彭凌云,董苑,劉棟強(qiáng)
水泥行業(yè)面臨日益嚴(yán)峻的節(jié)能降耗壓力,特別是GB 16780-2021《水泥單位產(chǎn)品能源消耗限額》標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái),促進(jìn)了各水泥生產(chǎn)企業(yè)利用停機(jī)時(shí)間對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行節(jié)能降耗升級(jí)改造。在水泥生產(chǎn)過(guò)程中,粉磨系統(tǒng)電耗占全部生產(chǎn)用電的60%~70%,因此,進(jìn)行粉磨系統(tǒng)改造、降低粉磨系統(tǒng)電耗是水泥生產(chǎn)企業(yè)節(jié)能降耗的主要目標(biāo)之一。
立磨終粉磨系統(tǒng)具有工藝流程簡(jiǎn)單、占地面積小、操作維護(hù)簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn),是水泥生產(chǎn)企業(yè)常用的成品制備粉磨系統(tǒng)。其中,立磨是粉磨系統(tǒng)運(yùn)行的主要設(shè)備,集研磨、選粉、烘干等功能于一體,也是節(jié)能降耗改造的重點(diǎn)設(shè)備。
某水泥廠有兩臺(tái)型號(hào)相同的國(guó)產(chǎn)水泥立磨,磨盤直徑?4.6m,配置2個(gè)主動(dòng)磨輥和2個(gè)輔助磨輥,裝機(jī)功率3 150kW,水泥立磨系統(tǒng)配置見(jiàn)表1。自投產(chǎn)以來(lái),立磨穩(wěn)定性差、振動(dòng)大,頻繁出現(xiàn)振動(dòng)跳停情況,運(yùn)轉(zhuǎn)率和臺(tái)時(shí)產(chǎn)量低,電耗高,嚴(yán)重影響了水泥生產(chǎn)。一段時(shí)期的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,兩臺(tái)水泥立磨平均產(chǎn)量均為90t/h 左右,1 號(hào)水泥立磨主機(jī)電耗20.59kW·h/t,2 號(hào)水泥立磨主機(jī)電耗22.95kW·h/t,雖已多次對(duì)這2臺(tái)磨機(jī)進(jìn)行過(guò)調(diào)整,但立磨穩(wěn)定性較差的問(wèn)題一直未得到妥善解決,提產(chǎn)降耗收效甚微。
表1 水泥立磨系統(tǒng)配置
2020 年,該水泥廠采用天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天津水泥院”)新型研磨區(qū)技術(shù),對(duì)兩臺(tái)水泥立磨進(jìn)行了局部結(jié)構(gòu)升級(jí)改造,改變物料在立磨磨盤上的流速及運(yùn)動(dòng)軌跡,加寬立磨有效研磨區(qū),在提升立磨穩(wěn)定性的基礎(chǔ)上,提高了設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率,提產(chǎn)降耗效果明顯。改造后,在相同水泥配比和成品細(xì)度情況下,1號(hào)水泥立磨提產(chǎn)38%,系統(tǒng)電耗下降3.0kW·h/t;2 號(hào)水泥立磨提產(chǎn)22%,系統(tǒng)電耗下降2.6kW·h/t。
立磨是利用料床粉碎原理進(jìn)行物料研磨的設(shè)備,料床主要由磨輥、磨盤及磨盤上的物料組成。立磨工作時(shí),一方面,磨輥直接施壓在物料上,對(duì)物料進(jìn)行擠壓粉碎,另一方面,磨盤回轉(zhuǎn)產(chǎn)生離心加速度,使磨盤上受磨輥擠壓的物料顆粒間形成運(yùn)動(dòng)速度差,受剪切力而粉碎。料床擠壓和剪切粉碎相結(jié)合,最終達(dá)到產(chǎn)品粒徑要求。
假想立磨料床工作時(shí),物料顆粒間存在“摩擦系數(shù)”,若物料顆粒受擠壓和剪切力小,則摩擦系數(shù)較小,磨輥和物料間會(huì)出現(xiàn)打滑現(xiàn)象,料床厚度波動(dòng)大、薄厚不均,磨機(jī)振動(dòng)大,產(chǎn)量低,電耗高[1]。如何提高摩擦系數(shù),成為解決立磨頻繁振動(dòng)、提產(chǎn)降耗的關(guān)鍵,常用的方法有增加磨內(nèi)擋料圈高度和“向料床噴水”兩種,但這兩種方法均存在缺陷。雖然增加擋料圈高度會(huì)提高立磨穩(wěn)定性,但同時(shí)也會(huì)導(dǎo)致料層加厚、電耗升高。如果向料床噴水過(guò)多或噴水位置不當(dāng),則易引起水泥的早期水化反應(yīng),從而影響水泥性能。
通過(guò)該水泥廠的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量和標(biāo)定數(shù)據(jù)可知,水泥立磨磨輥有效研磨區(qū)寬度為140mm,僅占全部輥寬的20%。磨輥有效研磨區(qū)寬度窄,立磨工作時(shí),物料受壓面積小,料床上的物料在磨輥施壓粉碎前急速跑離;物料在受剪切粉碎前,顆粒間難以形成速度差,產(chǎn)生的剪切力小,物料間摩擦系數(shù)小。另外,立磨主電機(jī)消耗功率較低,額定功率為3 150kW,實(shí)際消耗功率<2 000kW,做功不足額定功率的63%。
天津水泥院技術(shù)團(tuán)隊(duì)研究發(fā)現(xiàn),在立磨磨盤轉(zhuǎn)速不變的情況下,調(diào)整磨盤與磨輥的嚙合形式,可適當(dāng)降低物料在磨盤上的流速,改善物料在磨盤上的運(yùn)動(dòng)軌跡。調(diào)整磨盤與磨輥的嚙合形式,不僅能夠增加磨盤上的物料間的摩擦系數(shù),還能增加物料被粉磨的次數(shù),加寬有效研磨區(qū),從而提高磨機(jī)的穩(wěn)定性及粉磨效率。
(1)在不改變磨盤轉(zhuǎn)速的情況下,改變磨盤和主輥的嚙合形式,將原水平磨盤結(jié)構(gòu)修改為略帶角度的斜盤,維持磨輥中徑、磨輥母線與磨盤的間隙不變,調(diào)整磨輥母線角度。
(2)通過(guò)在線堆焊的方式,完成磨盤襯板和磨輥輥套外形的改造,在線改造停機(jī)時(shí)間短,工作量小。該改造方案改變了物料在磨盤上的流速和運(yùn)動(dòng)軌跡,將物料受切向力、離心力和摩擦力的狀態(tài),改變?yōu)槭芮邢蛄?、離心力、摩擦力和部分重力的狀態(tài)。同時(shí),該改造方案采用的技術(shù)為天津水泥院近年來(lái)研發(fā)的新技術(shù),先后經(jīng)歷了理論計(jì)算、實(shí)驗(yàn)室研究和半工業(yè)實(shí)驗(yàn),最終實(shí)現(xiàn)了工業(yè)應(yīng)用。改造后,不僅提高了立磨穩(wěn)定性,還增加了物料在磨盤上被粉磨的次數(shù),減小了邊緣效應(yīng),提高了粉磨效率。
該水泥廠立磨原下料管的落料點(diǎn)高度距磨盤>1m,無(wú)法保證物料正常落在磨盤中心,易產(chǎn)生邊緣效應(yīng),使一些物料未經(jīng)磨輥粉磨就直接甩離磨盤;不但影響粉磨效率,還會(huì)增加磨內(nèi)通風(fēng)阻力。本次改造延長(zhǎng)了直段下料管,使其距磨盤高度縮短為500mm,同時(shí),相應(yīng)延長(zhǎng)了喂料溜管,使其插入至直段下料管內(nèi)。
原導(dǎo)風(fēng)環(huán)水平方向夾角角度較小,不僅影響風(fēng)環(huán)處阻力和帶料能力,還會(huì)使一些成品物料再次被吹回磨盤,破壞料床穩(wěn)定,本次改造對(duì)原導(dǎo)風(fēng)環(huán)角度進(jìn)行了調(diào)整。
原水泥立磨喂料采用回轉(zhuǎn)下料器,易產(chǎn)生磨損,影響鎖風(fēng)效果,造成磨內(nèi)通風(fēng)量不足。本次改造將回轉(zhuǎn)下料器改為立式鎖風(fēng)給料器,該設(shè)備利用料位進(jìn)行鎖風(fēng),使用變頻電機(jī),根據(jù)進(jìn)料量實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)速,使立磨殼體內(nèi)保持合適料位。
該水泥廠利用生產(chǎn)淡季,完成了對(duì)兩臺(tái)水泥立磨磨盤磨輥研磨區(qū)、下料管、導(dǎo)風(fēng)環(huán)及喂料裝置的改造,每臺(tái)磨機(jī)的改造周期約為20d,改造效果顯著。
本次改造在不增加磨內(nèi)噴水的前提下,兩臺(tái)立磨均由頻繁跳停轉(zhuǎn)變?yōu)槠椒€(wěn)運(yùn)行,水平和垂直方向振動(dòng)值均下降至1.5mm/s 以內(nèi)。改造前后立磨振動(dòng)趨勢(shì)對(duì)比見(jiàn)圖1。
圖1 改造前后立磨振動(dòng)趨勢(shì)對(duì)比
改造前,兩臺(tái)立磨磨輥的有效研磨區(qū)寬度僅為輥寬的20%,改造后,運(yùn)轉(zhuǎn)1 000h后測(cè)量,磨輥有效研磨區(qū)寬度為260mm,占輥寬的35%,有效加寬了研磨區(qū)寬度,達(dá)到了預(yù)期改造效果。加寬研磨區(qū)后,不僅提升了立磨穩(wěn)定性,實(shí)現(xiàn)了提產(chǎn)增效,還有效延長(zhǎng)了輥套襯板耐磨件的使用壽命。
改造前,1 號(hào)水泥立磨磨輥加載壓力最高9.0MPa,主機(jī)消耗功率約1 850kW;2號(hào)水泥立磨磨輥加載壓力最高8.5MPa,主機(jī)消耗功率約2 000kW。改造后,1號(hào)水泥立磨加載壓力為11.0MPa,主機(jī)消耗功率約2 400kW,增幅30%,2號(hào)水泥立磨加載壓力為11.0MPa,主機(jī)消耗功率2 300kW,增幅15%。
1號(hào)水泥立磨在熟料占比73%時(shí),改造前后成品細(xì)度折算到相同成品細(xì)度下,產(chǎn)量由改造前的90t/h 上升至125t/h,增幅38%,主機(jī)電耗由20.59 kW·h/t下降至19.38kW·h/t,風(fēng)機(jī)電耗由6.75kW·h/t下降至6.12kW·h/t,系統(tǒng)電耗合計(jì)下降3.0kW·h/t。2號(hào)水泥立磨在熟料占比87%時(shí),改造前后成品細(xì)度折算到相同細(xì)度下,產(chǎn)量由改造前的90t/h上升至110t/h,增幅22%,主機(jī)電耗由22.95kW·h/t 下降至20.7kW·h/t,風(fēng)機(jī)電耗由6.2kW·h/t下降至5.6kW·h/t,系統(tǒng)電耗合計(jì)下降2.6kW·h/t。兩臺(tái)水泥立磨改造前后產(chǎn)量和電耗對(duì)比見(jiàn)表2。
表2 兩臺(tái)水泥立磨改造前后產(chǎn)量和電耗對(duì)比
(1)本次對(duì)國(guó)產(chǎn)水泥立磨研磨區(qū)的改造,采用天津水泥院專利技術(shù)(ZL201420246816.8),在兩臺(tái)立磨上均取得了顯著效果,有效解決了原立磨存在的穩(wěn)定性差、產(chǎn)量低、主電機(jī)消耗功率低、有效研磨區(qū)寬度窄、能耗高的問(wèn)題。
(2)改造采用在線堆焊的方式,改變了磨盤襯板和磨輥輥套的外形,改造周期短,投資回報(bào)率高。
(3)本次改造項(xiàng)目為解決水泥立磨運(yùn)行穩(wěn)定性問(wèn)題及提高物料摩擦系數(shù),提供了新的解決思路,也為水泥行業(yè)節(jié)能降耗做出了貢獻(xiàn)。