孫守智,懷其銀,陳 亮
(青島市排水運營服務(wù)中心,山東 青島 266071)
國外及國內(nèi)部分先進(jìn)城市的污水提升泵站具有設(shè)計合理、設(shè)備運行穩(wěn)定、故障率低、自動化程度高的特點。但也有部分城市因污水提升泵站建成年代較早,隨著城市的快速發(fā)展,居住人口數(shù)量增加,泵站進(jìn)水量不斷增長,水力條件發(fā)生改變,泵站格柵除污機(jī)及污水提升泵故障率較高,嚴(yán)重影響泵站的安全穩(wěn)定運行,上游管網(wǎng)來水可能因得不到及時提升出現(xiàn)冒溢,影響城市生活品質(zhì),下游的污水處理廠往往因為進(jìn)水的波動而影響處理效果,造成出水水質(zhì)降低。
采用新理念、新技術(shù)對老舊的污水提升泵站進(jìn)行改擴(kuò)建是非常有必要的,但受限于已有的城市管網(wǎng)規(guī)劃和總體布局較難改變,再加上排水設(shè)施的改擴(kuò)建具有周期長、牽涉面廣、資金需求大等特點,對整個排水泵站的更新擴(kuò)容往往存在較大的困難,故對泵站既有的主要設(shè)備如格柵除污機(jī)、提升泵等進(jìn)行合理的改造、具有很高的必要性。
污水提升泵站的運行環(huán)境復(fù)雜,提升介質(zhì)中含有大量的棉紗、砂礫等雜質(zhì),污水中不同的化學(xué)成分發(fā)生反應(yīng),會產(chǎn)生大量的硫化氫、氨氣等有毒有害氣體,對污水提升泵站的設(shè)備穩(wěn)定性要求較高,出現(xiàn)故障時的維修較困難,成本較高。
常用的格柵除污有回轉(zhuǎn)式、高鏈?zhǔn)?、鋼絲繩式、壁爬式等?;剞D(zhuǎn)式的格柵除污機(jī)具有可連續(xù)運行、除臟效率高的優(yōu)點,但是結(jié)構(gòu)復(fù)雜,故障率較高,鏈條出現(xiàn)故障時需要整體吊起維修,對場地要求高,難度大,吊起后,柵前積臟進(jìn)入泵坑,造成提升泵故障率較高。高鏈?zhǔn)礁駯懦K效率較高,鏈條出現(xiàn)故障時往往需要維修人員下到井底處理,屬有限空間作業(yè),危險性較大。鋼絲繩式格柵除污機(jī)具有維修簡單、不需下井進(jìn)行有限空間作業(yè)的優(yōu)點,但在泵站進(jìn)水流速較快的情況下會出現(xiàn)齒耙漂浮的情況,除臟效率降低。
以使用壁爬式格柵除污機(jī)的某泵站為例,該類型的格柵除污機(jī)使用電機(jī)與減速機(jī)隨齒耙運動到格柵除污機(jī)底部將柵渣撈起的方式除臟,具有除臟效率高的特點,但是選用的電機(jī)為普通電機(jī),防護(hù)等級IP55,工作制為S1。該防護(hù)類型的電機(jī)防水等級低,一旦浸水,電機(jī)即燒毀,為此,系統(tǒng)設(shè)置了自動保護(hù),當(dāng)水位達(dá)到電機(jī)浸水水位時,即報警并停止運行。
在此情況下,當(dāng)出現(xiàn)水位過高的情況時,將形成惡性循環(huán),造成泵站進(jìn)水受阻。
以每日進(jìn)水量按保守6 萬m3為例,出現(xiàn)這種情況的原因及危害如下:
1)格柵的過水能力不能滿足需求。單個格柵的過水面積約為2.4 m2,廊道流速為0.289 m/s,當(dāng)格柵過水面積的1/10 被堵塞后,柵前水位上升的速度較快,達(dá)到0.03 m/s,水位上升到保護(hù)停機(jī)水位僅需33 s,而格柵運行一圈的時間約4 min左右,在此情況下根本無法及時除臟。
2)為保證良好的除臟效果,避免出現(xiàn)惡性循環(huán),格柵除污機(jī)設(shè)置了全年24 h 不間斷運行,但仍不能避免浸水燒毀的情況,格柵故障率較高。
3)格柵除污機(jī)出現(xiàn)故障時,帶剎車的電機(jī)及減速機(jī)有時會停在池底,維修人員需下井開展有限空間作業(yè),極大增加安全風(fēng)險。
4)為保證格柵在安全水位線以上運行,同時最大限度保證泵站進(jìn)水量,值班人員需反復(fù)手動調(diào)節(jié)閘門,大幅增加值班人員勞動強度,對值班人員的操作經(jīng)驗有較高的要求,操作不當(dāng)時很容易導(dǎo)致上游出現(xiàn)冒溢。
高峰期時,水量將達(dá)到9 萬m3/d 以上,格柵廊道流速更快,被堵塞后水位上升也更快,情況更加惡化。
污水系統(tǒng)的排污泵有濕式和干式兩種安裝形式,濕式安裝的排污泵直接浸入水中,不需特別考慮水泵電機(jī)冷卻的的問題,但是安裝在積水池中的耦合器及壓力管道出現(xiàn)泄露等故障時不易發(fā)現(xiàn)且維修困難,干式安裝的水泵管道簡單明晰,易于巡檢及維修,但需考慮水泵的冷卻方式。
以某泵站使用的排污泵為例,采用了干式安裝的形式,通過吸取管道中的污水在冷卻水套中循環(huán)流動以達(dá)到冷卻的目的,運行中主要存在如下問題:
1)該泵站所屬的排污系統(tǒng)為直排式,雜物多,導(dǎo)致排污泵冷卻流道經(jīng)常性的被棉紗等異物堵塞,排污泵電機(jī)得不到冷卻,發(fā)生過熱,保護(hù)性停機(jī)。如圖1,為監(jiān)測到的排污泵定子的溫度曲線,可以看出,當(dāng)冷卻流道被堵塞時,排污泵定子溫度急劇升高,最高時超過了120 ℃的保護(hù)停機(jī)溫度。
2)停機(jī)后,值班人員需手動操作閘門排放冷卻循環(huán)水以排除堵塞的雜物,待過熱報警解除后排污泵才能再次投入使用。這種情況的反復(fù)發(fā)生,一是增加了值班人員的勞動強度及安全風(fēng)險,二是電機(jī)的反復(fù)過熱,促使絕緣老化,幾次之后,電機(jī)即絕緣減低、匝間短路,電機(jī)燒毀。
3)頻繁的電機(jī)燒毀除了造成維修費用的增加,也會造成可用機(jī)組臺數(shù)的不足,泵站排水能力降低,上游管道冒溢。
一是提高格柵除污機(jī)電機(jī)及減速機(jī)的防水等級。受限于既有的安裝條件,應(yīng)安裝合適的防水等級足夠高的電機(jī)及減速機(jī),實踐中宜采用對電機(jī)及減速機(jī)進(jìn)行改造的辦法:去除電機(jī)尾部的散熱風(fēng)扇,加工一鋁制端蓋,將電機(jī)尾部剎車線圈與電機(jī)殼體密封,輔以環(huán)氧樹脂、密封膠等密封材料,使其達(dá)到可防水的目的。二是重新優(yōu)化格柵除污機(jī)柵條的形式,采用下密、上疏的布置形式,即下部的柵條較密集,可以有效的攔截污水中的雜質(zhì),上部的柵條較稀疏,當(dāng)水位升高時,可以有效提高過水量,避免出現(xiàn)雜物將格柵整體堵塞的情況。三是改變格柵除污機(jī)電機(jī)的工作制,由連續(xù)工作制調(diào)整為每10 min 工作一次的短時工作制,避免格柵除污機(jī)電機(jī)因沒有散熱風(fēng)扇導(dǎo)致的可能出現(xiàn)的過熱。
通過以上改造,徹底打破了格柵除污機(jī)的惡性循環(huán),保證了格柵除污機(jī)的正常運行,改造后,格柵除污機(jī)的維修頻次下降到了半年一次,有限空間作業(yè)的頻率也下降到了不到一年一次。
一是將原有的排污泵內(nèi)循環(huán)冷卻流道封堵,增設(shè)外循環(huán)冷卻的接口。二是布設(shè)管道及冷卻塔,使用小型水泵通過管道將冷卻塔冷卻后的清水泵入排污泵內(nèi),以冷卻排污泵。三是設(shè)置相應(yīng)的自動控制系統(tǒng),當(dāng)排污泵啟動后,冷卻系統(tǒng)同時開始工作,水泵泵送冷卻循環(huán)水,冷卻塔的散熱風(fēng)扇根據(jù)冷卻介質(zhì)的溫度要求自動啟動或停止以保證冷卻介質(zhì)的溫度恒定,排污泵停止后,冷卻系統(tǒng)延時停機(jī)。冷卻系統(tǒng)設(shè)置有自動補液功能,當(dāng)冷卻介質(zhì)缺少時可以自動補充。冷卻系統(tǒng)設(shè)置了測溫、報警及冗余系統(tǒng),保證了系統(tǒng)的可靠運行。改造后的排污泵定子溫度曲線如圖2 所示。
由圖3 可以看出,對比改造前,溫度能夠控制在100 ℃以下,很好的實現(xiàn)了降溫、冷卻的目標(biāo)。
圖3 改造后的排污泵定子溫度曲線
通過對泵站格柵除污機(jī)及排污泵冷卻系統(tǒng)的改造,解決了制約泵站高效運行的各個環(huán)節(jié)問題,降低設(shè)備故障率,減少維修頻次。以某泵站為例,經(jīng)過測算,每年可節(jié)約設(shè)備維修經(jīng)費20 萬元以上,較低的故障率減輕了泵站值班人員的勞動強度與精神壓力。同時,泵站排污泵的月度完好率由60%提升到了90%以上,安全性與運行品質(zhì)有了根本上的提升。
泵站的安全平穩(wěn)運行,極大降低了上游關(guān)鍵節(jié)點的冒溢概率,統(tǒng)計上游某處關(guān)鍵節(jié)點的年度冒溢情況,改造前平均每年為5 次,改造后的2019 年為0 次。年度污水提升量由改造前的1 800 萬t增加到改造后的1 837 萬t。可以看出,通過對泵站重點設(shè)備的優(yōu)化、改造,很好的達(dá)到了泵站提質(zhì)增效運行的目的。