沈靖宗,魯尚高
(陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司,陜西 榆林 719319)
陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司(簡稱北元化工)現(xiàn)有88 萬t/a 的燒堿。 生產(chǎn)裝置采用伍德-迪諾拉BM2.7 型獨(dú)立單元復(fù)極式離子膜電解槽, 共有4 條生產(chǎn)線,每條生產(chǎn)線有6 臺電解槽。電解槽額定電流密度為6 kA/m2,整個(gè)電解裝置的運(yùn)行范圍為額定生產(chǎn)能力的30%~110%。 電解槽對進(jìn)槽精制鹽水的質(zhì)量要求較高,尤其是鈣鎂離子,要求控制范圍為鈣鎂離子濃度≤20×10-9,鈣鎂離子超標(biāo)后對離子膜電解槽影響巨大,為及時(shí)進(jìn)行應(yīng)急處置,設(shè)置了離子膜電解槽鈣鎂離子超標(biāo)處置步驟。
一次鹽水工序送來的過濾鹽水進(jìn)入酸化罐,加鹽酸除去碳酸根離子后再加堿控制pH 值為9~11,進(jìn)入過濾鹽水罐。 過濾鹽水罐內(nèi)的鹽水經(jīng)過濾鹽水泵送至過濾鹽水換熱器,溫度控制在(60±5) ℃。 加熱后的過濾鹽水進(jìn)入螯合樹脂塔中進(jìn)行二次精制,合格的精制鹽水進(jìn)入精鹽水換熱器換熱后進(jìn)入陽極液高位槽。 陽極液高位槽出來的精制鹽水通過電解槽進(jìn)料軟管進(jìn)入電解槽的陽極室,在直流電的作用下,精制鹽水在陽極室產(chǎn)生氯氣及淡鹽水,氯氣和淡鹽水經(jīng)過出料軟管進(jìn)入單槽陽極液出料總管,在垂直總管內(nèi)進(jìn)行氣液分離,大量的氯氣進(jìn)入氯氣總管,少量的氯氣和淡鹽水進(jìn)入陽極出液總管。
二次鹽水精制采用螯合樹脂塔工藝,CD 線共有4 臺螯合樹脂塔,采用低鈣鎂鋼襯膠形式,過濾器噴頭(簡稱水冒)安裝在樹脂塔下端塔板上,共安裝有744 個(gè)水冒, 精制鹽水額定流量282 m3/h、運(yùn)行最大流量310 m3/h、設(shè)計(jì)流量350 m3/h。 螯合樹脂采用德國拜爾公司生產(chǎn)的, 樹脂型號為TP-208二代樹脂,首次投用時(shí)間為2012年,其中F 塔2016年10 月更換為西安藍(lán)曉公司生產(chǎn)的LSC-100 螯合樹脂。 正常運(yùn)行時(shí)2 塔串聯(lián)運(yùn)行,單塔運(yùn)行48 h 后前塔切出再生,一塔運(yùn)行,標(biāo)準(zhǔn)酸堿濃度情況下再生所需7 小時(shí)34 分鐘,再生完成后串入后塔運(yùn)行。通過2塔串聯(lián)運(yùn)行的方式, 可以實(shí)現(xiàn)連續(xù)的鹽水精制處理,提高設(shè)備的處理能力和效率。 再生過程的合理安排,可以保證設(shè)備的穩(wěn)定和長壽命運(yùn)行。
某年9 月23 日,系統(tǒng)鹵水儲量下降,分廠安排投用一采區(qū)3# 井組,19 時(shí)返鹵濃度合格后并入鹵池,因3# 井Ca2+含量較高,導(dǎo)致輸鹵Ca2+上漲;中班崗位人員反應(yīng)槽碳酸鈉加入量不足加之人員調(diào)整不及時(shí),導(dǎo)致反應(yīng)槽碳酸鈉過堿量不合格,造成后續(xù)反應(yīng)不充分,精鹽水Ca2+超標(biāo)。25 日0:25,電解裝置CD 線進(jìn)螯合樹脂塔的過濾鹽水中, 鈣鎂離子分析為5.8×10-6(控制指標(biāo)為鈣鎂離子<1×10-6),導(dǎo)致C 線進(jìn)槽精制鹽水鈣、 鎂含量分別達(dá)到最高103.8×10-9和16.9×10-9,D 線進(jìn)槽精制鹽水鈣、鎂含量分別達(dá)到最高40.7×10-9和9.7×10-9。 9 月25 日3時(shí)分析數(shù)據(jù)得出, 二期精鹽水罐、3#折流槽Ca2+含量超標(biāo)嚴(yán)重,3:32,電解CD 線各降6 kA 電流。 9 月25 日10:30, 電解CD 線進(jìn)槽鹽水指標(biāo)仍不合格, 電解CD 線再各降2 kA 電流。 9月25 日21:27,進(jìn)槽鹽水鈣鎂指標(biāo)合格,電解開始提電流,系統(tǒng)逐步恢復(fù)流量。
其中,C 線螯合樹脂塔E 串F 運(yùn)行,20:30-23:28 E 塔壓差從37.3 kPa 漲至51.3 kPa,23:28 左右,E 塔切出系統(tǒng)開始再生,C 線螯合樹脂塔開始單塔運(yùn)行。D 線H 塔20:26 再生完,G 串H 運(yùn)行,22:30 G塔壓差從37.5 kPa 開始上漲,00:22 漲至46.7 kPa,觀察運(yùn)行中,04:02 漲至60 kPa 達(dá)到最高值,04:02左右G 塔切出系統(tǒng)開始再生,9 月25 日D 線單塔G 運(yùn)行, 導(dǎo)致早班D 線進(jìn)槽精制鹽水鈣鎂離子超標(biāo)。
9 月27 日早班C 線、D 線運(yùn)行電流負(fù)荷均為16 kA, 為了進(jìn)一步分析鈣鎂離子超標(biāo)對電解槽的影響,查找與9 月14 日C 線、D 線滿負(fù)荷(16 kA)數(shù)據(jù),進(jìn)行對比分析。
2.2.1 直流電單耗變化情況(見表1)
表1 直流電噸堿耗電數(shù)據(jù)對比 kW·h/t
由表1 可以得出,鈣鎂離子超標(biāo)前后,C 線直流電噸堿電耗上漲了83.56 kW·h,而D 線直流電噸堿電耗降低了2.83 kW·h。 這表明C 線的噸堿電耗在鈣鎂離子超標(biāo)后有明顯的增加。 D 線的噸堿電耗變化不大,D 線的噸堿電耗在鈣鎂離子超標(biāo)后并沒有顯著升高,與實(shí)際情況相符。 另外,C 線的鈣鎂超標(biāo)含量和時(shí)間均遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于D 線,表明C 線在鈣鎂離子超標(biāo)方面更嚴(yán)重,而D 線相對較少受到鈣鎂離子超標(biāo)的影響(需要注意的是,表1 中的數(shù)據(jù)是根據(jù)正常情況下的72 h 平均數(shù)據(jù)計(jì)算得出的,而異常后的數(shù)據(jù)是根據(jù)9 月27 日早班計(jì)算得出的)。 直流電消耗量見表2。
表2 直流電消耗量 kW·h
也可以從硅整流直流電電量 (來自整流柜數(shù)據(jù)),由表2 可以得出,鈣鎂離子超標(biāo)前后單線直流電電量變化較小,屬于正常波動范圍,側(cè)面說明噸堿電耗增大的主要原因是實(shí)際產(chǎn)堿量降低。
2.2.2 燒堿產(chǎn)量變化情況(見表3)
表3 單線產(chǎn)堿量對比 t
根據(jù)表3 的數(shù)據(jù),當(dāng)鈣鎂離子超標(biāo)后,C 線的產(chǎn)堿量(早班)下降了5.99 t,而D 線下降了0.4 t。這與之前對C 線噸堿電耗分析的結(jié)果相吻合。此外,C 線的產(chǎn)堿流量計(jì)的數(shù)值比之前降低了2 m3/h, 而D 線的產(chǎn)堿流量計(jì)的前后數(shù)據(jù)變化不大。 綜上所述,鈣鎂離子超標(biāo)對堿的產(chǎn)量和流量產(chǎn)生了明顯的影響。C 線的產(chǎn)堿量和產(chǎn)堿流量都出現(xiàn)了下降的情況,而D 線的產(chǎn)堿量雖然出現(xiàn)了小幅度下降, 但產(chǎn)堿流量沒有明顯變化。
2.2.3 電流效率變化情況(見表4)
根據(jù)第2節(jié)分析,環(huán)路帶寬的選取對維持環(huán)路穩(wěn)定性和控制環(huán)路帶內(nèi)外噪聲起著重要作用。選取環(huán)路帶寬可借助ADIsimPLL4.10軟件,通過該軟件調(diào)整環(huán)路帶寬以完成環(huán)路濾波器的設(shè)計(jì),并使其滿足汽車防撞雷達(dá)頻率源相位噪聲的要求。圖3為借助ADIsimPLL4.10軟件設(shè)計(jì)出的有源環(huán)路濾波器電路圖。
表4 電流效率變化情況 %
由表4 得出,C 線電流效率下降了2.77%,而D線電流效率下降了0.32%,C 線電流效率下降明顯,在繼續(xù)跟蹤中。
2.2.4 單槽槽電壓數(shù)據(jù)對比
C 線離子膜電解槽A 槽使用旭硝子膜,B 槽使用旭化成膜,其他槽使用杜邦膜。 其中,C 線的D 槽和D 線的DE 槽被更換為新的離子膜。 C 線的F 槽和D 線的E 槽都有200 個(gè)單元槽。C 線單槽及D 線單槽電壓數(shù)據(jù)見表5 及表6。
表5 C線單槽總電壓 V
表6 D線單槽總電壓 V
由表5 及表6 可以看出,CD 線的離子膜電解槽,平均單槽槽電壓變化較小,但是部分單槽槽電壓略有上漲,幅度為1.0~2.0 V。
2.2.5 其他異?,F(xiàn)象
本次鈣鎂離子超標(biāo)后,對電解槽其他指標(biāo)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。
(1)燒堿質(zhì)量對比分析
燒堿質(zhì)量對比見表7,CD 線堿濃度略有下降,正常滿負(fù)荷時(shí),堿含鹽31×10-6,堿中含鹽均有上漲,上漲幅度為5×10-6-6×10-6(計(jì)算平均上漲幅度)。
表7 燒堿質(zhì)量對比表
(2)氯氣純度變化情況
根據(jù)中控分析數(shù)據(jù)信息,C 線氯氣純度變化較大,D 線氯氣純度較穩(wěn)定,9 月28 日01:00,D 線電解槽A、B、C、F 加酸流量為500 L/h, 氯氣總管純度為97.5%,二次復(fù)查氯氣純度合格。 9 月28 日13:00,C線電解槽A、C、E、F 加酸流量為540 L/h, 氯氣總管純度為96.8%,將加酸量提至560 L/h,17:00,氯氣總管純度為97.5%,氯氣純度才合格。C 線氯氣純度見表8,氯內(nèi)含氧及氯內(nèi)含氫數(shù)據(jù)見表9 及表10。
表8 氯氣純度表 %
表9 氯內(nèi)含氧表 %
表10 氯內(nèi)含氫表 %
由表8 可以得出,在離子膜電解單槽加酸流量、酸度相同、運(yùn)行負(fù)荷一樣的條件下,氯氣純度整體下降,最大差值為1.5%,最小差值為1%,特別是C線D 槽(新離子膜),氯氣純度下降明顯。
由表9 及表10 可以得出,離子膜電解單槽在相同的運(yùn)行條件下,C 線單槽氯內(nèi)含氧整體上漲,最大差值為0.85%,而單槽氯內(nèi)含氫整體上漲,最大差值為0.02%。
關(guān)于電解槽運(yùn)行數(shù)據(jù),仍在進(jìn)一步跟蹤觀察中,隨著系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,部分指標(biāo)逐漸回升。
鈣在膜陰極層以鹽的形式沉積,包括氫氧化物、硅酸鹽、高碘酸鹽以及與硅酸鋁形成的復(fù)合鹽。 鈣的沉積會造成電流效率下降。 其中,氫氧化物的危害最為嚴(yán)重, 因?yàn)橐源蠼Y(jié)晶的形式沉積在陰極表面,如果沉積量過大,將導(dǎo)致槽電壓輕微上升。 此外,Ca(OH)2在純鹽水中會迅速溶解,電流效率卻無法完全恢復(fù)。 鈣造成的電流效率的下降見圖1。
圖1 鈣造成的電流效率的下降(5×10-6和6×10-6)
鎂沉積在膜的磺酸層,主要影響離子膜單元槽槽電壓,對電流效率有一些影響,通常以Mg(OH)2的形式沉積,會導(dǎo)致沉積電壓升高,Mg(OH)2的溶解度低于Ca(OH)2,以硅酸鎂的形式沉積,被堵塞的區(qū)域不能供鈉離子通過,細(xì)小的沉積通常不在陰極側(cè),因此對電流效率影響小或者沒有,電壓升高意味著Mg2+離子堵塞了離子交換場所 (Ni 和Co 也相似)。 鎂對槽電壓的影響見圖2。
圖2 鎂對槽電壓的影響
根據(jù)杜邦離子膜公司技術(shù)介紹, 電解槽Ca2++Mg2+<20×10-9,在4~6 kA/m2電流密度運(yùn)行;若Ca2++Mg2+<30×10-9時(shí),電流密度必須控制在≤4 kA/m2;為確保離子膜的高效穩(wěn)定運(yùn)行,特制定鈣鎂超標(biāo)處置步驟。
當(dāng)二次鹽水精制螯合樹脂塔,壓差持續(xù)上漲,1 h內(nèi)上漲1 kPa 時(shí),DCS 崗位人員立即匯報(bào)當(dāng)班班長,班長組織聯(lián)系并按指標(biāo)異常管理程序匯報(bào),對進(jìn)裝置界區(qū)的過濾鹽水(LV-0504)、進(jìn)槽鹽水全分析,根據(jù)分析結(jié)果進(jìn)行以下四種狀態(tài)處置,見圖3。
圖3 鹽水指標(biāo)處置圖
(1)進(jìn)裝置界區(qū)的過濾鹽水(LV-0504 Ca2++Mg2+<1×10-6)、 進(jìn)槽精制鹽水鈣鎂正常 (Ca2++Mg2+<20×10-9)時(shí),通過螯合樹脂塔視鏡,檢查螯合樹脂塔破碎、結(jié)塊、懸浮物情況,持續(xù)跟蹤螯合樹脂塔壓差,確認(rèn)進(jìn)裝置界區(qū)的過濾鹽水全分析數(shù)據(jù),如果其他指標(biāo)超標(biāo),立即反饋上游裝置調(diào)整,樹脂塔壓差達(dá)50 kPa 后, 根據(jù)兩臺螯合樹脂塔實(shí)際運(yùn)行情況,切出系統(tǒng)大流量反沖洗或倍量再生。
(2)進(jìn)裝置界區(qū)的過濾鹽水(LV-0504 Ca2++Mg2+>1×10-6)、進(jìn)槽精制鹽水鈣鎂異常(Ca2++Mg2+>20×10-9)時(shí),當(dāng)班班長立即匯報(bào)分析指標(biāo)情況,同時(shí)聯(lián)系調(diào)度將單槽電流降至10 kA 運(yùn)行。在此過程中, 化驗(yàn)室需要持續(xù)分析跟蹤過濾鹽水、進(jìn)槽精制鹽水中鈣鎂,如果進(jìn)裝置界區(qū)的過濾鹽水(LV-0504)鈣鎂持續(xù)有上升或短時(shí)不能恢復(fù)指標(biāo),而且進(jìn)槽精制鹽水Ca2++Mg2+>30×10-9時(shí),立即降電流停車。 如果進(jìn)裝置界區(qū)的過濾鹽水(LV-0504)鈣鎂穩(wěn)定,有下降趨勢或短時(shí)間能恢復(fù)指標(biāo), 而且進(jìn)槽精制鹽水鈣鎂≤30×10-9時(shí),單槽電流繼續(xù)10 kA 運(yùn)行,持續(xù)分析跟蹤管控。 如果進(jìn)槽精制鹽水鈣鎂>30×10-9時(shí), 聯(lián)系調(diào)度將單槽電流降電流至5.4 kA 運(yùn)行,30 min 內(nèi)進(jìn)槽精制鹽水鈣鎂仍然>30×10-9, 進(jìn)裝置界區(qū)的過濾鹽水鈣鎂無下降趨勢,則立即降電流停車。
(3)進(jìn)裝置界區(qū)的過濾鹽水(LV-0504 Ca2++Mg2+>1×10-6) 鈣鎂異常、 進(jìn)槽精制鹽水鈣鎂正常(Ca2++Mg2+<20×10-9) 時(shí), 當(dāng)班班長匯報(bào)分析指標(biāo)情況,持續(xù)跟蹤進(jìn)裝置界區(qū)的過濾鹽水鈣鎂并管控進(jìn)槽精制鹽水鈣鎂,關(guān)注螯合樹脂塔壓差,根據(jù)進(jìn)裝置界區(qū)的過濾鹽水鈣鎂超標(biāo)分析數(shù)據(jù),確定螯合樹脂塔是否倍量再生。
(4)進(jìn)裝置界區(qū)的過濾鹽水(LV-0504 Ca2++Mg2+<1×10-6) 鈣鎂正常、 進(jìn)槽精制鹽水鈣鎂異常(Ca2++Mg2+>20×10-9)時(shí),當(dāng)班班長立即匯報(bào)分析指標(biāo)情況, 同時(shí)聯(lián)系調(diào)度將單槽電流降至10 kA 運(yùn)行。在此過程中,中控持續(xù)分析跟蹤鹽水中鈣鎂,如果進(jìn)槽精制鹽水鈣鎂持續(xù)有上升或短時(shí)間不能恢復(fù)指標(biāo),Ca2++Mg2+>30×10-9時(shí),立即降電流停車。 如果進(jìn)槽精制鹽水鈣鎂,穩(wěn)定有下降趨勢或短時(shí)間能恢復(fù)指標(biāo), 進(jìn)槽精制鹽水鈣鎂≤30×10-9、>20×10-9時(shí),單槽電流繼續(xù)10 kA 運(yùn)行,持續(xù)分析跟蹤管控。 如果進(jìn)槽精制鹽水鈣鎂>30×10-9時(shí), 聯(lián)系調(diào)度將單槽電流降至5.4 kA 運(yùn)行,30 min 內(nèi)進(jìn)槽精制鹽水鈣鎂仍然>30×10-9, 而且是兩塔運(yùn)行, 則立即降電流停車,停車后前塔立即切出倍量再生并檢查,完成后投入運(yùn)行,將另一臺塔進(jìn)行倍量再生。
鈣鎂離子超標(biāo)對離子膜電解的影響是不可恢復(fù)的,尤其是對燒堿產(chǎn)量和電耗的影響,直接關(guān)系到企業(yè)的生產(chǎn)效益和利潤。 因此,在運(yùn)行過程中,一次鹽水工序和二次鹽水工序必須進(jìn)行精細(xì)操作,嚴(yán)格控制各項(xiàng)指標(biāo)。 同時(shí),對電解裝置中的離子膜電解槽鈣鎂離子的指標(biāo)變化情況也必須嚴(yán)格把控。 如果發(fā)生離子膜電解槽進(jìn)槽精制鹽水鈣鎂離子超標(biāo)的異常情況, 必須第一時(shí)間按照處置步驟及時(shí)處理,只有這樣,才能降低損失,提高生產(chǎn)效率,保障企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和安全穩(wěn)定運(yùn)行。