朱明皓
(國(guó)能內(nèi)蒙古呼倫貝爾發(fā)電有限公司,內(nèi)蒙古 呼倫貝爾 021511)
當(dāng)前火力發(fā)電廠(chǎng)鍋爐運(yùn)行方式不佳,導(dǎo)致能耗較高,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)環(huán)保指標(biāo)不理想[1]。此時(shí),在節(jié)能減排行動(dòng)縱深推進(jìn)的背景下,優(yōu)化火力發(fā)電廠(chǎng)鍋爐運(yùn)行參數(shù),提高鍋爐運(yùn)行中煤炭能源利用效率,對(duì)于循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。
在火力發(fā)電廠(chǎng)鍋爐運(yùn)行過(guò)程中,額定蒸發(fā)量下鍋爐實(shí)際運(yùn)行效率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于額定工況,且輔機(jī)電力損耗處于較高數(shù)值,加之燃燒提供始發(fā)站(制粉系統(tǒng))性能不佳,無(wú)法有效控制煤粉細(xì)度與制粉單耗,對(duì)爐膛燃燒效率造成了較大負(fù)面影響。
當(dāng)前火力發(fā)電廠(chǎng)鍋爐運(yùn)行過(guò)程中,多采用易結(jié)渣煤,且煤質(zhì)偏離設(shè)計(jì)值的情況較為常見(jiàn)。此時(shí),為避免嚴(yán)重積灰、結(jié)渣,多數(shù)火力發(fā)電廠(chǎng)會(huì)采用對(duì)受熱面進(jìn)行吹掃的方法,吹掃方法涉及蒸汽吹掃、空氣吹掃兩種。但在吹掃方法運(yùn)行過(guò)程中,需要消耗大量能量,且存在熱損失、排煙損失,并間接損壞受熱面,致使受熱面壽命縮短。除此之外,集中吹灰參數(shù)不恰當(dāng),極易超出除塵設(shè)備設(shè)計(jì)容量,會(huì)引發(fā)短期煙塵大量排放,危害生態(tài)環(huán)境,并招致行政處罰。
選擇性還原催化脫硝是火力發(fā)電廠(chǎng)鍋爐主要用技術(shù),初期應(yīng)用時(shí)兼具脫硝效率高、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、維護(hù)難度小等優(yōu)良特點(diǎn)。但是,在后期運(yùn)行過(guò)程中,積灰引發(fā)催化劑堵塞、伴熱溫度低引發(fā)噴氨管道結(jié)晶、噴氨不均導(dǎo)致脫硝系統(tǒng)出口截面氮氧化物分布偏差大等問(wèn)題不斷涌現(xiàn),影響了火力發(fā)電廠(chǎng)鍋爐選擇性還原催化脫硝效果,埋下了空預(yù)器腐蝕風(fēng)險(xiǎn)。
2.1.1 煙風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化
入爐總風(fēng)量的大小與鍋爐效率的高低密切相關(guān),總風(fēng)量過(guò)大會(huì)使排放煙氣量增加,從而導(dǎo)致排煙熱損失(排煙過(guò)量空氣系數(shù))增加;總風(fēng)量過(guò)少,會(huì)使燃料燃燒不充分。同時(shí)入爐總風(fēng)量變化會(huì)影響爐膛溫度,從而影響煤粉開(kāi)始反應(yīng)的時(shí)間和過(guò)程,兩方面因素都對(duì)飛灰及爐渣可燃物含量產(chǎn)生影響,致使機(jī)械和化學(xué)不完全燃燒熱損失發(fā)生改變。因此,選取合適的入爐總風(fēng)量,可使總的熱損失最小,鍋爐熱效率最高。如某火力發(fā)電廠(chǎng)進(jìn)行鍋爐氧量調(diào)整試驗(yàn),600 MW 鍋爐氧量(氧氣體積分?jǐn)?shù))調(diào)整試驗(yàn)時(shí)表盤(pán)氧量由2.7%(工況T-1)調(diào)整至2.5%(工況T-2),再調(diào)整至2.3%(工況T-3),最后再調(diào)整至3.4%(工況T-4)的過(guò)程中,四個(gè)工況下鍋爐修正后熱效率最高為93.16%(T-3 工況表盤(pán)運(yùn)行氧量控制在2.3%),SCR 入口煙氣NOX含量?jī)蓚?cè)平均降低38 mg/Nm3,脫硝效率控制保持在80%左右時(shí),噴氨量明顯降低。
2.1.2 制粉系統(tǒng)優(yōu)化
決定制粉系統(tǒng)性能的參數(shù)為磨煤機(jī)出口溫度、分離器折向擋板開(kāi)度、加載力大小等。針對(duì)煤粉細(xì)度無(wú)法達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的制粉系統(tǒng),可以磨煤機(jī)擋板著手,在磨煤機(jī)正常出力、一次風(fēng)量不變的情況下,調(diào)整擋板開(kāi)度,并測(cè)量對(duì)應(yīng)擋板開(kāi)度的出口煤粉細(xì)度、磨煤機(jī)功率,確定最佳分離器擋板位置。如某火力發(fā)電廠(chǎng)鍋爐制粉系統(tǒng)磨煤機(jī)分離器擋板由45°調(diào)整至55°,進(jìn)出口差壓減小180 Pa,煤粉細(xì)度增加0.9%,電流減少1.5 A,得到了接近15%的磨粉細(xì)度數(shù)值,且制粉單耗與磨煤機(jī)運(yùn)行電流、進(jìn)出口差壓均顯著減少。在這個(gè)基礎(chǔ)上,在磨煤機(jī)正常處理下,進(jìn)行通風(fēng)量的調(diào)整,并測(cè)量對(duì)應(yīng)煤粉細(xì)度、磨煤機(jī)功率,確定最佳風(fēng)煤比,在保證煤粉細(xì)度的基礎(chǔ)上,增加煤粉濃度,確保鍋爐運(yùn)行燃燒穩(wěn)定性。利用同樣的方法,調(diào)整正常處理下的磨煤機(jī)出口溫度,結(jié)合不同出口溫度對(duì)應(yīng)的煤粉細(xì)度、磨煤機(jī)功率,確定最佳磨煤機(jī)出口溫度。進(jìn)而在正常處理下,進(jìn)行磨煤機(jī)磨輥加載壓力的調(diào)整,獲得最優(yōu)磨輥加載壓力,以便在降低磨煤機(jī)制粉電力損耗的同時(shí),控制磨輥金屬損耗。
準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)鍋爐內(nèi)部積灰、結(jié)渣是火力發(fā)電廠(chǎng)鍋爐吹灰優(yōu)化的前提。因此,在安裝運(yùn)行可靠、性能良好的鍋爐受熱面蒸汽吹灰清渣系統(tǒng)并配備現(xiàn)代計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)采集控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,應(yīng)引入鍋爐積灰清渣在線(xiàn)監(jiān)測(cè)手段。鍋爐積灰清渣在線(xiàn)監(jiān)測(cè)主要是基于熱平衡原理,由省煤器出口著手,逐段沿著逆煙氣流程,核算各個(gè)受熱面熱平衡,具體如下:
式中:Q 為煙氣側(cè)熱量,kJ;D 為保熱系數(shù);h1為受熱面進(jìn)口蒸汽焓,kJ/kg;h2為受熱面出口蒸汽焓,kJ/kg;Δh3為減溫水焓,kJ/kg;B 為計(jì)算燃燒量,kg/h。
根據(jù)傳熱情況,結(jié)合已知受熱面出口煙氣溫度,可以得到受熱面實(shí)際傳熱系數(shù),而受熱面實(shí)際傳熱系數(shù)、理想狀態(tài)下受熱面?zhèn)鳠嵯禂?shù)的比值為受熱面潔凈因子,在潔凈因子小于1 時(shí),表明受熱面潔凈度小于設(shè)計(jì)潔凈度,需要及時(shí)吹灰。同時(shí)考慮到低負(fù)荷下污染增長(zhǎng)速度不快,可以適當(dāng)延長(zhǎng)蒸汽吹灰間隔,反之則縮短蒸汽吹灰間隔。若無(wú)減溫水投入(或需多投減溫水),則出于提高再熱氣溫、過(guò)熱期溫度要求,應(yīng)選擇更小的受熱面潔凈因子,增加對(duì)流受熱面蒸汽吹掃頻率,并優(yōu)先吹掃煙氣下游受熱面;在排煙溫度上升過(guò)程中,需要選擇更大的受熱面潔凈因子,延遲蒸汽吹灰[2]。
根據(jù)鍋爐實(shí)際燃煤量、受熱面換熱計(jì)算之間的密切關(guān)系,在機(jī)組出力一定的情況下,鍋爐熱效率對(duì)燃煤量具有直接的影響,包括燃煤發(fā)熱量、水分、灰分等。為避免燃煤量大幅度變化,可以預(yù)先設(shè)置煤質(zhì)數(shù)據(jù),結(jié)合入爐煤情況,在線(xiàn)靈活調(diào)整。同時(shí)根據(jù)在線(xiàn)計(jì)算用熱工參數(shù)動(dòng)態(tài)變化特征,綜合考慮鍋爐熱力系統(tǒng)內(nèi)部參數(shù)相互關(guān)聯(lián)、鍋爐內(nèi)部熱工測(cè)點(diǎn)失效、內(nèi)部故障等因素,前置熱工參數(shù)過(guò)濾模塊,在一定時(shí)間間隔內(nèi)考察熱工參數(shù)變化趨勢(shì),并利用[正常,低,高,過(guò)低,過(guò)高]集合進(jìn)行表述,降低鍋爐受熱面潔凈度計(jì)算過(guò)程中的不確定性。在這個(gè)基礎(chǔ)上,根據(jù)鍋爐機(jī)組負(fù)荷頻繁變化特點(diǎn),實(shí)時(shí)修正汽機(jī)側(cè)計(jì)算值、鍋爐給水量、電負(fù)荷等數(shù)據(jù),并對(duì)煙氣側(cè)溫度進(jìn)行精準(zhǔn)校核,確保多工況下鍋爐爐膛出口煙氣溫度實(shí)測(cè)值與設(shè)計(jì)值差值小于誤差限定范圍。
在選擇性還原催化脫硝系統(tǒng)用還原劑一定的情況下,提前記錄噴氨格柵手動(dòng)蝶閥開(kāi)度,在全部噴氨格柵手動(dòng)蝶閥開(kāi)啟狀態(tài)下嘗試關(guān)閉噴氨蝶閥,記錄空行程以及壓差,判定噴氨支管的噴氨量。進(jìn)而在330 MW、450 MW 負(fù)荷下記錄脫硝系統(tǒng)入口煙氣成分、出口煙氣成分,確定氮氧化物質(zhì)量濃度偏差最大的斷面[3]。
確定偏差最大的斷面后,借助脫硝系統(tǒng)入口每一根噴氨支管上手動(dòng)閥,調(diào)整脫硝系統(tǒng)對(duì)應(yīng)側(cè)噴氨量,并將一側(cè)調(diào)整數(shù)據(jù)預(yù)先設(shè)置到另外一側(cè),逐一減少脫硝系統(tǒng)出口氮氧化物質(zhì)量濃度分布相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差。
煙風(fēng)系統(tǒng)與制粉系統(tǒng)優(yōu)化前后燃燒參數(shù)如表1所示。機(jī)組相同負(fù)荷下,不同氧量控制對(duì)于鍋爐熱效率影響高達(dá)0.41%,SCR入口煙氣NOX含量降低38mg/Nm3,通過(guò)煙風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化,需求最優(yōu)控制氧量,可大幅提升鍋爐熱效率,同時(shí)降低有害氣體排放量,減少大宗材料使用量,提升經(jīng)濟(jì)效益。
表1 煙風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化前后運(yùn)行狀況
由表2 可知,優(yōu)化前制粉系統(tǒng)煤粉細(xì)度為11.95%±1.52%,遠(yuǎn)小于設(shè)計(jì)數(shù)值15%,對(duì)制粉單耗、出力造成了不同程度的負(fù)面影響。優(yōu)化后,制粉系統(tǒng)煤粉細(xì)度與設(shè)計(jì)數(shù)值偏差較小,有利于制粉單耗與出力控制,磨煤機(jī)每小時(shí)功耗顯著減小。
表2 制粉系統(tǒng)與輔機(jī)優(yōu)化前后運(yùn)行狀況
吹灰優(yōu)化前后火電廠(chǎng)鍋爐受熱面潔凈因子變化如表3 所示,吹灰優(yōu)化后屏式過(guò)熱器、低溫再熱器、低溫過(guò)熱器、省煤器等受熱面的潔凈因子均小于吹灰優(yōu)化前。其中省煤器、屏式過(guò)熱器受熱面潔凈因子變化較為顯著,可能是由于省煤器、屏式過(guò)熱器本身傳熱效率較高,吹灰前后換熱量變化受熱工參數(shù)不穩(wěn)定直接影響,但總體監(jiān)測(cè)結(jié)果在合理范圍內(nèi)。
表3 吹灰優(yōu)化前后火電廠(chǎng)鍋爐受熱面潔凈因子變化
選擇性還原催化脫硝系統(tǒng)優(yōu)化前后噴氨量見(jiàn)表4。
表4 選擇性還原催化脫硝系統(tǒng)優(yōu)化前后噴氨量
由表4 可知,調(diào)整選擇性還原催化脫硝系統(tǒng)反應(yīng)區(qū)域噴氨支管手動(dòng)閥后,出口煙氣中氮氧化物排放沿?zé)煹罊M向分布相對(duì)均勻,且噴氨支管、噴氨格柵手動(dòng)門(mén)差壓顯著減少,有利于在提高脫硝效率的基礎(chǔ)上減少?lài)姲绷俊?/p>
當(dāng)前火力發(fā)電廠(chǎng)鍋爐運(yùn)行現(xiàn)狀不佳,鍋爐燃燒效率具有較大的提升空間,且鍋爐吹灰效益有待提高。因此,火力發(fā)電廠(chǎng)可以鍋爐制粉系統(tǒng)為對(duì)象,優(yōu)化搭配煤粉細(xì)度、二次風(fēng)、風(fēng)煤比等參數(shù),并借助模糊PID控制器優(yōu)化控制爐膛負(fù)壓、煙氣含氧量、主蒸汽,尋找鍋爐最佳運(yùn)行工況點(diǎn)。在這個(gè)基礎(chǔ)上,根據(jù)出口煙氣氮氧化物排放質(zhì)量濃度分布,調(diào)整選擇性還原催化脫硝系統(tǒng)反應(yīng)區(qū)域噴氨支管手動(dòng)閥,確保鍋爐穩(wěn)定脫硝,提高火力發(fā)電經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)保效益。