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    煉廠循環(huán)水系統(tǒng)節(jié)水技術(shù)及應(yīng)用

    2024-01-31 07:18:36韓會亮
    石油石化節(jié)能 2024年1期
    關(guān)鍵詞:水器冷器冷卻塔

    韓會亮

    (1.中國石化塔河煉化有限責(zé)任公司;2.韓會亮創(chuàng)新工作室)

    我國水資源形勢十分嚴(yán)峻,人多水少,水資源時(shí)空分布不均,供需矛盾突出,全社會節(jié)水意識不強(qiáng)、用水粗放、浪費(fèi)嚴(yán)重,水資源利用效率與國際先進(jìn)水平存在較大差距,水資源短缺已經(jīng)成為生態(tài)文明建設(shè)和經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展的瓶頸制約。我國工業(yè)取水量占全社會總?cè)∷康?/4 左右,其中石油化工、火電、鋼鐵、紡織、造紙等高用水行業(yè)取水量占工業(yè)取水量的50%左右。規(guī)范和加強(qiáng)各領(lǐng)域及各行業(yè)取水、用水和節(jié)水工作,提升水資源利用效率,提升全民節(jié)水意識,形成全社會節(jié)水的良好風(fēng)尚,意義重大。

    石化企業(yè)在生產(chǎn)過程中需要使用大量的除鹽水(化學(xué)水)、循環(huán)水和工藝水等不同水質(zhì)的水。根據(jù)煉廠用水調(diào)查統(tǒng)計(jì)結(jié)果,循環(huán)水系統(tǒng)是煉化企業(yè)第二大耗水用戶。因此,在保障循環(huán)水系統(tǒng)長周期穩(wěn)定運(yùn)行的同時(shí),分析研究循環(huán)水系統(tǒng)節(jié)水技術(shù)并進(jìn)行優(yōu)化應(yīng)用,可有效降低循環(huán)水水耗,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

    1 循環(huán)水系統(tǒng)

    1.1 系統(tǒng)概況

    循環(huán)水系統(tǒng)是以水作為冷卻介質(zhì)并循環(huán)運(yùn)行的一種給水系統(tǒng),廣泛應(yīng)用于石油、化工、鋼鐵冶煉和熱力發(fā)電等領(lǐng)域。循環(huán)水系統(tǒng)分為封閉式和敞開式兩種,由換熱設(shè)備、冷卻設(shè)備、水泵、管道及其他有關(guān)設(shè)備設(shè)施組成。石油化工企業(yè)常用敞開式循環(huán)水系統(tǒng),即循環(huán)水與冷卻介質(zhì)間接傳熱且與大氣直接接觸散熱的循環(huán)水系統(tǒng)。該系統(tǒng)中冷卻水在循環(huán)過程中與空氣接觸,部分水在通過冷卻塔時(shí)還會不斷被蒸發(fā)而損失,因而水中的各種礦物質(zhì)和離子含量也不斷被濃縮、增加。為了維持各種礦物質(zhì)和離子含量穩(wěn)定在某一定值上,必須對系統(tǒng)補(bǔ)充一定量的新水,并排出一定量的濃縮水[1]。

    某煉油企業(yè)公用工程作業(yè)部有兩套循環(huán)水場,均采用敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)。1 號循環(huán)水場設(shè)計(jì)規(guī)模為4 000 m3/h,保有水量為1 500 m3,實(shí)際運(yùn)行循環(huán)量為3 600 m3/h,供水壓力為0.37 MPa;主要承擔(dān)為南廠區(qū)1#焦化、1#加制氫、1#硫磺、半再生重整、氣柜壓縮機(jī)和動力鍋爐等生產(chǎn)裝置提供循環(huán)冷卻水。2 號循環(huán)水場設(shè)計(jì)處理量為7 500 m3/h,保有水量為2 600 m3,實(shí)際運(yùn)行循環(huán)量為7 450 m3/h,供水壓力為0.32 MPa;主要為2#加制氫、2#焦化裝置、2#硫磺、3#硫磺裝置、臨氫異構(gòu)化、連續(xù)重整、航煤加氫裝置、余熱回收站、空分空壓站、深冷制氮和3#凝結(jié)水站、西區(qū)儲運(yùn)污油罐區(qū)、氣柜及3#中間罐區(qū)提供循環(huán)冷卻水。

    1.2 系統(tǒng)補(bǔ)充水

    1 號循環(huán)水系統(tǒng)補(bǔ)充水源由新鮮水、深度回用中水、鍋爐定連排水和凝結(jié)水組成。2 號循環(huán)水系統(tǒng)補(bǔ)充水源由新鮮水、深度回用中水、制氫凈化水和凝結(jié)水組成。補(bǔ)充水水質(zhì)應(yīng)滿足Q/SH 0628.2—2014《水務(wù)管理技術(shù)要求第2 部分:循環(huán)水》[2]中補(bǔ)充水水質(zhì)要求,補(bǔ)充水水質(zhì)狀況如表1 所示。

    表1 補(bǔ)充水水質(zhì)狀況Tab.1 Supplementary water quality

    經(jīng)統(tǒng)計(jì),2022 年兩套循環(huán)水場總補(bǔ)水量為80.28×104m3,補(bǔ)水率為9.2‰,占全年全廠生產(chǎn)總用水量的42.1%。

    2 水量損失原因

    2.1 散熱損失

    循環(huán)水的冷卻是通過水與空氣接觸,以蒸發(fā)散熱、接觸散熱和輻射散熱3 個(gè)過程共同作用將熱量帶走。

    1)蒸發(fā)散熱是水在冷卻設(shè)備中形成大小水滴或極薄水膜,擴(kuò)大其與空氣的接觸面積并延長接觸時(shí)間,使水蒸氣的蒸發(fā)速度加快,單位時(shí)間的水蒸發(fā)量大大提高,從而達(dá)到快速取走熱量和降低水溫的目的。

    2)接觸散熱是借傳導(dǎo)和對流傳熱。根據(jù)熱力學(xué)第二定律可知,熱量總是自發(fā)地從高溫傳向低溫。水面與較低溫度的空氣接觸,由于溫差使熱水中的熱量傳到空氣中,水溫得到降低。溫差越大,傳熱效果越好。

    3)輻射散熱不需要傳熱介質(zhì)的作用,而是由一種電磁波的形式來傳播熱能的現(xiàn)象。輻射散熱只是在大面積的冷卻池內(nèi)才起作用。

    這3 種散熱過程在水冷卻中所起的作用,隨空氣的物理性質(zhì)不同而異。春、夏、秋三季內(nèi),大氣溫度較高,表面蒸發(fā)冷卻起主要作用,最炎熱夏季的蒸發(fā)散熱量可達(dá)總散熱量的90%以上,故水的蒸發(fā)損失量最大,需要的補(bǔ)充水量也最多。在冬季,由于氣溫降低,接觸散熱的作用增大,從夏季的10%~20%增加到40%~50%,嚴(yán)寒天氣甚至可增加到70%左右,故在寒冷季節(jié)水的蒸發(fā)損失量減少,補(bǔ)充水量也就隨之降低。

    2.2 循環(huán)水排污

    1)冷卻水在循環(huán)系統(tǒng)中不斷循環(huán)使用,由于水的溫度升高,水流速度的變化,水的蒸發(fā),各種無機(jī)離子和有機(jī)物質(zhì)的濃縮,冷卻塔和集水池在室外受到陽光照射、風(fēng)吹雨淋、灰塵雜物的進(jìn)入,以及設(shè)備結(jié)構(gòu)和材料等多種因素的綜合作用,會產(chǎn)生沉積物附著、設(shè)備金屬腐蝕和微生物滋生等問題。為了防止循環(huán)水系統(tǒng)產(chǎn)生結(jié)垢、腐蝕等現(xiàn)象,保證設(shè)備長周期運(yùn)行,對循環(huán)水進(jìn)行水質(zhì)控制處理是非常必要的, 循環(huán)水水質(zhì)控制指標(biāo)應(yīng)滿足Q/SH 0628.2—2014 《水務(wù)管理技術(shù)要求第2 部分:循環(huán)水》中的要求,循環(huán)水水質(zhì)控制指標(biāo)見表2。

    表2 循環(huán)水水質(zhì)控制指標(biāo)Tab.2 Indicators of circulating water quality control

    通過對循環(huán)水進(jìn)行阻垢、緩釋和殺生處理,可有效減少污垢和微生物產(chǎn)生量,減緩腐蝕。即使在水質(zhì)處理較好、補(bǔ)充水濁度也較低的情況下,循環(huán)水系統(tǒng)中的濁度仍然會不斷升高,因此需要在系統(tǒng)中增設(shè)旁濾設(shè)備,通過旁濾控制系統(tǒng)濁度維持在指標(biāo)內(nèi),從而減少污垢的生成。循環(huán)水水處理和旁濾運(yùn)行過程均需要一定量排污水配合,才能保證循環(huán)水系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。

    2)循環(huán)水系統(tǒng)在日常運(yùn)行中常常會發(fā)生一些異常。這些異常若不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和妥善處理,常會迫使循環(huán)水系統(tǒng)停運(yùn),從而影響裝置運(yùn)行,造成很大經(jīng)濟(jì)損失,故需要及時(shí)對異常進(jìn)行處理。常見的異常主要是介質(zhì)物料泄漏到循環(huán)水系統(tǒng)。當(dāng)發(fā)生物料泄漏時(shí),會使循環(huán)水濁度、石油類、pH 值等指標(biāo)和水體顏色發(fā)生變化,增加循環(huán)水的腐蝕、結(jié)垢或微生物生長傾向,需要及時(shí)進(jìn)行排查,切斷泄漏源,并對循環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)行加藥處理、排污置換等恢復(fù)水質(zhì),整個(gè)處置過程不僅會消耗大量的藥劑,還會造成水資源浪費(fèi),增加工作量和運(yùn)行成本。

    3)裝置大檢修前后或循環(huán)水系統(tǒng)結(jié)垢嚴(yán)重影響運(yùn)行時(shí),均需要對循環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)行化學(xué)清洗和預(yù)膜,過程中需要排出系統(tǒng)中的水,換入大量新水。

    2.3 收水器效果差

    在循環(huán)水冷卻塔中的配水系統(tǒng)上都設(shè)置收水器,其作用是為了減少冷卻塔中的水量損失[3]。由于收水器選型不合適、在塔內(nèi)布置不合理等,導(dǎo)致收水器效果不佳,塔體飄水現(xiàn)象嚴(yán)重,增加了補(bǔ)水量且影響周圍環(huán)境。

    2.4 其他損失

    循環(huán)水系統(tǒng)管網(wǎng)全部采用埋地敷設(shè),管網(wǎng)投用運(yùn)行至今,由于管道制造缺陷、施工不合格、腐蝕和地下管網(wǎng)閥門管理維護(hù)不到位等原因,造成地下管網(wǎng)泄漏損失。部分裝置在檢修時(shí),閥門關(guān)閉不嚴(yán)密,導(dǎo)致水損。還有對部分裝置進(jìn)行現(xiàn)場打掃衛(wèi)生時(shí),就地取用循環(huán)水沖洗地面,焦化裝置使用循環(huán)水作為焦池補(bǔ)水等,均造成水資源浪費(fèi)。

    3 節(jié)水技術(shù)與效果

    3.1 提高濃縮倍數(shù)

    循環(huán)水濃縮倍數(shù)指的是在運(yùn)行循環(huán)冷卻水系統(tǒng)時(shí),因?yàn)槌霈F(xiàn)了風(fēng)吹損失、水分蒸發(fā)等問題,導(dǎo)致循環(huán)水不斷出現(xiàn)濃縮現(xiàn)象的倍數(shù)。其屬于綜合性的水質(zhì)控制好壞的衡量指標(biāo)[4]。設(shè)以K表示濃縮倍數(shù),則K的含義就是指循環(huán)水中某物質(zhì)的濃度與補(bǔ)充水中某物質(zhì)濃度之比,即:

    式中:cR為循環(huán)水中某物質(zhì)的濃度,mg/L;cM為補(bǔ)充水中某物質(zhì)的濃度,mg/L。

    用來計(jì)算濃縮倍數(shù)的物質(zhì),要求它們的濃度除了隨濃縮過程增加外,不受其他外界條件干擾。通常選用的物質(zhì)有Cl-、K+等物質(zhì),試驗(yàn)以K+濃度進(jìn)行計(jì)算。

    循環(huán)水濃縮倍數(shù)越高,對節(jié)能降耗越有利,但水質(zhì)會越來越差,水處理的難度也就越大。在循環(huán)水系統(tǒng)的日常運(yùn)行中,濃縮倍數(shù)是其中一項(xiàng)重要指標(biāo),這就需要尋求兩者之間的最佳切合點(diǎn)[5]。

    以現(xiàn)有生產(chǎn)條件為基礎(chǔ),在不改變緩釋阻垢劑(ZH442) 配方和系統(tǒng)不加酸的前提下,通過調(diào)整補(bǔ)充水水質(zhì)開展試驗(yàn)研究,在控制循環(huán)水鈣離子+總堿度小于或等于1 100 mg/L 的條件下控制系統(tǒng)產(chǎn)生結(jié)垢和腐蝕。根據(jù)Q/SH 0725.2—2018《循環(huán)水處理效果監(jiān)控方法第2 部分:水質(zhì)監(jiān)控法》,對于鈣離子+總堿度介于100~300 mg/L 之間的補(bǔ)水水質(zhì),在滿足節(jié)水要求的前提下,可采用自然pH 值運(yùn)行工藝,通過靜態(tài)阻垢試驗(yàn)和動態(tài)模擬試驗(yàn)考察阻垢效果,通過極限碳酸鹽試驗(yàn)確定鈣離子+總堿度的控制指標(biāo)上限。對于鈣離子+總堿度小于100 mg/L 的補(bǔ)水水質(zhì),采用自然pH 值運(yùn)行工藝,通過旋轉(zhuǎn)掛片試驗(yàn)和動態(tài)模擬試驗(yàn),確定鈣離子+總堿度的控制下限。

    受季節(jié)因素影響,循環(huán)水系統(tǒng)補(bǔ)水量變化較大。冬季1 號循環(huán)水總補(bǔ)水量平均約為28 m3/h,2號循環(huán)水總補(bǔ)水量平均約為50 m3/h;夏季1 號循環(huán)水總補(bǔ)水量平均約為41 m3/h,2 號循環(huán)水總補(bǔ)水量平均約為85 m3/h。若循環(huán)水只補(bǔ)新鮮水,根據(jù)表1新鮮水鈣離子+總堿度為268.18 mg/L,循環(huán)水濃縮倍數(shù)只能控制在4.0 倍以內(nèi),超出時(shí)系統(tǒng)就會產(chǎn)生結(jié)垢。然而,實(shí)際生產(chǎn)中循環(huán)水補(bǔ)充水由多股水組成,其中鍋爐定連排水量基本在5 m3/h,制氫凈化水量基本在7 m3/h,凝結(jié)水以回用除鹽水為主。試驗(yàn)維持1 號循環(huán)水補(bǔ)鍋爐定連排水量為5 m3/h,2 號循環(huán)水補(bǔ)制氫凈化水量為7 m3/h不變,通過改變新鮮水和中水比例,在保證循環(huán)水水質(zhì)的前提下,提高循環(huán)水濃縮倍數(shù)[6]。每次試驗(yàn)周期為期一個(gè)月,試驗(yàn)期間各項(xiàng)加藥正??刂?,補(bǔ)水比例不變,保證總量。試驗(yàn)數(shù)據(jù)對比情況如表3所示,循環(huán)水試片狀況見圖1所示。

    圖1 循環(huán)水試片狀況Fig.1 Test piece status of circulating water

    表3 試驗(yàn)數(shù)據(jù)對比情況Tab.3 Comparison situation of test data

    通過表3 試驗(yàn)數(shù)據(jù)對比情況可以看出,通過調(diào)整循環(huán)水補(bǔ)充水的新鮮水和中水比例在1∶1~3∶1之間,可以保證循環(huán)水水質(zhì)受控,腐蝕達(dá)標(biāo),同時(shí)可以提高循環(huán)水濃縮倍數(shù)達(dá)5.7~6.5。

    循環(huán)水濃縮倍數(shù)由4.0 提高到6.0 運(yùn)行,提高濃縮倍數(shù)后,1 號循環(huán)水冬季節(jié)約補(bǔ)充新水為3.5 m3/h,節(jié)水率達(dá)到12.5%;2 號循環(huán)水冬季節(jié)約補(bǔ)充新水為6.5 m3/h,節(jié)水率達(dá)到13%。1 號循環(huán)水夏季節(jié)約補(bǔ)充新水為5 m3/h,節(jié)水率達(dá)到12.2%;2 號循環(huán)水冬季節(jié)約補(bǔ)充新水為9 m3/h,節(jié)水率達(dá)到11.1%。同時(shí)減少相應(yīng)數(shù)量的排污水量。

    3.2 提高循環(huán)水供水溫度

    循環(huán)水系統(tǒng)在運(yùn)行中,其換熱網(wǎng)絡(luò)可以理解為是工藝熱物流和循環(huán)水之間形成的網(wǎng)絡(luò)[7],即利用循環(huán)水將工藝過程熱量帶回到冷卻塔冷卻后重新到系統(tǒng)取熱。根據(jù)《工業(yè)水處理技術(shù)》和GB/T 12452—2008《企業(yè)水平衡測試通知》等文件,敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)耗水量可用公式(2)計(jì)算:

    式中:Vco冷為敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)耗水量,m3/h;F為吹散水量,m3/h;G為蒸發(fā)損失水量,m3/h。

    吹散水量計(jì)算公式為:

    式中:R為循環(huán)冷卻水量,m3/h;K吹散損失系數(shù),其中機(jī)械通風(fēng)式冷卻塔(有收水器) 數(shù)值為(0.002~0.003)。

    蒸發(fā)水量計(jì)算公式為:

    式中:S為蒸發(fā)損失系數(shù)(根據(jù)氣溫不同數(shù)值在0.08~0.16); Δt為冷卻水進(jìn)出口溫度差,℃。

    通過式(2)、(3)、(4)可以得出,循環(huán)水耗水量與循環(huán)水系統(tǒng)循環(huán)冷卻水量、進(jìn)出塔溫差等有直接關(guān)系,也就與裝置熱負(fù)荷有直接關(guān)系。針對2022 年5 月份2#裝置序列大檢修開工后,循環(huán)水耗水量同比大幅增加的問題,一方面對各水冷器進(jìn)行流速、溫差監(jiān)測,優(yōu)化水冷器運(yùn)行并調(diào)整水冷器前工藝介質(zhì)間換熱,降低工藝熱物料進(jìn)水冷器溫度;另一方面重點(diǎn)開展循環(huán)水系統(tǒng)整體提溫試驗(yàn),在保證裝置平穩(wěn)運(yùn)行的前提下,通過提高循環(huán)水供水溫度,減少循環(huán)水帶回?zé)崃?,達(dá)到循環(huán)水系統(tǒng)節(jié)水目的。

    循環(huán)水系統(tǒng)提溫試驗(yàn)分三個(gè)階段開展,在保證循環(huán)水循環(huán)量不變的前提下,通過調(diào)整循環(huán)水變頻風(fēng)機(jī),逐步將循環(huán)水供水溫度提升。第一步由當(dāng)前最高32 ℃提高到33 ℃、第二步提高到34 ℃、第三步提高到35 ℃,每次提溫1 ℃,維持運(yùn)行120 h。調(diào)整后,關(guān)注裝置的水冷器和機(jī)泵的運(yùn)行狀態(tài)及工藝變化情況,并記錄循環(huán)水側(cè)進(jìn)出口溫度、工藝側(cè)進(jìn)出口溫度,以及調(diào)整過程中遇到的問題和解決措施,當(dāng)現(xiàn)有技術(shù)不能解決問題時(shí),則由調(diào)度通知停止調(diào)整或恢復(fù)調(diào)整之前的運(yùn)行狀態(tài)。通過開展循環(huán)水提溫試驗(yàn),最終確定夏季生產(chǎn)時(shí)循環(huán)水供水最高溫度為34 ℃,實(shí)際溫度控制在33.5~33.8 ℃。循環(huán)水供水溫度提高后:1 號循環(huán)水供回水溫度下降0.42 ℃,2 號循環(huán)水供回水溫度下降0.58 ℃;循環(huán)水補(bǔ)水量明顯下降,1 號循環(huán)水夏季降低補(bǔ)充水8.5 m3/h,降幅達(dá)到17.9%;2 號循環(huán)水夏季降低補(bǔ)水12.7 m3/h,節(jié)水率達(dá)到13.4%。循環(huán)水提溫前后補(bǔ)充水變化趨勢如圖2 所示。

    圖2 循環(huán)水提溫前后補(bǔ)充水變化趨勢Fig.2 Change trend of make-up water before and after temperature increase of circulating water

    3.3 減少循環(huán)水物料泄漏

    水冷器是石化裝置的重要組成設(shè)備之一,水冷器物料泄漏一直是困擾煉化企業(yè)的難題[8]。水冷器泄漏后,介質(zhì)物料泄漏到循環(huán)水導(dǎo)致循環(huán)水水體顏色發(fā)生變化,石油類、濁度等指標(biāo)升高,每次泄漏都需要對逐臺設(shè)備進(jìn)行查漏,對循環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)行剝離、除油,并適當(dāng)換水,改善水質(zhì),不僅增加員工勞動強(qiáng)度,過程中還消耗大量藥劑和水,才能恢復(fù)水質(zhì)。通過加強(qiáng)水冷器管理,定期跟蹤裝置水冷器溫差、端差及流速情況,對不達(dá)標(biāo)的水冷器進(jìn)行調(diào)整,對以往泄漏頻率較高的水冷器進(jìn)行管束材質(zhì)升級[9]。同時(shí)不斷探索總結(jié)各種物料泄漏特點(diǎn),快速判定泄漏物料范圍,再利用余氯檢測法、水中TOC分析檢測、濁度分析查漏法和全面加樣分析法等方法,在出現(xiàn)介質(zhì)泄漏時(shí),第一時(shí)間查找出泄漏源迅速切除,減輕因泄漏物料對循環(huán)水系統(tǒng)的危害,快速恢復(fù)水質(zhì),保證裝置平穩(wěn)運(yùn)行。

    3.4 降低冷卻塔飄水損失

    收水器能夠排出濕熱空氣中所攜帶的水滴并與空氣分離,減少逸出水量損失和對周圍環(huán)境的影響,同時(shí)將熱空氣排至塔外。收水器由于結(jié)構(gòu)形式不同,其收水效率存在較大差異。1 號循環(huán)水涼水塔原收水器為普通“V”形,2021 年9 月進(jìn)行冷卻塔熱力性能測試,冷卻塔的飄水率為0.007 20%,高于GB/T 7190.2—2018《機(jī)械通風(fēng)冷卻塔第2 部分: 大型開式冷卻塔》(飄水率小于或等于0.005%)的要求。2022 年5 月份拆除原有收水器,更換為多維型高效收水器,提高收水效率,更換后,經(jīng)測試?yán)鋮s塔的飄水率為0.000 93%,不僅滿足國標(biāo)要求,且達(dá)到了《開式冷卻塔節(jié)能認(rèn)證技術(shù)規(guī)范》(CQC3136—2012)小于或等于0.001%水平。

    3.5 降低其他損失

    根據(jù)《工業(yè)企業(yè)用水管理導(dǎo)則》《節(jié)水型企業(yè)評價(jià)導(dǎo)則》等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全廠水平衡測試的要求,定期開展全廠水平衡和漏水檢測,可以確定公司用水現(xiàn)狀,查找用水的薄弱環(huán)節(jié),評價(jià)用水水平,挖掘企業(yè)節(jié)水潛力,提高用水效率,降低生產(chǎn)成本。加強(qiáng)管網(wǎng)設(shè)備管理,杜絕滲漏損失[10]。2022 年進(jìn)行水平衡測試和漏水檢測,發(fā)現(xiàn)循環(huán)水地下管網(wǎng)泄漏點(diǎn)1 處,處理后減少漏損12 m3/h。同時(shí),加強(qiáng)對各用水單位用水管理和監(jiān)督檢查,杜絕非常規(guī)和非必要用水。

    4 結(jié)論

    分析造成循環(huán)水系統(tǒng)水量損失的原因后,有針對性的開展試驗(yàn)研究。在保證水質(zhì)穩(wěn)定和裝置平穩(wěn)生產(chǎn)的前提下,循環(huán)水濃縮倍數(shù)由4.0 提高到6.0后,節(jié)水率為11.1%~13%;循環(huán)水供水溫度由32 ℃逐步提升到34 ℃,節(jié)水率為13.4%~17.9%;更換新型多維高效收水器后飄水率降至0.000 93%。該試驗(yàn)研成果不僅具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,還為其他煉廠循環(huán)水系統(tǒng)優(yōu)化提供了參考和借鑒。

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