馬 粵
[中海石油(中國)有限公司湛江分公司,廣東 524057]
隨著海上油田開發(fā)到后期,生產(chǎn)水量增大,同時,相關(guān)法規(guī)對含油污水排放的要求和監(jiān)管日益嚴(yán)格,為此,南海西部某FPSO 終端對生產(chǎn)水處理系統(tǒng)進行改造,新增一套裝填改性纖維球濾料的過濾裝置。目前海上油田使用改性纖維球過濾器對生產(chǎn)水處理的成功案例不多,相關(guān)的研究較少。過濾器結(jié)構(gòu)有壓緊式和非壓緊式兩種[1-2]。變頻反沖洗,泵洗反沖洗,氣液聯(lián)合反沖洗等多種反沖洗方式可提高其效果[3]。王婷[4]研究了攪拌式自壓反沖洗對核桃殼濾料的反沖洗效果;姜立欣[5]等針對石英砂濾料跑料、漏料問題。于忠臣[6]等對攪拌式核桃殼濾料進行實驗,研究反洗強度和反洗時間對污染物的去除效率。王利平[7]等對石英砂濾層進行氣-水反沖洗試驗研究,探索氣、水反沖洗強度和時間對反沖洗效果影響,崔金泉[8]針對核桃殼濾料再生不徹底問題,對過濾流程進行改造。本文采用CFD 技術(shù),結(jié)合現(xiàn)場改造調(diào)試經(jīng)驗,對改造前后裝置過濾流程和反洗流程的進行仿真計算,探究影響過濾裝置流通性能的因素,對比其內(nèi)部流場的變化及對反沖洗效果的影響,為改性纖維球過濾器的選型,現(xiàn)場調(diào)試及設(shè)計提供參考。
生產(chǎn)水由生產(chǎn)水泵從生產(chǎn)水艙泵送至水力旋流器和脫氣罐兩級處理后排海,如圖1 所示。為提高生產(chǎn)水處理效果,在在水力旋流器出口增加一套改性纖維球過濾裝置,形成三級水處理流程如圖2 所示。
圖1 原FPSO 生產(chǎn)水處理系統(tǒng)
圖2 FPSO 生產(chǎn)水處理系統(tǒng)
新增過濾裝置為壓緊式濾器如圖3 所示,由5 個濾器罐體組成,運行時4 個濾器處于過濾流程,另1 個濾器處于反沖洗流程,采用氣-水反沖洗設(shè)計。引處理合格的生產(chǎn)水對纖維球床層進行反沖洗。氣反洗時,引高壓天然氣對床層進行沖洗。反沖完成后重新進入過濾流程,并切換至下一個濾器進入反沖洗流程。
圖3 改性纖維球過濾裝置撬塊
過濾裝置原始設(shè)計的出口集液管形式,如圖4 所示,投入使用后發(fā)現(xiàn)過濾器的壓差過大且反沖洗效果不佳,濾料受污染程度不均勻。之后將集液管改造成如圖5 所示的T 型管形式。
圖4 改造前的集液管形式及床層內(nèi)部結(jié)構(gòu)(松開
圖5 改造后的集液管形式及床層內(nèi)部結(jié)構(gòu)(壓緊)
目前海上油田使用改性纖維球過濾器對生產(chǎn)水處理的成功案例不多,相關(guān)的研究較少。本文采用CFD 技術(shù),結(jié)合現(xiàn)場改造調(diào)試經(jīng)驗,對改造前后裝置過濾流程和反洗流程的進行仿真計算,探究影響過濾裝置流通性能的因素,對比其內(nèi)部流場的變化及對反沖洗效果的影響,為改性纖維球過濾器的選型,現(xiàn)場調(diào)試及設(shè)計提供參考。
選擇標(biāo)準(zhǔn)的k-ε 模型進行數(shù)值模擬。過濾器裝置中的纖維球床層被擋板和帶孔擋板包圍,數(shù)值模擬時,將帶孔擋板和纖維球床層均設(shè)為多孔介質(zhì)區(qū)域[9-10](圖6)。布液管、前后擋板、壓板均為厚度6 mm 的帶孔擋板,孔直徑8 mm,孔間距為16 mm 的帶孔擋板(圖7)。一方面允許流體通過,另一方面,孔徑要足夠小,防止纖維球在流體的沖擊作用下,穿過帶孔擋板,出現(xiàn)“跑球”現(xiàn)象,數(shù)值模擬時將帶孔擋板簡化為各向同性且均質(zhì)的多孔介質(zhì)區(qū)域。它們的在操作壓力范圍內(nèi)的流通能力如圖8 所示,兩者的流通性基本一致。
圖6 纖維球過濾器內(nèi)流場區(qū)域示意
圖7 帶孔板結(jié)構(gòu)示意
圖8 帶孔擋板流通性能
對于纖維球床層,流體流速較慢,層流區(qū)域的多孔介質(zhì)模型采用經(jīng)驗公式來定義多孔介質(zhì)的流動阻力,其中黏性阻力項[11]。
慣性阻力項:
本研究對單個臥式過濾裝置纖維球床層被壓緊時(過濾流程)和松開時(反沖洗流程)的形態(tài)進行幾何建模,由ICEM 前處理軟件分區(qū)域劃分非結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格,如圖9 所示。流場內(nèi)的介質(zhì)為生產(chǎn)水,其密度為1000 kg/m3,動力黏度為0.001 Pa·s。入口為速度入口,根據(jù)處理量500 m3/h 的要求,對于過濾流程設(shè)置入口速度V= 1.57 m/s,出口為壓力出口,背壓為200 kPa。對于反沖洗流程,進出口采用壓力進口和壓力出口邊界,監(jiān)測計算過程各方程的殘差和入口壓力,直至計算收斂。
圖9 改性纖維球過濾裝置內(nèi)部流場網(wǎng)格及改造前后集液管結(jié)構(gòu)
圖10 和圖11 分別展示了集液管改造前后,纖維球床層表面生產(chǎn)水速度分布云圖,改造前生產(chǎn)水進入過濾裝置后,主要從過濾器前端靠近入口區(qū)域進入纖維球床層,生產(chǎn)水進入纖維球床層的分布不均勻,進入床層的最大流速可達約0.04 m/s,這將導(dǎo)致過濾過程中,床層受污染程度不均勻而影響處理效果。將集液管的形狀改造為T 型管,更符合濾料的分布情況,流通面積也有所增大。改造后生產(chǎn)水從纖維球床層的前后左右及上方各個面均勻地進入,最大流速降低至約0.01 m/s。
圖10 布液管改造前立體進入纖維球床層速度分布
圖11 布液管改造后立體進入纖維球床層速度分布
過濾階段,纖維球床層被壓緊,體積為V=1.973 m3,初始孔隙度為為92%,單個纖維球罐的處理量Q 為125 m3/h,可將入口生產(chǎn)水的含油濃度降低至10ppm以下,過濾過程中,生產(chǎn)水中的油和雜質(zhì)占據(jù)纖維球床層的空隙,使得纖維球床層的孔隙度下降,流動阻力上升。過濾時間為t時刻的床層孔隙度可由式(3)計算得到,再帶入式(1)和式(2)得到床層的黏性阻力系數(shù)和慣性阻力系數(shù)。
由于入口生產(chǎn)水中的含油濃度受上游設(shè)備處理效果影響,圖12 顯示了入口為50 ppm 和20 ppm 時,床層孔隙度和流動阻力隨過濾時間的變化。當(dāng)入口含油濃度為50 ppm 時,床層的孔隙度在300 min 內(nèi)從92%下降至90.73%,當(dāng)入口含油濃度為20 ppm 時,300 min 內(nèi)從92%下降至91.68%。入口含油濃度較高,床層的截油量大,床層過濾生產(chǎn)水孔隙度下降快,床層的流動阻力上升速度快。
圖12 纖維球床層過濾流動阻力時間的變化
圖13 集液管改造前后水反洗強度及水反洗用水量
裝置不設(shè)增壓泵,靠過濾水自身的壓力進行反沖洗,水反沖洗的壓差為30 kPa。過濾器進行水反沖洗時,床層頂部的壓板上提0.5 m,松開纖維球床層,床層體積由1.973 m3增加到2.959 m3,過濾時間長3.5 h,過濾器將含油污水從50 mg/L 降低至10 mg/L 計算,床層進入反沖洗階段時的初始孔隙度為0.938 時,改造前水反洗強度為0.0159 m3/s,改造后增加到0.02639 m3/s。若每次反沖洗程序中進行3 次氣-水交替反沖洗,每次水反洗時間為210 s,反洗用水量從改造前的10.017 m3增加到16.62 6m3。占過濾裝置處理量從4.57%增加到7.61%。
集液管改造前后,水反洗過程中過濾器內(nèi)部不同高度截面的速度云圖如圖14 和圖15 所示。集液管改造前,圓柱形的集液管反沖洗的范圍較小,反沖洗水主要從床層的兩側(cè)和底部等距離集液管較近,流動阻力較小的路徑離開床層。床層頂部前后兩端存在較大的沖洗死角。集液管改造后,增大了反沖洗強度,同時增大了水反沖洗范圍,減小了反沖洗死角區(qū)域。
圖14 集液管改造前水反沖洗流時過濾器內(nèi)部不同高度截面的速度
圖15 集液管改造后水反沖洗流時過濾器內(nèi)部不同高度截面的速度
改性纖維球過濾裝置的壓力損失,主要發(fā)生在出口集液管附近,通過改變集液管的形式,使之符合濾料分布情況,可有效降低過濾壓差,同時使床層內(nèi)流速分布更均勻,避免床層內(nèi)給部分濾料污染程度分布不均勻情況。對于反沖洗流程,增強了水反洗強度,減小了水反洗的死角區(qū)域。但同時增加了反沖洗用水量。
改性纖維球過濾裝置作為生產(chǎn)水深度處理設(shè)備可將含油污水中的含油濃度降低至10 ppm 以下,適用于入口含油濃度較低的工況。對于海上FPSO 終端生產(chǎn)水含油濃度往往可達30~50ppm,適應(yīng)性較差。