李水發(fā)
(福建晉江天然氣發(fā)電有限公司 福建晉江 362251)
某廠4 臺機組為F 級燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機組,采用單軸布置,屬于GE STAG 109FA SS(S109FA)系列。燃氣輪機由美國GE 公司生產(chǎn),型號為PG9351FA,余熱鍋爐是4×350 MW燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組配套設(shè)備,由杭州鍋爐集團公司引進美國NOOTER/ERIKSEN 公司全套燃氣輪機余熱鍋爐設(shè)計技術(shù)設(shè)計制造的[1-2]。余熱鍋爐為三壓、再熱、臥式、無補燃、自然循環(huán)燃機余熱鍋爐,鍋爐本體受熱面采用N/E 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計模塊結(jié)構(gòu),由垂直布置的順列螺旋鰭片管和進出口集箱組成,以獲得最佳的傳熱效果和最低的煙氣壓降。安全閥是受控鍋爐與災(zāi)難性爆炸之間的最后一道安全防護裝置[3]。當(dāng)系統(tǒng)壓力過高時,閥門入口壓力上升,直至由系統(tǒng)壓力施加在閥瓣上的力大于彈簧產(chǎn)生的力[4-5]。這會引起安全閥突然動作或打開,釋放出多余蒸汽,直到系統(tǒng)壓力降到所要求的壓力。1700 型安全閥代表著減壓閥門的工藝水準(zhǔn),除了其背壓輔助關(guān)閉特性外,此類閥門還有一輔助壓力和溫度穩(wěn)定特性。在集汽箱設(shè)置溫度表、壓力表和安全閥等必要的附件和儀表配置,以供鍋爐運行時監(jiān)督、控制用。鍋爐高壓過熱蒸汽集箱安全閥設(shè)計參數(shù)見表1。
表1 鍋爐高壓過熱蒸汽集箱安全閥設(shè)計參數(shù)
2022 年6 月30 日14:35,點檢員在點檢時發(fā)現(xiàn)3 號余熱鍋爐高壓過熱蒸汽集箱安全閥啟座,排汽管發(fā)出呼呼的聲響,現(xiàn)場檢看高壓過熱器集箱就地壓力表顯示為10.56 MPa,立即匯報值長,14:55 對余熱鍋爐高壓過熱蒸汽集箱安全閥在線調(diào)整,打開安全閥閥罩及手動裝置,對安全閥調(diào)整螺母進行旋緊,約加壓力0.06 MPa,安全閥累計壓力1.62 MPa,此時安全閥回座,設(shè)備恢復(fù)正常狀態(tài);6 月30 日23:25,機組解列停機。7 月1 日06:25,3 號機組調(diào)峰啟動運行,08:40 點檢員在設(shè)備巡檢時用點溫槍對安全閥出口管道進行測量顯示95℃,確定安全閥有內(nèi)漏現(xiàn)象,將情況匯報值長。
7 月5 日,安排3 號機組余熱鍋爐高壓過熱蒸汽集箱安全閥解體檢修,在安全閥解體后發(fā)現(xiàn)安全閥閥芯有點蝕和閥座有刮痕現(xiàn)象,對安全閥閥芯和閥座進行研磨,用紅丹進行密封檢查,密封接觸面在70%~80%之間,對閥芯和閥座進行回裝,此時發(fā)現(xiàn)閥座上的導(dǎo)套有裂紋,如圖1 所示;將安全閥導(dǎo)軌取出,用除銹劑進行清理導(dǎo)軌與安全閥閥間雜物后導(dǎo)軌還是紋絲不動,用銅棒輕輕敲擊,安全閥導(dǎo)軌從裂紋處斷開,如圖2所示。
圖1 安全閥導(dǎo)軌隱藏裂紋
圖2 安全閥導(dǎo)軌裂紋斷開
因電廠倉庫沒有同類型號的導(dǎo)軌備件,詢問同行電廠也沒有同型號備件,備件臨時采購需要5 d 時間。由于正值迎峰度夏期間,省調(diào)隨時將機組安排啟動運行。經(jīng)過綜合考慮,先將安全閥的閥芯閥座研磨合格后先回裝,待備件采購到位再更換備件,如圖3 和圖4 所示。由于安全閥的密封面寬度在3 mm左右,斷裂導(dǎo)軌先不取出,調(diào)整中心位置作為安全閥閥芯導(dǎo)向作用,如圖5 所示,安全閥閥芯閥桿等壓蓋就位后,擰緊螺柱螺母,直到所有螺母都擰緊。初始扭矩應(yīng)依次施加在每個螺柱螺母上,再逐漸增加扭矩,直到施加最終扭矩。根據(jù)拆卸前測繪記錄好彈簧調(diào)整螺母壓緊尺寸,作為額外的預(yù)防措施,再加大壓力約0.06 MPa。為確定安全閥芯和閥座密封面,對安全閥密封面進行常壓試驗,在安全閥排汽區(qū)域注滿水,在安全閥汽腔排污管加裝透明塑料管,作為汽腔觀察水位計,做好原始注水位標(biāo)記,如圖6 和圖7 所示。經(jīng)過12 h 的靜態(tài)試驗,從汽腔觀察水位計下降約3 mm,經(jīng)過分析安全閥閥芯和閥芯密封良好,其下降值應(yīng)為水分蒸發(fā)等因素。安全閥校驗結(jié)果為安全閥回裝正常。
圖3 安全閥閥座研磨合格
圖4 安全閥閥芯研磨合格
圖5 裂紋導(dǎo)軌作為閥芯閥座對中標(biāo)桿
圖6 安全閥回裝閥后水壓試驗
圖7 安全閥閥后水壓試驗水位降表
7 月8 日,省調(diào)安排4 臺機組運行,#3 余熱鍋爐安調(diào)峰順序啟動運行,09:30 機組負(fù)荷達353.6 MW,高壓主蒸汽壓力達10.4 MPa,安全閥未出現(xiàn)啟座和泄漏現(xiàn)象,各項指標(biāo)正常,設(shè)備運行正常。
針對#3 余熱鍋爐高壓過熱蒸汽集箱安全閥導(dǎo)軌裂紋產(chǎn)生的原因裂紋事件與供應(yīng)代理商進行了分析,主要有以下2 點。
(1)機組運行10 余年,設(shè)備運行部件疲勞,是造成安全閥導(dǎo)軌裂紋事件的根本原因。
(2)余熱鍋爐安全閥校驗啟座,有時造成對導(dǎo)軌的沖擊[6],加上設(shè)備的固有缺陷,是造成安全閥導(dǎo)軌裂紋事件的重要原因。
(1)加強對安全閥實時檢測,發(fā)現(xiàn)安全閥出口端超過60 ℃,要及時安排做好設(shè)備解體檢查校驗工作[7]。
(2)做好設(shè)備的備品備件儲備工作,做好設(shè)備的損壞預(yù)想處理方案。
余熱鍋爐高壓過熱蒸汽集箱安全閥導(dǎo)軌裂紋采取了臨時快速處理措施,對于鍋爐安全閥導(dǎo)軌裂紋等問題提出了分析和解決措施,為公司余熱鍋爐安全閥等重要輔助設(shè)備的安全運行打下堅實的基礎(chǔ),避免因安全閥導(dǎo)軌裂紋而產(chǎn)生被迫停機停爐的現(xiàn)象,也為同類型機組提供了良好的分析和臨時處理經(jīng)驗。