朱一鵬,祝相云,胡君友
(1.浙江浙能鎮(zhèn)海發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江 寧波 315208;2.浙江浙能技術(shù)研究院有限公司,浙江 杭州 311121;3.浙江浙能電力股份有限公司,浙江 杭州 310007)
汽輪機(jī)凝汽器的真空,直接影響到發(fā)電廠的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,特別是供熱機(jī)組,情況更為復(fù)雜。如何提高聯(lián)合循環(huán)機(jī)組汽輪機(jī)的凝汽器真空度受到了廣泛的關(guān)注。強(qiáng)永平、于新穎等[1,2]認(rèn)為,蒸汽負(fù)荷過高、冷卻水流量不足以及凝汽器冷卻管清潔度低都會(huì)影響凝汽器的真空度。薛志敏等[3]通過定量分析凝汽器壓力升高時(shí)三區(qū)特征因子快速得出凝汽器壓力升高的原因。莫大科對常見的幾類凝汽器清洗技術(shù)進(jìn)行對比分析[4]。劉習(xí)平則介紹了強(qiáng)化換熱系統(tǒng)(簡稱RCCS)工作原理以及在實(shí)際應(yīng)用中的效果[5]。
本文以某燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機(jī)組的汽輪機(jī)凝汽器為研究對象,通過對運(yùn)行數(shù)據(jù)和檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,推斷出該凝汽器真空度的影響因素,并采取針對性的措施解決了該機(jī)組的真空問題,同時(shí)也為同類型機(jī)組解決凝汽器真空低問題提供了有益的參考。
某9F 級聯(lián)合循環(huán)機(jī)組配套哈汽廠生產(chǎn)的LNC/N115-9.88/539/1.9 型抽凝汽輪機(jī),該汽輪機(jī)為高壓、單軸、雙抽、凝汽式、軸向排汽式機(jī)組,共15 級,在第3 級后和第9 級后分別設(shè)置有抽汽口向外提供高壓和低壓蒸汽。凝汽器布置在低壓缸后方下部,型號為N-3000-13,冷卻面積3000 m2,冷卻管為φ25×0.5 mm 和φ25×0.7 mm 鈦管、共4480 根。在凝汽器頂部布置有真空除氧器,通過加熱來去除化學(xué)補(bǔ)水中的溶解氧,提高凝水品質(zhì)。循環(huán)冷卻水系統(tǒng)采用機(jī)力冷卻塔冷卻系統(tǒng),每臺機(jī)組配備了3×33%容量的立式斜流循環(huán)水泵,選用10%次氯酸鈉溶液以及除垢劑對循環(huán)水進(jìn)行殺菌、滅藻、除垢,凝汽器配置兩套膠球清洗系統(tǒng),以保證凝汽器鈦管的清潔度。
該汽輪機(jī)自2014 年5 月投產(chǎn)后一直存在真空低、真空嚴(yán)密性差的問題。表1 是設(shè)計(jì)工況與相近的實(shí)際運(yùn)行工況數(shù)據(jù)。
表1 設(shè)計(jì)工況與實(shí)際運(yùn)行工況參數(shù)
設(shè)計(jì)工況1 是標(biāo)準(zhǔn)工況下機(jī)組供熱量最大、凝汽器進(jìn)汽量最小的設(shè)計(jì)工況,設(shè)計(jì)工況2 是標(biāo)準(zhǔn)工況下機(jī)組供熱量最小、凝汽器進(jìn)汽量最大的設(shè)計(jì)工況,機(jī)組運(yùn)行范圍不超出這兩個(gè)工況。運(yùn)行工況1 是凝汽器進(jìn)汽量接近最小工況,運(yùn)行工況2 是凝汽器進(jìn)汽量接近最大工況。從以上數(shù)據(jù)可以看出,在凝汽器進(jìn)汽量接近于相應(yīng)最大設(shè)計(jì)的運(yùn)行工況下,汽輪機(jī)的排汽缸壓力要高于設(shè)計(jì)值3.57 kPa,端差高于設(shè)計(jì)值5.08 ℃。
機(jī)組投產(chǎn)以來凝汽器真空嚴(yán)密性試驗(yàn)合格率偏低,多數(shù)情況達(dá)不到合格水平,有關(guān)人員還進(jìn)行專門研究[6],認(rèn)為凝汽器面積小、熱負(fù)荷高是主要原因,但最終沒有解決問題。根據(jù)歷史數(shù)據(jù),從2018 年至2021 年,該汽輪機(jī)共進(jìn)行過9次真空嚴(yán)密性試驗(yàn),僅3 次試驗(yàn)的結(jié)果符合真空嚴(yán)密性合格標(biāo)準(zhǔn),而且這些真空嚴(yán)密性試驗(yàn)多選擇在停機(jī)前、負(fù)荷較低(試驗(yàn)時(shí)汽輪機(jī)負(fù)荷均在32MW 以下)、凝汽器進(jìn)汽量較低的狀態(tài)下進(jìn)行。
該機(jī)組凝汽器換熱面積根據(jù)低壓缸最小進(jìn)汽量60.41t/h 設(shè)計(jì)計(jì)算,而機(jī)組多數(shù)情況下運(yùn)行在主蒸汽進(jìn)汽流量310t/h、無高壓抽汽、低壓抽汽量160t/h 的工況,導(dǎo)致低壓缸排汽量大大超出設(shè)計(jì)值,嚴(yán)重偏離了設(shè)計(jì)工況。凝汽器的換熱面積不夠大,無法冷卻超量的低壓缸排汽,造成凝汽器真空的下降。
該機(jī)組的循環(huán)水系統(tǒng)是采用機(jī)力冷卻塔冷卻,循環(huán)水系統(tǒng)無水處理設(shè)施,大量水汽蒸發(fā)后從水源補(bǔ)水,長期運(yùn)行后循環(huán)水系統(tǒng)濃縮倍率較高,影響水質(zhì)[7]。雖然經(jīng)過殺菌、滅藻、除垢處理,但凝汽器鈦管內(nèi)壁還是結(jié)垢嚴(yán)重,影響換熱效果。
真空嚴(yán)密性差的原因主要是真空系統(tǒng)存在漏點(diǎn)。通過多次真空系統(tǒng)氦氣查漏,發(fā)現(xiàn)許多漏點(diǎn),如汽輪機(jī)排汽缸軸承及低壓軸封區(qū)域(5.6×10-5Pa·m3/s)、低壓缸真空防爆門(5.0×10-6Pa·m3/s)、凝汽器汽側(cè)人孔門(5.0×10-6Pa·m3/s)、本體疏水 擴(kuò)容器人孔門(5.0×10-6Pa·m3/s)等處。
此外,通過系統(tǒng)檢查還發(fā)現(xiàn)除氧器抽汽冷凝器疏水至除氧器真空泵隔離閥的閥門狀態(tài)錯(cuò)誤。
對凝汽器鈦管進(jìn)行高壓沖洗[8]。高壓水流沖刷每根鈦管的整個(gè)內(nèi)壁,將鈦管內(nèi)表面多年的結(jié)垢徹底清理,大幅提升了鈦管的換熱效果。
增裝凝汽器強(qiáng)化換熱裝置(如圖1 所示)來提升凝汽器換熱效果。該裝置的工作原理是:在凝汽器每根換熱管進(jìn)口部位安裝強(qiáng)化換熱裝置,該裝置在水流作用下不停地高速旋轉(zhuǎn),可達(dá)到300 ~1800 r/min,強(qiáng)化管內(nèi)流體的旋轉(zhuǎn)流動(dòng),使管內(nèi)循環(huán)水流動(dòng)由層流狀態(tài)變?yōu)槲闪鳡顟B(tài)(如圖2 所示),打破了管內(nèi)溫度分層,從而增強(qiáng)換熱效果。通過使用304 材質(zhì)、φ20*0.6mm 管道、雷諾數(shù)從3000 到45000 等多個(gè)狀態(tài)進(jìn)行試驗(yàn),結(jié)果表明,使用強(qiáng)化換熱裝置換熱系數(shù)提高率達(dá)到了23.5%至44.5%[9]。同時(shí),該裝置不停地旋轉(zhuǎn)也破壞了水垢的形成、起到防垢作用。
圖2 凝汽器管內(nèi)水流狀態(tài)
多次組織專業(yè)人員對凝汽器進(jìn)行氦氣查漏,并排查系統(tǒng)管閥狀態(tài)。查漏發(fā)現(xiàn)的漏點(diǎn)集中在汽輪機(jī)排汽缸軸承及低壓軸封區(qū)域、低壓缸真空防爆門、人孔門等處,對于那些可直接處理的漏點(diǎn)及時(shí)進(jìn)行堵漏,對于只能通過檢修開缸處理的漏點(diǎn)結(jié)合開缸檢修處理。通過檢查發(fā)現(xiàn)了除氧器的抽汽冷凝器有一路疏水管路接至除氧器真空泵的進(jìn)口閥后,該路管道閥門內(nèi)漏或者未關(guān)閉將直接影響真空嚴(yán)密性,由于該路疏水已有分支接至凝汽器,故將該路管路物理隔絕。
汽輪機(jī)啟停機(jī)階段的軸封蒸汽由輔助蒸汽提供。當(dāng)機(jī)組負(fù)荷足夠高時(shí),由高壓軸封漏汽通過軸封母管向低壓軸封供汽。運(yùn)行發(fā)現(xiàn),軸封汽壓力調(diào)高時(shí)高壓側(cè)軸封容易漏汽,造成潤滑油系統(tǒng)進(jìn)水;軸封汽壓力調(diào)低時(shí),容易造成低壓側(cè)軸封漏入空氣[10]。針對這個(gè)情況,實(shí)施了高低壓軸封管路分離改造。通過改造,解決了潤滑油系統(tǒng)進(jìn)水問題,也降低了低壓側(cè)軸封漏氣,但通過監(jiān)測低壓軸封回汽溫度以及氦氣查漏發(fā)現(xiàn),低壓軸封漏氣情況仍然存在。
4.5.1 汽缸密封面處理。
機(jī)組解體后,徹底清理低壓缸中分面、軸封密封面以及腔室內(nèi)管道的法蘭面等,復(fù)裝時(shí)使用汽缸密封脂或新墊床并確保安裝規(guī)范、可靠。
4.5.2 調(diào)整低壓軸封間隙。
機(jī)組解體后發(fā)現(xiàn)低壓軸封的徑向間隙在0.45 ~0.55 mm,而設(shè)計(jì)值為0.30 ~0.45 mm,大于設(shè)計(jì)值0.10 mm 左右,按照設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)重新調(diào)整該間隙。
收集具有對比意義的處理前、處理后運(yùn)行數(shù)據(jù),計(jì)算凝汽器壓力下的飽和溫度、端差,并用熱平衡方法計(jì)算量凝汽器熱負(fù)荷、循環(huán)水流量和凝汽器總體傳熱系數(shù)等參數(shù),得出以下結(jié)論:處理后真空凝汽器真空提高1.4 ~2.1 kPa,端差下降約4.4 ℃,見圖3 至圖6。
圖3 排汽流量-凝汽器壓力(一機(jī)兩泵)
圖4 凝汽器壓力和排汽流量的關(guān)系(一機(jī)三泵)
圖5 端差和排汽流量的關(guān)系(一機(jī)兩泵)
圖6 端差和排汽流量的關(guān)系(一機(jī)三泵)
基于運(yùn)行數(shù)據(jù)和凝汽器總體傳熱系數(shù)計(jì)算公式[11]計(jì)算得到了兩個(gè)工況下的總體傳熱系數(shù)。處理前一機(jī)兩泵工況總體傳熱系數(shù)在4556.6 ~8330 kJ/(m2· ℃), 一機(jī)三泵總體傳熱系數(shù)在6470.4 ~11017.1 kJ/(m2·℃);處理后一機(jī)兩泵工況總體傳熱系數(shù)在10044.5 ~10924.9 kJ/(m2·℃),一機(jī)三泵總體傳熱系數(shù)在13338 ~15080.6kJ/(m2·℃)。結(jié)果表明,處理后一機(jī)兩泵工況總體傳熱系數(shù)相比改造前提高了85.04%,一機(jī)三泵工況相比改造前提高50.54%。
處理結(jié)束后,在不同工況下進(jìn)行了多次真空嚴(yán)密性試驗(yàn),選取了凝汽器進(jìn)汽量分別為90 t/h到240 t/h 四個(gè)不同工況(汽機(jī)負(fù)荷從15 MW 到74 MW)進(jìn)行凝汽器真空嚴(yán)密性試驗(yàn),真空下降速度在0.10 ~0.16 kPa/min 之間,全部合格。表2 是處理后4 次真空嚴(yán)密性試驗(yàn)數(shù)據(jù)。
表2 檢修后汽輪機(jī)真空嚴(yán)密性試驗(yàn)數(shù)據(jù)
某燃機(jī)配套抽凝汽輪發(fā)電機(jī)組自投產(chǎn)后一直存在真空低、真空嚴(yán)密性差的問題,通過對汽輪機(jī)進(jìn)行凝汽器鈦管高壓沖洗、增裝強(qiáng)化換熱裝置、真空系統(tǒng)查漏、高低壓軸封管路分離改造、汽缸密封面處理以及低壓軸封間隙調(diào)整等一系列措施,基本解決了該汽輪機(jī)的真空差及真空嚴(yán)密性不合格問題,凝汽器的總體傳熱系數(shù)提高50%~85%,改善了凝汽器真空,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。上述措施對于同類型機(jī)組解決凝汽器真空低和真空嚴(yán)密性差問題具有一定的借鑒和參考意義。