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      電力現(xiàn)貨模式下鍋爐低負荷燃燒問題及應(yīng)對策略

      2024-01-31 10:34:10
      電氣技術(shù)與經(jīng)濟 2024年1期
      關(guān)鍵詞:壁溫噴口煤種

      武 韜

      (國能榆次熱電有限公司)

      0 引言

      山西是我國確定的首批電力現(xiàn)貨市場的八個之一。作為建設(shè)試點,目前已經(jīng)構(gòu)建了集中式的電力現(xiàn)貨交易市場,搭建起了中長期+現(xiàn)貨交易+輔助服務(wù)的電力交易市場模式,山西電力調(diào)度中心負責(zé)實施,采用“分別報價,分別出清”的模式參與[1]。

      自2020年下半年開始,國際煤價持續(xù)上漲,極端天氣不停發(fā)力,恰逢國內(nèi)電網(wǎng)檢修密集,在這樣的條件下首次完成了季度結(jié)算試運,并在充分評估的基礎(chǔ)上制定保障措施,預(yù)控中長期運行風(fēng)險,率先啟動了雙邊現(xiàn)貨,并進行了不間斷運行。隨著國家十四五戰(zhàn)略及碳中和碳達峰目標(biāo)的提及,我國能源發(fā)展迫切需要上一個新的臺階,如何高效的利用能源,減少能源損耗,一直是擺在電力人面前的永久課題[2]。因供給受限、庫存低位、運行需求急劇攀升等多重因素疊加,全球能源危機警報驟然拉響[3]。

      隨著2023年疫情的悄然結(jié)束,國民經(jīng)濟迅速回升,生產(chǎn)用電峰谷差會越來越大,經(jīng)濟需求迫切需要機組進行調(diào)峰運行,使得燃煤鍋爐在低負荷時不投油、穩(wěn)定燃燒的問題日益突出。就火電廠高、低峰的問題,根據(jù)實際經(jīng)驗得出,當(dāng)鍋爐處在低負荷運行時,對鍋爐內(nèi)燃燒狀況及鍋爐設(shè)備損耗、人員調(diào)整影響比較大,稍有疏忽就會導(dǎo)致機組非停事件發(fā)生,將對電網(wǎng)和電廠造成可觀損失[4]。

      1 某公司鍋爐系統(tǒng)介紹

      某公司1、2號鍋爐為國內(nèi)某公司所產(chǎn)DG1164/17.5-Ⅱ12亞臨界自然循環(huán)爐,一次中間再熱機組、正壓直吹一次風(fēng)制粉、四角切圓燃燒系統(tǒng)的固態(tài)排渣煤粉爐,鍋爐設(shè)計煤種見表1。

      表1 設(shè)計煤種的基本成分

      該型鍋爐配330MW 汽輪發(fā)電機組,設(shè)計為既可帶基本負荷,也可用于變負荷調(diào)峰。燃用設(shè)計煤種時,其不投油最低穩(wěn)燃負荷設(shè)計不大于50%B-MCR。鍋爐實際參數(shù)見表2。

      表2 鍋爐設(shè)計基本參數(shù)

      為了適應(yīng)我國火電廠氮氧化物排放限值新的標(biāo)準(zhǔn),1、2號爐分別于2012年9月和2013年5月進行了低氮燃燒器改造,采用國內(nèi)某公司的垂直濃淡燃燒器。為了適應(yīng)入爐煤種的變化需要,兩臺爐燃燒器分別于2018年6月、2020年9月再次進行改造。

      燃燒設(shè)備A、B、C三臺磨煤機,燃燒器為四角布置,切向燃燒。燃燒器上一次風(fēng)噴口中心到屏底距離為21.154m,下一次風(fēng)噴口中心到冷灰斗拐點距離為4.017m。每角燃燒器共布置17層噴口,包括有6層一次風(fēng)噴口 (最下面一層為少油點火煤粉燃燒器),7層二次風(fēng)噴口(其中BC、DE層布置有燃油裝置),4層單獨布置的頂二次風(fēng)(SOFA)噴口。A層一次風(fēng)噴口采用中心濃淡燃燒器,B、C、D、E、F層一次風(fēng)噴口采用水平濃淡分離、中間帶穩(wěn)燃鈍體的燃燒器。全部燃燒器采用整體上下擺動機構(gòu),一次風(fēng)噴口在水平位置±20°范圍擺動,二次風(fēng)噴口在水平位置±30°范圍擺動。一次風(fēng)噴口四周布置有偏置周界風(fēng)。燃燒出口射流中心線和水冷壁中心線的夾角分別為42.5°和47.5°,在爐膛中心形成逆時針旋向的假想切圓,切圓直徑790mm。

      2 現(xiàn)鍋爐存在問題及分析

      (1)低負荷(115MW)期間,主、再熱汽溫可達520℃以上,但不容易維持;

      (2)大屏過熱器壁溫偏高,壁溫最高491℃,很可能已經(jīng)發(fā)生局部超溫;

      (3)部分火檢探頭可能因積灰、負荷較低、爐膛燃燒較差等原因,存在閃爍不穩(wěn)情況;

      (4)低負荷期間,鍋爐渣量較大,干排機、碎渣機,使用負荷較重。

      由于正常運行中入爐煤不能保證設(shè)計煤種,入爐煤煤質(zhì)偏離設(shè)計煤種很多,含灰量較大,給鍋爐的正常安全運行,尤其是低負荷的穩(wěn)定運行構(gòu)成很大威脅。通過我們對強化燃燒問題的探討,從運行角度系統(tǒng)分析了影響穩(wěn)定燃燒的各種不利因素,并對涉及燃燒系統(tǒng)的有關(guān)運行方式進行了優(yōu)化,使鍋爐的穩(wěn)燃能力和抗干擾能力大大提高。

      3 經(jīng)試驗調(diào)整采用的各種穩(wěn)燃及提高機組參數(shù)的措施

      3.1 現(xiàn)貨模式下總風(fēng)量控制

      鍋爐的總風(fēng)量是根據(jù)機組主汽流量并經(jīng)氧量修正產(chǎn)生,因此在負荷降低的情況下,鍋爐燃燒需要的總風(fēng)量也隨之降低,但排煙熱損失會相對增大,供電煤耗率上升,總風(fēng)量的變化也造成爐內(nèi)平均溫度的變化,燃燒反應(yīng)速度相應(yīng)也會產(chǎn)生變化,有可能不利于鍋爐進行低負荷的燃燒穩(wěn)定。為此運行人員應(yīng)及時加強對總風(fēng)量的控制手段,比如在總風(fēng)量處設(shè)置風(fēng)量偏置,根據(jù)爐內(nèi)實際燃燒情況進行風(fēng)量偏置設(shè)定,穩(wěn)定著火和強化燃燒。

      3.2 在低負荷階段,盡量減少制粉系統(tǒng)的運行層數(shù)

      鍋爐燃用低揮發(fā)份的煤種,為了保證煤粉的燃盡率,設(shè)計的制粉系統(tǒng)煤粉細度均偏小,不可避免的造成了一次風(fēng)粉濃度偏大,實踐證明鍋爐低負荷時對制粉系統(tǒng)運行層數(shù)減少,減少了進入爐膛的一次風(fēng)量,由于需要加熱的風(fēng)量減少,可以使整個爐膛的截面熱負荷增加,爐膛溫度提高,有利于一次風(fēng)燃燒器著火,強化了鍋爐的穩(wěn)燃性能,200MW 負荷以下保持兩臺磨煤機運行,運行磨煤機臺數(shù)的減少可有效增加磨煤機的進煤量,進而提高主燃燒區(qū)域的溫度水平,從而使火焰集中,溫度提高。燃燒溫度的提高,又促進燃燒反應(yīng)的正向偏移,增加火焰的穩(wěn)定性和火焰的強度。

      3.3 優(yōu)化燃燒器運行方式,進一步提高鍋爐的斷面熱負荷

      由圖所示。原先燃燒器共6層分為兩組,即下三層(A、B、C層燃燒器為一組),上三層(D、E、F層燃燒器為一組)。A、B、C層燃燒器之間僅有一層二次風(fēng)間隔,而兩組燃燒器之間即ABC、DEF層之間則間隔CC層、DD層二次風(fēng),相距較遠,因此在低負荷運行時,應(yīng)以下3層運行為最佳運行方式。經(jīng)過改造后6層燃燒器連續(xù)起來,燃燒器區(qū)域的斷面熱負荷及火焰燃燒溫度均得到大幅提高,有利于底火的著火和火焰的傳播,增強著火的穩(wěn)定性。同時,底層火焰良好的燃燒狀態(tài)又促進了上層煤粉的著火和穩(wěn)燃。

      圖 燃燒器布置示意圖

      3.4 降低一次風(fēng)率減少著火熱量

      由于鍋爐內(nèi)煤粉氣流著火需要一定的著火熱和預(yù)熱熱,而煤粉的著火熱正比與一次風(fēng)量。因此通過適當(dāng)降低一次風(fēng)壓,降低一次風(fēng)量,從而降低爐膛內(nèi)著火需要的熱量,促使煤粉氣流提前著火,同時由于一次風(fēng)率的降低,一次風(fēng)機的電耗也將下降,但是不同煤質(zhì)和不同的燃燒器都存在一個最佳的著火濃度,而且揮發(fā)份含量較低的煤種,最佳著火濃度往往偏高。因此,煤粉濃度在一定范圍內(nèi)適當(dāng)提高,對煤粉氣流的著火燃燒也是有利的。但一次風(fēng)率的降低不能以一次風(fēng)管有堵管風(fēng)險為代價。一次風(fēng)壓應(yīng)根據(jù)不同煤質(zhì)和不同一次風(fēng)燃燒器著火距離及火焰穩(wěn)定性的強度變化來確定,可以通過實驗的方法進行爐膛四角切圓風(fēng)壓測試,保證燃燒的穩(wěn)定。

      3.5 優(yōu)化配風(fēng)方式

      3.5.1 優(yōu)化二次風(fēng)的調(diào)整

      鍋爐壁溫超溫時限是鍋爐的一項重要指標(biāo),當(dāng)實際壁溫超過鋼材最高使用溫度時,金屬的機械性能、金相組織就要發(fā)生變化,蠕變速度加快,最后導(dǎo)致管道破裂,機組被迫停運。自2020年3月份電力現(xiàn)貨開始申報以來,長期的低峰運行使得該公司1號爐大屏過熱器第4點金屬壁溫高,該點壁溫較其他測點高30℃左右,并且大屏過熱器出口左、右側(cè)汽溫偏差較大,一般在25~50℃。大屏過熱器極易發(fā)生超溫,威脅機組安全穩(wěn)定運行。為了控制壁溫超溫,大量使用一級減溫水,甚至采用節(jié)流給水主閥的非常規(guī)手段控制壁溫,導(dǎo)致主汽溫度偏低,給水泵耗電率升高,對機組運行經(jīng)濟性造成較大影響。另一方面,為控制大屏過熱器壁溫超限,致使1號機組負荷調(diào)節(jié)性能下降,甚至被迫退出電力現(xiàn)貨模式運行。電科院針對此問題進行過多次調(diào)整,始終未能達到預(yù)期效果。

      該公司創(chuàng)新鍋爐燃燒調(diào)整方法,采用頂部二次風(fēng)擺角調(diào)整及優(yōu)化底部二次風(fēng)風(fēng)門大小的方式優(yōu)化了爐膛空氣動力場,使受熱面熱偏差恢復(fù)至合理水平,壁溫超溫的問題得到基本解決。爐大屏出口汽溫偏差成功控制在20℃以內(nèi),解決了爐壁溫超溫的問題,提高了主汽溫度,保證了一號機組在投入電力現(xiàn)貨模式時的調(diào)節(jié)性能。

      3.5.2 保持合理的爐膛壓差

      保持合理的爐膛差壓,二次風(fēng)壓與爐膛負壓處在一個合理的水平,也就保證進入爐膛內(nèi)燃燒的二次風(fēng)量與風(fēng)速,能夠有效和一次風(fēng)進行卷吸,增加煤粉、空氣、煙氣活躍的強度,大大增強火焰的旋轉(zhuǎn),一方面提高了爐膛燃燒的穩(wěn)定性,使?fàn)t膛火焰充滿度達到極佳,同時也為爐膛內(nèi)的受熱面營造一個良好的空間,使得鍋爐大屏過熱器左、右汽溫偏差減小,降低了減溫水量,提高了鍋爐的效率。

      4 結(jié)束語

      由于對鍋爐運行方式進行了大幅度優(yōu)化,采取了強化和穩(wěn)燃的措施,技術(shù)上得到保障,使鍋爐在低負荷階段的穩(wěn)定性和火焰剛性能力大大增加。在進入廠內(nèi)的煤種和煤質(zhì)多變的情況下,空氣干燥基灰份超過40%的情況下,仍能達到60%MCR的深度調(diào)峰能力,為進一步提高機組調(diào)節(jié)性能,迎接電力現(xiàn)貨模式下深度調(diào)峰的加、減負荷打下了良好的基礎(chǔ)。

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