趙 禹
(晉能控股煤業(yè)集團(tuán)金鼎活性炭山西有限公司,山西 大同 037001)
晉能控股煤業(yè)集團(tuán)金鼎活性炭山西有限公司破碎炭篩分包裝車間(442)中2 臺(tái)去石機(jī)設(shè)備雖自帶旋風(fēng)除塵風(fēng)機(jī),但不能滿足除塵效果。該設(shè)備吸塵點(diǎn)不能與原除塵系統(tǒng)合用,應(yīng)單獨(dú)設(shè)置2 臺(tái)布袋除塵器。故增加2 臺(tái)MC36-II 型布袋除塵器。
MC36-II 型布袋除塵器采用獨(dú)立式電氣控制箱,破碎炭炭化車間為防爆型。備煤及破碎炭炭化車間內(nèi)控制箱為非防爆型,放置在非防爆控制室內(nèi),防護(hù)等級(jí)為IP65。預(yù)留遠(yuǎn)程端口,所有信號(hào)可上傳到上游DCS 系統(tǒng)中?;钚蕴繌S在前期生產(chǎn)過程中,MC36-II型布袋除塵器頻繁出現(xiàn)放空管線多次冒黑煙等故障,增加了設(shè)備故障率,影響著安全穩(wěn)定生產(chǎn)。
1)結(jié)構(gòu)組成:MC36-Ⅱ型除塵器主要由卸灰閥、支架、灰斗、箱體、濾袋、籠袋、電磁脈沖閥、儲(chǔ)氣罐、噴管、清潔室、環(huán)隙引射器、凈化氣體出口、含塵氣體入口等部分組成,如圖1 所示。
圖1 MC36-Ⅱ型除塵器結(jié)構(gòu)示意圖
2)主要技術(shù)參數(shù):MC36-Ⅱ型除塵器安裝電機(jī)功率為15 kW,風(fēng)機(jī)壓力為2950 Pa,過濾風(fēng)速為3 m/min,除塵效率為99.8%,具體如表1 所示。
表1 MC36-II 型布袋除塵器技術(shù)參數(shù)
3)除塵器工作原理:金鼎活性炭廠采用的袋式除塵器主要為干式濾塵裝置,主要用于對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的細(xì)小、揮發(fā)性強(qiáng)以及非纖維性粉塵進(jìn)行捕集,在化工、電力等領(lǐng)域中被廣泛應(yīng)用;除塵器中采用的濾袋主要為濾布,利用纖維織物的過濾作用對(duì)含塵氣體進(jìn)行過濾,當(dāng)含有粉塵的氣體進(jìn)入除塵器后,粒徑大的粉塵顆粒在濾袋內(nèi)碰撞,利用重力作用實(shí)現(xiàn)自降。當(dāng)顆粒小且揮發(fā)性強(qiáng)的粉塵顆粒通過濾袋時(shí)被阻留,從而實(shí)現(xiàn)氣體凈化的目的[1-4]。
金鼎活性炭廠在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵氣體通過MC36-Ⅱ型除塵器后,頻繁出現(xiàn)除塵器出口放空管線冒黑煙現(xiàn)象,通過現(xiàn)場(chǎng)檢查除塵器內(nèi)的濾袋位于根部處出現(xiàn)多處破口,特別是濾袋與籠骨、隔板接觸處損壞嚴(yán)重,同時(shí)除塵器籠骨也存在變形現(xiàn)象。
根據(jù)除塵器故障類型,分別從除塵器溫度、壓力、工藝等方面進(jìn)行合理分析[5-8],發(fā)現(xiàn)除塵器故障原因主要表現(xiàn)在幾下幾方面:
1)除塵器供氣量及氣速過大:MC36-Ⅱ型除塵器在工作時(shí)允許最大氣量為720 m3/h,除塵器過濾面積為8 m2,供氣壓力為100 kPa,溫度為270 ℃,最大允許氣速為1.5 m/s。但是現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)發(fā)現(xiàn),除塵器氣量為1000 m3/h,氣速可根據(jù)v=Q/60S 進(jìn)行計(jì)算,其中v 為氣速,m/s;Q 為氣量,取1000 m3/h;S 為過濾面積,取8 m2。通過計(jì)算可得實(shí)際氣速v=2.1 m/min,氣量與氣速遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過設(shè)計(jì)值,從而造成濾袋及籠骨變形。
2)除塵器布袋材質(zhì)影響:MC36-Ⅱ型除塵器布袋主要由FMS2108 覆膜制成,該材質(zhì)的布袋在使用時(shí)具有風(fēng)速低、工作溫度低以及橫徑向所受拉力低等優(yōu)點(diǎn)。但是FMS2108 覆膜韌性相對(duì)較差且易折損,除塵器徑向噴吹清灰時(shí)很容易折斷;同時(shí)該材料布袋透氣性差,當(dāng)氣量超過設(shè)計(jì)氣量時(shí)吹風(fēng)阻力大,很容易使布袋產(chǎn)生抖動(dòng),從而導(dǎo)致布袋破損。
3)噴吹方式影響:傳統(tǒng)的除塵器濾袋上安裝噴吹管,噴吹管上布置若干個(gè)孔并對(duì)準(zhǔn)濾袋口,工作時(shí)除塵器脈沖閥發(fā)出脈沖氣流通過噴孔射入濾袋內(nèi),從而使濾袋產(chǎn)生振動(dòng)作用,使濾袋上粉塵自動(dòng)脫落;但是金鼎活性炭廠采用的MC36-Ⅱ型除塵器共計(jì)安裝5個(gè)濾袋且分隔室空間小,所以未安裝噴吹管,從而造成濾袋表層粉塵不能完全清理,粉塵出現(xiàn)積累現(xiàn)象,大大降低了濾袋透氣性以及使用壽命。
4)籠骨結(jié)構(gòu)影響:MC36-Ⅱ型除塵器布袋長(zhǎng)度為3.5 m、直徑為160 mm,籠骨尺寸小于布袋尺寸的2~3 mm,籠骨采用10 根碳鋼鍍鋅材質(zhì)的鋼筋制成,鋼筋直徑為3 mm,圓環(huán)布置間距為200 mm,該材質(zhì)制成的籠骨承載強(qiáng)度低,且籠骨與隔板之間未采取任何措施固定,當(dāng)氣量增大時(shí)產(chǎn)生的瞬間沖擊力造成袋籠運(yùn)動(dòng),不僅造成袋籠與隔板之間間隙變大,而且使隔板與布袋之間產(chǎn)生摩擦,從而造成布袋損壞。
為了降低氣量及氣速,合理降低輸灰管道所需的氣量,將氣量降低至750 m3/h,通過計(jì)算可得氣速降低至1.56 m/min,從而防止因氣量及氣速過大導(dǎo)致籠袋振動(dòng)破損,以及造成籠骨與籠袋磨損現(xiàn)象。
由于原FMS2108 覆膜制成的布袋材質(zhì)透氣性差,優(yōu)化后決定采用PTFE 覆膜針刺氈制成的布袋,該材質(zhì)過濾風(fēng)速為1.0~1.7 m/min,透氣量為FMS2108覆膜的2~3 倍。具體技術(shù)參數(shù)對(duì)比如表2 所示。
表2 優(yōu)化前后兩種濾袋技術(shù)參數(shù)對(duì)比
MC36-Ⅱ型除塵器原主要采用一根直徑為87 mm的鋼管進(jìn)行噴出,未對(duì)濾袋安裝噴吹管。為了提高噴吹效果,決定對(duì)原噴吹方式進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),在原噴吹的方式上對(duì)每個(gè)濾袋安裝一個(gè)噴吹口,噴吹口直徑(其中C 為系數(shù),取55%;d 為脈沖閥出口直徑,取87 mm;n 為濾袋數(shù)量,取5 個(gè)),經(jīng)計(jì)算可得,噴吹口直徑D=28 mm,所以對(duì)每個(gè)濾袋口安裝一根直徑為28 mm 鋼管并將鋼管口與濾袋口對(duì)接。
1)為了防止籠骨與濾袋之間產(chǎn)生摩擦作用,增加籠骨的抗變形強(qiáng)度,決定將原籠骨碳鋼鍍鋅材質(zhì)的縱筋替換為304 不銹鋼材質(zhì)縱筋,縱筋數(shù)量增加至15 根,且鋼筋直徑由原來的3 mm 變?yōu)?.5 mm,圓環(huán)間距不變,同時(shí)在圓環(huán)上增加2 根十字形加強(qiáng)筋。
2)為了防止MC36-Ⅱ型除塵器在工作過程中出現(xiàn)氣量過大導(dǎo)致袋籠出現(xiàn)抖動(dòng)現(xiàn)象,決定對(duì)濾袋與噴吹口處安裝固定裝置,首先在噴吹管與濾袋接口處安裝2 個(gè)支耳,在支耳底座上開2 個(gè)直徑為16 mm 螺栓孔,然后采用2 根M16 的螺栓將濾袋固定,如圖2所示。濾袋固定后可避免在大氣量瞬間沖擊力作用下出現(xiàn)濾袋上下振動(dòng)現(xiàn)象。
圖2 MC36-Ⅱ型除塵器籠骨與濾袋固定方式剖面圖
金鼎活性炭廠針對(duì)MC36-Ⅱ型除塵器在使用過程中因供氣量大、布袋質(zhì)量差、噴出方式不合理以及籠骨質(zhì)量差、固定不合理等,導(dǎo)致除塵器頻繁出現(xiàn)故障,通過合理優(yōu)化后,除塵器在后期使用過程中發(fā)現(xiàn)其故障率大大降低,由原來的17%降低至4%,設(shè)備維修費(fèi)用減少了24.2 萬元,保證了活性炭廠安全穩(wěn)定生產(chǎn),取得顯著應(yīng)用成效。