮、水解、水洗、漂白、鹽處理、煅燒后進入粉碎和包裝過程,此步驟是將煅燒后的有些粘結(jié)的物料進行破碎。物料在雷蒙機內(nèi),經(jīng)過高速旋轉(zhuǎn)的磨輥和磨環(huán)的撞擊,迅速被粉碎,再經(jīng)過分級葉輪的分級,粗料返回粉碎室,細(xì)料進入袋濾器,經(jīng)星型下料器進入螺旋送料器,送至成品料倉,進行包裝后即為成品。為實現(xiàn)粉碎包裝工藝的自動化,更好的控制雷蒙磨的轉(zhuǎn)速,達到粉碎顆粒滿足成品鈦白粉顆粒大小,做到精度高,無雜質(zhì),定時、定量加入有機物,設(shè)計了PLC加組態(tài)王上位機監(jiān)控的形式對磨粉包裝工藝進行自動化改造。即以PLC作為下位機控制變頻器驅(qū)動雷蒙磨工作,上位機以IPC配以組態(tài)王Kingview 6.52實現(xiàn)對各系統(tǒng)的監(jiān)控,通過PLC和IPC的數(shù)據(jù)交換,使系統(tǒng)達到預(yù)期的控制目的。
PLC直接對設(shè)備進行控制。IPC是一種加固的增強型個人計算機,它可以作為工業(yè)控制器在工業(yè)環(huán)境中可靠運行,完成對相關(guān)模型的復(fù)雜計算,現(xiàn)場實時畫面的監(jiān)控。對于鈦白粉粉碎系統(tǒng),采用兩級控制方式。用一臺IPC作為上位機配以組態(tài)王Kingview 6.52進行遠程監(jiān)控,根據(jù)工作狀態(tài)和鈦白粉工藝模型調(diào)整參數(shù),將現(xiàn)場的工況以良好的畫面顯示,并且能接受管理員的控制指令。下位機選用SIEMENS S7-300用作現(xiàn)場數(shù)據(jù)的采集和反饋,根據(jù)參數(shù)反饋對設(shè)備進行直接控制。IPC與PLC之間由各自的通訊單元進行數(shù)據(jù)交換,系統(tǒng)框圖如圖1所示。在鈦白粉生產(chǎn)過程中,在分級機達到一定轉(zhuǎn)速的情況下,開啟主風(fēng)機,將雷蒙磨碾磨之后的鈦白粉吹過分級機,由于分級機轉(zhuǎn)速已調(diào)整至鈦白粉成品顆粒精度才能通過的狀態(tài),因此產(chǎn)量受到雷蒙磨碾磨精度的影響,如碾磨精度過高,則產(chǎn)量下降;如碾磨精度過低,粗顆粒無法經(jīng)過分級機到達濾袋器,亦會影響產(chǎn)量。因此,在本系統(tǒng)中,依靠PLC加變頻器對雷蒙磨轉(zhuǎn)速進行PID控制,從而達到在滿足加工精度的同時,使產(chǎn)量最大化。
1.2.1 上位機軟件設(shè)計
用IPC作為上位機,監(jiān)控軟件使用亞控公司組態(tài)王Kingview 6.52作為開發(fā)元件,對控制電路及生產(chǎn)過程進行仿真的二次開發(fā),建立鈦白粉粉碎系統(tǒng)的監(jiān)控系統(tǒng),生成的組態(tài)畫面如圖2所示。組態(tài)王Kingview 6.52提供豐富的圖庫集圖形開發(fā)工具,用戶可根據(jù)具體的工況,運用控件在畫面上自由搭配,并為每個控件和畫面提供方便的數(shù)據(jù)連接,使界面設(shè)計變得輕松。上位機軟件主要設(shè)計了主監(jiān)控畫面、磨機參數(shù)設(shè)置畫面、堿添加設(shè)置畫面、運行技術(shù)器畫面、報警信息查詢畫面、設(shè)備狀態(tài)畫面、監(jiān)控曲線查詢畫面等。主畫面仿真了各設(shè)備運行的狀態(tài),通過監(jiān)控溫度、流量、壓力等參數(shù),使工作人員很容易掌握系統(tǒng)的運行情況。各分畫面主要用于參數(shù)的設(shè)置及曲線圖形顯示,幫助工作人員對系統(tǒng)進行精確控制。
圖1 鈦白粉粉碎系統(tǒng)框圖
圖2 雷蒙磨自控系統(tǒng)組態(tài)畫面
1.2.2 下位機軟件設(shè)計
下位機主要依靠PLC對主風(fēng)機和雷蒙磨進行精確控制,并輔以各狀態(tài)之間的聯(lián)鎖報警裝置實現(xiàn)對系統(tǒng)的保護。軟件采用模塊化設(shè)計,可實現(xiàn)數(shù)據(jù)的實時采集、與上位機通信、A/D轉(zhuǎn)換、磨機電流控制、主風(fēng)機空氣流量控制、參數(shù)設(shè)置、內(nèi)部公式計算等控制計算功能。根據(jù)工藝流程可知,加工的精度跟產(chǎn)量,與主風(fēng)機的轉(zhuǎn)速和雷蒙磨的轉(zhuǎn)速有直接的關(guān)系,所以在設(shè)計下位機軟件時,主要要考慮磨機的控制。其次,為了避免磨機空轉(zhuǎn)以及有機物的適量添加,根據(jù)保護原則設(shè)計了緊急停車控制和有機物添加計算程序。
自動控制理論中的設(shè)計方法主要是建立在被控對象的線性定常數(shù)學(xué)模型中,在實際設(shè)計過程中很難被運用。傳統(tǒng)PID控制對參數(shù)的整定過程中,整定值有一定局限性的優(yōu)化值,而不是全局性的最優(yōu)值,無法從根本上解決動態(tài)品質(zhì)及穩(wěn)態(tài)精度的矛盾。模糊控制是一種適合于工業(yè)生產(chǎn)過程和大系統(tǒng)控制方法,特別是在純滯后、大慣性的非線性不確定分布參數(shù)系統(tǒng)中,模糊控制能取得令人滿意的效果。因此在磨機系統(tǒng)具有非線性、滯后性的鈦白粉粉碎系統(tǒng)中,加入了模糊PID控制算法。
如圖3所示,yr為系統(tǒng)設(shè)定值,y為系統(tǒng)輸出值,它們都是清晰量,和傳統(tǒng)的控制結(jié)構(gòu)大致相同,只是用模糊控制器代替?zhèn)鹘y(tǒng)的數(shù)字控制器。
圖3 模糊控制系統(tǒng)框圖
在粗鈦白粉粉碎系統(tǒng)的主風(fēng)機轉(zhuǎn)速PID控制中,由于系統(tǒng)的非線性和時變性因素,采用模糊控制時,為了獲得良好的控制效果,必須要求模糊控制器擁有較完善的控制規(guī)則和相對合適的參數(shù)。這些控制規(guī)則和參數(shù)是人們對控制過程認(rèn)識的模糊信息的歸納和經(jīng)驗的總結(jié)。然而,在通常情況下,一個模糊控制器設(shè)計完成后,其語言規(guī)則和參數(shù)是確定的。由于受控過程的高階次、時變性以及隨機干擾等因素影響,造成模糊控制規(guī)則和參數(shù)不夠完善,會不同程度地影響控制效果。為了彌補其不足,可以通過自適應(yīng)的模糊控制技術(shù),使模糊控制規(guī)則和其參數(shù)在控制過程中自動調(diào)整和完善,進而使系統(tǒng)的控制性能不斷完善。
在S7-300編程軟件STEP7中編寫用戶程序,用模糊PID控制器代替?zhèn)鹘y(tǒng)的PID控制器,采用中斷方式執(zhí)行模糊PID控制算法。用STEP7實現(xiàn)智能算法選擇適當(dāng)?shù)腜ID參數(shù),通過改變PID模塊中的參數(shù)實現(xiàn)系統(tǒng)控制,這樣使PLC集成的PID模塊語句和智能控制結(jié)合,提高了磨機系統(tǒng)的控制精度和速度。
利用MATLAB的模糊邏輯工具箱,按照上面介紹的模糊PID控制器的設(shè)計方法,完成基于模糊邏輯工具箱的模糊控制器的仿真設(shè)計。圖4為系統(tǒng)建立的仿真模型。
圖4 MATLAB建立的系統(tǒng)仿真模型
在忽略耦合等因素的條件下,可將模糊控制器的廣義控制對象降階,并近似用二階系統(tǒng)擬合。故以下對典型的二階系統(tǒng)進行仿真,并對比分析常規(guī)PID和模糊 PID的控制效果,仿真效果圖如圖5所示。
圖5 常規(guī)PID控制與模糊PID控制效果圖
從仿真結(jié)果可以看出,采用模糊自整定PID算法后,系統(tǒng)的超調(diào)量由原來的46%下降到15%,調(diào)節(jié)時間也比采用常規(guī)PID算法提前了1.4秒,系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)誤差也基本消除了。
IPC用組態(tài)王與PLC進行實時通訊,具有速度快、可靠性高、調(diào)節(jié)方便靈活等優(yōu)點。系統(tǒng)人機界面友好,參數(shù)易于調(diào)整,系統(tǒng)易于擴展。本文結(jié)合鈦白粉粉碎系統(tǒng),運用了模糊PID控制算法,采用西門子S7-300編寫模糊PID程序,用其設(shè)定實時P、I、D參數(shù),利用組態(tài)王Kingview 6.52監(jiān)控磨機系統(tǒng)的運行情況,實現(xiàn)了系統(tǒng)的智能控制,具有控制精度高,穩(wěn)定性好的優(yōu)點,為智能控制算法的運用提供了新的思路。
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