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      臭氧催化氧化與電芬頓工藝在污泥干化冷凝液深度處理中的對(duì)比分析

      2024-01-10 02:23:40封立林倪孔英張馳婁寶輝吳賢豪柴義張雅琴黃斐鵬郁洋
      能源工程 2023年6期
      關(guān)鍵詞:芬頓冷凝臭氧

      封立林,倪孔英,張馳,婁寶輝,吳賢豪,柴義,張雅琴,黃斐鵬,郁洋

      (1.浙江浙能電力股份有限公司,浙江 杭州 310007;2.浙江浙能技術(shù)研究院有限公司,浙江 杭州 311121;3.工業(yè)新水源技術(shù)浙江省工程研究中心,浙江 杭州 311121;4.浙江省火力發(fā)電高效節(jié)能與污染物控制技術(shù)研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,浙江 杭州 311121;5.浙江浙能溫州發(fā)電有限公司,浙江 杭州 325602;6.浙江浙能樂(lè)清發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江 溫州 325609;7.浙江省白馬湖實(shí)驗(yàn)室有限公司,浙江 杭州 310000)

      0 引 言

      在國(guó)家工業(yè)化和城市化逐步推進(jìn)的過(guò)程中,不可避免地會(huì)產(chǎn)生和排放大量廢水,主要包括生活污水和工業(yè)廢水兩類,隨之產(chǎn)生的污泥不僅體量巨大而且有較高的處理難度[1]。污泥組分根據(jù)原水的不同用途會(huì)有較大差異,目前尚無(wú)標(biāo)準(zhǔn)化的處理方式,早期多采用填埋等方式,不僅需要占用大量土地,而且無(wú)法根本上處理掉污泥中所攜帶的有害物質(zhì)[2]。近年來(lái),隨著國(guó)家開(kāi)始布局燃煤耦合垃圾及污泥發(fā)電技改項(xiàng)目,污泥的處置有了更為環(huán)保的途徑,即濕污泥通過(guò)干燥脫水后與煤粉摻燒,干燥過(guò)程中產(chǎn)生的水蒸氣攜帶著有毒有害氣體及其它揮發(fā)性有機(jī)物等凝結(jié)后形成污泥干化冷凝液,該類廢水具有高氨氮、高油分等特質(zhì),其中易降解的有機(jī)組分和氨氮可以通過(guò)常規(guī)生化法予以去除,難降解有機(jī)物則需要進(jìn)行深度處理才能進(jìn)一步降低其含量[3]。

      針對(duì)污水中難降解有機(jī)物的深度處理多采用高級(jí)氧化法,主要包括臭氧氧化法[4]、芬頓(Fenton)氧化法[5]、電催化氧化法[6]、光催化氧化法[7]和超臨界水氧化法[8]等,其原理為利用氧化能力更強(qiáng)的羥基自由基(—OH)對(duì)有機(jī)物所含不飽和結(jié)構(gòu)進(jìn)行氧化加成,從而進(jìn)一步完成斷鍵分解直至礦化,其中臭氧氧化和芬頓氧化法在工程應(yīng)用中較為廣泛[9]。

      本文以南方某火力發(fā)電廠內(nèi)燃煤耦合污泥發(fā)電系統(tǒng)產(chǎn)生的污泥干化冷凝液為實(shí)驗(yàn)對(duì)象,研究了臭氧催化氧化和電芬頓工藝對(duì)該廢水原水經(jīng)隔油—?dú)飧 狝2O 工藝處理后所得產(chǎn)水中難降解有機(jī)物的去除效果并進(jìn)行對(duì)比,為專項(xiàng)深度處理污泥干化冷凝液提供技術(shù)參考。

      1 實(shí)驗(yàn)裝置與方法

      1.1 實(shí)驗(yàn)裝置

      本實(shí)驗(yàn)所用反應(yīng)器均由碳鋼及塑料材質(zhì)制作,各處理工藝采用獨(dú)立模塊化設(shè)計(jì)以便于不同組合工藝的串聯(lián)。本實(shí)驗(yàn)使用的臭氧催化氧化模塊和電芬頓模塊示意圖如圖1 所示。臭氧催化氧化模塊由液氧儲(chǔ)罐、放電室和主反應(yīng)器構(gòu)成,主反應(yīng)器為圓柱形,有效容積為1.8m3臭氧催化劑為某市售品牌且投加比例為總池容的70%。電芬頓模塊由風(fēng)機(jī)、加藥桶、高壓直流電源和主反應(yīng)池構(gòu)成,有效容積為2.35m3。實(shí)驗(yàn)過(guò)程中進(jìn)水和各模塊水的運(yùn)行提升采用離心泵完成,設(shè)備總體采用PLC 系統(tǒng)自動(dòng)控制運(yùn)行。

      圖1 臭氧催化氧化模塊

      1.2 實(shí)驗(yàn)方法

      系統(tǒng)進(jìn)水流量控制為100L/h;臭氧催化氧化單元臭氧投加濃度設(shè)定為6g/m3,反應(yīng)接觸時(shí)間設(shè)置為2h;電芬頓反應(yīng)池內(nèi)雙氧水濃度維持在1%,高壓直流電源調(diào)節(jié)至穩(wěn)壓模式,電壓調(diào)至10V。

      1.3 分析方法

      核磁共振表征:核磁共振測(cè)試使用Agilent DD2 600MHz 型核磁共振儀,使用的氘代試劑為CDCl3:δ=7.26×10-6,四甲基硅烷(TMS)為內(nèi)標(biāo);化學(xué)需氧量(COD):哈希COD 試劑盒(哈希DR6000 分光光度計(jì));質(zhì)譜表征:Agilent 6460LCMS 液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀。

      2 結(jié)果與討論

      2.1 水質(zhì)特性分析

      試驗(yàn)用水為南方某火力發(fā)電廠內(nèi)燃煤耦合污泥發(fā)電系統(tǒng)產(chǎn)生的污泥干化冷凝液經(jīng)隔油—?dú)飧 狝2O 工藝處理后所得產(chǎn)水,持續(xù)檢測(cè)可得COD 約為40~50mg/L 左右。工藝總流程示意圖如圖2 所示:

      圖2 工藝總流程示意圖

      通過(guò)質(zhì)譜手段對(duì)從水體中萃取所得有機(jī)組分進(jìn)行分析(圖3)。從譜圖上可知,未被生物降解的有機(jī)組分主要為芳香族化合物,可辨別的物質(zhì)包括苯酚、萘、萘酚、二惡英和蒽醌等。

      圖3 萃取物液質(zhì)聯(lián)用譜圖

      2.2 COD 去除效果分析

      2.2.1 臭氧催化氧化工藝對(duì)難降解有機(jī)物的去除效果

      前置系統(tǒng)包括隔油池、溶氣氣浮池和A2O池,各模塊均經(jīng)過(guò)調(diào)試及微生物培養(yǎng)馴化后連續(xù)運(yùn)行,系統(tǒng)出水穩(wěn)定,直接進(jìn)入臭氧催化氧化單元進(jìn)行試驗(yàn),臭氧投加濃度為6g/m3,接觸時(shí)間為120min,連續(xù)運(yùn)行14d。穩(wěn)定運(yùn)行期間臭氧催化氧化系統(tǒng)進(jìn)出水COD 記錄如圖4 所示??梢钥闯龀粞醮呋趸に噷?duì)難降解有機(jī)物去除效果良好。平均進(jìn)水的COD 為45.4mg/L,平均出水的COD 為10.8mg/L,平均去除效率為76.1%。

      圖4 臭氧催化氧化對(duì)剩余CODcr 去除量和去除率

      2.2.2 電芬頓工藝對(duì)難降解有機(jī)物的去除效果

      前置系統(tǒng)出水直接進(jìn)電芬頓氧化單元,經(jīng)過(guò)折算,外接直流電壓為10V 時(shí)可維持亞鐵離子濃度接近5mmol/L,與雙氧水投加量相匹配,接觸時(shí)間為60min 連續(xù)運(yùn)行14d。穩(wěn)定運(yùn)行期間臭氧催化氧化系統(tǒng)進(jìn)出水COD 記錄如圖5 所示??梢钥闯龀粞醮呋趸に噷?duì)難降解有機(jī)物去除效果良好。平均進(jìn)水的COD 為45.6mg/L,平均出水的COD 為13.7mg/L,平均去除效率為69.6%。

      圖5 電芬頓對(duì)剩余COD 去除量和去除率

      2.2.3 兩種工藝處理效果對(duì)比分析

      對(duì)比兩種工藝連續(xù)運(yùn)行期間進(jìn)出水?dāng)?shù)據(jù)采集結(jié)果,可知臭氧催化氧化工藝(76.1%)對(duì)難降解有機(jī)物的去除效率略高于電芬頓工藝(69.6%),這是因?yàn)槌粞醮呋趸に囜槍?duì)芳香類有機(jī)物特別是酚類化合物具有更直接的礦化效果[10],而芬頓工藝則將開(kāi)環(huán)降解和礦化分開(kāi)進(jìn)行,全過(guò)程易受體系環(huán)境中溶解氧和酸堿性的影響,導(dǎo)致部分中間產(chǎn)物不能完成礦化[11]。

      通過(guò)核磁共振手段對(duì)經(jīng)過(guò)兩種高級(jí)氧化技術(shù)處理前后水體中難降解有機(jī)物的相對(duì)含量進(jìn)行分析(圖6)。由1H NMR 譜(a)可知:δ=3~5×10-6范圍內(nèi)的特征吸收峰表示脂肪烴結(jié)構(gòu)(簇峰c、d);δ=6~8×10-6范圍內(nèi)的特征吸收峰表示芳香烴結(jié)構(gòu)(簇峰a、b)。由1H NMR 譜(b)和譜(c)可知,廢水經(jīng)高級(jí)氧化單元處理后,芳香區(qū)和脂肪區(qū)特征峰面積大幅減小,表明水中各類有機(jī)物含量顯著降低,且經(jīng)臭氧催化氧化處理后水體內(nèi)殘存的有機(jī)物含量明顯低于電芬頓處理后的剩余量。

      圖6 原水(a)電芬頓處理后(b)及臭氧催化氧化處理后(c)剩余有機(jī)組分1H NMR 譜

      2.3 運(yùn)行管理及經(jīng)濟(jì)成本分析

      臭氧催化氧化工藝系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定且對(duì)進(jìn)水水質(zhì)要求較低,以純氧為氧氣源時(shí)多余臭氧可通過(guò)尾氣處理裝置直接轉(zhuǎn)化為氧氣和水,無(wú)二次污染;電芬頓工藝系統(tǒng)運(yùn)行期間對(duì)設(shè)備的耐酸堿性和水質(zhì)要求較高,投加藥劑種類多、副產(chǎn)物含泥量大,且產(chǎn)水水質(zhì)中含有氯離子和鐵離子等,從整體運(yùn)行管理角度相比,臭氧催化氧化工藝系統(tǒng)較為復(fù)雜。

      臭氧催化氧化工藝系統(tǒng)在運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的成本費(fèi)用主要體現(xiàn)在催化劑、純氧和電耗等方面,經(jīng)核算,深度處理成本為1.43 元/噸;電芬頓工藝系統(tǒng)在運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的成本費(fèi)用主要體現(xiàn)在藥劑(濃硫酸、氫氧化鈉、雙氧水)、電耗及鐵泥處理等方面,經(jīng)核算,深度處理成本為2.77 元/噸。綜合來(lái)看,臭氧催化氧化工藝運(yùn)行成本更低,相較于電芬頓工藝具有更好的經(jīng)濟(jì)性。

      3 結(jié)論

      1)在經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn)室小試,獲得了最佳運(yùn)行工況。分別采用臭氧催化氧化工藝和電芬頓工藝進(jìn)行了14 天連續(xù)運(yùn)行。臭氧催化氧化工藝和電芬頓對(duì)污泥干化冷凝液中難降解有機(jī)物去除率分別為76.1%和69.6%。

      2)通過(guò)質(zhì)譜與核磁共振手段檢測(cè)到原水中難降有機(jī)物主要為酚等芳香類化合物。兩種高級(jí)氧化處理后水體中的芳香類化合物含量均出現(xiàn)顯著降低,臭氧催化氧化工藝對(duì)該類有機(jī)物的礦化效果優(yōu)于電芬頓工藝。

      3)相較于臭氧催化氧化工藝,電芬頓工藝系統(tǒng)運(yùn)行復(fù)雜且會(huì)對(duì)產(chǎn)水產(chǎn)生二次污染。電芬頓工藝系統(tǒng)的噸水處理成本為2.77 元,而臭氧催化氧化工藝系統(tǒng)的噸水處理成本為1.43 元,后者具有更好的經(jīng)濟(jì)適用性。

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