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      裂解爐燒焦氣返爐膛探索及優(yōu)化

      2023-09-08 02:03:40朱澤強
      石油石化綠色低碳 2023年4期
      關(guān)鍵詞:裂解氣裂解爐爐管

      朱澤強

      (中國石化鎮(zhèn)海煉化公司,浙江寧波 315207)

      裂解爐是乙烯裝置的核心設(shè)備,原料經(jīng)過裂解爐高溫?zé)崃呀猱a(chǎn)生乙烯。在裂解反應(yīng)生產(chǎn)乙烯、丙烯的同時,伴隨發(fā)生生焦、生碳的二次反應(yīng),在裂解爐管表面形成焦層影響傳熱效率,造成爐管壁溫隨著運行時間增加而升高,不利于生產(chǎn)運行,因此需定期進行在線燒焦。采用蒸汽、空氣燒焦,燒焦氣通過清焦罐排放進入大氣或返回爐膛。燒焦氣含有雜質(zhì),也含有少量焦粉,直接排放進入大氣會造成污染;燒焦氣返爐膛雖然能解決排放問題,但在生產(chǎn)運行以及安全方面會帶來潛在風(fēng)險,需要技術(shù)管理人員繼續(xù)摸索優(yōu)化解決方案。

      1 流程簡介

      某企業(yè)2#乙烯裂解裝置設(shè)計產(chǎn)能120 萬噸/年,采用國內(nèi)自主開發(fā)設(shè)計9 臺CBL 乙烯裂解爐,每臺裂解爐的公稱能力為年產(chǎn)乙烯15 萬噸。其中,8 臺裂解爐F-001~F-008 采用雙輻射室、單對流室的結(jié)構(gòu)型式,1 臺裂解爐F-009 采用單輻射室、單對流室的結(jié)構(gòu)型式。以雙爐膛液體爐為例,雙爐膛液體爐為F003~F008,采用A/B爐膛共計八大組原料進料,每大組有12根爐管,燒焦時A/B爐膛燒焦氣經(jīng)清焦大閥進入清焦罐脫除顆粒較大的焦粉,清焦罐罐頂出口設(shè)置雙流程,用電動閥進行隔離,一路放空至大氣,另一路一分為二分別進入A/B爐膛各大組底部爐底板,具體流程如圖1所示。

      圖1 裂解爐燒焦氣返爐膛流程

      2 風(fēng)險識別

      為深入推進燒焦氣返爐膛,通過文獻了解[1-2]、調(diào)研,經(jīng)攻關(guān)團隊多次討論評估,識別燒焦氣返爐膛過程中潛在的主要風(fēng)險并制定相應(yīng)的措施,如表1所示。

      表1 燒焦氣返爐膛風(fēng)險與改進措施

      (1)退料燒焦后,原料管線吹掃不徹底導(dǎo)致部分物料隨燒焦氣進入爐膛燃燒,造成爐管表面超溫。

      措施:裂解爐退料完畢后,用稀釋蒸汽對原料管線進行大氣量吹掃,一般原料調(diào)節(jié)閥開至50%以上,吹掃時間不少于20分鐘,直至對應(yīng)組原料橫跨段壓力先上升后下降,對應(yīng)組COT明顯下降,說明原料吹掃已完成。

      (2)燒焦氣返爐膛時凝液進入爐膛,損壞爐內(nèi)襯里。

      措施:打開爐底燒焦氣管線末端導(dǎo)淋提前排液,同時高溫?zé)箽膺M入管線時做好暖管脫液。

      (3)裂解氣大閥切換至燒焦大閥過程中,裂解氣倒竄入爐膛。

      措施:裂解氣大閥采用機械連桿設(shè)計,裂解氣大閥關(guān)小至一定程度時,燒焦小閥在機械連桿作用下開啟。一般不會因大閥正常切換造成裂解氣反竄,切換過程按正常步驟進行,只需關(guān)注裂解氣大閥閥前壓力變化。

      (4)對流段溫度高,存在SS超溫風(fēng)險。

      措施:在返爐膛操作前,SS 溫度提前降至490~500 ℃,增加減溫水調(diào)節(jié)余量。同時,返爐膛時需及時關(guān)小風(fēng)門。

      (5)爐膛負壓波動大甚至正壓。

      措施:燒焦氣返爐膛時,煙氣系統(tǒng)比較脆弱,負壓波動較大,在調(diào)整風(fēng)機轉(zhuǎn)速時建議手動控制;同時返回的燒焦氣需要通過裂解氣大閥控制流量,逐步并入爐膛,使操作過程總體受控。

      (6)部分火嘴燃燒不佳。

      燒焦氣返爐膛可能會影響裂解爐爐膛內(nèi)的熱場分布,部分火嘴可能燃燒不佳,建議返爐膛結(jié)束后,對整個爐膛燃燒情況整體檢查一遍。

      (7)COT 波動大,造成爐管內(nèi)焦層脫落堵塞爐管。

      裂解爐運行末期,爐管內(nèi)焦層較厚,因焦層與爐管熱膨脹系數(shù)不同,如果COT大幅波動,焦塊很有可能會脫落堵塞爐管。爐出口燒焦氣780 ℃,經(jīng)線性鍋爐回收熱量后一般在400 ℃左右,與高溫爐膛相比溫度偏低。因此燒焦氣返爐膛時需要控制返爐膛速度,及時調(diào)整燃氣避免溫度大幅度波動。

      措施:氣體爐相對液體爐而言,焦層密實且硬度高,剝落堵塞爐管概率較大,因此返爐膛操作優(yōu)先選取液體爐進行優(yōu)化。延長裂解氣大閥關(guān)閥過程,通過控制流量逐步把燒焦氣引入爐膛,同時通過關(guān)小風(fēng)門調(diào)整燃料氣,盡量減少COT變化。

      3 實施過程及效果

      3.1 煙氣返爐膛實施過程

      在燒焦氣返爐膛實施過程中,暖管過程較為順利,脫液不多且脫液完畢后導(dǎo)淋保持打開狀態(tài),無凝液進入爐膛,期間也未出現(xiàn)爐管超溫情況,裂解爐COT 波動在25 ℃左右,SS 溫度最高控制在500 ℃,總體穩(wěn)定、風(fēng)險可控,具體實施步驟如下:

      (1)返爐膛前,裂解爐原料吹掃徹底、COT控制在780 ℃左右,切換為熱備模式,確認燒焦大閥后路燒焦氣流程至爐膛暢通。

      (2)裂解氣大閥采用機械連桿方式,摸索得出將A/B爐膛裂解氣大閥關(guān)至36%時,燒焦小閥才剛開始動作,此時作為一個燒焦氣剛開始返爐膛的節(jié)點。

      (3)分別將A/B爐膛裂解氣大閥關(guān)至30%,風(fēng)門開度分別關(guān)小至30%(起始開度約38%),COT溫度微升10 ℃左右(起始COT約780 ℃),燃料氣用量暫不變,通過調(diào)整風(fēng)機轉(zhuǎn)速控制負壓,煙氣氧含量波動不大,約13.5%。穩(wěn)定10分鐘左右,將管線徹底暖透,同時在末端導(dǎo)淋進行排液處理。

      (4)分別將A/B爐膛裂解氣大閥關(guān)至25%,風(fēng)門開度分別關(guān)小至25%(起始開度約38%),COT溫度開始降低,需增加燃料氣用量約200 kg/h,通過調(diào)整風(fēng)機轉(zhuǎn)速控制負壓,煙氣氧含量開始降低,約10%。注:此步驟負壓波動相對較大。

      (5)分別將A/B爐膛裂解氣大閥關(guān)至20%,風(fēng)門開度分別關(guān)小至24%,此時COT溫度、燃料氣用量相對穩(wěn)定,通過調(diào)整風(fēng)機轉(zhuǎn)速控制負壓,煙氣氧含量持續(xù)降低,約8.5%。

      (6)分別將A/B爐膛裂解氣大閥關(guān)至10%,風(fēng)門開度分別關(guān)小至21%,此時COT溫度、燃料氣用量相對穩(wěn)定,通過調(diào)整風(fēng)機轉(zhuǎn)速控制負壓,煙氣氧含量持續(xù)降低,約7.5%。

      (7)分別將A/B爐膛裂解氣大閥全關(guān),風(fēng)門開度分別關(guān)小至20%,燃料氣用量微提50 kg/h,此時COT 溫度相對穩(wěn)定,通過調(diào)整風(fēng)機轉(zhuǎn)速控制負壓,煙氣氧含量持續(xù)降低,約6%。

      (8)燒焦大閥打開對爐膛工況影響較小,但燒焦大閥開度開至20%時波動相對較大,需穩(wěn)定一段時間;后續(xù)可按照20%、50%、100%分三步全開AB爐膛燒焦大閥,至此燒焦氣全部返回爐膛。

      3.2 燒焦過程

      燒焦過程中空氣量逐步增加,由純蒸汽燒焦逐步轉(zhuǎn)為“蒸汽+空氣”燒焦,爐膛氧含量逐步由6%左右回升至12%左右。

      燒焦過程總體穩(wěn)定,但在燒焦初期沒有通入空氣前,第二組、第三組COT溫度相對第一組、第四組爐管溫度偏低60 ℃左右,隨著燒焦空氣逐步通入,各組爐管溫差逐步縮小,如圖2 所示。在整體燒焦過程中,為防止空氣燒焦反應(yīng)劇烈,同時延長了低溫階段COT在780 ℃左右的停留時間,讓爐管內(nèi)焦炭在返爐膛過程中穩(wěn)定的逐步去除。

      圖2 燒焦期間各組爐管COT變化

      3.3 工藝參數(shù)對比

      燒焦氣返爐膛操作總體較為成功,風(fēng)險受控,但部分參數(shù)與返爐膛前相比偏離較大,詳見表2。從參數(shù)上容易發(fā)現(xiàn):

      表2 返爐膛前后參數(shù)比對

      (1)因燒焦氣返回爐膛造成煙氣量增加,導(dǎo)致燃料氣消耗增加450 kg/h,折合燃氣能耗增加約4 kg標油/噸乙烯。

      (2)對流段熱量上升較多,排煙溫度上升37 ℃;鍋爐給水預(yù)熱溫度上升40 ℃,基本接近飽和態(tài);橫跨段溫度上升140 ℃,達到700 ℃。

      (3)風(fēng)機轉(zhuǎn)速上升217轉(zhuǎn)/分,現(xiàn)場運行穩(wěn)定,余量滿足要求。

      (4)為控制對流段熱量上移,風(fēng)門連桿開度由42%關(guān)小至19%,氧含量同步由13.5%下降至6%,現(xiàn)場燃燒穩(wěn)定,火焰剛性較好。

      3.4 對NOX 影響

      某企業(yè)2#乙烯裂解裝置采用低氮燒嘴+SCR模塊進行脫硝,裂解爐正常運行工況下,引風(fēng)機出口煙氣中的NOX(干基)能穩(wěn)定控制在較低數(shù)值。在燒焦氣返爐膛過程中,從數(shù)據(jù)看NOX呈下降趨勢。選取脫銷模塊前NOX在線表數(shù)據(jù),如圖3所示,14:00 燒焦氣返爐膛時脫硝前NOX由70 mg/Nm3下降至30 mg/Nm3,在后續(xù)燒焦過程中NOX總體穩(wěn)定。主要原因:一是由于裂解爐NOX的產(chǎn)生機理基本屬于溫度型,因大量氣體進入對火焰有一定的分散作用,降低了火焰溫度,從而減少了NOX的產(chǎn)生[3-4];二是由于煙氣流量增加,NOX濃度得到一定稀釋。

      圖3 煙氣返爐膛及燒焦期間NOx、氧含量變化趨勢

      4 需重點關(guān)注問題

      4.1 鍋爐給水預(yù)熱溫度高

      隨著燒焦氣改入爐膛總體煙氣量增加、水蒸氣熱容較高以及燃氣增加等多種因素疊加,造成對流段熱量整體偏多,表現(xiàn)為排煙溫度高、鍋爐水預(yù)熱溫度高、橫跨段溫度高。橫跨段溫度因為有減溫蒸汽可以調(diào)整,能穩(wěn)定控制;排煙溫度對熱效率會有影響,當前對風(fēng)機運行還未造成影響。而鍋爐給水預(yù)熱溫度上升近40 ℃,基本達到飽和溫度,存在部分氣化造成兩相流沖刷管道的風(fēng)險。調(diào)整過程中,考慮到裂解爐燒焦狀況下鍋爐水量上水也總體偏少,通過加大排污量、增加上水,鍋爐給水預(yù)熱溫度未有明顯變化,現(xiàn)場檢查管線總體情況,基本無振動;咨詢設(shè)計院,原設(shè)計中鍋爐給水管線按氣化率不超15%設(shè)計。還需繼續(xù)優(yōu)化解決鍋爐水預(yù)熱溫度高情況。

      4.2 熱場分布不均

      燒焦氣返爐膛后,A/B 爐膛各四大組進料,爐出口溫度總體呈現(xiàn)中間低、兩邊高的特點,返爐膛后COT 分布詳見圖4。從燒焦氣返回至爐膛各組的配管看,雖然各組爐管都有燒焦氣返回,但因兩邊的爐管離爐壁較近,返回的燒焦氣溫度相對爐膛溫度偏低,會造成中間爐管被冷流直吹,溫度偏低的情況。

      圖4 返爐膛后COT分布不均

      針對中間兩組與旁邊兩組偏差超過60 ℃的現(xiàn)象,采取調(diào)整風(fēng)門、增點火嘴的方法改善效果不佳。采取緩慢通入空氣,依據(jù)比平均溫度高的該組爐管空氣少通入或緩?fù)ㄈ耄绕骄鶞囟鹊偷膶?yīng)組的爐管空氣多通入的原則,通過空氣燒焦的反應(yīng)熱去平衡各組爐管溫度,同時通過通入空氣改進爐膛內(nèi)氧含量分布,避免有局部缺氧,效果較為明顯。隨著空氣燒焦逐步推進,各組爐管出口溫度COT偏差逐步縮小。

      4.3 各組返爐膛管線煙氣易竄

      燒焦結(jié)束后,發(fā)現(xiàn)爐底有部分大組的返爐膛管線溫度較高且最高能達到200 ℃,分析判斷存在個別組煙氣互竄情況,即只要爐底任意兩個管口存在壓力梯度,較高壓側(cè)煙氣就會通過燒焦氣管線進入較低壓力側(cè)管口,現(xiàn)場配管布局如圖5所示。

      圖5 燒焦氣返爐膛配管

      裂解爐燒焦結(jié)束后,對各組返爐膛管線進行盲板隔離,各組燒焦氣管線溫度恢復(fù)至常溫。

      5 結(jié)語

      在日益嚴峻的環(huán)保形勢下,燒焦氣返爐膛越來越得到重視。某煉化2#乙烯裂解裝置進行燒焦氣返爐膛通過識別風(fēng)險、細化操作,實現(xiàn)了安全平穩(wěn)運行目標,在實施過程中也發(fā)現(xiàn)了鍋爐給水預(yù)熱溫度高、熱場分布不均、返爐膛管線煙氣互竄問題,并提出了解決思路,為其它煉化企業(yè)進行燒焦氣返爐膛提供經(jīng)驗參考。

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