董建鍇,姜益強(qiáng),姚 楊,宋孟杰
(哈爾濱工業(yè)大學(xué)熱泵空調(diào)技術(shù)研究所,150090哈爾濱,djkheb@163.com)
熱泵型空調(diào)器兼有制冷和供熱2種功能.四通換向閥是實(shí)現(xiàn)上述2種工作方式轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵部件.通過四通換向閥的換向可以實(shí)現(xiàn)制冷循環(huán)流動和逆向的制熱循環(huán)流動.一般情況下,四通換向閥工作性能比較穩(wěn)定,是空調(diào)器中不易發(fā)生故障的部件.但在實(shí)際使用過程中,換向不良或串氣是最常見的故障.隨著變頻壓縮機(jī)和變?nèi)萘繅嚎s機(jī)的普及,換向閥的這一故障越來越突出.故障的出現(xiàn)將會導(dǎo)致空調(diào)性能的下降,對機(jī)組本身造成一定的影響.
四通換向閥廠家主要以空氣為介質(zhì)來測試換向閥的壓降及內(nèi)部泄漏特性,以此來代替在實(shí)際熱泵系統(tǒng)中的特性.針對四通換向閥特性研究的文獻(xiàn)很少.Young[1]和Goldschmidt等[2-3]在對熱泵系統(tǒng)效率損失的研究中首次提出了換向閥對系統(tǒng)性能的損失.Damasccno等[4]對35種不同的換向閥進(jìn)行制冷劑泄漏實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果與以空氣測試裝置進(jìn)行測試所得的結(jié)果進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)兩者有較大的差異,因此認(rèn)為不能用空氣代替制冷劑來進(jìn)行泄漏測試.同時還分析了四通換向閥對熱泵系統(tǒng)性能的影響,比較了不同材料及容量的四通換向閥的壓降、傳熱及泄漏損失特性系數(shù)[5]. Krishnan[6]把壓縮機(jī)和四通換向閥看作一個“混合單元”,精心設(shè)計(jì)了4個實(shí)驗(yàn)步驟,通過大量實(shí)驗(yàn)來衡量四通換向閥對系統(tǒng)性能的影響.Marks[7]用制冷劑焓差法測量了熱泵系統(tǒng)中換向閥的傳熱損失,研究了多種材料對四通換向閥傳熱損失的影響.Hargraves[8]采用一種焓平衡的方法測定了換向閥由高壓側(cè)向低壓側(cè)的傳熱損失.Dabiri[9]在熱泵穩(wěn)態(tài)仿真中,針對換向閥模型只考慮了壓降和換熱兩個參數(shù),得到系統(tǒng)對換向閥不敏感的結(jié)論,但未涉及制冷劑泄漏.在國內(nèi),陳穎等[10]通過理論分析和實(shí)驗(yàn)研究,分析了造成換向不良的諸多原因,給出了四通換向閥順利滑動換向的2個條件.宋徐輝等[11]通過實(shí)驗(yàn)和模擬發(fā)現(xiàn)四通換向閥使家用熱泵系統(tǒng)的COP下降了25%左右.李蘇[12]對四通換向閥損壞的原因進(jìn)行了分析并提出了解決方案.薛振明等[13]給出了四通換向閥容量測試過程中,空氣測量數(shù)據(jù)到實(shí)際公稱容量值的換算關(guān)系,得到了滿意的結(jié)果.商萍君等[14]對正常狀態(tài)下的四通換向閥進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究,發(fā)現(xiàn)在制冷和制熱工況下,四通換向閥造成的系統(tǒng)平均性能損失分別為6.04%和7.59%,平均吸氣壓降損失分別為5.49%和7.31%,平均排氣壓力損失分別為0.53%和0.27%.
國內(nèi)外關(guān)于四通換向閥泄露對熱泵系統(tǒng)性能特性影響的文章主要集中在四通閥單體部件的測漏實(shí)驗(yàn)、數(shù)值仿真,以及四通閥泄露原因的分析,并且關(guān)于四通閥泄露的研究主要通過數(shù)值仿真完成.本文通過對四通換向閥在泄露條件與正常條件下的對比實(shí)驗(yàn)研究,得到了泄露和正常條件下的熱泵空調(diào)機(jī)組的不同實(shí)驗(yàn)特性參數(shù),為熱泵機(jī)組四通閥故障監(jiān)測和機(jī)組性能診斷提供了有益的參考.
四通換向閥結(jié)構(gòu)見圖1.當(dāng)它處于通電制熱狀態(tài)時,高壓氣體通過毛細(xì)管8進(jìn)入活塞腔.由于兩端活塞腔的壓差,在高壓氣體的推動下,活塞及主滑閥右移,使C管和S管相通,D管和E管相通,從而完成了制熱循環(huán).同理,在四通換向閥處于斷電制冷狀態(tài)時,由于活塞腔兩端壓差,使活塞及主滑閥左移,使C管和D管相通,S管和E管相通,從而完成制冷循環(huán).
圖1 四通換向閥結(jié)構(gòu)示意
(1)提供給線圈的電壓需在額定范圍以內(nèi);(2)閥體及閥芯通道、毛細(xì)管、密封圈不應(yīng)變形,以保證滑閥順暢移動;(3)換向時活塞兩端必須保證有足夠的壓力差以克服滑閥的摩擦阻力;(4)閥體內(nèi)應(yīng)清潔以保證不會卡住主滑閥;(5)換向時活塞兩端產(chǎn)生壓力的介質(zhì)為氣體,不能為液體,這一點(diǎn)對渦旋壓縮機(jī)組尤為重要.
實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)主要由壓縮機(jī)、室內(nèi)機(jī)、毛細(xì)管、室外機(jī)和經(jīng)檢查C管和S管存在一定泄漏量的四通換向閥組成.實(shí)驗(yàn)過程中,首先將相同型號完好的四通換向閥進(jìn)行試驗(yàn),然后再將存在泄漏的四通換向閥換上,進(jìn)行對比試驗(yàn).實(shí)驗(yàn)中制冷工質(zhì)采用R22,壓縮機(jī)額定輸入功率為850 W,室內(nèi)風(fēng)機(jī)與室外風(fēng)機(jī)額定風(fēng)量分別為 450 m3/h和3 600 m3/h.實(shí)驗(yàn)中布置了壓力傳感器(量程為3.0 MPa,精度為 ±0.007 5 MPa)、溫度傳感器(±0.1℃)、濕度傳感器(±1.0%RH)和風(fēng)速傳感器(±0.2 m/s).其布置如圖2所示.
圖2 實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)原理圖及測點(diǎn)布置
為了獲得制冷劑完全流動下的溫度、壓力變化,以及消除管壁厚度對溫度測量結(jié)果的影響,將壓力傳感器用毛細(xì)管連接在制冷劑管路中,將鉑電阻的鉑片直接插入焊接到制冷劑管路中的?5的銅管中,內(nèi)灌入氧化銀粉末作為導(dǎo)熱劑.在系統(tǒng)壓力、溫度等參數(shù)穩(wěn)定后,開啟安捷倫34980A數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)采集.實(shí)驗(yàn)過程中,通過控制人工小室的供熱量、供冷量以及加濕量,從而保證室外側(cè)換熱器環(huán)境溫度為(5.0±0.5)℃,相對濕度為60%±5%,室內(nèi)側(cè)換熱器所處環(huán)境溫度為(18.0±0.5)℃,進(jìn)行多組重復(fù)實(shí)驗(yàn).
圖3所示為相同環(huán)境條件下的兩組實(shí)驗(yàn)過程中壓縮機(jī)吸排氣壓力的變化.四通換向閥正常運(yùn)行時,壓縮機(jī)的排氣壓力穩(wěn)定在1.82 MPa,吸氣壓力穩(wěn)定在0.45 MPa.四通換向閥存在泄漏時,壓縮機(jī)的排氣壓力只能達(dá)到0.85 MPa,吸氣壓力則低至0.10 MPa,接近大氣壓.這是因?yàn)樵谥茻峁r下,四通換向閥泄露導(dǎo)致排氣中部分制冷劑直接短路到壓縮機(jī)的吸氣端和室外機(jī)的出口端,使進(jìn)入室內(nèi)換熱器制冷劑流量和壓力迅速降低,從而冷凝壓力也隨之降低;高溫蒸汽制冷劑進(jìn)入室外換熱器,導(dǎo)致傳熱溫差變小,產(chǎn)生蒸汽量也變小,同時高壓蒸汽制冷劑進(jìn)入室外機(jī)出口端,阻礙了低壓制冷劑流向壓縮機(jī)進(jìn)口端.從而使得參與循環(huán)的制冷劑質(zhì)量流量較之四通換向閥正常狀態(tài)時大為減少.因此導(dǎo)致壓縮機(jī)吸氣壓力減小,吸氣量不足,進(jìn)而導(dǎo)致排氣壓力降低.
圖3 壓縮機(jī)吸排氣壓力
四通換向閥正常運(yùn)行時,壓縮機(jī)的吸排氣溫度分別穩(wěn)定在-2.4℃和72.8℃,溫度波動較小.四通換向閥存在泄露時,狀態(tài)1條件下,壓縮機(jī)的排氣溫度由初始的 44.8℃逐漸升高到141.2℃,吸氣溫度則由 18.7℃逐漸升高到38.4℃,最后壓縮機(jī)保護(hù)性停機(jī).狀態(tài)2條件下,壓縮機(jī)的排氣溫度由開機(jī)時的22.2℃逐漸升高到105.3℃,吸氣溫度則由18.0℃逐漸升高到31.4℃.由于室內(nèi)外模擬溫度的變化導(dǎo)致狀態(tài)1和狀態(tài)2排氣溫度不同,但兩狀態(tài)下壓縮機(jī)的吸排氣溫度變化趨勢相同.具體見圖4.壓縮機(jī)的吸排氣溫度之所以不斷上升,主要是由于部分高溫壓縮機(jī)排氣直接短路到壓縮機(jī)的吸氣端,此部分高溫制冷劑不斷的與室外機(jī)出口的制冷劑混合后回到壓縮機(jī),導(dǎo)致吸氣溫度不斷上升,同時由于回到壓縮機(jī)的制冷劑流量不足,經(jīng)壓縮機(jī)做功后,排氣溫度逐漸上升.此過程中,四通閥和壓縮機(jī)的壁面溫度都保持在較高水平.
圖4 壓縮機(jī)吸排氣溫度
由圖5可以看出,四通換向閥正常運(yùn)行時,室內(nèi)機(jī)進(jìn)出風(fēng)溫差保持在18.8℃,而四通換向閥存在泄露時,室內(nèi)機(jī)進(jìn)出風(fēng)溫差則低至0.9℃.向室內(nèi)散熱量僅為正常時的4.8%.這是因?yàn)?,四通換向閥在泄露狀態(tài)下,排氣壓力的降低導(dǎo)致流經(jīng)室內(nèi)機(jī)的制冷劑質(zhì)量流量減少,使得制冷劑在室內(nèi)機(jī)的放熱能力降低,在室內(nèi)機(jī)風(fēng)量不變的情況下,室內(nèi)機(jī)進(jìn)出風(fēng)溫差必然降低.
由圖6可見,四通換向閥正常狀態(tài)下,壓縮機(jī)輸入功率為844.0 W.四通換向閥泄露狀態(tài)下,壓縮機(jī)輸入功率為 494.9 W.為正常狀態(tài)下的58.6%.泄露狀態(tài)下參與循環(huán)的制冷劑質(zhì)量流量較低,回到壓縮機(jī)的制冷劑量不足,從而導(dǎo)致壓縮機(jī)耗功減少.但此時,壓縮機(jī)壁面溫度較高,導(dǎo)致向室外環(huán)境散熱量較大,造成了能量的浪費(fèi).
圖5 室內(nèi)機(jī)進(jìn)出風(fēng)溫差
圖6 壓縮機(jī)功率
通過四通換向閥在泄露與正常狀態(tài)下的熱泵系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)臺對比實(shí)驗(yàn)研究,獲得了四通換向閥泄露對熱泵機(jī)組性能的影響,得出了四通換向閥泄露時對熱泵機(jī)組吸排氣壓力和溫度、室內(nèi)機(jī)進(jìn)出風(fēng)溫差以及壓縮機(jī)輸入功率的影響.由實(shí)驗(yàn)結(jié)果可知:在此實(shí)驗(yàn)四通閥泄露狀態(tài)下,壓縮機(jī)的吸排氣壓力降低,尤其是吸氣壓力降低到大氣壓;壓縮機(jī)的吸排氣溫度均不斷上升,直到壓縮機(jī)保護(hù)性停機(jī);熱泵機(jī)組向室內(nèi)的送風(fēng)溫差低至0.9℃,壓縮機(jī)輸入功率為正常狀態(tài)下的58.6%.此實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)為四通換向閥的生產(chǎn)檢測和熱泵機(jī)組的故障診斷提供有益的參考.
[1]YOUNG D J.Development of a northern climate residential air-source heat pump[J].ASHRAE Transaction,1980,86:65-70.
[2]GOLDSCHMIDT V W,NGUYEN H,SCHARD R R R,et al.Reverse valve leakage rates and impacts in system performance[C]//Proceedings of the 6th Heat Pump Technology Conference.Oklahoma:Oklahoma State U-niversity,1982:1-8.
[3]GOLDSCHMIDT V W,SCHARF R R R,WHITE L. Measurement of refrigerant leakage in reversing valves[J].ASHRAE Transaction,1984,90:36-41.
[4]DAMASCENO G,LEE W,WHITE L,et al.Heat transfer pressure drop and leakage in reversing valves characterizing parameters[J].ASHRAE Transaction,1986,92:61-70.
[5]DAMASCENO G D S,LEE W N T,ROOKE S P,et al. Performance of heat pump reversing valves and comparison through characterizing parameters[J].ASHRAE Transaction,1988,94:50-56.
[6]KRISHNAN R R.Evaluating reversing valve performance in heat pump systems[J].ASHRAE Transaction,1986,92:76-81.
[7]MARKS R T.The effect of different materials on heat transfer of reversing valves[J].ASHRAE Transaction,1986,92:81-87.
[8]HARGRAVES D P.A refrigerant enthalpy method for measuring reversing valve heat transfer[J].ASHRAE Transaction,1986,92:96-101.
[9]DABIRI A E.A steady-state computer simulation model for air-to-air heat pumps[J].ASHRAE Transaction,1982,88:102-108.
[10]陳穎,鄧先和,丁小江,等.空調(diào)用四通換向閥的工作特性和換向性能分析[J].制冷,2002,80(21):56 -59.
[11]宋徐輝,葛宏明,陳芝,等.四通換向閥對家用熱泵空調(diào)系統(tǒng)性能的影響[J].上海交通大學(xué)學(xué)報(bào),1998,32(4):14-17.
[12]李蘇.熱泵空調(diào)四通換向閥損壞分析及設(shè)計(jì)改進(jìn)[J].制冷與空調(diào),2005,5:89-90.
[13]薛振明,丁國良,陳芝久.熱泵型空調(diào)器四通換向閥容量的測定及換算[J].上海交通大學(xué)學(xué)報(bào),2000,34(9):1179-1181.
[14]商萍君,董玉軍,袁秀玲.四通換向閥的實(shí)驗(yàn)研究[J].制冷空調(diào)與電力機(jī)械,2006,2:7-10.