■ 孫凱革 喬偉 申清華/國營蕪湖機(jī)械廠
某架飛機(jī)飛行前試車,左發(fā)推油門至N2 轉(zhuǎn)速90%(油門刻度46.4)暖機(jī)3min 后,轉(zhuǎn)速自動(dòng)從90.6%掉至81.9%,3s 后轉(zhuǎn)速自動(dòng)上升至83.8%,4s后收油門到慢車(油門刻度13.6)。收油門過程中,轉(zhuǎn)速自動(dòng)上升至85.8%,后下掉至慢車轉(zhuǎn)速70.8%。
為驗(yàn)證故障真實(shí)存在,將油門推至中間狀態(tài)(油門刻度67),轉(zhuǎn)速先升高至96.3%后無法保持,下掉至87.3%,持續(xù)1s 后下掉至81.5。再次收油門,轉(zhuǎn)速上升至82.5%后下掉至慢車轉(zhuǎn)速70.8%。后反復(fù)推拉油門兩次,故障現(xiàn)象與前次相同,發(fā)動(dòng)機(jī)冷機(jī)后停車,發(fā)生一起地面試車發(fā)動(dòng)機(jī)推油門轉(zhuǎn)速不跟隨故障。飛參如圖1 所示。
圖1 推油門至中間狀態(tài)轉(zhuǎn)速不跟隨
再次試車驗(yàn)證,故障現(xiàn)象仍然存在。推油門至中間狀態(tài),轉(zhuǎn)速上升至82.9%后不再上升,收油門至慢車,斷開綜合電子調(diào)節(jié)器,推油門至中間狀態(tài),轉(zhuǎn)速上升至82.1%不再上升。
根據(jù)發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)工作原理,綜合電子調(diào)節(jié)器根據(jù)發(fā)動(dòng)機(jī)N1、N2、T6當(dāng)前測量值與程序值的差值,輸出相應(yīng)失調(diào)電壓并生成對應(yīng)S1 占空比,差值越小占空比越大,差值為0 時(shí)達(dá)到平衡占空比(理論上為50%)。占空比越大,S1 電磁活門出口流量越大,通往執(zhí)行活門上腔的油壓力越大。
N2 轉(zhuǎn)速<(83%±2%)時(shí),主燃油泵調(diào)節(jié)器聯(lián)鎖活門處于關(guān)閉放油狀態(tài),執(zhí)行活門處于上端位置,切斷了S1電磁活門對隨動(dòng)活塞上腔油壓的控制,S1 無法參與控制主燃燒室供油量;N2轉(zhuǎn)速≥(83%±2%)時(shí),聯(lián)鎖活門打開,S1 具備控制供油量的條件,由于S1 小于平衡占空比,不參與控制供油量;在中間狀態(tài)時(shí),S1 達(dá)到平衡占空比,此時(shí)S1 增大,供油量減小,轉(zhuǎn)速下降,反之轉(zhuǎn)速上升。
圖2 所示為聯(lián)鎖活門工作原理。由于綜合聯(lián)鎖活門的閉鎖作用,在N2 轉(zhuǎn)速≥(83%±2%)時(shí),若執(zhí)行活門持續(xù)處于S1 大于平衡占空比所對應(yīng)位置,發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速將持續(xù)下降,直至保持在83%±2%。
圖2 聯(lián)鎖活門工作原理圖
從故障現(xiàn)象分析,在中間狀態(tài)時(shí),N2 轉(zhuǎn)速無法穩(wěn)定,會(huì)自動(dòng)下掉至82%左右。在82%以下推收油門,轉(zhuǎn)速可以隨油門而變化。發(fā)動(dòng)機(jī)綜合電子調(diào)節(jié)器閉鎖轉(zhuǎn)速≤83%,與發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)下掉停留轉(zhuǎn)速十分接近。閉鎖前,綜合電子調(diào)節(jié)器不參與調(diào)節(jié),轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)正常;閉鎖后,綜合電子調(diào)節(jié)器參與工作,轉(zhuǎn)速出現(xiàn)自動(dòng)下掉故障。若綜調(diào)故障,給出錯(cuò)誤指令,使電磁活門持續(xù)在打開位置,當(dāng)選擇活門下移后,隨著執(zhí)行活門上腔油壓持續(xù)升高,隨動(dòng)活塞上腔壓力會(huì)通過執(zhí)行活門泄壓孔通低壓,導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)無法穩(wěn)定轉(zhuǎn)速。驗(yàn)證故障時(shí),手動(dòng)斷開綜調(diào)控制,推油門到中間狀態(tài),發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速上升至82.1%不再上升,說明故障與綜合電子調(diào)節(jié)器給出的指令無關(guān),排除綜合電子調(diào)節(jié)器故障可能。主燃油泵調(diào)節(jié)器加速供油量小會(huì)導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)從慢車到中間狀態(tài)的加速時(shí)間變長,嚴(yán)重時(shí)出現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)無法實(shí)現(xiàn)加速,該發(fā)能夠推油門轉(zhuǎn)速上升至90%以上,且穩(wěn)定轉(zhuǎn)速未下降至慢車以下,排除主燃油泵調(diào)節(jié)器加速供油量小的原因;發(fā)動(dòng)機(jī)N2轉(zhuǎn)速上升至90%以上后,轉(zhuǎn)速下降至82%左右,該轉(zhuǎn)速接近綜合聯(lián)鎖活門接通轉(zhuǎn)速83%±2%,無法排除S1 執(zhí)行單元工作異常的原因。
發(fā)動(dòng)機(jī)在推油門過程中,執(zhí)行活門隨S1 的增加克服彈簧力逐漸下移,油門穩(wěn)定時(shí)轉(zhuǎn)速、溫度保持穩(wěn)定的情況下執(zhí)行活門下移位置一定,執(zhí)行活門在沒有外力的作用下無法打破平衡下移并減小發(fā)動(dòng)機(jī)供油,只有在S1 電磁活門輸出的流量異常增大或執(zhí)行活門下端受力異常減小的外力因素下,才能使執(zhí)行活門打破原平衡狀態(tài)突然下移并減少發(fā)動(dòng)機(jī)供油。分析認(rèn)為,導(dǎo)致S1 電磁活門輸出流量異常增大的原因是S1 電磁活門自身故障。
燃油電磁閥由螺套、油濾、活門座、活門、彈簧、頂桿、銜鐵、殼體組件和調(diào)節(jié)螺釘?shù)攘憬M件組成。S1 電磁活門結(jié)構(gòu)如圖3 所示?;铋T與活門座采用金屬平面接觸密封,密封性能取決于活門與活門座工作表面的粗糙度和平面度。電磁鐵線圈架中的隔磁環(huán)采用真空電子束焊接。產(chǎn)品入口裝有濾網(wǎng)以防止異物進(jìn)入產(chǎn)品內(nèi)腔。
圖3 S1電磁活門結(jié)構(gòu)圖
當(dāng)產(chǎn)品外接電路斷開時(shí),銜鐵在彈簧作用下克服另一彈簧的彈力和液壓力,將活門壓在活門座上,從而切斷油路。
當(dāng)產(chǎn)品外接電路接通時(shí),在銜鐵的右端產(chǎn)生電磁力。在電磁力和液壓力作用下,銜鐵克服彈簧的彈力向右移動(dòng),活門在另一彈簧和液壓力的作用下離開活門座,從而實(shí)現(xiàn)油路的接通。
當(dāng)產(chǎn)品接通脈沖電信號(hào)時(shí),由于產(chǎn)品的響應(yīng)速度很快,在給定的壓差下,產(chǎn)品的輸出流量隨脈沖信號(hào)占空比的變化呈線性變化。
主泵返廠發(fā)現(xiàn)異常。對主燃油泵調(diào)節(jié)器進(jìn)行常溫及高溫性能檢查,在檢查S1 占空比及相關(guān)參數(shù)時(shí)發(fā)現(xiàn),S1 均衡占空比在油溫為常溫和高溫均存在不穩(wěn)定的問題,其余性能參數(shù)未見異常。為隔離出故障部件,更換1941123 號(hào)S1電磁活門組件,更換后S1 不穩(wěn)定的現(xiàn)象消失,主燃油泵調(diào)節(jié)器S1 相關(guān)檢查項(xiàng)目未見異常。
S1 電磁活門返廠檢查發(fā)現(xiàn),電磁活門閥體組件內(nèi)孔一側(cè)存在嚴(yán)重磨損痕跡,另一側(cè)有輕微磨損痕跡(見圖4)。
圖4 電磁活門閥體磨損情況
該起故障是典型的因主燃油泵調(diào)節(jié)器電磁活門磨損引發(fā)的轉(zhuǎn)速無法隨動(dòng)的故障。排故時(shí)要根據(jù)故障現(xiàn)象細(xì)致分析故障的可能原因,并通過一定手段排除干擾項(xiàng)目,最終做到準(zhǔn)確定位。
該故障源于燃油電磁閥廠內(nèi)制造質(zhì)量缺陷,廠內(nèi)已落實(shí)措施,糾正了電磁閥易產(chǎn)生磨損問題。日常工作中要注意油液防污染工作,防止因污染物導(dǎo)致故障。