劉國飛
(中海油服油技塘沽作業(yè)公司,天津 300459)
井斜小的井段處于造斜初始階段,由于油層埋藏淺,渤海油田淺層地質(zhì)構(gòu)造松軟,工具無法獲得有力支撐進行造斜。海水沖刷力強,影響鉆具組合的造斜力,對于淺層井斜控制非常不利,因此保證造斜率是實現(xiàn)側(cè)鉆和井眼軌跡控制成功的關(guān)鍵。因此施工中造斜井段采用較大彎角的螺桿鉆具配合提高造斜率,開路鉆進期間向海水循環(huán)池內(nèi)均勻補稠漿,減小鉆進時的排量降低海水的沖刷能力以利于造斜,放大鉆頭水眼面積減小沖刷力,下部井段采用微增斜鉆具組合,合理調(diào)整鉆井參數(shù)消除地層因素對鉆具組合造斜性能不利的影響,從而達到精確控制側(cè)鉆軌跡的目的。根據(jù)實際施工經(jīng)驗對于同樣的鉆具組合鉆井參數(shù)和不同地層、巖性造斜率的變化也很大,因此選擇側(cè)鉆點時,需關(guān)注地層因素對井眼軌跡的影響。
防碰繞障懸空側(cè)鉆,有的側(cè)鉆點距離防碰點較近,有的剛出套管鞋,裸眼段較短,井眼軌跡控制調(diào)節(jié)余量小,不但要能完成側(cè)鉆,還要保證新井眼和老井眼有足夠的距離,防止夾壁墻薄,老井眼填埋新井眼。摸索本區(qū)塊造斜率,根據(jù)造斜率預留合適的側(cè)鉆井段;在短井段之內(nèi)實現(xiàn)高造斜達到側(cè)鉆目的,可以選擇高一級彎角的螺桿鉆具,例如,正常鉆進,使用1°、彎角螺桿時,為保證側(cè)鉆成功可考慮增加馬達彎角至1.15°、1.25°甚至1.5°,根據(jù)不同井眼尺寸選擇合適螺桿彎角度數(shù)。
渤海油田叢式井平臺,槽口間距小,往往一口井周圍存在幾口臨井,防碰風險很大。側(cè)鉆時一般選擇井眼低邊進行側(cè)鉆,為保證盡快與老眼分離,會適當從井眼左下方或者右下方進行側(cè)鉆。側(cè)鉆出去后通過軌跡控制軟件實時掃描周圍井的相對位置關(guān)系,不斷調(diào)整鉆進工具面,在保證本井成功分離的情況下,避免跟其他井眼產(chǎn)生新的防碰問題,直至徹底防碰繞障成功。
井斜越大,鉆具垂直于下井壁的重力分量越大,可以提高鉆頭對下井壁的切削力,若想側(cè)鉆成功必須有足夠的向下切削力。初始造斜段井斜小,向下的側(cè)向力小,為保證側(cè)鉆成功采取劃槽、循環(huán)造臺階、控時鉆進的方法。劃槽即是將螺桿鉆具彎角朝著下井壁快提慢放,反復幾次,井斜小劃槽的時間也相應增加,劃槽結(jié)束定點循環(huán)造臺階,然后按照1 m/h、3~5 m/h等控時鉆進,同樣井斜小需要控時鉆進的時間也會增加[1]。
井眼尺寸:?251 mm,作業(yè)設(shè)施:修井機。
鉆具組合:?251 mm PDC 鉆頭+?197 mm 螺桿鉆具(彎角1.15°) +?172 mm 單流閥+?216 mm 扶正器+?172 mm 無磁鉆鋌+?172 mm 隨鉆測斜儀+?172 mm 無磁鉆鋌+?165 mm 震擊器 +?127 mm 無磁加重鉆桿。
概況:H井為保證時效,鉆進時采用PDC金剛石鉆頭,鉆進參數(shù)鉆壓20 kN,排量2300 L/min,當鉆進至720.76 m時,突然出現(xiàn)憋壓情況,泵壓由6.9 MPa增至9.2 MPa,懸重由255 kN上升至273 kN;立即將鉆具提離井底5 m以上,通知現(xiàn)場總監(jiān)。從振動篩撈取720 m尾樣觀察,滴酚酞檢測,發(fā)現(xiàn)水泥比例約占40%,此前井段巖樣酚酞檢測無水泥(出套管鞋后每5 m撈取巖樣,并用酚酞檢測)。起鉆一柱,循環(huán),掃5 m3稠漿循環(huán),返出鐵屑數(shù)片,如指甲蓋大,參考防碰報告并分析,在720.76 m處與臨井空間上存在交叉,有撞上臨井套管的可能,懷疑鐵屑來自鄰井套管,為避免出現(xiàn)打穿套管的情況,準備懸空側(cè)鉆。
鉆具組合:?251 mm 牙輪鉆頭+?197 mm 螺桿鉆具(彎角1.15°) +?172 mm 單流閥+?216 mm 扶正器+?172 mm 無磁鉆鋌+?172 mm 隨鉆測斜儀+?172 mm 無磁鉆鋌+?165 mm 震擊器+?127 mm 無磁加重鉆桿。
側(cè)鉆時選擇牙輪鉆頭,降低打穿套管的風險,其他鉆具選用鉆進時相同的鉆具組合,減少更換鉆具的時間。
側(cè)鉆過程,首先在633~643 m劃槽,工具面180°,排量1600 L/min,泵壓:5.5 MPa,用時1 h,上下來回劃槽3遍;其次在643 m定點循環(huán)造臺階20 min;再次按照1~2 m/h,3~5 m/h,控時鉆進15 m,期間觀察泵壓和工具面變化情況,判斷造斜效果,適時調(diào)整參數(shù);最后按照設(shè)計鉆進至720 m,根據(jù)測斜情況確認側(cè)鉆成功。
H井原井眼與側(cè)鉆井眼軌跡對比如表1所示。
表1 H井原井眼與側(cè)鉆井眼軌跡對比
井眼尺寸:?311 mm,作業(yè)設(shè)施:鉆井平臺。
鉆具組合:?311 mm PDC鉆頭+?244 mm 螺桿鉆具(彎角1.15°)+?203 mm 單流閥+?267 mm 扶正器+?203 mm無磁鉆鋌+?203 mm 隨鉆測斜儀+?203 mm 無磁鉆鋌+?197 mm震擊器+?127 mm無磁加重鉆桿。
概況:?311 mm井眼,PDC鉆頭鉆進參數(shù)鉆壓20 kN,排量3500 L/min,鉆穿水泥塞及套管附件后,繼續(xù)鉆進至640 m, 鉆臺指重表突然由20 kN增加至50 kN,同時泵壓由10.2 MPa增加到11 MPa,迅速在鉆桿上做好深度標記,立即提離井底5 m,循環(huán),返出巖屑中含有水泥和鐵屑,陀螺測斜儀測量上部井段軌跡,陀螺數(shù)據(jù)與隨鉆測斜儀數(shù)據(jù)對比,兩次測量數(shù)據(jù)一致。起鉆至井口,發(fā)現(xiàn)鉆頭保徑齒有輕微磨損,外排齒和內(nèi)排齒有不同程度的崩齒。參考防碰報告并分析,本井在640 m與臨井存在空間上的交叉,疑似撞臨井套管,準備懸空側(cè)鉆,繞障。
鉆具組合:?311 mm 牙輪鉆頭+?244 mm 螺桿鉆具+?203 mm 單流閥+?267 mm扶正器+?203 mm 無磁鉆鋌+?203 mm 隨鉆測斜儀+?203 mm 無磁鉆鋌+?197 mm 震擊器+?127 mm 無磁加重鉆桿。
側(cè)鉆時選擇牙輪鉆頭,降低打穿套管的風險,其他鉆具選用鉆進時相同的鉆具組合,減少更換鉆具的時間。
側(cè)鉆過程,首先在570~580 m劃槽,工具面180°,排量3000 L/min,泵壓:10.5 MPa,用時1 h,上下來回劃槽3遍;其次在580 m定點循環(huán)造臺階20 min;再次按照1~2 m/h,3~5 m/h,控時鉆進18 m,共控時 5 h,期間觀察泵壓和工具面變化情況,判斷造斜效果,適時調(diào)整參數(shù);最后按照設(shè)計鉆進至640 m,根據(jù)測斜情況確認側(cè)鉆成功。
C井原井眼與側(cè)鉆井眼軌跡對比如表2所示。
表2 C井原井眼與側(cè)鉆井眼軌跡對比
井眼尺寸:?406 mm,作業(yè)設(shè)施:鉆井平臺。
鉆具組合:?406 mm PDC 鉆頭+?244 mm 螺桿鉆具(彎角1.5°) +?203 mm 單流閥+?311 mm 扶正器+?203 mm無磁鉆鋌+?203mm 隨鉆測斜儀+?203 mm 無磁鉆鋌+?197 mm 震擊器+?127 mm無磁加重鉆桿。
概況:PDC鉆頭,鉆進參數(shù)鉆壓20 kN,排量3500 L/min,鉆進至215 m,機械鉆速從110~130 m/h,突降至5~10 m/h,鉆壓有增無減,泵壓、扭矩無明顯變化。上提鉆具5 m左右,再次下放,未到達井底深度,鉆壓迅速增長。匯報基地尋求技術(shù)支持,并甩一立柱循環(huán)。后接陸地指令低參數(shù)嘗試鉆進。轉(zhuǎn)速:15轉(zhuǎn)/min,排量:570 L/min,鉆壓控制在20 kN之內(nèi),鉆進至215 m,突然憋抬鉆具。上提鉆具3~5 m,掃稠漿循環(huán),撈砂顯示有較多水泥碎屑和少量鐵屑。檢查防碰相關(guān)井油壓、套壓正常,防碰掃描本井會在230 m與臨井存在空間上的交叉,雖未到兩井最近距離,但疑似撞臨井套管,故準備懸空側(cè)鉆繞障。
鉆具組合:?406 mm PDC 鉆頭+?244 mm 螺桿鉆具(彎角1.5°) +?203 mm 單流閥+?311 mm 扶正器+?203 mm 無磁鉆鋌+?203 mm 隨鉆測斜儀+?203 mm無磁鉆鋌+?197 mm 震擊器+?127 mm無磁加重鉆桿。
側(cè)鉆時選擇牙輪鉆頭,降低打穿套管的風險。
側(cè)鉆過程,因剛出套管鞋,劃槽空間不多,增加了劃槽難度,選擇在130~140 m劃槽,工具面左155°,排量2500 L/min,泵壓:5.3 MPa,用時45 min,上下來回劃槽3遍;其次在140 m定點循環(huán)造臺階20 min;再次按照0.5~1 m/h,2~3 m/h,5~7 m/h,控時鉆進15 m,期間觀察泵壓和工具面變化情況,判斷造斜效果,適時調(diào)整參數(shù);最后按照設(shè)計鉆進至215 m,根據(jù)測斜情況確認側(cè)鉆成功。
L井原井眼與側(cè)鉆井眼軌跡對比如表3所示。
表3 L井原井眼與側(cè)鉆井眼軌跡對比
通過上述分析,對渤海地區(qū)小井斜懸空側(cè)鉆作業(yè)得到以下認知:
(1)當出現(xiàn)疑似防碰征兆時,懸空側(cè)鉆是一個很好的選擇,在保證繞障成功的前提下,節(jié)省了水泥塞回填側(cè)鉆的時間、水泥消耗,提高時效、節(jié)省成本。
(2)不同井眼尺寸、不同井深,適當調(diào)整鉆具組合,井斜越小增加劃槽、控時鉆進的時間,嚴格按照懸空側(cè)鉆程序執(zhí)行,實現(xiàn)側(cè)鉆成功。
(3)小井斜(5~20°),懸空側(cè)鉆很大的挑戰(zhàn)就是井斜太小,能否順利側(cè)鉆出去,盡快和老井眼分離,通過此次3口井側(cè)鉆的實施,證明了淺層小井斜懸空側(cè)鉆的可行性,為后續(xù)小井斜井眼懸空側(cè)鉆提供了參考,為防碰繞障提供新的手段[2]。