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      印刷油墨廢水處理工程實例

      2024-04-17 05:04:42陳亞利
      化工管理 2024年9期
      關(guān)鍵詞:單臺溶解性沉淀池

      陳亞利

      (中鐵環(huán)境科技工程有限公司,湖南 長沙 410017)

      0 引言

      印刷行業(yè)生產(chǎn)過程中使用水性油墨而產(chǎn)生的油墨廢水含有大量水溶性高分子樹脂連接劑、醇基類化合物及染料等[1-2],屬于高濃度有機廢水,具有高化學(xué)需氧量(COD)、高色度、高溶解性固體、難生物降解等特點[3-4],處理難度極大。目前,國內(nèi)外處理油墨廢水的方法主要有混凝沉淀法[5-6]、電氧化法[7]、微電解法[8]、光催化氧化法[9-10]、生物處理法[11-12]、吸附法[13]等。在實際應(yīng)用中,常采用組合工藝使油墨廢水的處理達到排放或回用要求,因此需根據(jù)不同油墨廢水的水質(zhì)特征,對預(yù)處理、深度處理技術(shù)進行設(shè)計組合,找到經(jīng)濟有效的處理方法和工藝。

      本項目針對某地面材料廠的油墨廢水,根據(jù)其廢水水質(zhì)及處理要求,選擇采用“兩級混凝沉淀+DTRO”工藝進行處理,處理出水優(yōu)于項目設(shè)計要求的GB/T 19923—2005《城市污水再生利用 工業(yè)用水水質(zhì)》中的洗滌用水水質(zhì)標準。為水性油墨廢水的回用處理提供新的思路。

      1 工程概況

      某公司印刷廢水主要產(chǎn)生于印刷工藝中的換輥(換墨)、洗輥、洗槽、洗桶工序,廢水中主要含有水性油墨、樹脂、碳黑、酒精等,廢水特性為成分復(fù)雜、有機物含量高、懸浮物多,且含有大量有毒有害成分和物質(zhì),色度高。廢水水量約為150 L/h(3 m3/d)?;瘜W(xué)需氧量(CODCr)平均為26 065 mg/L、五日生化需氧量(BOD5)平均為1 250 mg/L、氨氮(NH3-N)平均為22 mg/L、pH 為7~9、溶解性總固體(DS)為18 170 mg/L、總殘渣(TS)為20 204 mg/L,屬于高濃度廢水。廢水處理要求出水達到GB/T 19923—2005 中的洗滌用水水質(zhì)標準。設(shè)計進、出水水質(zhì)如表1 所示。

      表1 設(shè)計進、出水水質(zhì)

      2 工藝的確定

      2.1 工藝選擇的重點和難點

      根據(jù)本項目廢水水質(zhì)特點及出水水質(zhì)要求,工藝選擇存在以下重點和難點:

      (1)廢水水量小,間歇性排放,水質(zhì)水量波動大,可生化性差,生物毒性大。該廢水曾采用“曝氣 + 混凝+ 壓濾(初濾) + 生化(MBR) + 砂濾 + 碳濾 + 精密過濾器 + 反滲透”工藝進行處理,但運行一段時間后,生化系統(tǒng)微生物全部死亡,導(dǎo)致反滲透系統(tǒng)堵塞嚴重癱瘓,因此生化方法并不適用。

      (2)廢水中溶解性固體量高達18 170 mg/L,而所要求的出水標準GB/T 19923—2005 中洗滌用水水質(zhì)標準對出水溶解性固體的含量要求嚴格,規(guī)定選擇的工藝必須具備高效降低溶解性總固體的能力,根據(jù)設(shè)計進、出水水質(zhì),對溶解性總固體的去除率需達到94.50%以上。而混凝、生化方法無法實現(xiàn)溶解性總固體量的減少。反滲透可以高效穩(wěn)定降低溶解性總固體含量,但反滲透膜易受污染堵塞,因此需采用合適的預(yù)處理工藝,以保證反滲透膜的正常、經(jīng)濟運行。

      2.2 工藝流程

      油墨廢水的處理工藝與油墨的種類和特性有著非常密切的關(guān)系。由于本項目進水指標中溶解性固體量大、出水指標溶解性固體量低,根據(jù)以上工藝選擇的重點、難點分析,為保證出水水質(zhì),采用碟管式反滲透深度凈化處理作為主體工藝,降低溶解性固體量。另外,廢水水質(zhì)波動大、生物毒性大,根據(jù)現(xiàn)有水質(zhì)情況、出水指標,同時為保障反滲透處理系統(tǒng)運行穩(wěn)定,選用兩級混凝沉淀工藝作為預(yù)處理工藝,具體工藝流程及物料平衡如圖1 所示。

      圖1 廢水處理工藝流程

      油墨廢水首先由收集池進行收集調(diào)節(jié),使來水水質(zhì)、水量均勻。采用兩級混凝沉淀對廢水進行預(yù)處理,投加聚合硫酸鐵(PFS)和聚丙烯酰胺(PAM)進行絮凝反應(yīng),沉淀去除廢水中的懸浮物,同時降低廢水中CODCr、BOD5等污染物濃度,保證后續(xù)DTRO 處理系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。DTRO 處理系統(tǒng)原水箱廢水通過加酸將 pH 值調(diào)整到 6.0~6.5,將碳酸氫鹽轉(zhuǎn)化為二氧化碳,從而避免因碳酸氫鹽存在而導(dǎo)致工藝流程中鈣、鋇鹽的沉淀;原水箱廢水依次經(jīng)過50 μm 過濾裝置、10 μm 濾芯過濾器,進一步去除水中的懸浮固體后,通過高壓泵進入碟管式反滲透模塊,經(jīng)反滲透處理后出水滿足回用水質(zhì)要求,在廠區(qū)內(nèi)進行回用。

      混凝沉淀池產(chǎn)生的化學(xué)污泥及精密過濾器反洗液進入污泥處理系統(tǒng),投加高分子絮凝劑,改善污泥性能,并采用板框壓濾機將污泥脫水至含水率不高于60%,實現(xiàn)污泥減量。濾液回流至第二級混凝沉淀池進行處理。

      項目日處理水量3 t,全天運行6 h,每小時處理水量0.5 t,每天最終回用水量2.362 t;濃水量為0.453 t,因水量較小,外委其他工業(yè)廢水設(shè)施進行處理;經(jīng)脫水處理后的污泥量為0.28 t,作為危險廢物委托有資質(zhì)的公司外運處理。

      3 主要工藝單元及設(shè)備

      按照3 m3/d,每天運行6 h 設(shè)計,每小時處理能力為0.5 m3/h。

      3.1 收集池

      收集池收集并調(diào)節(jié)油墨廢水的水質(zhì)、水量,實現(xiàn)均質(zhì)、均量;共1 座,設(shè)計規(guī)模0.5 m3/h;尺寸φ2.3 m×3 m,有效容積10 m3,PE 材質(zhì)。

      主要設(shè)備:提升泵2臺(1 用1備),單臺流量0.5 m3/h,揚程15 m,功率0.37 kW。

      3.2 混凝沉淀池1#

      混凝沉淀池1# 含反應(yīng)池、沉淀池,投加NaOH調(diào)節(jié)廢水至堿性,投加PFS、PAM 進行混凝沉淀反應(yīng),大幅去除廢水中的懸浮物、膠體及部分CODCr、BOD5,減輕后續(xù)處理負擔;共1 座,設(shè)計規(guī)模0.5 m3/h;沉淀池表面負荷0.5 m3/(m2·h),其材質(zhì)為碳鋼,內(nèi)壁防腐處理。

      主要設(shè)備:攪拌機1 臺,功率0.75 kW;PFS 自動加藥系統(tǒng)1 套,其中200 L PE 加藥桶1 臺、0.37 kW攪拌機1 臺、40 L/h 計量泵2臺(單臺功率60 W,1 用1備);PAM 自動投加系統(tǒng)1 套,其中100 L PE加藥桶1 臺、0.25 kW 攪拌機1 臺、10 L/h 計量泵2臺(單臺功率28 W,1 用1備);NaOH 自動加藥系統(tǒng)1 套,其中100 L PE 加藥桶1 臺、0.25 kW 攪拌機1 臺、15 L/h 計量泵2臺(單臺功率28 W,1 用1備)。

      3.3 混凝沉淀池2#

      混凝沉淀池2# 含反應(yīng)池、沉淀池,投加PFS、PAM,進一步去除廢水中的懸浮物、膠體及部分COD、BOD;共1 座,設(shè)計規(guī)模0.5 m3/h;沉淀池表面負荷0.5 m3/(m2·h),其材質(zhì)為碳鋼,內(nèi)壁防腐處理。

      主要設(shè)備:攪拌機1 臺,功率0.75 kW;PFS 自動加藥系統(tǒng)1 套,其中200 L PE 加藥桶1 臺、0.37 kW攪拌機1 臺、40 L/h 計量泵2臺(單臺功率60 W,1 用1備);PAM 自動投加系統(tǒng)1 套,其中100 L PE 加藥桶1 臺、0.25 kW 攪拌機1 臺、10 L/h 計量泵2臺(單臺功率28 W,1 用1備)。

      3.4 收集中轉(zhuǎn)池

      收集中轉(zhuǎn)池緩沖并調(diào)節(jié)廢水pH 值為6.0~6.5,共1 座,設(shè)計規(guī)模0.5 m3/h,尺寸1.0 m×1.5 m×3.5 m,有效容積10 m3,其材質(zhì)為碳鋼,內(nèi)壁防腐處理。

      主要設(shè)備:提升泵2臺(1 用1備),單臺流量0.5 m3/h,揚程55 m,功率0.55 kW。

      3.5 DTRO 系統(tǒng)

      DTRO 系統(tǒng)包括精密過濾模塊及碟管式反滲透模塊,通過反滲透截留離子和大的分子有機物質(zhì),使廢水經(jīng)過后分離出干凈的水流(滲透液)和高度濃縮的截留物(濃水)。反滲透系統(tǒng)設(shè)計膜通量15 L/(h·m2),清液得率85%,計算膜總面積28.47 m2。

      主要設(shè)備:DTRO 集成設(shè)備1 套,流量0.5 m3/h,功率12.47 kW。

      3.6 污泥系統(tǒng)

      污泥系統(tǒng)收集來自兩級混凝沉淀池產(chǎn)生的化學(xué)污泥及精密過濾器反洗液,采用板框壓濾機脫水降低污泥含水率,產(chǎn)生的上清液回流至第二級混凝沉淀池。每天產(chǎn)生絕干污泥60 kg,外運處置。

      主要設(shè)備:污泥收集箱1 個,有效容積1 000 L,PE 材質(zhì);壓濾機1 臺,過濾面積10 m2,功率1.1 kW;PAM 自動投加系統(tǒng)1 套,其中100 L PE 加藥桶1 臺、0.25 kW 攪拌機1 臺、10 L/h 計量泵2臺(單臺功率28 W,1 用1備)。

      4 工程運行效果

      4.1 處理效果

      本項目經(jīng)調(diào)試后正常運行,出水水質(zhì)穩(wěn)定,出水效果好,CODCr、BOD5、SS、NH3-N、DS、TS 的總?cè)コ史謩e為99.77%、98.40%、99.90%、99.91%、99.63%、99.65%,其中BOD5、SS、DS 指標滿足設(shè)計出水水質(zhì)要求,出水平均值分別為20 mg/L、2 mg/L、68 mg/L,優(yōu)于GB/T 19923—2005 中的洗滌用水水質(zhì)標準。各工藝單元出水水質(zhì)及去除率如表2 所示。

      表2 各主要工藝單元處理效果

      4.2 技術(shù)經(jīng)濟分析

      本項目日處理廢水3 m3,項目建成前,產(chǎn)生的廢水作為危險廢物委托專業(yè)的公司進行處理,處理成本較高。項目建成后,系統(tǒng)穩(wěn)定運行期,水處理費用為26.14 元/m3,其中電費14.12 元/m3,藥劑費為12.02 元/m3。

      5 結(jié)語

      采用“兩級混凝沉淀+DTRO”組合工藝處理地面材料廠油墨廢水,在進水pH 值為7~9,CODCr、BOD5、SS、NH3-N、DS、TS 的平均含量分別為26 065 mg/L、1 250 mg/L、2 012 mg/L、22 mg/L、18 170 mg/L、20 204 mg/L 時,經(jīng)處理后廢水各項指標優(yōu)于GB/T 19923—2005 中的洗滌用水水質(zhì)標準,回用于該廠的生產(chǎn)工序,廢水處理直接成本(電費、藥劑費用)為26.14 元/m3。該組合工藝具有抗沖擊負荷能力強、可間歇性運行、出水穩(wěn)定達標等優(yōu)勢,可為水性油墨廢水及類似溶解性固體含量高、可生化性差的廢水處理項目提供參考。

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