肖雙林,陳榮全,谷孝保
(1.韶鋼集團(tuán)公司第三煉鋼廠;2.韶鋼集團(tuán)公司安環(huán)部,廣東 韶關(guān) 512122)
應(yīng)用水淬法處理韶鋼120t轉(zhuǎn)爐鋼渣
肖雙林1,陳榮全1,谷孝保2
(1.韶鋼集團(tuán)公司第三煉鋼廠;2.韶鋼集團(tuán)公司安環(huán)部,廣東 韶關(guān) 512122)
介紹了采用水淬法處理韶鋼120 t轉(zhuǎn)爐鋼渣的流程、主要設(shè)備、優(yōu)缺點(diǎn)和應(yīng)用情況,并提出了現(xiàn)有鋼渣處理工藝的不足及改進(jìn)方法.
轉(zhuǎn)爐;鋼渣處理;水淬;循環(huán)利用
鋼渣的主要成分是鈣、鐵、硅、鎂、錳、磷等氧化物,其中以鈣、鐵、硅、鎂氧化物為主.鋼渣可用于燒結(jié)配礦和生產(chǎn)水泥等.轉(zhuǎn)爐鋼渣是轉(zhuǎn)爐冶煉過(guò)程中產(chǎn)生的一種固體廢棄物.韶鋼第三煉鋼廠(以下簡(jiǎn)稱(chēng)三鋼廠)現(xiàn)有產(chǎn)能為360萬(wàn)t,若以每噸鋼產(chǎn)生10%~12%的渣量計(jì),該廠每年約產(chǎn)渣36~43.2萬(wàn)t.鋼渣,不僅占用生產(chǎn)場(chǎng)地,而且容易對(duì)環(huán)境造成二次污染,循環(huán)利用轉(zhuǎn)爐鋼渣是鋼鐵冶金技術(shù)研究的重要課題.
目前,國(guó)內(nèi)在處理鋼渣較成熟的工藝有風(fēng)淬法、熱潑法、水淬法、熱悶法和輪法粒化等.綜合考慮鋼渣的綜合利用途徑、節(jié)能環(huán)保效果和投資效益等因素,在滿(mǎn)足煉鋼工藝順利進(jìn)行的前提下,三鋼廠選擇了水淬法處理鋼渣.
與傳統(tǒng)的鋼渣處理方法相比,水淬法的處理成本和生產(chǎn)費(fèi)用較低,工人的勞動(dòng)強(qiáng)度輕,生產(chǎn)操作更安全.鋼渣處理周期短,排渣迅速,對(duì)煉鋼生產(chǎn)沒(méi)有任何影響,并有利于轉(zhuǎn)爐設(shè)備產(chǎn)能潛力的充分發(fā)揮.鋼渣在水淬過(guò)程中不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生新的污染,處理后的鋼渣粒度適中,避免了在儲(chǔ)存和運(yùn)輸過(guò)程中對(duì)環(huán)境的污染.水淬法處理后的鋼渣粒度小于5 mm,保存了鋼渣的潛在活性便于回收和綜合利用.
目前,韶鋼將水淬處理的鋼渣主要用于返回?zé)Y(jié)作為添加溶劑.這些處理過(guò)的鋼渣還可用于生產(chǎn)水泥或筑路等.
鋼渣水淬的原理是高溫液態(tài)鋼渣在流出和下降的過(guò)程中被高速水流分割、擊碎,當(dāng)高溫鋼渣遇水急冷收縮產(chǎn)生應(yīng)力集中而破碎、粉化,并在此時(shí)進(jìn)行熱交換,使鋼渣在水幕中被?;?由于流動(dòng)著的液態(tài)鋼渣熔點(diǎn)高、堿度高、過(guò)熱度小、粘度大、密度大,接近固相線(xiàn).因此,要把液態(tài)鋼渣分離出來(lái),既需要水流具有強(qiáng)大的剪力,還需急冷熱應(yīng)力,并補(bǔ)加拋射碰撞力,必須在多種力的綜合作用下才能奏效.因此,在鋼渣水淬過(guò)程中,應(yīng)以水為主,控制溶渣,強(qiáng)調(diào)組合尺寸,確保徹底?;窃摴に嚨年P(guān)鍵.
轉(zhuǎn)爐鋼渣水淬是利用多排、多孔、多功能的水噴嘴組成紊流自由噴射,借助高速連續(xù)噴射的水力將高溫流動(dòng)的鋼渣在瞬間擊散、?;?,并冷凝成小固體顆粒,液態(tài)鋼渣水淬?;悄壳俺S玫姆椒?該工藝與冶煉周期短的轉(zhuǎn)爐煉鋼配合效果較為理想,其工藝流程如圖1所示.
圖1 水淬法處理鋼渣的工藝流程
轉(zhuǎn)爐產(chǎn)生的高溫液態(tài)鋼渣倒入專(zhuān)用的渣罐中,渣罐車(chē)將其運(yùn)至水渣跨水淬點(diǎn),渣罐在水淬點(diǎn)由支撐架支撐,用傾動(dòng)卷?yè)P(yáng)傾翻,同時(shí)開(kāi)啟水泵在水淬噴嘴形成高速?lài)娚涞乃唬抟郧胺街е鶠橹行膬A翻實(shí)現(xiàn)水淬;鋼渣緩慢流下落在高速?lài)娚涞乃簧媳粨羲榱;筮M(jìn)入水淬池和沉淀池,再由天車(chē)抓斗撈起運(yùn)到水淬渣地坪進(jìn)行濾水,濾水后的水淬渣由汽車(chē)運(yùn)到用戶(hù)點(diǎn)使用.
水淬后的水進(jìn)入沉淀池,沉淀后流入熱水井,由冷卻塔將水冷卻后進(jìn)入冷水池,水淬用水是循環(huán)使用的.
三鋼廠工藝裝備為3×120 t轉(zhuǎn)爐,轉(zhuǎn)爐吹煉制度為三吹二,年產(chǎn)360萬(wàn)t鋼,年產(chǎn)渣量約39.6萬(wàn)t,鋼渣的水淬率為60%~80%.每爐鋼平均出鋼量為120 t,冶煉周期38 min;平均每爐出渣量為13.2 t,水淬輔助時(shí)間為7 min,水淬一爐鋼渣的時(shí)間為14 min,完全可以滿(mǎn)足轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)周期的要求.
三鋼廠轉(zhuǎn)爐鋼渣水淬工藝技術(shù)采用的主要設(shè)備有:前方支柱、渣罐、渣罐車(chē)、曲臂卷?yè)P(yáng)機(jī)、?;?、撥鉤裝置等,渣罐的容量為11 m3.
各設(shè)備的統(tǒng)一配合,協(xié)同工作是水淬成功的關(guān)鍵.在倒渣過(guò)程中,曲臂卷?yè)P(yáng)機(jī)帶動(dòng)渣罐旋轉(zhuǎn),使溶渣均勻、平緩地從渣罐內(nèi)倒出進(jìn)行水淬.水淬時(shí)采用卷?yè)P(yáng)機(jī)帶動(dòng)渣罐點(diǎn)動(dòng).渣罐車(chē)的寬度5000 mm,長(zhǎng)度6500 mm,軌距4400 mm,行走速度30 m/min.前方支柱用于支撐渣罐傾翻和防止渣罐傾翻過(guò)度.渣罐傾翻采用曲臂卷?yè)P(yáng)機(jī)完成,為適應(yīng)頻繁起動(dòng)的需要,拖動(dòng)電機(jī)采用繞線(xiàn)轉(zhuǎn)子異步電動(dòng)機(jī).采用電動(dòng)撥鉤,使吊鉤能準(zhǔn)確地掛至渣罐吊鼻處,并可自動(dòng)掛、脫鉤.
鋼渣水淬工藝主要的用水點(diǎn)是粒化器,其用水量為1080 m3/h,由冷水泵站供水,水泵運(yùn)行采用變頻控制方式.水淬后的濁水先流入水淬池,再進(jìn)入沉淀池沉淀,當(dāng)水中的懸浮物含量低于80 mg/L后流入熱水井.由熱水泵將熱水抽到冷卻塔冷卻,水冷卻后落入冷水井循環(huán)利用.
三鋼廠的水淬法處理鋼渣項(xiàng)目于2003年4月22日正式投入使用,投產(chǎn)后的應(yīng)用情況列于表1.
表1 2003年5~9月份鋼渣水淬情況統(tǒng)計(jì)表
由表1可見(jiàn),在投產(chǎn)的五個(gè)月期間,在鋼產(chǎn)量提高的同時(shí),鋼渣的水淬量也隨之增加,水淬率達(dá)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平.
由于水淬工藝的特殊性,為避免鋼渣爆炸,確保水淬生產(chǎn)的安全可靠,對(duì)渣罐的罐體及熔渣的流動(dòng)性均有一定的要求,在進(jìn)行水淬操作之前必須對(duì)噴嘴、卷?yè)P(yáng)機(jī)等設(shè)備進(jìn)行仔細(xì)檢查.
(1)渣罐在放進(jìn)渣罐車(chē)上時(shí)必須涂上特殊的涂料,確保灌底光滑、無(wú)結(jié)底,罐口、罐臂無(wú)鋼渣粘結(jié),經(jīng)專(zhuān)人檢查確認(rèn)符合水淬安全要求.
(2)進(jìn)行鋼渣水淬時(shí)必須保證熔渣具有較好的流動(dòng)性,對(duì)于流動(dòng)性較差的熔渣不能進(jìn)行水淬.流動(dòng)性較差的熔渣主要是轉(zhuǎn)爐進(jìn)行濺渣護(hù)爐操作之后的殘留渣和連鑄澆鑄剩余的包底渣,這些熔渣的粘性大、流動(dòng)性差,不宜進(jìn)行水淬,只能對(duì)其進(jìn)行熱潑渣箱處理.
(3)煉鋼冶煉工序的出渣操作必須符合規(guī)定,煉鋼工不得將鋼水倒入渣罐中,因?yàn)檫^(guò)量的鋼水在鋼渣水淬時(shí)有可能發(fā)生爆炸,同時(shí)也容易導(dǎo)致渣罐結(jié)底,降低鋼渣的水淬率.
(4)水淬時(shí),可在水淬點(diǎn)的對(duì)面增設(shè)大功率軸流風(fēng)扇,將聚集的水蒸氣吹散,確保鋼渣水淬的正常操作.
(5)水淬鋼渣的主要污染物是來(lái)源于鋼渣水淬池的污水,為實(shí)現(xiàn)污水的零排放,節(jié)約生產(chǎn)用水,水淬鋼渣的污水經(jīng)沉淀、冷卻后進(jìn)入冷水井進(jìn)行循環(huán)利用.
采用水淬法處理鋼渣,工藝先進(jìn)、操作簡(jiǎn)便、作業(yè)率高、生產(chǎn)安全可靠.基本上可實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐鋼渣的零排放,實(shí)現(xiàn)廢棄物的資源化回收利用.在取得直接經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí),還減少了渣場(chǎng)占地和因鋼渣堆放而產(chǎn)生的環(huán)境污染問(wèn)題,真正實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益的雙贏,推廣應(yīng)用意義重大.
[1]冷光榮 朱美善.鋼渣處理方法探討與展望[J].江西冶金,2005,25(4):125-128.
[2]王紹文.固體廢棄物資源化技術(shù)與應(yīng)用[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2003:342-359.
The application and study of water quenching process used for treating slag at the 120 t converter of CSG
XIAO Shuang-lin1,CHEN Rong-quan1,GU Xiao-bao2
(1.The Third Steel-making Plant of CSG;2.The Department of Safety and Environment of CSG,Shaoguan 512122,China)
It provide information on procedures,main equipments,advantages,defects and application of water quenching process which was used for treating slag at the 120 t converter of CSG,and besides,bring forward shortages and improving suggestions on existing treatment process of slag.
converter;the treatment of slag;water quenching;cyclic utilization
X757
A
1673-9981(2010)04-0561-03
2010-10-09
肖雙林(1975—),男,湖南郴州人,助理工程師,大學(xué).