王麗軍
(山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)左云長(zhǎng)春興煤業(yè)有限公司,山西大同 037101)
刮板輸送機(jī)是綜采工作面重要運(yùn)輸設(shè)備,主要擔(dān)負(fù)著工作面煤矸運(yùn)輸,刮板輸送機(jī)具有裝配靈活、操作簡(jiǎn)單、運(yùn)輸效率高、運(yùn)輸安全系數(shù)高等優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于煤礦采掘工作面中;刮板輸送機(jī)主要通過電機(jī)帶動(dòng)機(jī)頭鏈輪轉(zhuǎn)動(dòng),鏈輪上活動(dòng)連接環(huán)形刮板鏈,鏈輪轉(zhuǎn)動(dòng)過程中帶動(dòng)刮板鏈及刮板循環(huán)周期運(yùn)轉(zhuǎn),從而實(shí)現(xiàn)煤矸運(yùn)輸;但是由于受工作面煤矸、異物卡堵以及刮板鏈張緊度等影響,刮板輸送機(jī)在運(yùn)輸過程中經(jīng)常出現(xiàn)斷鏈故障,嚴(yán)重制約著工作面安全高效回采;本文以長(zhǎng)春興煤礦602 智能化工作面為研究對(duì)象,對(duì)工作面SGZ1000/1400 型刮板輸送機(jī)斷鏈原因進(jìn)行分析,并安裝了一套斷鏈故障檢測(cè)裝置,從而避免刮板輸送機(jī)斷鏈故障。
長(zhǎng)春興煤礦602工作面位于井田南盤區(qū),工作面設(shè)計(jì)走向長(zhǎng)度為2066m,傾向長(zhǎng)度為240m,工作面回采煤層為22#層,平均厚度為9.5m,平均傾角為2°,煤層直接頂主要為粗砂巖、中粒砂巖,平均厚度為8.5m,老頂主要以細(xì)、中、粗粒砂巖,平均厚度為22.8m。
602工作面采用MG500/1180-WD型雙滾筒電牽引采煤機(jī)落煤和SGZ1200/1400 型刮板運(yùn)輸機(jī)運(yùn)煤,ZF13000/25/38 型液壓支架維護(hù)工作面頂板,刮板運(yùn)輸機(jī)輸送能力2500t/h,總裝機(jī)功率2×700kW 變頻電機(jī),電壓等級(jí)3300V。工作面運(yùn)輸機(jī)配備通訊設(shè)備并安裝有控制裝置以及變頻裝置,可實(shí)現(xiàn)“雙閉鎖”,具體技術(shù)參數(shù)為:輸送能力2500h/t;裝機(jī)功率2×700kW;鏈速1.33m/s;額定電壓3300V;中部槽規(guī)格:1750mm×1000mm×362mm;中板厚度40mm;刮板鏈型式:中雙鏈;刮板鏈中心距260mm。
截止2021年7月19日602工作面已回采740m,工作面在前期回采過程中經(jīng)常出現(xiàn)刮板鏈斷鏈、掉鏈故障,現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),在2021年4~7月共計(jì)發(fā)生12起掉鏈故障,9 起斷鏈故障,影響工作面回采時(shí)間為67.8h,設(shè)備維修費(fèi)用為13.7萬(wàn)元。
(1)刮板鏈腐蝕嚴(yán)重:工作面回采過程中架間、采煤機(jī)截割部采用外部噴霧灑水降塵,降塵后的污水摻雜設(shè)備油脂,導(dǎo)致其酸性離子含量增高,具有一定腐蝕性,刮板鏈長(zhǎng)期處于腐蝕環(huán)境中,鏈條生銹速度加快,造成刮板鏈腐蝕斷鏈現(xiàn)象。
(2)運(yùn)輸過載:刮板輸送機(jī)在運(yùn)輸煤矸時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)負(fù)載現(xiàn)象,在瞬間啟動(dòng)過程中對(duì)刮板鏈產(chǎn)生沖擊載荷,從對(duì)刮板鏈鏈環(huán)焊接處及彎曲處產(chǎn)生沖擊破壞作用,造成刮板鏈脆性斷裂。
(3)應(yīng)力疲勞現(xiàn)象:由于刮板鏈張緊度調(diào)整不合理,刮板鏈張緊度過大在運(yùn)輸過程中鏈條長(zhǎng)期處于拉應(yīng)力狀態(tài),造成鏈環(huán)出現(xiàn)應(yīng)力疲勞變形現(xiàn)象,很容易出現(xiàn)斷鏈。
(1)鏈輪磨損嚴(yán)重:刮板輸送機(jī)機(jī)頭鏈輪安裝齒輪,轉(zhuǎn)動(dòng)過程中能夠與刮板鏈咬合,同時(shí)刮板鏈對(duì)齒輪產(chǎn)生一定磨損作用,刮板輸送機(jī)在長(zhǎng)期運(yùn)輸過程中未及時(shí)對(duì)磨損齒輪進(jìn)行更換,造成刮板鏈掉鏈現(xiàn)象。
(2)雙鏈張緊度不一致:由于刮板鏈安裝不當(dāng)或受力不均,導(dǎo)致兩條刮板鏈張緊度不一致,從而使一側(cè)鏈條長(zhǎng)期處于張應(yīng)力狀態(tài),導(dǎo)致刮板鏈拉伸變長(zhǎng)出現(xiàn)掉鏈現(xiàn)象。
(1)振動(dòng)檢測(cè)法:刮板輸送機(jī)在運(yùn)輸過程中受振動(dòng)影響出現(xiàn)斷鏈時(shí),刮板鏈振動(dòng)頻率會(huì)發(fā)生變化,所以可在刮板鏈指定位置安裝振動(dòng)檢測(cè)裝置來監(jiān)測(cè)、接收、分析振動(dòng)信號(hào),從而判斷刮板鏈運(yùn)行狀態(tài);振動(dòng)檢測(cè)法在其它領(lǐng)域如橋梁、化工、重工等被廣泛應(yīng)用,具有檢測(cè)方法成熟、設(shè)備簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn),但是實(shí)際應(yīng)用時(shí)振動(dòng)信號(hào)受大型設(shè)備電磁干擾嚴(yán)重,存在局部監(jiān)測(cè)信號(hào)失真現(xiàn)象。
(2)電機(jī)電流監(jiān)測(cè)法:刮板輸送機(jī)在負(fù)載運(yùn)行或大塊卡塞時(shí)頭尾電機(jī)輸出電流產(chǎn)生峰值,所以可通過檢測(cè)電機(jī)電流變化,判斷刮板輸送機(jī)運(yùn)行狀態(tài),出現(xiàn)故障前及時(shí)切斷電源。
(3)接近開關(guān)檢測(cè)法:在刮板輸送機(jī)機(jī)頭、機(jī)尾以及中部槽安裝接近開關(guān),主要對(duì)刮板兩端位置變化進(jìn)行監(jiān)測(cè),從而確定刮板鏈斷鏈情況。
為了能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)刮板輸送機(jī)斷鏈故障,降低斷鏈故障率,長(zhǎng)春興煤礦對(duì)602 工作面SGZ1200/1400 型刮板運(yùn)輸機(jī)安裝一套故障監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。
刮板輸送機(jī)故障監(jiān)測(cè)系統(tǒng)主要由接近開關(guān)、電流互感器、PLC 控制器、工業(yè)環(huán)網(wǎng)、地面監(jiān)控系統(tǒng)等部分組成,如圖1所示。
圖1 刮板輸送機(jī)故障監(jiān)測(cè)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖
(1)根據(jù)602工作面刮板輸送機(jī)長(zhǎng)度共計(jì)安裝5組接近開關(guān),主要安裝在機(jī)頭、機(jī)尾、中部槽易發(fā)生斷鏈位置;電流互感器主要安裝在機(jī)頭、機(jī)尾電機(jī)上,刮板輸送機(jī)在運(yùn)行過程中同一組接近開關(guān)檢測(cè)的間隔信號(hào)以及電流互感器檢測(cè)的電機(jī)電流信號(hào)及時(shí)上傳至PLC控制器內(nèi)。
(2)PLC控制通過光纜分別與電流互感器、接近開關(guān)連接,主要接收刮板過接近開關(guān)間隔信號(hào)以及電機(jī)電流變化信號(hào),并對(duì)信號(hào)進(jìn)行處理分析,利用工業(yè)以太網(wǎng)實(shí)時(shí)上傳至地面監(jiān)控主機(jī)系統(tǒng)內(nèi)。
(3)地面監(jiān)控系統(tǒng)主要包括上位機(jī)、監(jiān)視器、監(jiān)控室等部分組成,上位機(jī)安裝專用組態(tài)軟件,將井下監(jiān)測(cè)信號(hào)以動(dòng)態(tài)畫面顯示在監(jiān)視器上,監(jiān)視器可對(duì)刮板輸送機(jī)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。
3.2.1 接近開關(guān)檢測(cè)原理
接近開關(guān)主要安裝在刮板兩側(cè),當(dāng)刮板輸送機(jī)出現(xiàn)斷鏈時(shí)主要監(jiān)測(cè)刮板傾斜值和兩端接近開關(guān)檢測(cè)時(shí)間差;然后根據(jù)刮板傾斜值大小以及時(shí)間差判斷刮板是否出現(xiàn)斷裂;如當(dāng)刮板輸送機(jī)出現(xiàn)斷鏈時(shí)接近開關(guān)檢測(cè)刮板傾斜值為ΔL,檢測(cè)時(shí)間差為Δt,刮板輸送機(jī)運(yùn)行速度為v,ΔL=Δtv,設(shè)定斷鏈時(shí)傾斜臨界值為ΔLmin,通過對(duì)比分析,當(dāng)ΔL≥ΔLmin時(shí)判定為斷鏈故障。
3.2.2 電機(jī)電流檢測(cè)原理
刮板輸送機(jī)正常運(yùn)輸時(shí)頭尾電機(jī)電流差值小且控制允許范圍內(nèi),設(shè)定頭部電機(jī)電流分別為I1、I2,機(jī)尾電流為I3;當(dāng)出現(xiàn)斷鏈故障時(shí)刮板鏈在機(jī)頭處卡塞,造成機(jī)頭電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)荷加大,電機(jī)電流增加,頭部電機(jī)電流平均值I平=(I1+I2)/2,I平-I3為頭尾電機(jī)電流差ΔI,ΔImin為斷鏈故障時(shí)頭尾電機(jī)電流極限差值,若ΔI≥ΔImin時(shí)判定為斷鏈故障。
(1)結(jié)構(gòu)原理簡(jiǎn)單:整套系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,成本費(fèi)用為1.2 萬(wàn)元,系統(tǒng)故障率低,便于操作維護(hù),安裝拆卸簡(jiǎn)單。
(2)檢測(cè)精度高:該系統(tǒng)主要通過檢測(cè)刮板兩端位移差以及頭尾電機(jī)電流差,從而分析刮板鏈?zhǔn)欠癯霈F(xiàn)斷鏈故障,系統(tǒng)檢測(cè)精度高,誤差率低。
(3)自動(dòng)化水平高:系統(tǒng)檢測(cè)到刮板輸送機(jī)斷鏈故障后通過聯(lián)鎖控制作用及時(shí)切斷電機(jī)電源,同時(shí)通過遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)工作狀態(tài),自動(dòng)化水平高,全程無(wú)人值守,降低了刮板鏈人工檢測(cè)勞動(dòng)作業(yè)強(qiáng)度。
2021年7月25日對(duì)602工作面SGZ1200/1400型刮板輸送機(jī)安裝了一套斷鏈檢測(cè)裝置,通過3個(gè)月實(shí)際應(yīng)用效果來看,該裝置投入使用后共計(jì)檢測(cè)刮板鏈斷鏈故障16起,降低了斷鏈?zhǔn)鹿蕯U(kuò)大范圍,設(shè)備事故率由原來的17.2%降低至4.7%,設(shè)備維修費(fèi)用減少了12.8 萬(wàn)元,斷鏈停機(jī)時(shí)間縮短了40%。
長(zhǎng)春興煤礦對(duì)602 工作面刮板輸送機(jī)出現(xiàn)斷裂故障原因進(jìn)行分析,安裝一套斷鏈檢測(cè)裝置,通過實(shí)際應(yīng)用效果來看,該裝置投入使用后成功解決了刮板輸送機(jī)斷鏈故障檢測(cè)難度大、人工巡檢精度低、勞動(dòng)作業(yè)強(qiáng)度大等技術(shù)難題,提高了刮板輸送機(jī)斷鏈故障檢測(cè)自動(dòng)化水平,降低了斷鏈故障事故范圍擴(kuò)大,保障了刮板輸送機(jī)安全穩(wěn)定運(yùn)行,取得了顯著應(yīng)用成效。