摘 要: 試驗(yàn)證明將低溫的窯爐煙氣作為噴霧塔熱風(fēng)爐配風(fēng)可以明顯降低噴霧塔能耗,在本項(xiàng)目中,將125℃的煙氣作為噴霧塔熱風(fēng)爐的配風(fēng),降低了噴霧塔的能耗13.41%,并且每小時(shí)減少煙氣處理量11.2萬立方米,節(jié)能減排顯著,具有明顯的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益,是值得推廣的低碳技術(shù)。
關(guān)鍵詞:陶瓷噴霧干燥塔;節(jié)能降耗;低碳技術(shù)
1 前言
根據(jù)調(diào)研和分析可知,陶瓷墻地磚生產(chǎn)的能耗主要在燒成和噴霧干燥環(huán)節(jié),兩者的能耗之和超過了總能耗的80%。目前燒成的余熱主要用于坯體干燥,但坯體干燥不能完全消化掉燒成的余熱,因此,更加充分和合理利用燒成的余熱對(duì)于降低陶瓷墻地磚的碳排放具有重要意義。陶瓷原料加工過程中的噴霧干燥需要將含水率為35%的左右的泥漿干燥成為含水率約為6%的粉料,需要耗用大量的熱量,盡管目前已有不少企業(yè)對(duì)噴霧塔進(jìn)行改造,通過加大噴霧塔規(guī)格提高產(chǎn)量來降耗,但能耗仍是偏高。噴霧塔的熱風(fēng)來自于熱風(fēng)爐,為了保證燃燒完全,熱風(fēng)爐燃燒產(chǎn)生的煙氣溫度都比較高,然后通過摻入環(huán)境溫度的空氣達(dá)到合適的溫度再進(jìn)入噴霧塔對(duì)霧狀的泥漿進(jìn)行干燥,獲得類似于球狀的粉體。實(shí)踐和計(jì)算都表明,在正常的情況下,坯體干燥無法用完窯爐的余熱,而噴霧干燥塔對(duì)于余熱能級(jí)的要求不高,因此,完全可以在噴霧塔利用這部分余熱,來節(jié)能和減少碳排。
新明珠集團(tuán)股份有限公司在佛山市三水區(qū)的冠珠陶瓷有限公司專業(yè)生產(chǎn)二次燒內(nèi)墻磚產(chǎn)品,素?zé)陀詿母G爐都是300m長(zhǎng)的輥道窯。原料粉料制備則采用的是6000型噴霧塔,熱風(fēng)爐以水煤漿供熱為主,受噴霧塔規(guī)格小產(chǎn)量低的影響,能耗一直偏高。
影響噴霧塔水煤漿用量的因素很多,水煤漿的熱值、灰份、水份、泥漿的水份、粉料的水份等都會(huì)影響水煤漿的耗用,為進(jìn)一步降低水煤漿耗用,在原有水煤漿、漿料、粉料工藝參數(shù)不變的情況下,將窯爐煙氣供噴霧塔熱風(fēng)爐做配風(fēng),驗(yàn)證了此種方法的節(jié)能效率。
為降低噴霧塔的水煤漿耗用,我們?cè)谛旅髦榧瘓F(tuán)三水冠珠陶瓷有限公司原料車間1#、3#噴霧塔進(jìn)行了試驗(yàn),在現(xiàn)有設(shè)備配置上引入窯爐煙氣到噴霧塔熱風(fēng)爐做配風(fēng)使用,希望利用煙氣的余熱來降低噴霧塔的能耗。生產(chǎn)試驗(yàn)證明,大量引入窯爐煙氣對(duì)噴霧塔節(jié)能降耗有顯著的效果,可以降低水煤漿耗用,同時(shí)使得窯爐和噴霧塔尾氣處理總量大幅減少,減少了環(huán)保費(fèi)用。
2 試驗(yàn)過程
本試驗(yàn)在佛山市三水冠珠陶瓷有限公司300米長(zhǎng)的3#、4#素?zé)⒂詿伒栏G窯爐以及1#、3#6000型噴霧塔上進(jìn)行。
素?zé)G和釉燒窯的熱風(fēng)、煙氣經(jīng)窯爐排煙風(fēng)機(jī)及抽熱風(fēng)機(jī)通過管道供入輥道干燥窯對(duì)坯體進(jìn)行干燥,然后利用干燥窯的抽濕風(fēng)機(jī)抽出,其中一部分煙氣經(jīng)管道輸送到脫硫塔處理,另一部分利用中轉(zhuǎn)風(fēng)機(jī)供入原料噴霧塔熱風(fēng)爐做配風(fēng)使用。
試驗(yàn)分為二個(gè)階段,第一階段供給噴霧塔的風(fēng)量為65000m3/h,風(fēng)溫為100℃;第二階段風(fēng)量增大為112000m3/h,由于風(fēng)量增大了,管道散熱增加不多,風(fēng)溫達(dá)到了125℃。
3 試驗(yàn)結(jié)果及分析
表1 為水煤漿的參數(shù),表2為泥漿和粉料的含水率,表3為試驗(yàn)結(jié)果。
在沒有使用熱煙氣前噴霧干燥的水煤漿耗量為124.80kg /t粉料,在第一階段試驗(yàn)中,關(guān)閉了熱風(fēng)爐自然風(fēng)的第二級(jí)配風(fēng)和第三級(jí)配方,改為用65000m3/h.100℃的低溫?zé)煔膺M(jìn)行配風(fēng),每噸粉體的水煤漿用量為117.65kg,水煤漿的節(jié)約率達(dá)到了5.73%。第二階段試驗(yàn)進(jìn)一步減少了自然風(fēng),加大了煙氣配風(fēng)量,用112000m3/h.125℃的低溫?zé)煔馀滹L(fēng),每噸粉體的水煤漿用量降低到了108.06kg,比只用自然風(fēng)配風(fēng)時(shí)節(jié)約了13.41%。由于部分煙氣經(jīng)過噴霧干燥,相當(dāng)于每小時(shí)減少處理11.2萬立方米煙氣量,顯著降低了環(huán)保成本。
4 結(jié)論
在陶瓷噴霧塔熱風(fēng)爐使用窯爐煙氣配風(fēng),可以明顯節(jié)約能源和減少排放,在本項(xiàng)目中,隨著煙氣配風(fēng)量增加,節(jié)能率增加,節(jié)能率達(dá)到了13.41%,并且脫硫塔等環(huán)保設(shè)備每小時(shí)減少煙氣處理量11.2萬立方米,具有明顯的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。