蘇朋 元宇鵬 李德波 陳拓
(1 廣東粵電大南海智慧能源有限公司 廣東揭陽 515223 2 南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司 廣東廣州 510080)
石灰石—石膏濕法煙氣脫硫技術(shù)因具有可靠性高、脫硫效率高等特點(diǎn),目前已經(jīng)成為火電廠常用的脫硫技術(shù)。在濕法脫硫工藝中,經(jīng)吸收塔洗滌后的煙氣溫度較低(45~55 ℃),水分基本處于飽和狀態(tài),而未經(jīng)濕法煙氣脫硫裝置處理的煙氣溫度一般在120 ℃以上。排煙溫度的降低會造成煙氣抬升高度下降,出現(xiàn)煙囪冒白煙的現(xiàn)象,不利于煙氣擴(kuò)散。比較普遍的解決辦法是在脫硫裝置后設(shè)置煙氣換熱器(Gas Gas Heater,GGH),將煙氣加熱到80 ℃以上排放,以防止煙囪腐蝕。但傳統(tǒng)的回轉(zhuǎn)式煙氣換熱器(GGH)由于本身結(jié)構(gòu)的原因不可避免會產(chǎn)生煙氣泄漏,導(dǎo)致SO2排放達(dá)不到環(huán)保要求值35 mg/m3。國內(nèi)研究者開展了相關(guān)的研究,通過加裝熱媒水煙氣再熱換熱器(MGGH)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)消白煙。蔣建偉等[1]進(jìn)行了600 MW 機(jī)組MGGH 煙道振動原因分析及對策的研究,通過對MGGH 進(jìn)行振動測量,發(fā)現(xiàn)當(dāng)煙氣流過換熱面形成的卡門旋渦是煙道振動的關(guān)鍵原因。伍豪等[2]進(jìn)行了600 MW 燃煤機(jī)組MGGH煙道系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)的研究,采用ANSYS Fluent 對MGGH 系統(tǒng)進(jìn)行了數(shù)值模擬,通過加裝導(dǎo)流板保證MGGH 入口速度均勻性。朱雪平等[3]進(jìn)行了MGGH 泄漏原因分析。彭鈺君等[4]進(jìn)行了600 MW 機(jī)組煙冷器堵灰原因分析。
2017 年某電廠3、4 號機(jī)組進(jìn)行了超低排放改造,加裝了煙氣換熱系統(tǒng)MGGH。本文針對改造后1 000 MW 機(jī)組開展了MGGH 有關(guān)性能參數(shù)的測量研究,為準(zhǔn)確評估MGGH 系統(tǒng)性能提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
該電廠4 號機(jī)組1 000 MW 超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組,為滿足環(huán)保超低排放要求,對脫硫系統(tǒng)GGH 改造如下,系統(tǒng)見圖1所示。
圖1 MGGH 系統(tǒng)流程示意圖
4 號機(jī)組原回轉(zhuǎn)式GGH 改造為無煙氣泄漏的管式MGGH。MGGH 煙氣換熱器裝置系統(tǒng)共設(shè)有兩級MGGH 煙氣換熱器,空預(yù)器出口與電除塵入口之間設(shè)有第一級MGGH 煙氣換熱器,煙氣冷卻后進(jìn)入除塵脫硫系統(tǒng),脫硫后的凈煙氣進(jìn)入第二級MGGH 煙氣換熱器升溫后排入煙囪。煙氣進(jìn)入第一級MGGH 煙氣換熱器后溫度降到85~90 ℃后進(jìn)入除塵系統(tǒng),熱媒水吸熱后溫度升高到110 ℃進(jìn)入第二級MGGH 煙氣換熱器;脫硫出口凈煙氣進(jìn)入第二級MGGH 煙氣換熱器中與熱媒水進(jìn)行換熱,凈煙氣吸熱后溫度升高到80 ℃(任何工況下均不能<80 ℃)后進(jìn)入煙囪排放,熱媒水放熱降溫后通過熱媒增壓泵增壓后再進(jìn)入第一級MGGH 煙氣換熱器,熱媒水形成閉式循環(huán)。在鍋爐低負(fù)荷時,采用蒸汽對熱媒水進(jìn)行加熱。圖2 為MGGH 二級換熱器設(shè)備圖。
圖2 二級換熱器設(shè)備圖
本工程改造后,在燃用鍋爐設(shè)計(jì)及校核煤質(zhì)范圍內(nèi)的燃煤時,性能保證如下:
(1)煙溫。各種工況下,一級MGGH 煙氣換熱器出口煙溫≤90 ℃,二級MGGH 煙氣換熱器出口煙氣溫度任何工況下≥80 ℃。
(2)煙氣側(cè)阻力。各種工況下,一、二級MGGH 煙氣換熱器煙氣側(cè)壓降≤1 000 Pa。
通過對50%、75%和100%負(fù)荷下一、二級MGGH 系統(tǒng)進(jìn)出口靜壓和煙溫進(jìn)行測量,得到一、二級MGGH 系統(tǒng)煙氣阻力及進(jìn)出口煙氣溫度情況;對滿負(fù)荷運(yùn)行期間MGGH 系統(tǒng)電耗及穩(wěn)壓水箱水位進(jìn)行統(tǒng)計(jì),得到系統(tǒng)電耗和水耗情況。
通過對以上試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對分析,驗(yàn)證MGGH 系統(tǒng)運(yùn)行的各項(xiàng)性能指標(biāo),以確定其是否滿足設(shè)計(jì)保證要求。
現(xiàn)場試驗(yàn)測試內(nèi)容包括:一、二級MGGH 系統(tǒng)進(jìn)、出口煙溫和靜壓。測試工況見表1。
表1 試驗(yàn)工況
依據(jù)試驗(yàn)項(xiàng)目,本次測試分2 部分進(jìn)行,首先對涉及的表盤參數(shù)進(jìn)行標(biāo)定,再進(jìn)行正式的性能試驗(yàn)。根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況,MGGH 性能試驗(yàn)的主要測點(diǎn)位置見圖3。
圖3 MGGH 性能試驗(yàn)測點(diǎn)示意圖
(1)一級MGGH 換熱器進(jìn)、出口煙氣靜壓、溫度:在一級MGGH 換熱器的進(jìn)口和出口采用網(wǎng)格法逐點(diǎn)測量靜壓、溫度。測量儀器為靠背管、微壓計(jì)、E 型熱電偶。
(2)二級MGGH 換熱器進(jìn)、出口煙氣靜壓、溫度:在二級MGGH 換熱器的進(jìn)口和出口采用網(wǎng)格法逐點(diǎn)測量靜壓、溫度。測量儀器為靠背管、微壓計(jì)、E 型熱電偶。根據(jù)測試結(jié)果得到MGGH 系統(tǒng)的煙氣阻力、進(jìn)出口煙氣溫度。
(3)水耗和電耗。統(tǒng)計(jì)穩(wěn)壓水箱液位變化,計(jì)算獲得MGGH 系統(tǒng)的水耗。記錄統(tǒng)計(jì)熱媒水泵的電流功率,計(jì)算獲得MGGH 系統(tǒng)的電耗。
本試驗(yàn)所需的主要儀器設(shè)備如表2 所示。
表2 儀器清單列表
2018 年3 月20 日9∶00—11∶00,機(jī)組負(fù)荷穩(wěn)定在750 MW,對MGGH 系統(tǒng)各煙氣溫度進(jìn)行了全面測量,并與運(yùn)行數(shù)據(jù)比較。測量結(jié)果見表3 所列。
表3 MGGH 煙氣系統(tǒng)溫度測量數(shù)據(jù) 單位:℃
從溫度測試數(shù)據(jù)來看,一級換熱器出口2、4、5 煙道出口測點(diǎn)表盤值偏低,差值分別為3.8、2.2、2.6 ℃,其余實(shí)測值與運(yùn)行畫面顯示值基本吻合,可以認(rèn)為運(yùn)行畫面顯示值基本反映了實(shí)際情況。
4.1.1 一級MGGH 換熱器煙溫
對1 000 MW 工況穩(wěn)定運(yùn)行期間的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),得到高負(fù)荷下MGGH 各煙氣溫度數(shù)據(jù),如表4 所列,MGGH 的蒸汽加熱均未投入??梢姸塎GGH 入口煙溫與設(shè)計(jì)值有所偏差,需要進(jìn)行修正。另外,為了保證電除塵輸灰順暢,一級MGGH 出口煙溫控制>90 ℃,試驗(yàn)期間一級MGGH 旁路門有8.9%的開度,進(jìn)入一級MGGH 換熱器的熱媒水流量減少,也需要進(jìn)行修正。
表4 1 000 MW 負(fù)荷下MGGH 各煙氣溫度 單位:℃
圖4 為綜合考慮了運(yùn)行數(shù)據(jù)偏差和旁路門開度的修正曲線??芍?,當(dāng)二級MGGH 進(jìn)口煙溫為48.5 ℃,一級MGGH 旁路調(diào)門開度8.9%時,一級MGGH 出口煙溫約為92.7 ℃(根據(jù)性能曲線修正后),此時一級MGGH 的降溫幅度為37.6 ℃,而實(shí)際運(yùn)行過程中,一級MGGH 的進(jìn)口煙溫為130.3 ℃時,一級MGGH 的出口煙溫為92.5 ℃,實(shí)際降溫幅度為37.8 ℃,略高于設(shè)計(jì)值。
圖4 MGGH 煙溫修正曲線
因此根據(jù)上述分析,實(shí)際運(yùn)行過程一級MGGH 換熱器的實(shí)際降溫幅度高于設(shè)計(jì)值,若修正至設(shè)計(jì)狀態(tài),一級MGGH 換熱器出口煙溫<90 ℃,約為89.8 ℃,滿足設(shè)計(jì)保證≤90 ℃的要求。修正至設(shè)計(jì)狀態(tài)后,一級MGGH 換熱器的換熱能力合格。
4.1.2 二級MGGH 換熱器煙溫
從表4 可知,滿負(fù)荷運(yùn)行工況時,二級MGGH 換熱器入口48.5 ℃,出口為81.5 ℃。由前述分析可知,由于一級MGGH 旁路調(diào)門打開,水側(cè)在一級MGGH 換熱器的吸熱量下降,使得二級MGGH 換熱器的供熱量下降。在這一運(yùn)行條件下,二級MGGH 換熱器出口煙溫仍能達(dá)到81.5 ℃,高于設(shè)計(jì)保證值80 ℃。
對試驗(yàn)負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行期間的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)得到中低負(fù)荷MGGH 各煙氣溫度,見表5。
表5 中低負(fù)荷下MGGH 各煙氣溫度 單位:℃
可見在500 MW 負(fù)荷時加熱蒸汽未投運(yùn)的情況下,二級MGGH 換熱器出口煙溫達(dá)87.1 ℃,>80 ℃。從表5 中還可得到二級MGGH 換熱器出口煙溫在750 MW 負(fù)荷工況不投輔助加熱時均不低于80 ℃。綜合實(shí)際運(yùn)行效果,可得在500~1 000 MW負(fù)荷下,二級MGGH 換熱器出口煙溫在不投輔助加熱時全部不低于80 ℃,滿足并超過了設(shè)計(jì)要求。從電廠4 號MGGH 投運(yùn)后近3 個月的實(shí)際運(yùn)行效果來看,MGGH 系統(tǒng)的煙氣加熱效果已達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,其性能是優(yōu)良的。
4.2.1 1 000 MW 負(fù)荷阻力試驗(yàn)
2018 年3 月22 日下午,機(jī)組負(fù)荷穩(wěn)定1 000 MW,對整個MGGH 系統(tǒng)阻力進(jìn)行了測量,測試結(jié)果見表6 所列。
表6 MGGH 系統(tǒng)煙氣阻力測量數(shù)據(jù) 單位:Pa
由于1 號和6 號煙道出口測孔在電除塵入口,與換熱器本體之間的煙道有2 個90°彎角,設(shè)計(jì)阻力為50 Pa,減去這一部分阻力后,1 號和6 號煙道的阻力為875/825 Pa。因此,6 條煙道的平均阻力為754 Pa。MGGH 二級換熱器1/2 的平均壓差分別為492/485 Pa,平均為489 Pa。
試驗(yàn)時實(shí)測煙氣量為3 094 427 Nm3/h(數(shù)據(jù)引自引風(fēng)機(jī)性能試驗(yàn)),高于設(shè)計(jì)值2 807 082 Nm3/h,煙氣量變化對阻力有較大的影響,因此需要進(jìn)行修正。MGGH 系統(tǒng)阻力修正曲線見圖5。由圖5 曲線可知,實(shí)測煙氣量與設(shè)計(jì)煙氣量比值為3094427/2807082≈1.102,對應(yīng)阻力比值約為1.20。修正后,一級換熱器阻力為:754/1.2≈628 Pa;二級換熱器阻力為489/1.2≈407 Pa。
圖5 MGGH 系統(tǒng)阻力修正曲線
考慮到實(shí)際測量位置包含了MGGH 換熱器進(jìn)出口的縮/擴(kuò)煙道,與本體阻力有一定偏差,縮/擴(kuò)煙道阻力設(shè)計(jì)值為50 Pa,則MGGH 一級和二級換熱器本體平均總阻力為:628+407-50=985 Pa。MGGH 的本體阻力滿足≤1 000 Pa 的要求。
4.2.2 中低負(fù)荷MGGH 阻力
在750 MW 下,MGGH 一級換熱器未修正平均阻力為507 Pa;MGGH 二級換熱器平均為352 Pa。
在500 MW 下,MGGH 一級換熱器未修正平均阻力為332 Pa;MGGH 二級換熱器平均為241 Pa。
滿負(fù)荷運(yùn)行期間對MGGH 系統(tǒng)進(jìn)行電耗統(tǒng)計(jì),MGGH 系統(tǒng)的電耗主要為熱媒水泵的電耗,試驗(yàn)期間熱媒水泵以40 Hz頻率運(yùn)行,電耗平均值為141.53 kW。
試驗(yàn)期間,對MGGH 系統(tǒng)穩(wěn)壓水箱水位進(jìn)行統(tǒng)計(jì),MGGH系統(tǒng)每天進(jìn)行1 次補(bǔ)水,根據(jù)水位變化數(shù)據(jù)每次補(bǔ)水約300 mm。穩(wěn)壓水箱直徑為2.4 m,則MGGH 系統(tǒng)水耗約為1.36 m3/d。
本次性能試驗(yàn)的結(jié)果列于表7 中,可見目前MGGH 系統(tǒng)運(yùn)行的各項(xiàng)主要性能指標(biāo)均滿足設(shè)計(jì)保證要求。
表7 MGGH 系統(tǒng)性能試驗(yàn)的結(jié)果