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    蒸餾塔高含氨NH3廢液用作降低鹵水Na2SO4含量的研究與應(yīng)用

    2024-01-04 13:52:12譚文杰梁爾希梁慶燦仲鑫靈
    廣州化工 2023年15期
    關(guān)鍵詞:蒸餾塔純堿硫酸鈉

    譚文杰,梁爾希,梁慶燦,仲鑫靈

    (廣東南方堿業(yè)股份有限公司,廣東 廣州 510700)

    廣東南方堿業(yè)股份有限公司(簡(jiǎn)稱:南方堿業(yè))是華南地區(qū)最大、廣東省唯一一家純堿生產(chǎn)企業(yè)。純堿Na2CO3是一種具有多年生產(chǎn)和使用歷史的傳統(tǒng)產(chǎn)品,是基本工業(yè)原料之一,在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位。純堿Na2CO3的用途極廣,用量也很大,最大的用戶是玻璃工業(yè),其次是化學(xué)工業(yè)。公司生產(chǎn)的純堿Na2CO360%以上產(chǎn)品應(yīng)用在光伏玻璃、儲(chǔ)能電池等新能源領(lǐng)域及汽車玻璃、特種玻璃、藥用玻璃、電子玻璃等高端制造業(yè)。

    1 公司采用脫硝反應(yīng),降低鹵水硫酸根含量

    1.1 目 的

    我國(guó)鹽礦儲(chǔ)量大,分布廣,但普遍品位低,主要雜質(zhì)為硫酸鈉Na2SO4和氯化鎂MgCl2和氯化鈣CaCl2等[1];已開發(fā)的鹽礦中硫酸鈉型約占2/3以上,硫酸鈉型鹽礦鹵水的主要成分為氯化鈉,主要雜質(zhì)為硫酸鈉(約為15~30 g/L)[2],純堿生產(chǎn)要求原料鹵水的主要成分NaCl含量盡可能高,而硫酸鈉及其他雜質(zhì)含量越低越好。因?yàn)榱蛩徕c及其他雜質(zhì)在鹽水精制、吸氨、碳化、氨回收過程中,會(huì)生成硫酸鈣、碳酸鈣及其他復(fù)鹽等,使塔器與管道堵塞,導(dǎo)致冷卻效率及設(shè)備能力的降低,給生產(chǎn)帶來(lái)許多因難,這些雜質(zhì)如不能在碳化以前清除或降低,就會(huì)較多地混入純堿產(chǎn)品中,使產(chǎn)品的品位降低[3]。因此,鹵水作為制堿工業(yè)的原料時(shí),第一步是將鹵水Na2SO4含量降低到合格范圍以內(nèi)。

    公司生產(chǎn)純堿所用的鹵水采購(gòu)于第三方鹽業(yè)公司。鹽業(yè)公司的制備鹵水方法:從鹽礦制取人工鹵水;將地下巖鹽礦層采用打井注水壓裂的辦法使其溶解,用管道送出。鹽業(yè)公司輸送的鹵水純度較高,但硫酸鈉及其他雜質(zhì)含量較高。其成份如下:NaCl:300~310 kg/m3;Na2SO4:20~30 kg/m3;MgCl2:0.2~0.4 kg/m3;CaCl20.2~0.8 kg/m3。

    1.2 鹵水脫硝反應(yīng)的原理

    利用純堿生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的蒸餾塔高含氨NH3廢液與原料鹵水按1∶10比例混合,在廢液脫硝裝置里,廢液的氯化鈣CaCl2與鹽水的硫酸鈉Na2SO4反應(yīng)生產(chǎn)二水硫酸鈣CaSO4·2H2O(固體石膏),稱之為脫硝反應(yīng)。經(jīng)過廢液脫硝裝置的專業(yè)設(shè)備,生成物固體石膏CaSO4·2H2O被帶式過濾機(jī)分離、脫水出來(lái),作為石膏產(chǎn)品售賣,創(chuàng)造一定的經(jīng)濟(jì)效益。

    1.2.1 蒸餾塔高含氨NH3廢液成份

    CaCl2含量 ≥100 kg/m3;NaCl 含量 ≥40 kg/m3;TNH3≥100 g/m3。

    1.2.2 鹵水脫硝反應(yīng)方程式

    鹵水脫硝反應(yīng)后,鹵水Na2SO4含量從20~30 kg/m3降低至≤ 10 kg/m3,符合工藝指標(biāo)要求;由于鹵水加入蒸餾塔高含氨NH3廢液,脫硝鹵水NaCl含量從300~310 kg/m3降低至290 kg/m3,通過后工序采用脫硝鹵水溶解固體鹽,將脫硝鹵水NaCl含量提升至飽和溶液。

    1.3 脫硝鹵水(低硝鹵)產(chǎn)品規(guī)格

    NaCl≥ 290 kg/m3;Na2SO4≤10 kg/m3;Ca2+含量 0.8~1.2 kg/m3。

    鹵水脫硝反應(yīng)過程中,廢液的CaCl2少部分未參與反應(yīng),殘留于脫硝鹵水,使脫硝鹵水CaCl2含量升至0.8~1.2 kg/m3。通過后工序采用石灰純堿法精制鹽水,將脫硝鹵水中的鈣Ca2+、鎂Mg2+離子一步除去,除鈣率達(dá)98%~100%,除鎂率達(dá)97%~99%,以制備合格的精鹽水,從而滿足純堿生產(chǎn)。

    圖1 技術(shù)路線圖Fig.1 Technical route

    蒸餾塔高含氨NH3廢液經(jīng)自流流量控制送入1#反應(yīng)桶與鹵水泵從鹵水罐抽取的鹵水?dāng)嚢杌旌戏磻?yīng),反應(yīng)液從1#反應(yīng)桶溢流進(jìn)入2#反應(yīng)桶上部,逐臺(tái)流動(dòng)至4#反應(yīng)桶(備用反應(yīng)桶流程為從6#反應(yīng)桶至5#反應(yīng)桶再至4#反應(yīng)桶),經(jīng)脫硝鹵水泵送至4臺(tái)結(jié)晶器攪拌混合結(jié)晶長(zhǎng)大。結(jié)晶器頂部溢流與底部排出進(jìn)入集水槽混合,經(jīng)鹵水輸送泵送入結(jié)晶排料崗位1#2#大結(jié)晶器再度結(jié)晶,大結(jié)晶器頂部溢流與底部取出石膏漿進(jìn)入取出混合槽,經(jīng)結(jié)晶器泵進(jìn)入折流槽與配藥裝置送來(lái)的絮凝劑溶液混合,自流至沉降器3臺(tái)分配槽,經(jīng)分配槽流入各沉降器進(jìn)行沉降分離,沉降器上部清液自流至低硝鹵罐,沉降器底部排出的石膏漿進(jìn)入石膏漿攪拌槽,經(jīng)石膏漿泵送至石膏帶濾機(jī)分離器,分離器頂部稀液流至反應(yīng)桶,底部濃液進(jìn)入帶濾機(jī)進(jìn)行固液分離,濾液流入濾液桶經(jīng)濾液泵送至反應(yīng)桶(或取出混合槽),石膏料掉入石膏堆場(chǎng)運(yùn)出處理。

    1.4 主要設(shè)備簡(jiǎn)述

    (1)沉降器

    結(jié)構(gòu):下錐體、筒體、蓋板、內(nèi)部沉降中心管組成。

    工作原理:結(jié)晶器混合鹽水與絮凝劑混合后經(jīng)分配槽進(jìn)入沉降器中心管經(jīng)沉降分離,石膏晶粒從中心管下部下沉,經(jīng)澄清桶斜管排入石膏漿槽,中心管外部緩慢上升分離的清液流至脫硝鹽水罐[4]。

    (2)絮凝劑自動(dòng)配藥裝置:

    結(jié)構(gòu):進(jìn)液管由過濾器、電磁閥、流量計(jì)組成;進(jìn)粉裝置由粉箱、粉網(wǎng)、進(jìn)料輸送機(jī)、振動(dòng)電機(jī)、加熱管組成;藥箱由3個(gè)箱(2個(gè)攪拌箱為熟化箱,第3個(gè)箱為儲(chǔ)藥箱)和3臺(tái)攪拌機(jī)組成。

    工作原理:控制版面調(diào)節(jié)好配藥濃度、加藥速度后,按系統(tǒng)啟動(dòng),進(jìn)液電磁閥打開,進(jìn)粉裝置根據(jù)進(jìn)液流量自動(dòng)控制進(jìn)粉速度,混合藥劑溶液經(jīng)過第1、第2攪拌箱熟化后流至儲(chǔ)藥箱,利用螺桿加藥泵送至混合折流槽,儲(chǔ)藥箱液位自動(dòng)控制,液位超過1 100 mm時(shí),系統(tǒng)關(guān)閉進(jìn)液和進(jìn)粉,自動(dòng)關(guān)閉配藥,待液位降至600 mm以下時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)開啟進(jìn)液和進(jìn)粉配藥。

    2 蒸餾塔高含氨NH3廢液用作鹵水脫硝反應(yīng)

    蒸餾塔是氨堿法生產(chǎn)純堿過程中物料流溶液處理的末端設(shè)備,利用蒸餾過程及設(shè)備回收制堿母液所含的以(NH4)2CO3、NH4OH、NH4Cl等形式存在的氨NH3及二氧化碳CO2,使氨NH3與二氧化碳CO2返回下一個(gè)制堿循環(huán)的重要連結(jié)點(diǎn)。制堿母液經(jīng)蒸餾塔回收NH3、CO2后,形成廢液;廢液送至凈化工序,加入凈水劑脫除廢液氨NH3處理。蒸餾塔由加熱蒸餾段與加灰蒸餾段組成,NH4HCO3、(NH4)2CO3、NH4OH在加熱蒸餾段被加熱分解與脫吸;NH4Cl在加灰蒸餾段通過加入石灰乳Ca(OH)2使之分解,轉(zhuǎn)化為NH4OH后,經(jīng)過第16圈泡罩塔盤與低壓蒸汽直接接觸,氨NH3被加熱蒸出。

    2.1 加熱蒸餾段的反應(yīng)機(jī)理

    制堿母液進(jìn)入蒸餾塔加熱段的頂部分布盤與從加灰蒸餾段上升的混合汽體流(低壓蒸汽、氨NH3)逆向進(jìn)行熱量與質(zhì)量傳遞,被熱至81~84 ℃之間[5],NH4HCO3、(NH4)2CO3、NH4OH發(fā)生分解反應(yīng),并隨溫度升高而加快。反應(yīng)式如下:

    2NH4HCO3=(NH4)2CO3+H2O+CO2,-35 kJ/mol

    (NH4)2CO3=2NH3+H2O+CO2,-94 kJ/mol

    NH4OH=NH3+H2O,-34.6 kJ/mol

    上述三化學(xué)反應(yīng)便是蒸氨第一階段的主反應(yīng),其目標(biāo)是從溶液中使CO2脫吸。

    在溫度升高到一定程度及在蒸汽流的作用下,溶液中的NH3部分被蒸餾出來(lái)。

    2.2 加灰蒸餾段的反應(yīng)機(jī)理

    從加熱蒸餾段出來(lái)的預(yù)熱母液流入加灰蒸餾段的預(yù)灰桶,母液中的NH4Cl與石灰乳Ca(OH)2在預(yù)灰桶發(fā)生化學(xué)反應(yīng)[1]。主反應(yīng)式如下:

    (1)用石灰乳分解NH4Cl的反應(yīng):

    2NH4Cl+Ca(OH)2=2NH4OH+CaCl2,+25.1 kJ/mol

    (2)游離氨進(jìn)一步蒸出:

    NH4OH=NH3+H2O,-34.6 kJ/mol

    反應(yīng)后的母液從預(yù)灰桶底部自流入蒸餾塔蒸餾段頂部,與從底部進(jìn)入的低壓蒸汽逆向傳熱,氨NH3被加熱蒸出。

    2.3 導(dǎo)致蒸餾塔廢液氨NH3含量高的原因分析

    導(dǎo)致蒸餾塔廢液中氨NH3的分解、脫離不完全的主要原因有:(1)蒸餾塔物料溫度低,反應(yīng)所需的反應(yīng)熱不足;(2)蒸餾塔底部積液,壓力高,泡罩塔盤效率降低,低壓蒸汽與廢液傳質(zhì)換熱不充分,氨NH3不能脫離液體表面而被置換出來(lái);(3)加灰蒸餾段加入石灰乳Ca(OH)2的濃度低、量少,NH4Cl轉(zhuǎn)化為NH4OH不完全,廢液含NH4Cl;(4)蒸餾塔液體通道堵塞、泡罩塔盤失效等設(shè)備事故。公司、車間對(duì)這部分蒸餾塔高含氨NH3廢液進(jìn)行回收、綜合利用。

    2.4 建設(shè)2 000 m3環(huán)保應(yīng)急桶(簡(jiǎn)稱:應(yīng)急桶),儲(chǔ)存蒸餾塔高含氨NH3廢液

    公司對(duì)蒸餾塔高含氨NH3廢液采取監(jiān)控手段有:(1)工藝操作崗位、分析崗位分別每小時(shí)分析一次蒸餾塔廢液含氨NH3指標(biāo);發(fā)現(xiàn)蒸餾塔廢液含氨NH3高時(shí),加強(qiáng)分析廢液頻次,30 min分析一次,直至廢液含氨NH3正常。(2)安裝了一套實(shí)時(shí)在線自動(dòng)分析廢液氨NH3儀器,實(shí)現(xiàn)在線數(shù)據(jù)化監(jiān)控蒸餾塔廢液氨NH3含量;(3)安裝了一套氣體含氨NH3自動(dòng)感應(yīng)報(bào)警儀,對(duì)蒸餾塔廢液進(jìn)入廢液桶后的氣體進(jìn)行監(jiān)控;(4)安裝了2套實(shí)時(shí)在線自動(dòng)分析廢液pH值儀器,實(shí)現(xiàn)在線數(shù)據(jù)化監(jiān)控蒸餾塔廢液pH值。

    蒸餾塔運(yùn)行過程中,由于各種原因,導(dǎo)致蒸餾塔廢液中氨NH3的分解、脫離不完全時(shí),通過工藝操作將此部分蒸餾塔含氨NH3廢液有效攔截進(jìn)應(yīng)急桶,防止蒸餾塔高含氨NH3廢液送至凈化工序,超出凈化工序的處理能力,影響公司廢水環(huán)保指標(biāo)的穩(wěn)定。

    公司自應(yīng)急桶投入運(yùn)行后,效果顯著,蒸餾塔高含氨NH3廢液得到有效攔截,確保了公司廢水環(huán)保指標(biāo)長(zhǎng)期合格運(yùn)行,提高了公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。同時(shí),公司先后完善了其它設(shè)備配置,加裝了應(yīng)急桶液位計(jì)、輸出流量計(jì)、流量調(diào)節(jié)閥、視頻監(jiān)控,加裝了2臺(tái)輸出泵;建立健全了《2 000 m3環(huán)保應(yīng)急桶操作規(guī)程》《攔截蒸餾塔高含氨NH3廢液的工藝操作指引》《蒸餾塔高含氨NH3廢液的回收與利用實(shí)施方法》等制度。

    2.5 蒸餾塔高含氨NH3廢液用作降低鹵水Na2SO4含量

    3 簡(jiǎn)單物料衡算和經(jīng)濟(jì)分析

    目前,公司生產(chǎn)系統(tǒng)鹵水用量約200 m3/h左右,按1∶10比例與蒸餾塔高含氨NH3廢液20 m3/h混合,進(jìn)行鹵水脫硝反應(yīng)。

    (1)石膏CaSO4·2H2O產(chǎn)品量X、生成物NaCl量Y

    從化學(xué)反應(yīng)方程式計(jì)算

    (2)回收蒸餾塔高含氨NH3廢液的氯化鈉NaCl、氨NH3量

    實(shí)際生產(chǎn)中,氨堿法生產(chǎn)純堿Na2CO3,鹽水NaCl只能有72%~75%可以轉(zhuǎn)化為Na2CO3,NaCl至少損失25%以上,殘留于蒸餾塔高含氨NH3廢液中。

    回收氯化鈉(NaCl)量=20×40=800 kg/h

    回收氨(NH3)量=20×100=2 000 g/h

    (3)減少處理蒸餾塔高含氨NH3廢液的凈水劑用量,經(jīng)濟(jì)效益分析

    廢液量(m3/h)×TNH3濃度(g/m3)÷凈水劑消耗總系數(shù)(g/m3)×凈水劑密度(t/m3)×單價(jià)(元/t)=20×100÷12 500×1.15×600=110元/h。

    凈水劑密度:1 150~1 160 kg/m3;凈水劑消耗總系數(shù):1 m3凈水劑可以處理12 500 g NH3。

    4 結(jié) 論

    公司高質(zhì)化綜合利用蒸餾塔高含氨廢液用作降低鹵水Na2SO4含量,進(jìn)行脫硝反應(yīng),生成固體石膏CaSO4·2H2O產(chǎn)品;不僅解決了蒸餾塔高含氨廢液中氨(NH3)的回收利用難題,對(duì)降低凈水劑消耗起到非常重要作用,也提高了公司環(huán)保抗風(fēng)險(xiǎn)能力;而且實(shí)現(xiàn)了廢液氯化鈣和氯化鈉的回收利用,具有可觀的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保效益。我們將繼續(xù)管控好蒸餾塔高含氨(NH3)廢液,及其資源化利用,助力公司高質(zhì)量發(fā)展。

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