摘 要:為選擇有高濃度的生物量以及高沖擊負(fù)荷耐受度最佳處理高濃度白酒廢水的厭氧反應(yīng)器,分別設(shè)計(jì)目前高濃度廢水處理中應(yīng)用相對(duì)廣泛的UASB、EGSB、IC厭氧反應(yīng)器中試裝置,以高濃度白酒廢水為研究對(duì)象,采用絮狀污泥探究溫度、pH值對(duì)厭氧反應(yīng)器的效果影響,并對(duì)3種厭氧反應(yīng)器進(jìn)行比較分析。結(jié)果表明,當(dāng)采用絮狀污泥時(shí),UASB厭氧反應(yīng)器COD去除率最高且運(yùn)行穩(wěn)定,去除率可穩(wěn)定達(dá)到80%以上。如果厭氧污泥為絮狀污泥,那么可選擇UASB厭氧反應(yīng)器處理高濃度廢水。
關(guān)鍵詞:UASB;EGSB;IC;厭氧反應(yīng)器;白酒廢水
中圖分類(lèi)號(hào):TS 26 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A
白酒生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生污染環(huán)境的廢水,但其污染成分隨著釀造階段的不同而有所差異,污染廢水主要源自于蒸餾階段的鍋底水、發(fā)酵階段的窖底水和清洗階段的清洗廢水。其中,又以鍋底水含量最高,這部分廢水CODCr濃度高,pH值較低[1]。針對(duì)高濃度有機(jī)廢水的處理,一般采用厭氧消化與好氧生物處理相結(jié)合的工藝。
目前,白酒行業(yè)中應(yīng)用較成熟的厭氧處理工藝主要包括升流式厭氧污泥床反應(yīng)器(UASB)、內(nèi)循環(huán)厭氧反應(yīng)器(IC)、厭氧顆粒污泥膨脹床(EGSB)等工藝。本文以德陽(yáng)某酒廠廢水進(jìn)行研究,采用廠區(qū)絮狀污泥,探究UASB、IC、EGSB反應(yīng)器的處理效果,并對(duì)各自的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行比較,為白酒行業(yè)厭氧處理工藝的選擇提供參考。
1 材料與方法
1.1 試驗(yàn)廢水性質(zhì)
本試驗(yàn)廢水取自德陽(yáng)某酒廠廢水站收集池出水,試驗(yàn)水質(zhì)指標(biāo)見(jiàn)表1。
1.2 試驗(yàn)污泥
取自某酒廠污水站絮狀厭氧污泥進(jìn)行接種馴化,其中水解酸化池接種污泥量為有效池容的10%,3種厭氧反應(yīng)器接種污泥量為有效池容的60%,控制厭氧反應(yīng)器中的污泥濃度,監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的運(yùn)行情況和出水各項(xiàng)指標(biāo)的變化規(guī)律。
1.3 試驗(yàn)裝置及運(yùn)行工況
1.3.1 工藝路線(xiàn)
首先,從某酒廠廢水站收集池引水至中試裝置調(diào)節(jié)池儲(chǔ)罐中均勻水質(zhì)。其次,進(jìn)入水解酸化池進(jìn)行預(yù)處理,減少有機(jī)負(fù)荷,提高生物降解能力。再次,進(jìn)入?yún)捬醴磻?yīng)器中進(jìn)一步厭氧消化,厭氧反應(yīng)器出水進(jìn)入沉淀池中。最后,出水回至酒廠廢水站調(diào)節(jié)池。
1.3.2 試驗(yàn)裝置
厭氧反應(yīng)器工藝試驗(yàn)裝置采用SUS304不銹鋼制成,選用3種厭氧反應(yīng)器(UASB、EGSB、IC)進(jìn)行對(duì)比,有效容積分別為4.0m3、2.0m3、1.67m3,3組厭氧反應(yīng)器進(jìn)水均取用某酒廠廢水站收集池,經(jīng)調(diào)節(jié)池、水解酸化池后利用微型隔膜泵提升至厭氧反應(yīng)器,3種厭氧反應(yīng)器試驗(yàn)裝置如圖1所示。
1.4 分析方法
分析測(cè)試是中試試驗(yàn)的重要內(nèi)容,是中試試驗(yàn)的重要組成部分,本試驗(yàn)主要測(cè)試項(xiàng)目COD采用重鉻酸鉀法,pH值采用pH計(jì)直接測(cè)定,VFA采用酸化蒸餾滴定法測(cè)定。
COD測(cè)定數(shù)據(jù)分析如下:將污染物測(cè)定的吸光度代入標(biāo)準(zhǔn)曲線(xiàn)圖所得擬合方程,得到相應(yīng)污染物的濃度,污染物去除率如公式(1)所示。
(1)
式中:C0為某種污染物進(jìn)水濃度;Ce為某種污染物出水濃度;η為去除率。
1.5 試驗(yàn)方法
3種厭氧反應(yīng)器運(yùn)行初期,接種德陽(yáng)某酒廠絮狀厭氧污泥進(jìn)行調(diào)試運(yùn)行,UASB厭氧反應(yīng)器進(jìn)水COD10000mg/L,容積負(fù)荷3kgCOD/(m3·d),有效容積4m3,罐內(nèi)上升流速0.03m/h。IC厭氧反應(yīng)器第一反應(yīng)室容積負(fù)荷20kgCOD/(m3·d),第二反應(yīng)室容積負(fù)荷5kgCOD/(m3·d),高徑比取4,EGSB厭氧反應(yīng)器容積負(fù)荷15kgCOD/(m3·d),罐內(nèi)上升流速3m/h。監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的運(yùn)行情況和出水各項(xiàng)指標(biāo)的變化規(guī)律,比較IC反應(yīng)器、UASB反應(yīng)器、EGSB反應(yīng)器在處理釀酒廢水時(shí)的去除效率和穩(wěn)定性,以系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定后出水COD、pH值、VFA為評(píng)價(jià)指標(biāo)。
2 結(jié)果分析
2.1 UASB反應(yīng)器運(yùn)行分析
產(chǎn)甲烷菌適應(yīng)pH值范圍為6.5~7.5,如果反應(yīng)器內(nèi)pH值超出此范圍,甲烷菌受到抑制,有機(jī)酸積累,導(dǎo)致反應(yīng)器酸化。VFA含量可以?xún)?yōu)先判斷系統(tǒng)內(nèi)堿度的變化趨勢(shì),防止反應(yīng)器酸化。
經(jīng)過(guò)前期調(diào)試運(yùn)行,UASB系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定后,控制反應(yīng)器進(jìn)水量為108L/h左右,混合液回流量為58L/h,控制pH值為6.5~7.5。由圖2可知,前5d水溫控制在(20±2)℃,系統(tǒng)內(nèi)COD去除率為50%~60%,去除效果較差,后6d將系統(tǒng)內(nèi)水加熱并采取保溫措施,水溫控制在(35±2)℃,系統(tǒng)內(nèi)COD去除率逐漸升高,并穩(wěn)定在80%~90%,出水COD濃度穩(wěn)定在400mg/L~800mg/L,說(shuō)明水溫對(duì)UASB厭氧反應(yīng)器的影響較大,系統(tǒng)內(nèi)微生物只有在其所屬溫度帶寬內(nèi)才能發(fā)揮最優(yōu)的處理效能[2]。試驗(yàn)證明UASB系統(tǒng)運(yùn)行狀況良好,具有穩(wěn)定的去除效果。
由圖3可知,在穩(wěn)定運(yùn)行階段,水溫控制在(20±2)℃,出水VFA的質(zhì)量濃度為612.14mg/L,當(dāng)水溫控制在(35±2)℃時(shí),出水VFA的質(zhì)量濃度降至295.64mg/L,系統(tǒng)內(nèi)pH值為6.9~7.4,由此說(shuō)明水溫對(duì)UASB厭氧反應(yīng)器的處理效果起著至關(guān)重要的作用。
2.2 IC反應(yīng)器運(yùn)行分析
經(jīng)過(guò)前期調(diào)試運(yùn)行,IC反應(yīng)器運(yùn)行穩(wěn)定后,進(jìn)水量為180L/h,混合液回流量為110L/h,接種絮狀污泥量為有效池容的60%,后間歇進(jìn)水,由于甲烷菌活性在酸性條件下會(huì)受到抑制,有機(jī)酸積累,導(dǎo)致反應(yīng)器酸化,因此IC反應(yīng)器內(nèi)的最佳pH值為6.8~7.2,水溫控制在(35±2)℃。由圖4可知,系統(tǒng)內(nèi)pH值還是存在波動(dòng),說(shuō)明反應(yīng)器內(nèi)沒(méi)有緩沖系統(tǒng),抗pH沖擊能力差。但大部分天數(shù)pH值控制在6.8~7.2,從圖5看出系統(tǒng)內(nèi)COD的去除效率依然很差,去除率基本在10%~50%,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)中試試驗(yàn)裝置現(xiàn)象分析,可能是因?yàn)镮C厭氧反應(yīng)器污泥接種的是絮狀污泥,絮狀污泥較輕,出水不斷夾帶出沉降性能較差的污泥流,跑泥現(xiàn)象嚴(yán)重。此外,IC厭氧反應(yīng)器的試驗(yàn)在冬季,氣溫降低,雖然采取了加熱保溫措施,但微生物生長(zhǎng)還是有限,對(duì)COD的去除有一定的影響。同時(shí),本次試驗(yàn)未改變進(jìn)水負(fù)荷,進(jìn)水負(fù)荷也對(duì)系統(tǒng)內(nèi)COD的去除有一定的影響。
2.3 EGSB反應(yīng)器運(yùn)行分析
經(jīng)過(guò)前期調(diào)試運(yùn)行,EGSB反應(yīng)器運(yùn)行穩(wěn)定后,進(jìn)水量為40L/h,接種絮狀厭氧污泥,接種污泥量為有效池容的60%,將進(jìn)水 pH 值控制在6.5~7.5,水溫控制在(35±2)℃,連續(xù)進(jìn)水。
由圖6、圖7可知,系統(tǒng)內(nèi)COD去除率和pH值的變化曲線(xiàn)趨勢(shì)也接近一致,當(dāng)pH值為7.1~7.4時(shí),COD去除率達(dá)到35%以上,運(yùn)行后期系統(tǒng)內(nèi)pH值逐漸降低,主要原因是反應(yīng)器內(nèi)的有機(jī)物質(zhì)被迅速降解,產(chǎn)生了大量的酸性物質(zhì),反應(yīng)器內(nèi)的微生物活性受到破壞,不能有效地利用這些酸類(lèi)物質(zhì),又由于有機(jī)物中存在蛋白質(zhì),因此導(dǎo)致pH值下降[3]。同時(shí),由于系統(tǒng)內(nèi)呈酸性,不適合厭氧微生物生存,因此系統(tǒng)COD的去除率也較差。
2.4 3種厭氧反應(yīng)器比較分析
結(jié)合IC、UASB、EGSB反應(yīng)器中試試驗(yàn)情況以及各方面指標(biāo)要求,對(duì)3種厭氧反應(yīng)器性能進(jìn)行比較分析。由表2可知,3種反應(yīng)器均有各自的優(yōu)缺點(diǎn),在不同的指標(biāo)方面,3種反應(yīng)器優(yōu)缺點(diǎn)各不相同。
本次中試試驗(yàn)3種厭氧反應(yīng)器均采用的絮狀污泥進(jìn)行試驗(yàn),根據(jù)已研究的試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,UASB反應(yīng)器COD去除效果最好,且運(yùn)行穩(wěn)定,其次是EGSB反應(yīng)器,效果最差的是IC反應(yīng)器。但根據(jù)表2可知,IC反應(yīng)器和EGSB反應(yīng)器適用污泥為顆粒污泥,本試驗(yàn)采用的絮狀污泥,對(duì)去除效果也有一定的影響。厭氧污泥采用絮狀污泥則UASB的性能更好,白酒企業(yè)可根據(jù)自身情況及采用的厭氧污泥情況酌情選用適合的厭氧工藝。
3 結(jié)語(yǔ)
根據(jù)厭氧反應(yīng)器中試試驗(yàn)結(jié)果可知,UASB反應(yīng)器COD去除率最高且運(yùn)行穩(wěn)定,去除率可穩(wěn)定達(dá)到80%以上;其次是EGSB反應(yīng)器,COD去除率為50%~70%;效果最差的是IC反應(yīng)器,COD去除率為20%~50%。
針對(duì)3種厭氧反應(yīng)的各項(xiàng)性能指標(biāo)比較,結(jié)合中試試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析,3種厭氧反應(yīng)器均有各自的優(yōu)缺點(diǎn),但厭氧污泥采用絮狀污泥則UASB的性能更好,白酒企業(yè)可根據(jù)自身情況及采用的厭氧污泥情況酌情選用適合的厭氧工藝。
參考文獻(xiàn)
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中國(guó)新技術(shù)新產(chǎn)品2025年5期