肖 娟 汪 忠 朱亞昆 付國艷 王春梅 侯光宗
(1.華北油田第一采油廠,河北任丘 062550;2.華北油田二連分公司,內(nèi)蒙古錫林浩特 026000;3.華北油田第四采油廠,河北廊坊 065000)
別古莊油田原油含蠟量較高,隨著油田開發(fā)進(jìn)入中后期,地層能量下降,油井極易結(jié)蠟[1],而油井結(jié)蠟是造成油井生產(chǎn)不正常的主要的原因之一,所以油井的清防蠟工作至關(guān)重要,圍繞清防蠟這個中心,主要按照“兩線一定”法在摸索油井熱洗周期、推廣伴熱水洗井、深化化防加藥、應(yīng)用尼龍刮蠟桿和電熱桿精細(xì)管理上做了一些探索,在確保油井正常生產(chǎn)的前提下,清防蠟工作成效顯著。
原油從井底向井口上升時,壓力不斷下降,當(dāng)壓力降到溶解氣的飽和壓力后,溶解在原油中的氣體開始揮發(fā),且隨著壓力的下降,揮發(fā)出的氣體越來越多,揮發(fā)出氣體的體積隨壓力下降不斷膨脹。這種氣體揮發(fā)和膨脹過程都是吸熱的過程,因而引起原油溫度下降結(jié)蠟[2]。
油井結(jié)蠟主要集中在油管內(nèi)壁、抽油桿以及動液面以下油管外壁、套管內(nèi)壁4 個部分[3]。洗井過程中熱量一部分傳遞給油管,進(jìn)而傳遞給油管內(nèi)的液體,另一部分傳遞給套管內(nèi)壁,再從套管內(nèi)壁傳遞到套管外壁,最終進(jìn)入地層[4]。在洗井的過程當(dāng)中,如果熱洗介質(zhì)的溫度達(dá)到蠟的熔點(diǎn),蠟會逐漸融化,隨熱洗介質(zhì)返出地面,反之蠟則無法清除。
為進(jìn)一步監(jiān)測熱洗過程中井溫的變化情況,摸索合理的熱洗參數(shù)?,F(xiàn)場測取別古莊油田的京616 井、京254 井井溫梯度進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。
京254 井井溫由井底到井口呈線性降低,平均降幅為2.8℃/100m。其中600m 井段井溫已經(jīng)達(dá)到該井原油的凝固點(diǎn)溫度36℃。依據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)表明,原油析蠟點(diǎn)與原油凝固點(diǎn)溫度近似,隨著溫度的繼續(xù)降低,蠟晶體逐步析出,因而判斷100 ~600m 為該井的結(jié)蠟井段。從洗井過程中測取井溫梯度的數(shù)據(jù)和曲線可以看出,由井口到600m 井段井溫呈現(xiàn)遞減趨勢。尤其100 ~300m 井段井溫變化較快,400 ~600m 井段井溫已經(jīng)降到該井原油凝固點(diǎn)以下,因而在實(shí)際熱洗的過程中,隨著溫度的升高,100 ~300m 井段能夠較好地達(dá)到清蠟的目的,而400 ~600m 井段達(dá)不到清蠟的目的。
京616 井井溫由井底到井口呈線性降低,平均降幅為2.5℃/100m。其中300m 井段井溫已經(jīng)達(dá)到該井原油的凝固點(diǎn)溫度35℃,依據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)表明原油析蠟點(diǎn)與原油凝固點(diǎn)溫度近似,隨著溫度的繼續(xù)降低,蠟晶體逐步析出,因而判斷100 ~300m 為該井的結(jié)蠟井段。從洗井過程中測取井溫梯度的數(shù)據(jù)和曲線可以看出,由井口到500m 井段井溫呈現(xiàn)遞減趨勢。尤其100 ~300m 井段井溫變化較快,在實(shí)際熱洗的過程中,隨著溫度的升高,100 ~400m 井段能夠較好地達(dá)到清蠟的目的,而400 ~500m 井段相對較差。
京254 井溫降幅為平均2.8℃/100m,京616 井溫降幅為平均2.5 ℃/100m,京254 井溫降幅較京616 井快。根據(jù)實(shí)際作業(yè)起管發(fā)現(xiàn)京254 井結(jié)蠟也較京616 井嚴(yán)重,因而判定油井結(jié)蠟情況和井溫降幅的快慢有直接原因。
經(jīng)實(shí)測液面數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)井下600m 左右為京254 井液面位置,上部無液體油套環(huán)形空間溫度下降迅速,而井下400m 左右為京616 井液面位置,京254 井溫降幅又較京616 井快,致使京254 井結(jié)蠟較京616 井嚴(yán)重,因而得知油井結(jié)蠟與液面的深淺有關(guān)系,低液面油井較高液面油井易于結(jié)蠟。
為進(jìn)一步確定油井結(jié)蠟和含水變化關(guān)系,收集了近幾年別古莊油田油井原油全分析含蠟量的有關(guān)數(shù)據(jù),通過對該井近幾年數(shù)據(jù)的縱向?qū)Ρ?,發(fā)現(xiàn)隨著含水升高,油井含蠟量逐漸降低,因而判定同一口油井隨著含水的升高,結(jié)蠟明顯下降。
綜合以上數(shù)據(jù),可以得出以下結(jié)論。別古莊油田油井的平均結(jié)蠟井段為井下100 ~600m,常規(guī)熱洗清蠟的平均有效井段為100 ~300m,300 ~600m熱洗效果較差。油井結(jié)蠟情況與井溫降幅的快慢有關(guān)系,井溫降幅越快油井結(jié)蠟越厲害。油井結(jié)蠟與液面的深淺有關(guān)系,低液面油井較高液面油井易于結(jié)蠟。高液面油井在清蠟過程中可以起到較好效果,低液面油井在清蠟過程中效果較差。同一口油井,結(jié)蠟情況與油井含水變化有關(guān),隨著含水的上升結(jié)蠟明顯下降。
別古莊油田地層能量匱乏,泵車洗井會產(chǎn)生明顯的壓井副作用,造成油井熱洗后含水持高不下或抑制低壓低產(chǎn)層出液而液面下降、產(chǎn)量降低。為了有效降低泵車熱洗產(chǎn)生的副作用并降低生產(chǎn)成本,篩選部分油井增洗自產(chǎn)液。
管線連接簡單,均為高壓快速接頭,一人操作即可完成。自產(chǎn)液洗井利用油井的自身產(chǎn)出液量,洗井液的配伍性好,不會污染地層,不存在常規(guī)泵車熱洗恢復(fù)期長的問題。超導(dǎo)爐的熱效率高,能夠在短時間內(nèi)將自產(chǎn)液加熱到100℃以上。熱洗費(fèi)用低廉。自動化程度高,熱洗時的進(jìn)出口溫度、壓力都能直接錄取。
部分結(jié)蠟不嚴(yán)重( 熱洗周期>210d),日產(chǎn)液量>10t 的油井增加自產(chǎn)液洗井。部分泵車洗井壓井后產(chǎn)量恢復(fù)慢的油井( 產(chǎn)量恢復(fù)期為5-7d),增加自產(chǎn)液洗井。部分結(jié)蠟一般的油井(熱洗周期>360d),取消泵車洗井改為自產(chǎn)液洗井。部分油井( 熱洗周期<210d),改為以自產(chǎn)液洗井為主,泵車洗井為輔。
熱洗是延長油井生命周期、降低躺井率的有效途徑之一,合理制定熱洗周期能及時避免井卡的發(fā)生,使油井更“健康”地生產(chǎn),還能延長油井檢泵周期,起到節(jié)能降耗的目的。堅(jiān)持“防蠟為主、清蠟為輔、清防結(jié)合”的綜合清防蠟措施,采取以自產(chǎn)液為主,泵車為輔的洗井方式,保證正常的洗井和化防加藥,確保油井的正常生產(chǎn)[5]。
以日常熱洗化防管理為油井管理的基礎(chǔ),重點(diǎn)抓不正常井的分析治理,合理安排維護(hù)性作業(yè),“日常維護(hù)細(xì)、發(fā)現(xiàn)問題早、判斷原因準(zhǔn)、處理過程快、動態(tài)分析勤”,減少不正常井的出現(xiàn)[6]。
細(xì)化熱洗化防管理,按照深化精細(xì)管理的要求,對油井洗井制度進(jìn)行調(diào)整,減少常規(guī)熱洗對油井產(chǎn)量的影響。規(guī)范熱洗審批程序,嚴(yán)把熱洗洗井方案。加強(qiáng)熱洗現(xiàn)場的技術(shù)監(jiān)督,提高熱洗質(zhì)量,并依據(jù)熱洗化防效果的信息反饋,不斷對熱洗化防制度進(jìn)行優(yōu)化,提高油井清防蠟效果[7]。