逯 斌,林衛(wèi)全,付兆升,張 劍,史紅艷
(山東鋼鐵萊蕪分公司能源動力廠 山東萊蕪 271100)
山鋼萊蕪分公司能源動力廠型鋼熱電車間1#汽輪鼓風機(型號:AV80-15),圖號:900259/4153,該套機組2004 年5 月份投運,已運行近16 年。 轉(zhuǎn)子曾在2010 年返廠常規(guī)檢修,動葉著色探傷,高速動平衡。 本次轉(zhuǎn)子、承缸返廠檢修,主要檢修內(nèi)容為轉(zhuǎn)子解體、動葉磁粉探傷,高速動平衡;承缸部分常規(guī)檢修,靜葉磁粉探傷、更換密封環(huán)。 在對動葉磁粉探傷中,發(fā)現(xiàn)葉片葉根有裂紋失效情況。
2022 年7 月16 日返廠對動葉、隔葉塊、靜葉進行磁粉探傷檢查,發(fā)現(xiàn)第1-15 級493 件動葉片中有430 件葉根存在裂紋,裂紋長度基本在1 mm-40 mm 之間,在第一、二榫齒根均有出現(xiàn),第一葉根齒居多,且隨機分布在葉根進氣邊或排氣邊。 隔葉塊探傷有13 件發(fā)現(xiàn)裂紋,裂紋長度5 mm-10 mm。 靜葉磁粉探傷均合格。 葉片磁粉探傷圖如圖1 所示
圖1 裂紋葉片熒光磁粉探傷照片
2011-2012 年,高爐大修后,鼓風機實際運行壓力從390 KPa 提升410 KPa(G),風量幾乎沒有變。 本次分析從設(shè)計、制造檔案、失效葉片材料的理化檢驗及現(xiàn)場運行等環(huán)節(jié)進行系統(tǒng)分析。
陜鼓軸流壓縮機動靜葉片均按照理論的“無限壽命”設(shè)計,即在振動、強度范圍內(nèi)保證10 的7次方疲勞壽命要求及其安全性。 但由于各現(xiàn)場實際工況不同,如磨損(導致振動頻率改變)、腐蝕、操作、維護、特殊異常工況、材料缺陷、加工質(zhì)量等都有可能導致葉片提前“疲勞”、失效,因此實際的葉片疲勞壽命是有限的。
按照當前運行的工況,Pc =517 KPa(A),Qn =5250 Nm3/min 計算,應(yīng)力情況見表1。
表1 升負荷前各級葉片應(yīng)力計算結(jié)果
在該工況下,第8 級動葉片氣流彎應(yīng)力最大,為22.55 MPa;第1 級動葉片離心應(yīng)力最大,為114.43 MPa,符合設(shè)計規(guī)范。
3.3.1 動葉片固有頻率計算
轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)對動葉產(chǎn)生的擾動屬于低頻激振,一般只核算一階彎曲共振。 表2 為各級動葉片,固有頻率計算結(jié)果。
表2 各級動葉片固有頻率計算結(jié)果
由于機組已運行近16 年,葉片進出氣邊均有不同程度的磨損,葉片磨損會引起頻率發(fā)生變化,當頻率進入共振范圍內(nèi),會引起葉片振動增加,長周期運行會促進葉片疲勞裂紋的產(chǎn)生。
經(jīng)查材質(zhì)檔案,該機組葉片材料為1Cr12Mo不銹鋼,該裂紋葉片為2004 年生產(chǎn)的葉片, 原材料供貨廠家為北京布魯特,葉片化學成分符合GB/T 8732 標準要求。 葉片化學成分檢測見表3。
表3 材質(zhì)檢測與檔案化學成分檢驗對比表
該機組為15 年以前出廠的機型,機組沒有增加防阻塞系統(tǒng),高爐在休風時,鼓風機在小靜葉角度(≤30°)運行,防喘閥全部打開,風機的出口壓力全部≤50KPa(G)運行。
現(xiàn)場查看機組,存在阻塞的情況;當機組存在阻塞時聲音異常,即深度阻塞時才調(diào)節(jié)壓縮機的工況消除異常聲音。 具體可參照圖2。
鼓風機處于阻塞狀態(tài),阻塞的時間基本取決于高爐休風的時間,一般休風時間約2 小時;查詢最高紀錄,最長一次休風時間為8 小時。 阻塞的頻率也取決于高爐休風的頻次,高爐不順,休風頻率越高,風機操作進入阻塞區(qū)域的概率越大,導致鼓風機在阻塞區(qū)域運行;阻塞工況引起的載荷沖擊會造成葉根產(chǎn)生疲勞裂紋。
鼓風機屬于高速旋轉(zhuǎn)設(shè)備,葉片存在周期性氣流激振。 該軸流壓縮機的葉片設(shè)計均按照理論的“無限壽命”理念來設(shè)計,但實際上葉片的磨損(導致振動頻率改變)、腐蝕、操作、維護、特殊異常工況、材料缺陷、加工質(zhì)量等都有可能導致葉片提前“疲勞”、失效。 從上面設(shè)計、葉片加工、葉片材料復(fù)檢、運行等上看都為正常范規(guī)范圍。
因此,經(jīng)過分析,葉片的失效原因主要在于以下幾個方面:
1)該鼓風機運行15 年以上,葉片存在一定的磨損及沾灰腐蝕性影響,導致葉片振動頻率的改變。
2)鼓風機以前長期運行并適應(yīng)在小負荷工況,近1-2 年負荷增大,導致鼓風機振動增大,加大葉片疲勞趨勢。
3)高爐休風時,機組累計長時間在阻塞區(qū)運行,阻塞工況下運行會造成氣流不穩(wěn)定,將激發(fā)葉片振動,并附加額外的氣流激振,長時間會在葉片根部應(yīng)力較大處產(chǎn)生裂紋、疲勞擴展。
1)新補制動葉片葉根進行倒棱處理,采用低邊齒結(jié)構(gòu),并對前10 級動葉片的葉根進行噴丸處理。
2)鼓風機增加防阻塞系統(tǒng),避免風機在阻塞區(qū)域運行;休風時,建議風機運行的最小靜葉角度為30°。
控制系統(tǒng)畫面增加防阻塞線與報警功能,陜鼓提供阻塞數(shù)據(jù);
阻塞區(qū)域運行,增加計時功能,通過累計時間知道鼓風機檢修周期;
高爐休風或鼓風機進入阻塞區(qū)通過調(diào)節(jié)防喘閥與送風閥脫離阻塞;
改造送風閥具有調(diào)節(jié)功能,保證調(diào)節(jié)時的安全可靠,或者高爐休風時通過在高爐側(cè)放風,保證風機的出口壓力高于阻塞壓力。
3)嚴格按照新版《軸流壓縮機說明書SM》操作,具體關(guān)注風機的啟機、加載、檢測、防阻塞操作、高爐休風操作、停機、周期性的檢維修以等內(nèi)容。
1)試驗內(nèi)容:分別在4 個靜葉角度(32° 42°50° 60°)下進行喘振性能試驗,前2 個靜葉角度下試驗到發(fā)生喘振現(xiàn)象(32° 42°),第3、4 個靜葉角度下未試驗到喘振(50°60°)。 最后一個(60°)在排氣壓力580KPa(設(shè)計排氣表壓0.450MPa)時終止實驗。
2)根據(jù)試驗數(shù)據(jù)(見圖3、圖4):該軸流壓縮機性能達到設(shè)計要求,并能滿足工藝使用要求,喘振性能合格。
圖3 1#風機喘振試驗軸系運行狀態(tài)圖
圖4 1#風機喘振試驗運行工況圖
3)防喘振曲線參數(shù)和防阻塞曲線參數(shù)已由山信軟件儀控人員設(shè)定在防喘振控制系統(tǒng)中,并進行了標定,該風機已正常安全投入運行。
造成軸流壓縮機葉片根部裂紋的原因很多,解決方法也有較大的變化。 針對型鋼熱電車間1#汽輪鼓風機動葉榫齒根出現(xiàn)裂紋情況,用常規(guī)檢查和分析方法難以確定造成葉根有裂紋的真正原因。通過優(yōu)化防喘曲線、加裝阻塞曲線的方法,開拓了分析問題和處理解決問題的思路和方法,對今后類似問題的分析和處理提供有益借鑒。