田鳳喜,石永生,戴春艷
(山東壽光巨能特鋼有限公司,山東 壽光 262711)
鋼包精煉工藝的主要功能之一是造堿性還原渣,即白渣進(jìn)行脫氧、脫硫及夾雜物的控制。壽光巨能特鋼1#、2#鋼包精煉爐自投產(chǎn)以來(lái),一直沿用精煉爐加石灰和螢石的造渣制度,鋼包精煉渣只在轉(zhuǎn)爐出鋼時(shí)作為頂渣料加入,雖然對(duì)渣料的加入數(shù)量和方法進(jìn)行改進(jìn),但由于工藝條件的限制,仍然存在渣料加入量大、化渣時(shí)間長(zhǎng)、成渣速度慢等因素,導(dǎo)致精煉過(guò)程脫硫、脫氧效率低,成為限制精煉工序提高精煉效果的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。經(jīng)過(guò)實(shí)踐與摸索,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)際,在20#、35#、45#、55#、40Cr等鋼種上試驗(yàn)了液態(tài)精煉渣返回精煉鋼包應(yīng)用工藝。該工藝不僅能加快鋼包爐造渣、成渣速度,而且能夠降低造渣材料的用量,降低了精煉電耗、電極消耗,同時(shí)回收部分注余鋼水鋼鐵料消耗也顯著降低。經(jīng)實(shí)踐檢驗(yàn),取得了較好的效果,降低了生產(chǎn)成本,保證LF 精煉效果的同時(shí)為提高質(zhì)量和產(chǎn)量奠定了基礎(chǔ)。
精煉過(guò)程中脫氧、脫硫主要決定于鋼渣之間的相互作用,特別與爐渣的堿度、(FeO)+(MnO)含量密切相關(guān),降低鋼渣的氧化性有利于脫氧和脫硫;其次鋼包精煉爐的處理時(shí)間對(duì)其也有很大的影響。因此,對(duì)于鋼包精煉爐來(lái)說(shuō)要想實(shí)現(xiàn)快速脫硫脫氧的目的,基本措施是:降低渣中(FeO)+(MnO)含量;采用降低脫氧產(chǎn)物活度的造渣制度,即提高鋼渣堿度;延長(zhǎng)精煉處理時(shí)間;加強(qiáng)鋼渣界面擴(kuò)散脫氧速度。
由于現(xiàn)有工藝流程和原材料條件的限制,加之轉(zhuǎn)爐冶煉氧化氣氛與精煉處理還原氣氛存在差異,為保證精煉快速化渣,增加精煉有效處理時(shí)間,只有從提高爐渣堿度、最大限度降低氧化性入手。原有的造渣工藝:轉(zhuǎn)爐出鋼加300~400 kg 石灰、200~300 kg預(yù)熔精煉渣、100 kg左右螢石,精煉爐鋼包就位后石灰∶螢石=4∶1,加入量控制在總渣量10~15 kg/t,精煉擴(kuò)散脫氧爐前加入碳化硅1 kg/t鋼。
該造渣制度的渣料加入量較大,而且在鋼包就位時(shí)加入,此時(shí)鋼水溫度低、鋼液表面結(jié)殼情況較多,大量渣料加入后,化渣時(shí)間較長(zhǎng),平均化渣時(shí)間10~12 min,若遇底吹氬不良時(shí)造渣時(shí)間還會(huì)延長(zhǎng)。這樣,使得精煉爐工序近三分之一的時(shí)間用于前期造渣化渣,影響了精煉其他功能的充分發(fā)揮,且存在以下不足:為保證與鑄機(jī)澆注時(shí)間匹配,在相應(yīng)的處理時(shí)間內(nèi),白渣時(shí)間縮短,白渣率較低;化渣時(shí)間長(zhǎng),增加了精煉電耗和電極消耗;造渣材料消耗大,增加了生產(chǎn)成本;加熱噪音大,埋弧不好,降低加熱效率和鋼包耐材消耗,而且易使鋼液吸氫、氮,影響鋼坯質(zhì)量,嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成電極折斷事故。
由于鋼包加熱爐具有造白渣脫氧、脫硫的功能,經(jīng)過(guò)精煉處理后,鋼渣已屬于堿性還原白渣,其氧化性較低,渣中(FeO+MnO)<1.0%;且具有一定的堿度(R≥3.0),將澆注后鋼包中剩余的液態(tài)精煉渣返回精煉折入待處理的鋼包中,可以替代部分固體渣料,以便縮短化渣、成渣時(shí)間,提高鋼渣的白渣效率,且其渣成分、理化指標(biāo)也符合精煉處理要求。具體工藝如圖1所示。
圖1 精煉渣返回流程
該返回渣利用工藝為:連鑄澆鑄完畢鋼包內(nèi)的剩余爐渣和不可避免的少量鋼水,將50%液態(tài)渣折入渣盤(pán),剩余50%液態(tài)精煉渣折入轉(zhuǎn)爐出鋼后的鋼包中,鋼包吊入精煉爐再進(jìn)行精煉處理。
該造渣工藝的渣料用量如下:液態(tài)精煉渣300~500 kg;精煉視渣況補(bǔ)加石灰100~200 kg,螢石0~50 kg;鋁線(xiàn)25~50 kg。
與原造渣制度相比較,渣料加入量明顯減少。其優(yōu)點(diǎn)是:液態(tài)渣返回利用,無(wú)成本。降低了固體造渣材料、脫氧劑用量,降低造渣材料和脫氧劑成本。將轉(zhuǎn)爐帶來(lái)的氧化渣提前處理成灰白渣或白渣,降低了其氧勢(shì);同時(shí)節(jié)省了化渣、成渣時(shí)間。在規(guī)定的精煉處理時(shí)間內(nèi),提高了白渣的成渣率,有效增加白渣保持時(shí)間。而且減少了攪拌脫硫或加熱提溫的時(shí)間,提高了鋼水處理質(zhì)量。埋弧效果極佳,提高了加熱效率,減少了電弧對(duì)鋼包襯侵蝕的概率和鋼液增氫、增氮的機(jī)會(huì)??梢愿玫貙?shí)現(xiàn)爐機(jī)匹配,生產(chǎn)節(jié)奏趨于合理,便于提高產(chǎn)能。
渣樣分析結(jié)果對(duì)比平均值見(jiàn)表1。
表1 液態(tài)渣返回利用前后渣樣對(duì)比
由表1 可以看出,采用返渣工藝后,鋼渣的氧化性進(jìn)一步降低,堿度有所提高。
精煉渣料消耗對(duì)比平均值見(jiàn)表2。
表2 液態(tài)渣返回利用后的造渣材料消耗對(duì)比 kg
成渣時(shí)間、電耗、電極消耗對(duì)比見(jiàn)表3。
表3 液態(tài)渣返回利用后的成渣時(shí)間、電耗、電極消耗對(duì)比
采用液態(tài)精煉渣返回應(yīng)用工藝后,精煉初期給電加熱的噪音大大降低,約降低20分貝左右;對(duì)減少電極振動(dòng)、提高埋弧加熱效率也起到了較好的作用。由于化渣、成渣時(shí)間縮短,加快了鋼包精煉爐處理的節(jié)奏,與鑄機(jī)澆鋼時(shí)間匹配更合理,而且也為鑄機(jī)提高拉速、產(chǎn)能奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。采用該工藝后,使得精煉的白渣保持時(shí)間、攪拌時(shí)間、軟吹時(shí)間相應(yīng)延長(zhǎng),提高了鋼水的純凈度,提高了鋼坯質(zhì)量。
采用精煉渣返回應(yīng)用工藝后,節(jié)約了造渣材料,其中石灰節(jié)約量為2.67 kg/t,螢石節(jié)約量為1 kg/t,鋁線(xiàn)節(jié)約量為0.33 kg/t,降低電耗9.5 kW·h/t,鋼鐵料消耗降低3.5 kg/t。按照該工藝下各優(yōu)鋼鋼產(chǎn)量為9.6萬(wàn)t計(jì)算,全年效益為259.47萬(wàn)元。
采用液態(tài)精煉渣返回應(yīng)用工藝后,精煉埋弧效果較以往加入固體渣料時(shí)要好,降低了加熱噪音和煙塵量明顯減少,減少了對(duì)環(huán)境的污染,減輕了對(duì)操作工人的身體危害。同時(shí),有效的增加了精煉爐的白渣保持時(shí)間,對(duì)提高產(chǎn)量、質(zhì)量、降低成本打下良好的基礎(chǔ)。該工藝能夠適應(yīng)20#、35#、45#、55#、40Cr 等鋼種的精煉處理,可以在其他鋼種上推行。采用液態(tài)精煉渣返回應(yīng)用工藝,可以提高精煉工序的成渣速度,縮短加熱時(shí)間,提高埋弧加熱效率和白渣成渣速度,進(jìn)而提高鋼坯質(zhì)量。該工藝可以大大降低電耗和電極消耗,而且固體渣料加入量也可減少,回收部分澆余鋼水,極大地降低了生產(chǎn)成本。爐機(jī)匹配更趨于合理,為鑄機(jī)提高拉速、產(chǎn)能奠定了基礎(chǔ)。