王猛,孫玉童
(安徽省通源環(huán)境節(jié)能股份有限公司,安徽 合肥 230001)
近年來我國(guó)居民物質(zhì)生活水平逐步提升,人們不再滿足基本的溫飽,而是追求各種美味的食物,從而導(dǎo)致餐飲業(yè)不斷發(fā)展壯大。與此同時(shí),餐廚垃圾產(chǎn)量也隨之增加。據(jù)有關(guān)研究統(tǒng)計(jì),餐廚垃圾每年以10%的速度增長(zhǎng)[1]。餐廚垃圾中有機(jī)質(zhì)含量高(≥85%),含水率大(70%~85%),食物殘?jiān)兄赜停?%~5%)重鹽(1%~3%)[2]。如果對(duì)其處置不當(dāng)會(huì)對(duì)生態(tài)環(huán)境造成嚴(yán)重影響[3]。餐廚垃圾主要為固液混合物,處理時(shí)應(yīng)將固態(tài)與液態(tài)相分離,分別進(jìn)行處理處置。其中固態(tài)殘?jiān)S玫姆椒ǘ嗍翘盥窕蛘叻贌簯B(tài)廢水水質(zhì)復(fù)雜,污染物濃度高,若不經(jīng)過處理直接排放將會(huì)對(duì)水環(huán)境造成嚴(yán)重影響[4]。餐廚廢水中氨氮高達(dá)1 500~2 000 mg/L,有機(jī)物濃度高達(dá)8 000~20 000 mg/L,懸浮物濃度>8 000 mg/L[5],如若直接排放到常規(guī)污水處理系統(tǒng)中,將會(huì)對(duì)其產(chǎn)生較大的污染負(fù)荷沖擊,使系統(tǒng)無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。因此,餐廚廢水一般需要結(jié)合預(yù)處理及深度處理后才能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。
本研究依托安徽省某市餐廚垃圾處理項(xiàng)目,對(duì)餐廚廢水處理工藝可行性、成本和處理效果等方面進(jìn)行分析,為小體量餐廚廢水處理提供思路。
安徽省某市餐廚垃圾處置項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模為50 t/d,前端預(yù)處理采用制漿技術(shù)(大物質(zhì)分選—固液分離—漿料加熱—三相提油),分離餐廚中的固液態(tài),餐廚廢水包括沖洗水、生產(chǎn)用水、預(yù)處理分離出的液態(tài)以及結(jié)合糞便處理廠產(chǎn)生的清洗廢水,整體處理規(guī)模按照40 t/d 進(jìn)行設(shè)計(jì)。
本項(xiàng)目設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)指標(biāo)如表1。
表1 設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)
結(jié)合國(guó)內(nèi)餐廚垃圾廠污水水質(zhì)情況和我司類似工程經(jīng)驗(yàn),確定本項(xiàng)目污水設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)指標(biāo),出水嚴(yán)格執(zhí)行《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB 31962—2015)中B級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
對(duì)于污水處理工藝來說,選擇一個(gè)工藝的先決條件是對(duì)廢水的特性進(jìn)行分析,針對(duì)廢水的特性選擇適當(dāng)?shù)墓に嚮蚬に嚱M合進(jìn)行設(shè)計(jì)。由于餐廚沼液濃度高和成分復(fù)雜,對(duì)于處理工藝有特殊的要求。通常而言,餐廚廢水基本處理工藝在充分利用生化處理的經(jīng)濟(jì)優(yōu)越性原則上,還需將幾個(gè)不同的處理工藝單元進(jìn)行優(yōu)化組合,從而取得經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生態(tài)的雙重效益。因此,本項(xiàng)目餐廚廢水處理主體工藝為“CSTR 反應(yīng)器+預(yù)處理(離心、氣?。?二級(jí)A/O-外置式膜生化反應(yīng)器(MBR)+NF+高級(jí)氧化處理系統(tǒng)”。工藝流程如圖1所示。
圖1 餐廚廢水處理工藝流程
餐廚垃圾前端預(yù)處理產(chǎn)生的漿液帶壓輸送至厭氧進(jìn)水罐進(jìn)行水量調(diào)節(jié),之后通過進(jìn)料泵將物料輸送至CSTR 厭氧反應(yīng)器,通過換熱器和冷卻塔系統(tǒng)對(duì)漿料進(jìn)行溫度調(diào)節(jié),以達(dá)到發(fā)酵所需溫度。CSTR 系統(tǒng)中產(chǎn)生厭氧反應(yīng)對(duì)漿液中的有機(jī)物進(jìn)行降解,降解后的厭氧沼液經(jīng)離心脫水系統(tǒng)處理后,進(jìn)入預(yù)處理系統(tǒng)。預(yù)處理系統(tǒng)包含過濾和氣浮系統(tǒng),該系統(tǒng)對(duì)厭氧出水進(jìn)行除油處理及去除大量懸浮物后再進(jìn)入MBR生化段。厭氧產(chǎn)生的沼氣收集輸送至火炬燃燒處理。
MBR 系統(tǒng)設(shè)有兩級(jí)生物脫氮功能,即由一級(jí)反硝化和硝化(初級(jí)生物脫氮)、二級(jí)反硝化硝化(深度生物脫氮)和外置式超濾系統(tǒng)組成。帶有兩級(jí)生物脫氮功能的外置式膜生物反應(yīng)器生物脫氮率在95%以上。
經(jīng)過外置式MBR處理的超濾出水的BOD、氨氮、懸浮物等已經(jīng)達(dá)到或接近排放標(biāo)準(zhǔn),但是難生化降解的有機(jī)物形成的COD、鹽分和色度仍然超標(biāo),設(shè)計(jì)采用納濾(NF)對(duì)超濾出水進(jìn)行深度處理,將MBR 出水中難降解的有機(jī)物、SS、部分高價(jià)離子等去除,最終出水達(dá)到出水水質(zhì)要求。
納濾濃縮液設(shè)計(jì)高級(jí)氧化系統(tǒng)進(jìn)行全量化處理,產(chǎn)生的污泥定期排入污泥池,高級(jí)氧化清液與納濾清液混合外排。
(1)CSTR厭氧工藝技術(shù)參數(shù)(表2)
表2 CSTR厭氧工藝技術(shù)參數(shù)
CSTR 厭氧系統(tǒng)為完全混合式厭氧反應(yīng)器,無傳統(tǒng)的三相分離器,設(shè)計(jì)為頂裝式攪拌器,可有效保障物料在反應(yīng)器內(nèi)均勻分布,避免分層,與微生物充分接觸,從而保證有效物料反應(yīng)完全,同時(shí)保證產(chǎn)氣量。除此之外,CSTR厭氧發(fā)酵系統(tǒng)采用高效保溫措施,使得物料保持在較恒定的溫度下反應(yīng),COD去除率可達(dá)80%以上。
(2)MBR生化系統(tǒng)工藝技術(shù)參數(shù)(表3、表4)
表3 MBR生化工藝技術(shù)參數(shù)
表4 MBR超濾工藝技術(shù)參數(shù)
針對(duì)本項(xiàng)目極為嚴(yán)格的鹽分排放標(biāo)準(zhǔn),總氮的去除對(duì)鹽分的達(dá)標(biāo)至關(guān)重要。因此,設(shè)計(jì)兩級(jí)反硝化和兩級(jí)硝化。當(dāng)一級(jí)反硝化和硝化脫氮不完全時(shí),在二級(jí)反硝化和二級(jí)硝化反應(yīng)器中進(jìn)行強(qiáng)化脫氮反應(yīng)。與傳統(tǒng)生化處理工藝相比,微生物菌體通過高效超濾系統(tǒng)從出水中分離,確保大于20 nm 的顆粒物、微生物和與COD 相關(guān)的懸浮物安全地截留在系統(tǒng)內(nèi)。超濾清液進(jìn)入清液儲(chǔ)槽。由于超濾實(shí)現(xiàn)泥水分離,因此生化反應(yīng)器中的污泥濃度可以達(dá)到10~20 g/L,見表3、表4。
(3)納濾系統(tǒng)工藝技術(shù)參數(shù)(表5)
表5 納濾工藝技術(shù)參數(shù)
由于MBR 系統(tǒng)處理后的出水個(gè)別指標(biāo)如COD、色度等仍達(dá)不到排放標(biāo)準(zhǔn),故我公司設(shè)計(jì)了納濾系統(tǒng)。本項(xiàng)目采用完全生物脫氮的膜生化反應(yīng)器對(duì)餐廚污水進(jìn)行了預(yù)處理,超濾出水不含懸浮物和可生物降解的有機(jī)物,這在很大程度上避免了納濾膜的無機(jī)和有機(jī)污垢的產(chǎn)生,從而可以降低納濾膜的清洗頻率,并且使納濾能夠在壓力相對(duì)較低的情況下運(yùn)行,延長(zhǎng)了納濾膜的壽命。
(4)高級(jí)氧化系統(tǒng)工藝技術(shù)參數(shù)
高級(jí)氧化系統(tǒng)用于處理納濾產(chǎn)生的濃縮液,處理規(guī)模為10 m3/d。高級(jí)氧化系統(tǒng)主要包含化學(xué)軟化和混凝沉淀。其基本原理是在廢水中投入混凝劑,因混凝劑為電解質(zhì),在廢水里形成膠團(tuán),與廢水中的膠體物質(zhì)發(fā)生電中和,形成絨粒沉降?;炷恋聿坏梢匀コ龔U水中的粒徑為10-3~10-6mm 的細(xì)小懸浮顆粒,而且還能夠去除色度、油分、微生物、氮和磷等富營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)、重金屬以及有機(jī)物等。
①進(jìn)水水質(zhì)參數(shù)化學(xué)需氧量(COD):不宜大于6 000 mg/L;總氮:不宜大于200 mg/L;氨氮:不宜大于100 mg/L;氯離子不宜大于8 000 mg/L。
②氧化后出水回流系統(tǒng)的水質(zhì)要求:化學(xué)需氧量(COD)不宜大于1 500 mg/L。
參照以往餐廚項(xiàng)目的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),當(dāng)進(jìn)水餐廚污水為設(shè)計(jì)值的情況下,各主要工藝單元實(shí)際的處理效果見表6所示。
表6 主要處理單元及處理效果一覽表 (單位:mg/L)
該項(xiàng)目餐廚廢水處理總投資為522萬元,其中設(shè)備費(fèi)用474.60 萬元,安裝費(fèi)用47.40 萬元。每噸餐廚廢水年運(yùn)行處理成本為101.9 元,包括人工費(fèi)、膜更換費(fèi)用、電費(fèi)、水費(fèi)和藥劑費(fèi)等,具體成本分析見表7。
表7 主要處理單元及處理效果一覽表
本項(xiàng)目餐廚廢水采用CSTR反應(yīng)器+預(yù)處理(離心、氣浮)+二級(jí)A/O-外置式膜生化反應(yīng)器(MBR)+NF+高級(jí)氧化處理系統(tǒng),出水水質(zhì)可穩(wěn)定達(dá)到《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB 31962—2015)中B 級(jí)標(biāo)準(zhǔn),為小體量餐廚廢水處理提供了借鑒。