安曉英 張康 張莉紅
(中海油天津化工研究設計院,天津 300131)
國家工信部2011年初提出目標,2015年我國單位工業(yè)增加值能耗、二氧化碳排放量和用水量分別要比“十一五”末降低18%、18%以上和30%。
要達到以上目標就要求現(xiàn)有企業(yè)及即將建設的各類企業(yè)以節(jié)能減排為首要任務,節(jié)約能源資源的同時減少污染物的排放,而應用新技術,新設備是實現(xiàn)該目標的一條捷徑。本文就大型化工石化類企業(yè)中常用的三種節(jié)能節(jié)水技術予以簡單分析,為相關企業(yè)新技術的應用提供參考。
本文主要介紹可以應用于大型化工石化類企業(yè)的三種節(jié)能節(jié)水技術:
國家發(fā)展和改革委員會自2008年5月起已經(jīng)陸續(xù)公布了三批“國家重點節(jié)能技術推廣目錄”其中對于“工業(yè)冷卻塔用混流式水輪機技術”做了較為詳細介紹。
水輪機的工作動力來自循環(huán)冷卻水系統(tǒng)水的重力勢能以及循環(huán)水泵的富余揚程,工作時保證冷卻塔的技術參數(shù),而且循環(huán)水泵的能耗不變。水輪機的輸出軸直接與風機連接并帶動其轉動,取消了原電機驅動風機系統(tǒng),節(jié)約了電能。
某石化企業(yè)投入150萬元對一座4500m3/h流量的機械通風冷卻塔進行改造,改造完成后相對應改造前做了對比,如表1,改造前冷卻塔風機電機年耗電量約為175萬kWh,改造后完全省去本部分電耗,經(jīng)濟效益、環(huán)境效率顯著。
表1 混流式水輪機技術改造前后對比
大型化工類石化類企業(yè)一般都是用水大戶,在水資源日益緊張的今天,節(jié)約新鮮水資源已經(jīng)迫在眉睫。除工藝用水外,化工石化類企業(yè)中循環(huán)冷卻水補水為最大耗水點,如果利用中水替代循環(huán)冷卻水系統(tǒng)新鮮水將大大降低循環(huán)水系統(tǒng)新鮮水消耗量。
與新鮮水比較中水屬于再生水,是污水處理廠處理達標水,一般為二級處理,具有不受氣候影響、不與臨近地區(qū)爭水,就地可取、穩(wěn)定可靠、保證率高等優(yōu)點。再生水雖不能飲用,但它可以用于一些水質要求不高的場合,如沖廁所、沖洗汽車、噴灑道路、綠化等。再生水工程技術可以認為是一種介于建筑物生活給水系統(tǒng)與排水系統(tǒng)之間的雜用供水技術。再生水的水質指標低于城市給水中飲用水水質指標,但高于污染水允許排入地面水體的排放標準。
中水和新鮮水比較,后者更適宜細菌藻類生長從而沉積堵塞管路等,為防止發(fā)生微生物的危害,選擇合適殺菌劑至關重要。從目前運行的中水循環(huán)冷卻系統(tǒng)看,推薦使用TS-52809A殺菌滅藻劑和TS-867殺菌滅藻劑,配合使用,殺菌滅藻、剝離粘泥效果極佳??捎行Х乐刮⑸镂:?。解決了微生物藻類危害,中水循環(huán)可以達到和新鮮水補水循環(huán)一樣的效果,目前的水處理技術可以將污水處理到人們所需要的水質標準。城市污水所含雜質少于0.1%,采用的常規(guī)污水深度處理,例如濾料過濾、微濾、納濾、反滲透等技術。經(jīng)過預處理,濾料過濾處理系統(tǒng)出水可以滿足生活雜用水,包括房屋沖廁、澆灑綠地、沖洗道路和一般工業(yè)冷卻水等用水要求。
天津濱海能源發(fā)展股份有限公司和中海油天津化工研究設計院【2】聯(lián)合開發(fā)的3000m3/h循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中水利用工程,2003年使用至今,效果較好。每年可節(jié)約新鮮水3280萬m3。
新鮮水系統(tǒng)改中水循環(huán)系統(tǒng)后投入和運行費用基本無變化,由于再生水一般偏酸性,所以水處理藥劑和新鮮水相比較可減少酸性處理藥劑投加劑量,從而進一步降低藥劑費用。
再生水是城市的第二水源。城市污水再生利用是提高水資源綜合利用率,減輕水體污染的有效途徑之一。再生水合理回用既能減少水環(huán)境污染,又可以緩解水資源緊缺的矛盾,是貫徹可持續(xù)發(fā)展的重要措施。污水的再生利用和資源化具有可觀的社會效益,環(huán)境效益和經(jīng)濟效益。
大型石化化工類企業(yè)往往也是蒸汽消耗大戶,尤其石化類企業(yè),很多工藝過程均需要用到蒸汽直接加熱或間接加熱,間接加熱換熱用蒸汽冷凝水既具有熱力資源又是很好的軟化水資源。雖然目前多數(shù)企業(yè)已經(jīng)對蒸汽冷凝水進行了相關回收,但是主要使用開式回收方式,所面臨的問題主要體現(xiàn)在未能充分合理地利用高溫飽和冷凝水的熱能,無法克服嚴重的水泵汽蝕現(xiàn)象,在多參數(shù)蒸汽使用壓力下,非同期使用用汽設備的冷凝水回收時,經(jīng)常出現(xiàn)汽塞、水錘和壓力不均等現(xiàn)象,同時,不能在各種條件下進行疏水閥合理選型。其冷凝水收集箱是開口式的,冷凝水和大氣相通,由于壓降閃蒸造成系統(tǒng)產(chǎn)生大量二次閃蒸汽,散失了部分熱量,為防止輸送水泵汽蝕又兌入冷水,回收水溫僅在70℃左右。
國家發(fā)展和改革委員會提出的“重點推廣節(jié)能技術(第二批)”中“乏汽與凝結水閉式全熱能回收技術”是一項可以實現(xiàn)高效冷凝水閉式回收的技術。
該技術將蒸汽放熱后形成的凝結水收集至集水罐進行汽水分離后,采用由PLC控制的離心泵以全密閉方式自動加壓輸送至規(guī)定位置,對其余熱余壓進行回收再利用。產(chǎn)品由多路共網(wǎng)器、集水罐、離心泵、自控柜、PLC控制器及通用閥門等構成。
該套設施可以實現(xiàn)凝結水回收過程中汽水分離、消除汽蝕、多路共網(wǎng)、自力增壓、自動感應、數(shù)字控制技術;乏汽回收熱交換過程中乏汽瞬時液化連續(xù)控制技術。
蒸汽凝結水閉式回收裝置主要由閃蒸罐、多路共網(wǎng)器、自力增強器、噴吸器、集水罐、管道元件、電動泵、電控等組成。具體見圖1。
圖1 冷凝水閉式回收工藝流程
最大回收量5~300 t/h,最高工作壓力1.6MP,最高回收凝結水溫度170℃。
天津某在建大型化工項目設計可產(chǎn)生蒸汽冷凝水210t/h(0.25MPa ,溫度138.89℃,焓值584.459kJ/kg),與70℃熱水(焓值293.53 kJ/kg)比較,按照年生產(chǎn)8000小時統(tǒng)計,每年相比較開始回收系統(tǒng)可節(jié)能量折算為標準煤16676tce。
以上文章中提到的節(jié)能節(jié)水技術相對于其他技改措施較為容易實現(xiàn),且節(jié)能節(jié)水量相當可觀,大型石化化工類企業(yè)應用以上三種技術可以大幅度減少企業(yè)年耗電量,耗水量。
【1】國家發(fā)展改革委員會.國家重點節(jié)能技術推廣目錄 2008-2010.
【2】商永鑫,劉光華,李映川.中水回用循環(huán)冷卻水系統(tǒng)現(xiàn)場應用.工業(yè)水處理.2005.12.