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      鍋爐給水自動(dòng)加氨系統(tǒng)改造與應(yīng)用研究

      2023-12-04 07:22:10陳雷高小春張建杰劉濤孟立軍
      中國設(shè)備工程 2023年22期
      關(guān)鍵詞:除氧器水流量氨水

      陳雷,高小春,張建杰,劉濤,孟立軍

      (國能粵電臺(tái)山發(fā)電有限公司,廣東 江門 529228)

      隨著我國電力行業(yè)的發(fā)展,高容量機(jī)組越來越多,對(duì)機(jī)組給水品質(zhì)的要求也就越來越高。鍋爐給水加氨技術(shù)是電廠保證汽水品質(zhì)的重要手段之一。自動(dòng)加氨系統(tǒng)包括自動(dòng)配氨和控制加氨自動(dòng)化兩部分:配氨裝置引入脫硝氨氣和除鹽水自動(dòng)配比成期望濃度的氨水;加氨選用單點(diǎn)加氨,泵選用凝結(jié)水加氨泵,對(duì)除氧器入口的電導(dǎo)率進(jìn)行控制,根據(jù)電導(dǎo)率和pH 之間的換算公式pH=8.57+lgSC,同時(shí)引入凝結(jié)水流量信號(hào),即可保證在負(fù)荷變化時(shí),給水pH 依舊穩(wěn)定。從根源上降低了化學(xué)原因?qū)е碌脑O(shè)備事故,保證了機(jī)組安全、經(jīng)濟(jì)地運(yùn)行。

      1 給水pH 波動(dòng)的原因

      鍋爐給水pH 保持在9.0 ~9.3 時(shí)能夠有效降低水系統(tǒng)的金屬腐蝕,但是目前的人工加氨配比的氨水濃度不一致、加氨后省煤器入口pH 具有較大的滯后性,且機(jī)組負(fù)荷波動(dòng)時(shí),人工干預(yù)后的不確定性會(huì)造成給水pH經(jīng)常發(fā)生波動(dòng)。

      1.1 氨水濃度波動(dòng)

      由于目前氨水的來源是采購的外來濃氨水,在使用過程中,運(yùn)行人員將濃氨水倒入氨溶液箱中,之后引入除鹽水稀釋。整個(gè)過程人工操作,濃氨水氣味刺鼻,且每批次采購的濃氨水濃度不一致,致使運(yùn)行人員無法保證氨水溶液箱中氨水的濃度,氨水濃度的不穩(wěn)定會(huì)導(dǎo)致加氨后的給水pH 的波動(dòng)。

      1.2 省煤器入口pH 采樣的滯后性

      自動(dòng)加氨系統(tǒng)的加氨點(diǎn)取在精處理出口,從該加氨點(diǎn)至省煤器入口采樣點(diǎn)距離較長,且中間有除氧器的存在,導(dǎo)致氨水加入后到省煤器入口采樣時(shí),時(shí)間較長,難以控制。同時(shí),pH 在線表受溶液電阻的影響,自身滯后性大,易產(chǎn)生偏差,不適合作為直接性的控制目標(biāo),而除氧器入口電導(dǎo)率在線表采樣反應(yīng)快,準(zhǔn)確度高,且滯后性小,適合作為加氨系統(tǒng)的。

      1.3 機(jī)組負(fù)荷波動(dòng)

      機(jī)組根據(jù)電網(wǎng)的需求進(jìn)行負(fù)荷的改變,負(fù)荷改變后,凝結(jié)水流量也就發(fā)生了變化,如果此時(shí)不改變加氨量,或者過快的改變加氨量,由于機(jī)組給水系統(tǒng)自身的滯后性,同樣會(huì)導(dǎo)致整個(gè)機(jī)組給水pH 發(fā)生波動(dòng)。

      以上3 點(diǎn)是給水pH 發(fā)生波動(dòng)的原因。當(dāng)鍋爐給水pH 忽高忽低,長時(shí)間給水pH 不達(dá)標(biāo),使得水汽品質(zhì)降低,可能會(huì)造成熱力系統(tǒng)設(shè)備的腐蝕、結(jié)垢甚至爆管故障。

      2 自動(dòng)加氨系統(tǒng)

      自動(dòng)加氨系統(tǒng)如圖1 所示,其中包括氨水溶液箱、加氨泵和除氧器入口汽水采樣。通過自動(dòng)配氨裝置保證了氨水溶液箱內(nèi)部氨水濃度的穩(wěn)定性;采集除氧器入口電導(dǎo)率信號(hào),使用前饋補(bǔ)償PID 運(yùn)算邏輯,計(jì)算出此時(shí)機(jī)組所需的加氨量后,對(duì)加氨泵進(jìn)行控制,在凝結(jié)水加氨點(diǎn)進(jìn)行加氨,最終實(shí)現(xiàn)除氧器入口電導(dǎo)率穩(wěn)定。控制系統(tǒng)的采樣點(diǎn)選擇在除氧器入口,這樣既可以保證給水的pH 值,也可以降低系統(tǒng)的滯后性。

      圖1 鍋爐加氨系統(tǒng)

      2.1 自動(dòng)配氨裝置

      自動(dòng)配氨裝置作為自動(dòng)加氨系統(tǒng)的一部分,具有重要的作用。自動(dòng)加氨裝置將脫銷使用的氨氣和加氨間室內(nèi)的除鹽水引入裝置接口,通過西門子PLC 控制器對(duì)閥門進(jìn)行控制,完成配比,得到所需濃度的氨水。其內(nèi)部包括電導(dǎo)率表、液位計(jì)、西門子PLC 控制器、觸摸顯示屏、截止閥、逆止閥、電動(dòng)調(diào)節(jié)閥。氨水箱內(nèi)部安裝電導(dǎo)率在線采樣表和液位計(jì),氨氣電調(diào)閥的控制氨水的電導(dǎo)率,除鹽水電調(diào)閥控制氨水箱的液位,保證了氨水箱內(nèi)部的氨水濃度穩(wěn)定。自動(dòng)配氨裝置內(nèi)部如圖2 所示。

      圖2 自動(dòng)配氨裝置

      2.2 加氨自動(dòng)化設(shè)計(jì)

      自動(dòng)配氨裝置保證了加氨系統(tǒng)原料氨水濃度的穩(wěn)定性。當(dāng)機(jī)組負(fù)荷發(fā)生波動(dòng),由于沒有自動(dòng)控制的保護(hù),加氨系統(tǒng)自身的滯后性和人工過度的干預(yù),導(dǎo)致加氨量的不穩(wěn)定,使得給水pH 發(fā)生波動(dòng)。本次自動(dòng)加氨系統(tǒng)使用凝結(jié)水單點(diǎn)加氨,控制目標(biāo)為除氧器入口電導(dǎo)率,電導(dǎo)率目標(biāo)反應(yīng)快且準(zhǔn)確,同時(shí)與該點(diǎn)的pH 具有pH=8.57+lgSC 關(guān)系,這樣可以降低加氨系統(tǒng)由于采樣儀表帶來的滯后性。

      自動(dòng)加氨系統(tǒng)的邏輯控制增加在輔控DCS 上,引入凝結(jié)水流量和除氧器入口電導(dǎo)率信號(hào),同時(shí)保證輔控DCS 對(duì)該加氨泵的可控性。

      自動(dòng)加氨控制采用前饋補(bǔ)償PID 調(diào)節(jié),如圖3 所示,前饋補(bǔ)償PID 控制包括兩部分,一部分是PID 輸出,另一部分是由前饋參數(shù)組成。PID 部分是控制系統(tǒng)準(zhǔn)確度的保證,主要是根據(jù)設(shè)定值與采樣值之間的偏差量,修改運(yùn)算輸出數(shù)據(jù),從而達(dá)到采樣值與設(shè)定值一致;前饋部分是控制系統(tǒng)快速性的保證,主要是根據(jù)凝結(jié)水流量的變化,快速地改變控制系統(tǒng)的運(yùn)算量,從而減小控制系統(tǒng)在外部干擾下,達(dá)到設(shè)定值的快速性。結(jié)合自動(dòng)加氨控制特點(diǎn),設(shè)計(jì)了前饋補(bǔ)償PID 控制系統(tǒng),控制系統(tǒng)實(shí)時(shí)采集凝結(jié)水流量,根據(jù)凝結(jié)水流量進(jìn)行加氨量前饋比例調(diào)節(jié),同時(shí)采集除氧器入口電導(dǎo)率值,進(jìn)行PID 調(diào)節(jié),兩者疊加后,實(shí)現(xiàn)前饋補(bǔ)償PID 控制,改變加氨泵的頻率,保證除氧器入口電導(dǎo)率的穩(wěn)定,即實(shí)現(xiàn)給水pH 平穩(wěn)控制。

      3 設(shè)備的應(yīng)用案例

      本次自動(dòng)加氨系統(tǒng)改造應(yīng)用在國家能源某電廠660MW 調(diào)峰機(jī)組,該機(jī)組在未改造前采用人工配氨水,將采購回來的濃氨水倒入氨溶液箱中,加氨泵的頻率是運(yùn)行人員在輔控的操作員站進(jìn)行手動(dòng)更改頻率,每次負(fù)荷變化時(shí),運(yùn)行人員根據(jù)此時(shí)的給水pH 值手動(dòng)增加和降低加氨泵的頻率。運(yùn)行人員既要配氨水,又要修改加藥泵的頻率,工作量較大。由此,我方提出的全自動(dòng)加氨系統(tǒng)改造,應(yīng)用于該電廠。

      自動(dòng)加氨系統(tǒng)的配氨部分從鍋爐脫硝的氨氣母管上引來氨氣至加藥間自動(dòng)配氨設(shè)備處,在加藥間引一路除鹽水至自動(dòng)配氨設(shè)備處,按照設(shè)備要求改造氨水溶液箱,引入氨溶液箱的電導(dǎo)率和液位信號(hào)至自動(dòng)配氨設(shè)備的西門子PLC 控制器。對(duì)焊接的管路進(jìn)行打壓測試,正常后確認(rèn)氨氣母管壓力為0.4MPa,除鹽水壓力為0.3MPa,滿足自動(dòng)配氨裝置的系統(tǒng)要求,在自動(dòng)配氨裝置的觸摸屏上設(shè)置電導(dǎo)率為1100μS/cm,液位設(shè)定在75cm,投入自動(dòng)后,氨水溶液箱能夠保證氨水濃度和液位在設(shè)定值范圍內(nèi)。

      確認(rèn)氨水溶液箱濃度液位穩(wěn)定后,將凝結(jié)水流量和除氧器入口電導(dǎo)率信號(hào)引入輔控DCS 控制器中,將前饋補(bǔ)償PID 算法塊按照以下邏輯說明搭建,邏輯說明是采樣值為除氧器入口電導(dǎo)率信號(hào),前饋量是凝結(jié)水流量信號(hào),控制量為加氨泵變頻器信號(hào)。修改組態(tài)畫面,操作小彈窗,如圖4 所示。

      圖4 自動(dòng)加氨系統(tǒng)加氨泵控制彈窗

      手動(dòng)控制加氨泵啟動(dòng),運(yùn)行至除氧器入口電導(dǎo)率穩(wěn)定。此時(shí)投運(yùn)自動(dòng)運(yùn)行,調(diào)整PID 參數(shù),保證除氧器入口電導(dǎo)率能夠達(dá)到設(shè)定值;調(diào)整凝結(jié)水流量參數(shù),保證在負(fù)荷波動(dòng)過程中,減小除氧器入口電導(dǎo)率在設(shè)定值上下的波動(dòng)。運(yùn)行效果如圖5 所示。

      圖5 自動(dòng)加氨系統(tǒng)控制效果圖

      根據(jù)表1 所示,當(dāng)除氧器入口電導(dǎo)率設(shè)定值為6.5μS/cm 時(shí),可以得到全自動(dòng)加氨系統(tǒng)對(duì)除氧器入口電導(dǎo)率的控制可以保證在6.5±0.5μS/cm 以內(nèi),省煤器入口pH 保證在9.2±0.05 以內(nèi)。

      表1 除氧器入口電導(dǎo)率和省煤器入口pH 數(shù)據(jù)

      4 結(jié)語

      自動(dòng)加氨系統(tǒng)在國家能源某電廠的應(yīng)用,通過自動(dòng)配氨裝置得到了氨水濃度的穩(wěn)定性,編寫自動(dòng)加氨控制邏輯,控制除氧器入口電導(dǎo)率在6.5±0.5μS/cm,省煤器入口pH 在9.2±0.05 以內(nèi)。不僅降低了運(yùn)行人員的工作量,而且大幅提高了加氨系統(tǒng)的精確度,從而提高了給水品質(zhì),減緩了熱力系統(tǒng)腐蝕。

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