王靈芝,楊虎君,顏丙通,謝志軍,王宇佳,陸超,王懷江
(維爾利環(huán)保科技集團(tuán)股份有限公司,江蘇 常州 213125)
垃圾滲濾液是雨水通過廢物滲透、生化和物理反應(yīng)以及廢物本身固有的水分含量而產(chǎn)生的一種具有高氨氮特性的有機(jī)廢水,其濃度較高,對生態(tài)環(huán)境危害較大,需經(jīng)過處理后排放[1-3]。江蘇滲濾液處理項(xiàng)目已建一期和二期工程,總處理水量2 400 m3/d,但若設(shè)備損壞停產(chǎn),兩個(gè)廠的處理總量在2 000 m3/d 左右,而滲濾液的產(chǎn)生量在11 月~5 月為3 400 m3/d,4 月~10 月的雨季在4 000 m3/d 以上。此外,若遇到持續(xù)暴雨天氣,垃圾滲濾液的產(chǎn)生量可高達(dá)8 000 m3/d。由此可見,填埋場滲濾液的產(chǎn)生量較高,已超過現(xiàn)有滲濾液處理廠的水處理量負(fù)荷,滲濾液在填埋場累積會(huì)給填埋庫區(qū)帶來極大的安全隱患。因此,啟動(dòng)第三期改擴(kuò)建項(xiàng)目,控制垃圾滲濾液對城市環(huán)境的危害,提高城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)固廢污染物綜合治理目標(biāo)。
江蘇某固體廢物填埋場附屬(滲濾液)污水處理廠投入運(yùn)行的有一廠和二廠。一廠于2011年10月開始調(diào)試運(yùn)行,采用“調(diào)節(jié)池→1、2 級(jí)反應(yīng)沉淀預(yù)處理系統(tǒng)→厭氧罐系統(tǒng)→A/O系統(tǒng)→MBR系統(tǒng)→NF系統(tǒng)”工藝,經(jīng)過14 個(gè)月的調(diào)試運(yùn)行,對處理量為800 m3/d 左右的垃圾滲濾液中的高濃度有機(jī)污染物、氨氮及總氮有較高的去除率。經(jīng)該工藝處理的出水水質(zhì)指標(biāo)最終能滿足《生活垃圾填埋場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB 16889—2008)中表2的要求。滲濾液處理二廠的工程及服務(wù)范圍與一廠一致,以處理調(diào)節(jié)池的垃圾滲濾液為主。采用“調(diào)節(jié)池→1、2 級(jí)反應(yīng)沉淀預(yù)處理系統(tǒng)→厭氧罐系統(tǒng)→A/O 系統(tǒng)→MBR 系統(tǒng)→NF 系統(tǒng)+電氧化”工藝,目前實(shí)際滲濾液處理量為1 600 m3/d 左右。經(jīng)該工藝處理的出水水質(zhì)指標(biāo)最終能滿足《生活垃圾填埋場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB 16889—2008)的要求。
1.2.1 A組AO系統(tǒng)曝氣不足
由于進(jìn)水中有部分雜質(zhì)未除凈,當(dāng)廢水流入射流曝氣器時(shí)易被雜物堵塞,射流器的進(jìn)氣口在大氣壓強(qiáng)的作用下不能通過負(fù)壓進(jìn)入空氣,AO 系統(tǒng)中的曝氣系統(tǒng)因此而受到影響,曝氣效果變差,AO系統(tǒng)中的泥水混合不均勻,污泥板結(jié),影響處理效果。
1.2.2 MBR裝置性能下降
修建初期,內(nèi)置平板膜的處理效果較好,異物堵塞不嚴(yán)重,清洗頻次較低,平均6~12 個(gè)月清洗一次即可。隨著使用次數(shù)的增加,膜處理能力受到影響,污泥或雜質(zhì)的堵塞嚴(yán)重,每隔一個(gè)月就要清洗一次,造成了用人成本的增加,現(xiàn)場運(yùn)行也受到影響。
1.2.3 AO系統(tǒng)的過流不暢
二廠因防腐材料的大面積脫落,滲濾液中夾雜防腐材料,進(jìn)一步影響了水質(zhì)的波動(dòng),給后續(xù)工藝中滲濾液的處理造成困擾;其次,污泥也受到影響進(jìn)一步惡化;同時(shí),防腐材料也易造成AO 系統(tǒng)堵塞,滲濾液處理過程中水質(zhì)和水量都易受到影響。
①執(zhí)行《生活垃圾衛(wèi)生填埋處理技術(shù)規(guī)范》(GB 50869—2013)和《生活垃圾填埋場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB 16889—2008),實(shí)現(xiàn)垃圾滲濾液的全量處理;②總體規(guī)劃、分期實(shí)施,逐步實(shí)現(xiàn)減量化、資源化的目標(biāo);③依據(jù)準(zhǔn)確的垃圾滲濾液水量、水質(zhì)特性資料,選用安全可靠、技術(shù)先進(jìn)成熟、經(jīng)濟(jì)合理的處理工藝;④妥善解決滲濾液處理過程中的臭氣、污泥,避免造成二次污染;⑤充分利用填埋場滲濾液處理一廠已有的膜處理設(shè)備,節(jié)省項(xiàng)目建設(shè)成本。
改擴(kuò)建后滲濾液處理能力為1 200 m3/d,滲濾液處理后排入市政污水管,其水質(zhì)要達(dá)到《生活垃圾填埋場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB 16889—2008)規(guī)定排放標(biāo)準(zhǔn)中表2指標(biāo)。水污染物排放濃度限值如表1所示。
表1 滲濾液進(jìn)出水水質(zhì)指標(biāo)表(單位:mg/L)
根據(jù)垃圾填埋場現(xiàn)有垃圾滲濾液的水質(zhì)特征,在原設(shè)備正常運(yùn)行滲濾液處理廠正常運(yùn)行的條件下,要求改擴(kuò)建工程出水達(dá)到出水水質(zhì)要求。滲濾液處理工程采用的處理工藝:“均化池+膜生物反應(yīng)器(MBR)+納濾(NF)+反滲透(RO)”的組合工藝,對納濾濃液進(jìn)行減量化處理。為便于檢修維護(hù),設(shè)計(jì)采用2 條獨(dú)立生產(chǎn)線,所有出水水質(zhì)均滿足GB 16889—2008 表2 排放標(biāo)準(zhǔn)。具體工藝流程如圖1所示。
垃圾滲濾液通過調(diào)節(jié)池后進(jìn)入均化池,均化池設(shè)計(jì)池容為612 m3,停留時(shí)間12 h。均化池起到了調(diào)節(jié)污泥上清液的作用,外加碳源等后續(xù)的循環(huán)處理也需通過均化池進(jìn)行。填埋場滲濾液在調(diào)節(jié)池停留時(shí)間較長,有利于實(shí)現(xiàn)水質(zhì)均化的目的,總體上起到了較好的預(yù)處理作用。
MBR 生化系統(tǒng)包括兩級(jí)A/O 生化單元和外置超濾單元。垃圾滲濾液總氮較高,因此設(shè)計(jì)兩級(jí)反硝化、硝化系統(tǒng)。垃圾滲濾液在均化池內(nèi)經(jīng)過厭氧發(fā)酵和pH等調(diào)節(jié)后進(jìn)入兩級(jí)反硝化、硝化系統(tǒng),主要用于去除垃圾滲濾液中的氨氮和總氮等[4]。一級(jí)反硝化單元的出水進(jìn)入一級(jí)硝化單元,在有氧的條件下,AOB和NOB細(xì)菌將氨氮氧化為硝酸鹽,大量的有機(jī)物被吸附和分解,COD 下降。二級(jí)硝化單元出水進(jìn)入超濾單元實(shí)現(xiàn)泥水分離,截留粒徑大于30 nm的顆粒物、微生物和與CODCr相關(guān)的懸浮物,處理得到的清液進(jìn)入膜深度處理系統(tǒng)[5]。一級(jí)硝化及反硝化中的污泥排入污泥池,污泥經(jīng)過脫水處理后填埋,脫水過程中的清液回流至一級(jí)反硝化單元。
膜處理系統(tǒng)采用納濾(NF)+反滲透(RO),膜處理可以進(jìn)一步提高生物處理后的出水水質(zhì),從而確保出水水質(zhì)達(dá)到垃圾滲濾液所需的排放標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)而系統(tǒng)穩(wěn)定高效運(yùn)行。NF系統(tǒng)的主要作用是將超濾出水中的難生化降解的有機(jī)物截留進(jìn)濃縮液,如腐植酸、富里酸等,使出水水質(zhì)滿足RO 系統(tǒng)的進(jìn)水要求,清水得率可達(dá)到80%左右。反滲透進(jìn)水的來源由納濾系統(tǒng)清液出水和納濾濃縮液減量系統(tǒng)清液出水兩部分組成,廢液中未處理完全的COD、氨氮、總氮及溶解性金屬鹽等被RO 膜截留進(jìn)入濃縮液。反滲透系統(tǒng)清水得率可達(dá)到75%左右,反滲透產(chǎn)水達(dá)標(biāo)后排至清液池,與納濾系統(tǒng)排水混合達(dá)標(biāo)后排放。
經(jīng)過納濾膜濃縮分離后,納濾濃縮液中主要含有大分子腐植酸和二價(jià)鹽,需對納濾濃縮液進(jìn)行減量化處理。納濾濃縮液先通過一級(jí)物料膜,腐殖酸被截留,后續(xù)處理后可實(shí)現(xiàn)資源化利用;接下來,納濾濃水進(jìn)入二級(jí)物料膜,其中,二級(jí)物料膜出水與納濾產(chǎn)水一同進(jìn)入反滲透系統(tǒng),二級(jí)物料膜濃水通過軟化及高級(jí)氧化處理后回流至調(diào)節(jié)池或均化池,徹底去除水中TOC、COD[6]。因此,通過此工藝可以使納濾設(shè)備整體回收率達(dá)到95%,實(shí)現(xiàn)減少納濾濃縮液、增加系統(tǒng)總產(chǎn)水率的目的。納濾濃縮液減量系統(tǒng)流程見圖2。
濃縮液處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)主工藝采用:“低溫蒸發(fā)”的技術(shù)路線,工藝流程及水量平衡見圖3。濃縮液進(jìn)入濃縮液池,溫度約為15℃~35℃,經(jīng)輸送泵輸送至預(yù)熱器,和95℃左右的低溫蒸發(fā)出水清液進(jìn)行換熱,當(dāng)再熱器和低溫蒸汽或熱水直接加熱至95℃時(shí)進(jìn)入低溫蒸發(fā)單元的濕塔,空氣自濕塔塔底進(jìn)入,濃縮液自塔頂至塔底逐層降溫,空氣自塔底至塔頂逐層升溫,塔底排出溫度約為40℃、TDS 約為20~25 g/L 的蒸發(fā)母液,水蒸氣被熱空氣帶出依次進(jìn)入干塔塔體。水蒸氣進(jìn)入干塔后通過填料逐級(jí)向下流,最終自塔底流出,溫度約為95℃,經(jīng)預(yù)熱器和新鮮濃縮液換熱可達(dá)標(biāo)排放或回用[7]??諝庾运敵?,進(jìn)濕塔塔底。濕塔塔底設(shè)計(jì)為錐體,低溫蒸發(fā)濃縮液自塔底排除,TDS 在230 000 mg/L 左右,水量約為新鮮濃縮液的20%~25%。由于蒸發(fā)濃液中含有較高的TDS,同時(shí)COD在2 000 mg/L以上,結(jié)晶難度大,回填埋區(qū)處置。干塔塔底產(chǎn)出蒸發(fā)清液,清液得率約為75%~80%,滿足出水水質(zhì)表中要求,直接達(dá)標(biāo)排放。
圖3 濃縮液處理系統(tǒng)工藝流程圖
均化池:1 座,尺寸13.3 m×7.3 m×7.0 m,地下式鋼砼結(jié)構(gòu),有效水深6.0 m,有效容積583 m3,水力停留時(shí)間12 h;提升泵3 臺(tái),流量30 m3/h,揚(yáng)程20 m,功率7.5 kW;袋式過濾器2 套,流量30 m3/h,濾徑600 μm/800 μm。
一級(jí)反硝化池:2 座,尺寸為15.4 m×11.5 m×11.5 m,地下式鋼砼結(jié)構(gòu),有效水深10.0 m,單座有效容積1 771 m3;混合潛水?dāng)嚢杵? 臺(tái),功率2.5 kW;進(jìn)水泵4 臺(tái),流量30 m3/h,揚(yáng)程20 m,功率7.5 kW。
一級(jí)硝化池:4 座,尺寸為17.2 m×15.4 m×11.5 m,地上式鋼砼結(jié)構(gòu),有效水深10.0 m,單座有效容積2 648.8 m3;射流循環(huán)泵8臺(tái),流量600 m3/h,揚(yáng)程13 m,功率37 kW;硝化射流器16 套,負(fù)壓式射流器,最大壓力0.75 bar,PP材質(zhì),單套管18支。
二級(jí)反硝化池:2 座,尺寸為6.5 m×7.3 m×11.5 m,地上式鋼砼結(jié)構(gòu),有效水深10.0 m,單座有效容積545.6 m3;潛水?dāng)嚢铏C(jī)4臺(tái),功率1.5 kW。
二級(jí)硝化池:2 座,尺寸為6.5 m×7.3 m×11.5 m,地上式鋼砼結(jié)構(gòu),有效水深10.0 m,單座有效容積545.6m3;射流循環(huán)泵2 臺(tái),流量200 m3/h,揚(yáng)程13 m,功率15 kW;硝化射流器2套,PP材質(zhì),18路。
超濾膜:總膜管數(shù)35,PVDF 材質(zhì),直徑為8 mm,單位膜管面積27.05 m2,膜總過濾面積945 m2,設(shè)計(jì)過濾通量68 L(/h·m2),最大壓力6 bar;進(jìn)水泵4 臺(tái),流量270 m3/h,揚(yáng)程16 m,功率18.5 kW;清液槽1 座,容積40 m3,尺寸為3.6 m×4.0 m;回流泵1臺(tái),流量75 m3/h,揚(yáng)程15 m,功率5.5 kW。
納濾膜:直徑為8 mm,單位膜元件面積32.5 m2,膜總過濾面積2 730 m2,設(shè)計(jì)過濾通量18 L/(h·m2),操作壓力3~10 bar;進(jìn)水泵2 臺(tái),流量27.5 m3/h,揚(yáng)程40 m,功率5.5 kW;清液罐1座,容積為40 m3;阻垢劑投加泵2臺(tái),流量1.5 L/h,揚(yáng)程15 m,功率0.024 kW。
反滲透膜:RO 裝置2 套,單位膜管面積34.4 m2,膜總過濾面積2 083 m2,設(shè)計(jì)過濾通量121 L/(h·m2),操作壓力30~60 bar;進(jìn)水泵2臺(tái),流量20 m3/h,揚(yáng)程30 m,功率4 kW;阻垢劑投加泵3臺(tái),流量1.5 L/h,揚(yáng)程15 m,功率0.024 kW;酸液加藥泵3 臺(tái),流量1.5 L/h,揚(yáng)程15 m,功率0.024 kW。
剩余污泥處理系統(tǒng):污泥進(jìn)料泵1臺(tái),流量40 m3/h,揚(yáng)程80 m,功率15 kW;板框壓濾機(jī)1 套,壓濾面積200 m2,功率19.8 kW;壓榨泵1臺(tái),流量8 m3/h,揚(yáng)程180 m,功率7.5 kW;壓榨水箱,PP材質(zhì),容積4 m3;水洗水箱,PP材質(zhì),容積4 m3;脫水清液泵1臺(tái),流量40 m3/h,揚(yáng)程20 m,功率5.5 kW;干泥斗1套,流量6 t/h,功率15 kW。
納濾減量系統(tǒng):物料調(diào)整反應(yīng)器1套,流量15 m3/h;加藥計(jì)量泵,PP 材質(zhì),功率0.37 kW;一級(jí)物料進(jìn)水泵1臺(tái),過流SS316,功率3 kW;加藥計(jì)量泵1臺(tái),PP材質(zhì),功率0.13 kW;腐植酸濃液排放泵,過流SS316,功率0.37 kW;二級(jí)物料進(jìn)水泵1 臺(tái),過流SS316,功率2.2 kW;清洗水泵1 臺(tái),過流SS316,功率3 kW;物料濃液排放泵1臺(tái),過流SS316,功率0.75 kW。
濃縮液處理系統(tǒng):原水提升泵2 臺(tái),流量3.5 m3/h,揚(yáng)程40 m,功率1.1 kW;蒸發(fā)濃液輸送泵2 臺(tái),流量2.5 m3/h,揚(yáng)程30 m,功率1.5 kW;清液輸送泵2 臺(tái),流量5 m3/h,揚(yáng)程40 m,功率1.1 kW;蒸發(fā)濃液儲(chǔ)罐,PE 材質(zhì),容積5 m3;清液儲(chǔ)罐,PE 材質(zhì),容積10 m3;空壓機(jī)1 臺(tái),0.19 Nm3/min;過濾器,0.19 Nm3/min;冷干機(jī),0.19 Nm3/min。
改造前后三個(gè)月的進(jìn)出水水質(zhì)見圖4。
結(jié)果表明,采用“均化池+膜生物反應(yīng)器(MBR)+納濾(NF)+反滲透(RO)”組合工藝處理滲濾液,抗沖擊負(fù)荷能力強(qiáng),滲濾液進(jìn)水中的高COD、NH3-N及TN均顯著下降。其中,在COD、NH3-N、TN 進(jìn)水分別為8 400 mg/L、1 800 mg/L和1 980 mg/L的水質(zhì)條件下,去除率均超過99%,分別穩(wěn)定在10 mg/L、0.46 mg/L、15 mg/L 左右,且出水水質(zhì)基本趨于穩(wěn)定并滿足GB 16889—2008 表2排放標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí),利用低溫蒸發(fā)的技術(shù)處理膜濃縮液,出水水質(zhì)滿足GB 16889—2008 表2排放標(biāo)準(zhǔn)。
江蘇某滲濾液處理站經(jīng)過改擴(kuò)建后,垃圾滲濾液處理采用“均化池+膜生物反應(yīng)器(MBR)+納濾(NF)+反滲透(RO)”組合工藝,實(shí)現(xiàn)滲濾液全量無害化處理。工程實(shí)踐證明,江蘇某垃圾填埋場滲濾液處理工藝和膜濃縮液處理工藝,運(yùn)行穩(wěn)定,處理效果好,出水水質(zhì)滿足《生活垃圾填埋場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB 16889—2008)中表2排放標(biāo)準(zhǔn),可為我國其他城市的生活垃圾滲濾液處理廠改擴(kuò)建提供借鑒。