白耀明
摘要:我國于2020年9月22日,在第七十五屆聯(lián)合國大會上提出:“中國將提高國家自主貢獻(xiàn)力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值,努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。”目前新能源汽車發(fā)展的瓶頸主要是續(xù)駛里程焦慮,解決這一難題主要是有三種途徑:一是提高電池密度增加電池容量,提高續(xù)駛里程;二是優(yōu)化電池電控參數(shù)減少耗電量;三是減輕整車質(zhì)量減少耗電量。重點(diǎn)對減重方案措施實(shí)施過程及方法進(jìn)行研究,拓寬產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計思路,確保質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成。
主題詞:碳中和;新能源;汽車;輕量化
汽車產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計的重要目標(biāo)包含性能、成本、質(zhì)量和周期。開發(fā)一款成功的產(chǎn)品,上述目標(biāo)都要達(dá)成。本文重點(diǎn)研究質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成過程或降低產(chǎn)品質(zhì)量的措施。以某新能源全尺寸越野車型后橋短縱拉桿減重過程進(jìn)行說明。
項(xiàng)目介紹
根據(jù)項(xiàng)目組的要求,對一款非承載式車身結(jié)構(gòu)的全尺寸越野車型進(jìn)行減重活動,以提高產(chǎn)品競爭力。動力總成為插電混合動力型,前橋電動機(jī)驅(qū)動,后橋發(fā)動機(jī)驅(qū)動。后懸架為五連桿整體橋結(jié)構(gòu),如圖1所示。
目前項(xiàng)目處于數(shù)據(jù)凍結(jié)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)確定階段,該產(chǎn)品已經(jīng)完成首次產(chǎn)品結(jié)構(gòu)確定,并且完成仿真分析及臺架試驗(yàn),產(chǎn)品性能滿足目標(biāo)要求。為了提高產(chǎn)品競爭力現(xiàn)在根據(jù)項(xiàng)目組要求,保證在不提高產(chǎn)品成本的前提下,質(zhì)量再降低10%;同時需要考慮在確保整車項(xiàng)目周期不延期的情況下制作產(chǎn)品減重方案。
該項(xiàng)目主要減重對象是后懸架中的短縱拉桿,其安裝位置如圖2所示。
圖2 短縱拉桿安裝位置示意
通過焊接將兩個套管與拉桿本體兩端焊接,兩端焊接的套管為壁厚3mm的35無縫鋼管,拉桿本體為外直徑23mm、壁厚4mm(35鋼)冷拔無縫鋼管,如圖3所示。
圖3 短縱拉桿結(jié)構(gòu)
方案制定
根據(jù)減重任務(wù),組織相關(guān)人員(涉及項(xiàng)目、總布置、產(chǎn)品、仿真分析、試驗(yàn)、工藝及采購等相關(guān)部門人員)采用頭腦風(fēng)暴的方式進(jìn)行方案制定,然后對所有方案逐一分析,最終確定最佳方案。
經(jīng)過研討確定四種減重方案(具體見表1),并且從結(jié)構(gòu)、材料、成本及質(zhì)量等方面進(jìn)行了對比分析。
表1 短縱拉桿減重方案
方案 本體結(jié)構(gòu)/mm 材料 成本/元 質(zhì)量/kg
原方案 φ23×壁厚4 35鋼 7.26 0.562
方案1 φ25×壁厚2 35鋼 5.97 0.340
方案2 φ15圓棒 35鋼 6.16 0.416
方案3 φ12圓棒 35鋼 5.38 0.266
方案4 φ12圓棒 45鋼 5.20 0.266
下面對以上方案逐一分析,以便確定最優(yōu)方案。
1)方案1,基于總布置以及整車運(yùn)動校核分析,短縱拉桿本體外直徑23mm已經(jīng)為最大邊界,不能再加大,因此否決該方案。
2)方案2,本體結(jié)構(gòu)由無縫冷拔管結(jié)構(gòu)調(diào)整為圓棒結(jié)構(gòu),外直徑由23mm調(diào)整為15mm;成本降低1.1元,質(zhì)量降低0.146kg(降低26%)。
3)方案3,本體結(jié)構(gòu)由無縫冷拔管結(jié)構(gòu)調(diào)整為圓棒結(jié)構(gòu),外直徑由23mm調(diào)整為12mm;成本降低1.88元,質(zhì)量降低0.296kg(降低53%)。
4)方案4,本體結(jié)構(gòu)由無縫冷拔管結(jié)構(gòu)調(diào)整為圓棒結(jié)構(gòu),外直徑由23mm調(diào)整為12mm;材料由35鋼調(diào)整為45鋼,成本降低2.06元,質(zhì)量降低0.296kg;經(jīng)工藝工程師評估45鋼焊接質(zhì)量不穩(wěn)定,容易出現(xiàn)焊接裂紋,不建議采用45鋼,或者增加焊接后退火處理以降低焊接裂紋風(fēng)險。
根據(jù)上述所有方案的分析并且結(jié)合項(xiàng)目總監(jiān)意見,最終選擇方案2,方案3作為可實(shí)施方案繼續(xù)推進(jìn)。
仿真分析
委托仿真分析部門對優(yōu)化方案2、方案3進(jìn)行強(qiáng)度應(yīng)力仿真分析,這里僅選取四種典型工況進(jìn)行說明(見表2)。
表2 短縱拉桿減重方案CAE分析結(jié)果
工況 工況1 工況2 工況3 工況4
原方案 應(yīng)力分布
最大應(yīng)力/MPa 49 34 84 186
方案2 最大應(yīng)力/MPa 52 36 81 191
增幅/% +6.1 +5.8 -3.5 +2.7
方案3 最大應(yīng)力/MPa 60 57 87 239
增幅/% 22.4 +67.6 +3.5 +28.5
經(jīng)仿真分析結(jié)果與原方案對比,方案2最大應(yīng)力小于材料屈服強(qiáng)度(191MPa<315Pa),整體工況應(yīng)力最大增幅為+6.1%<10%,該方案可行;方案3最大應(yīng)力小于材料屈服強(qiáng)度(239MPa<315Pa),整體工況應(yīng)力最大增幅為+67.6%>10%,且三種工況應(yīng)力增幅超過10%,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判斷應(yīng)力增幅較大,該方案有風(fēng)險,不可行。
樣件制作
1.產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)確定
經(jīng)減重降本VAVE小組共同確認(rèn)選用方案3作為最終方案實(shí)施。由產(chǎn)品工程師確定技術(shù)狀態(tài),將技術(shù)文件傳遞至供應(yīng)商和采購工程師,開啟樣件生產(chǎn)制作。
2.樣件交付及確認(rèn)
為確保項(xiàng)目順利推進(jìn)實(shí)施,由采購工程師跟蹤樣件制作進(jìn)展,由產(chǎn)品工程師及時處理技術(shù)問題。
3.產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)
為保證產(chǎn)品驗(yàn)證有效,需要從以下幾方面對產(chǎn)品樣件狀態(tài)及質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)。
1)產(chǎn)品材料化學(xué)元素分析見表3,檢測結(jié)果合格。
表3 化學(xué)元素成分分析? ? (質(zhì)量分?jǐn)?shù):%)
元素 C Si Mn P
標(biāo)準(zhǔn)值 0.32~0.39 0.17~0.37 0.50~0.80 ≤0.025
檢測值 0.36 0.22 0.59 0.65
元素 S Cu Cr Ni
標(biāo)準(zhǔn)值 ≤0.020 ≤0.25 ≤0.25 ≤0.30
檢測值 0.002 0.01 0.03 0.01
2)材料機(jī)械性能檢測見表4,結(jié)果合格。
表4 機(jī)械性能分析
機(jī)械性能 抗拉強(qiáng)度
/MPa 屈服強(qiáng)度
/MPa 斷后伸長率
/%
標(biāo)準(zhǔn)值 >530 >315 >20
短縱拉桿本體 726 508 27
3)硬度檢測結(jié)果見表5,結(jié)論為合格。
表5 硬度分析? ? ?(單位:HRC)
維氏硬度 點(diǎn)1 點(diǎn)2 點(diǎn)3
標(biāo)準(zhǔn)值 >18.0
穩(wěn)定桿支架 17.2 17.4 17.2
4)材料金相分析結(jié)果如圖4所示。
檢測金相組織為鐵素體+珠光體,組織比較均勻,邊緣未發(fā)生脫碳,金相組織正常。
5)焊道檢測。經(jīng)檢查交付樣件焊角高度合格,焊縫長度合格且飽滿,未發(fā)現(xiàn)氣孔、咬邊、焊偏等缺陷。
同批次檢測焊縫熔深,焊喉合格,且無內(nèi)部缺陷。
6)產(chǎn)品磁粉探傷檢測。對短縱拉桿本體及焊縫進(jìn)行磁粉探傷檢測,表面均未發(fā)現(xiàn)裂紋。
7)產(chǎn)品尺寸檢測。檢測短縱拉桿本體直徑合格,目標(biāo)要求φ15mm±0.1mm,實(shí)際檢測為φ15.04mm、φ15.02mm、φ15.04mm和φ15.06mm。
結(jié)論:經(jīng)以上產(chǎn)品檢測,各項(xiàng)指標(biāo)均合格,可以開展試驗(yàn)。
組織實(shí)施驗(yàn)證
1.系統(tǒng)臺架耐久試驗(yàn)
按照整車姿態(tài)搭建系統(tǒng)臺架試驗(yàn),按照以下試驗(yàn)工況開展試驗(yàn),見表6。
2.整車耐久試驗(yàn)
經(jīng)與項(xiàng)目組協(xié)調(diào)確認(rèn),有年度改款車型需要開展
3萬km綜合耐久試驗(yàn),共兩臺試驗(yàn)車。即刻決定搭載耐久試驗(yàn)車驗(yàn)證。
經(jīng)過4個月試驗(yàn)驗(yàn)證,試驗(yàn)順利結(jié)束,短縱拉桿產(chǎn)品無任何失效問題,產(chǎn)品合格。
產(chǎn)品切換
經(jīng)以上產(chǎn)品方案制定、方案論證、仿真分析、系統(tǒng)臺架試驗(yàn)以及整車綜合耐久試驗(yàn),最終確認(rèn)產(chǎn)品方案可行,可靠性高,產(chǎn)品質(zhì)量減重目標(biāo)達(dá)成,并且成本降低,該方案可以實(shí)施。
結(jié)語
通過對本案例實(shí)施過程進(jìn)行總結(jié)分析發(fā)現(xiàn),降重改善方案要快速、穩(wěn)妥地實(shí)施,要從需求出發(fā)制定合理目標(biāo),方案分析以及驗(yàn)證過程至關(guān)重要。重點(diǎn)分析現(xiàn)有方案,通過對比分析,仿真驗(yàn)證等措施制定行之有效,確定可實(shí)施性強(qiáng)的方案。通過試驗(yàn)前產(chǎn)品狀態(tài)確認(rèn),保證樣品狀態(tài)滿足設(shè)計要求。該案例的成功實(shí)施對以后新能源產(chǎn)品降低質(zhì)量的方案制定以及驗(yàn)證實(shí)施過程有指導(dǎo)作用。
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