程梅花,王 婷 ,劉清帥,劉文國,牛圓圓
(山東?;煞萦邢薰炯儔A廠,山東 濰坊 262737)
我廠新線重堿車間蒸餾塔經(jīng)過前期預(yù)灰桶攪拌改造后,蒸餾塔運行周期有所延長,經(jīng)過一閃增設(shè)噴槍改造,蒸餾汽耗有所下降,但與同行業(yè)最好水平仍有差距,新線重堿車間根據(jù)目前的實際生產(chǎn)情況,對影響蒸餾汽耗的相關(guān)因素進(jìn)行了分析,順利實施了優(yōu)化改造。
針對蒸餾汽耗,確定了三項引起新線蒸餾汽耗高的主要因素:1)濾過洗水當(dāng)量高;2)蒸餾塔廢液余熱回收率低;3)熱母液溫度偏低波動。針對造成蒸餾汽耗高的三大主因,實施以下三項改造。
濾過洗水是熱母液的組成之一,濾過洗水當(dāng)量大時,熱母液量會增大,相應(yīng)增大蒸餾塔蒸量,增加蒸餾汽耗,在生產(chǎn)負(fù)荷及碳化工況基本平穩(wěn)的情況下,調(diào)取2021年4月份1~10日的洗水當(dāng)量與蒸餾汽耗數(shù)據(jù)作圖1,明顯看出蒸餾汽耗隨洗水當(dāng)量的變化而變化。
圖1 洗水當(dāng)量與蒸餾汽耗關(guān)系圖
圖3 改造后二閃內(nèi)布液分布盤
新線重堿車間濾堿機灑水方式為噴頭式噴淋,每臺濾堿機有4道噴淋管,第一道噴頭使用重堿脫水離心機工序來的離心母液(鹽分1.0 tt,含堿沉降率12%),其余三道噴頭使用廢淡液噴淋,每道洗水管安裝有洗水噴頭22個。
離心母液固含量為10%~20%,且顆粒多結(jié)晶較細(xì)。易形成結(jié)晶疤塊,堵塞噴頭。實際運行過程中30~50 h后兩端約1/5個噴頭堵塞,168 h后約1/2的噴頭堵塞。
凈氨洗水噴淋管線為非金屬材質(zhì),長時間沖刷,會有橡膠墊子皮屑脫落,洗水中有油污、絮狀物等雜物,同時受噴頭結(jié)疤因素影響,噴頭經(jīng)常堵,造成灑水不均,且噴淋過程中因霧狀較大,造成飛濺,洗水用量無形中加大,造成浪費。實際運行過程中,90~150 h后約1/6的噴頭堵塞,500 h后約1/3的噴頭堵塞。
雖然在堿車停車時定期對噴頭進(jìn)行清理,但因堿車倒車周期等因素影響,無法保證運行的堿車噴頭能及時得到清理。
經(jīng)考察其它廠家洗水方式,先單獨對一臺濾堿機進(jìn)行改造試驗,改為灑水槽式噴淋。濾堿機轉(zhuǎn)鼓上設(shè)有兩道灑水槽,離心母液設(shè)在第一道灑水槽,在轉(zhuǎn)鼓水平軸線上側(cè)24°~36°處,布液板仰角調(diào)整為35°~50°,下邊沿與轉(zhuǎn)鼓距離控制80~100 mm,洗水作為第二道洗水,設(shè)置在轉(zhuǎn)鼓水平軸線夾角48~60°處,洗水槽與轉(zhuǎn)鼓距離控制80~100 mm。洗水槽布液板仰角調(diào)整為制40°~55°。
改為灑水槽式噴淋后,洗水流量穩(wěn)定且灑水集中,解決了易堵現(xiàn)象,單車重堿鹽分、水分試驗指標(biāo)和之前使用噴頭(未堵時)基本一樣。隨后對全部濾堿機進(jìn)行了改造。改造后洗水當(dāng)量0.52 m3/t,比改造前降低0.02 m3/t;純堿鹽分0.5%,比改造前降低0.05%。
新線重堿車間蒸餾塔二閃工藝流程:蒸餾塔底部廢液經(jīng)一級閃發(fā)器后,自壓進(jìn)入第二級閃發(fā)器,內(nèi)部氨氣、蒸汽經(jīng)二閃進(jìn)入管網(wǎng),最終進(jìn)入淡液蒸餾塔,廢液經(jīng)桶底部進(jìn)入廢液槽,由廢液泵運送至渣廠。
通過同行業(yè)對標(biāo),同行業(yè)堿廠廢液溫度84 ℃,而我廠廢液溫度87 ℃,相比廢液閃發(fā)效果差,去淡液蒸餾塔的閃發(fā)汽少,需要補充部分低壓蒸汽,造成蒸餾汽耗升高。
二閃規(guī)格為φ5000×8200,內(nèi)部壓力約為-50 kPa。原先一閃廢液管線進(jìn)入二閃后,由1根DN400碳鋼管線輸送至桶2/3處,在管線末端加一塊400×400 mm,d=16 mm厚折流板,改變流體方向,使其向下噴入桶內(nèi),存在缺點:1)廢液進(jìn)入閃發(fā)器高度較高,不利于形成較高的閃發(fā)汽柱,且分布不均勻,閃發(fā)效果差。2)廢液進(jìn)入閃發(fā)器,僅形成單層閃發(fā),閃發(fā)面積較小,閃發(fā)效果差。
桶內(nèi)安裝鋸齒形溢流槽作為布液分布盤,溢流槽進(jìn)液管頂部焊接800×600 mm擋流板。降低溢流槽高度為1.7 m,不足二閃高度的1/3,廢液進(jìn)入溢流槽后,沿溢流槽齒均勻流下。改造后,閃發(fā)器由原先單層閃發(fā)優(yōu)化為雙層閃發(fā),閃發(fā)面積由原先19.75 m2增加為27.065 m2,廢液在二閃內(nèi)的停留時間延長,有利于二閃內(nèi)廢液的余熱回收。改造后經(jīng)實測廢液溫度為83~85 ℃,相比改造前平均降低2~4 ℃左右。同時,因溢流槽高度降低,廢液中的懸濁物進(jìn)入淡液蒸餾塔的幾率大大降低,廢淡液的濁度相應(yīng)降低,延長內(nèi)部鮑爾環(huán)使用周期。另外,熱廢淡液濁度降低,能增加洗水通過率,降低洗水用量,減少濾堿機洗車次數(shù)。
我廠新線冷母液至熱母液流程為,通過冷母液泵將冷母液送入吸收塔上部水箱間接換熱提溫,然后進(jìn)入煅燒母液聯(lián)合塔與爐氣直接接觸提溫,最后自流至熱母液桶。新線共8臺母液聯(lián)合塔,進(jìn)液管線因為無流量計,無法精確操作調(diào)整,存在進(jìn)液不均衡現(xiàn)象,各母液聯(lián)合塔出液溫度偏差較大,熱母液溫度在75~78 ℃波動,熱母液溫度偏低,且熱母液CO2含量波動,造成蒸餾塔工況不穩(wěn)定。
經(jīng)過實施改造,母液聯(lián)合塔進(jìn)液管線增設(shè)流量計(型號:上海克隆4300C),各母液聯(lián)合塔出液溫度基本穩(wěn)定在80~81 ℃,熱母液溫度的提高和穩(wěn)定后,單塔蒸量有所提高,蒸餾汽耗1 122 kg/t,比改造之前降低28 kg/t。