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    膨脹管套管補貼技術(shù)在煤層氣水平井中的應(yīng)用

    2023-08-07 09:21:52李廣生王朝鳳
    科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2023年22期
    關(guān)鍵詞:通井油管煤層氣

    李廣生,王朝鳳

    (1.河南省煤層氣開發(fā)利用有限公司,鄭州 450000;2.河南省瓦斯治理研究院有限公司,鄭州 450000)

    近年來,隨著越來越多煤層氣區(qū)塊的規(guī)模化、商業(yè)化開發(fā),煤層氣水平井利用其自身的優(yōu)勢也得到了廣泛的應(yīng)用。同時,因井下套管腐蝕、井下工具損壞及套管質(zhì)量等因素,煤層氣水平井在應(yīng)用過程中也會伴隨著套管破損、內(nèi)漏、穿孔等一系列的套損問題,急需進行修復(fù)補貼,投入生產(chǎn)。由于水平井井身結(jié)構(gòu)的特殊性,傳統(tǒng)的常規(guī)套管修復(fù)技術(shù)已經(jīng)不再適應(yīng)水平井的套管補貼修復(fù)。目前,現(xiàn)場常用的基于不同修復(fù)目的的水平井套管補貼加固工藝多見于油田開發(fā)過程中,而在煤層氣勘探開發(fā)過程中鮮有報道。本文以貴州新田煤礦煤層氣水平井XT01-H1為對象,通過水平段套管破損的原因分析,開展膨脹管補貼工藝技術(shù)在煤層氣水平井中的可行性分析,以期為同類型煤層氣水平井套損處理提供實踐指導(dǎo)。

    1 膨脹管套管補貼技術(shù)工作原理

    膨脹管(補貼管)是由具有特殊性質(zhì)的材料制成的金屬鋼管,具有較低屈服、快速硬化、較高強度及良好塑性等特點,通過油管串送入井內(nèi)后,借助機械或者液壓的方式在徑向上膨脹率可以達到10%~30%左右,可以適應(yīng)各種工藝的需求。針對不同井的狀況,快速膨脹變形硬化后的機械性能相當于API J55 鋼級套管的機械性能,一定條件下甚至能超過API N80 鋼級套管。依據(jù)優(yōu)選的膨脹管(補貼管)管材及膨脹率的控制,通過對膨脹管(補貼管)加壓膨脹,提高其強度指標,降低其塑性指標,從而滿足不同類型套管套損修復(fù)加固的機械性能指標要求。

    膨脹管(補貼管)補貼系統(tǒng)主要由膨脹管(補貼管)、膨脹器、底部單流閥、定位套和送入鉆具串等組成。通過將其連接在井下管柱上,精準下入到井內(nèi)需要修補的套管深度位置,在地面通過泵車注入高壓液體加壓,使膨脹器將膨脹管(補貼管)膨脹,與需填補的套管緊密貼合,達到徑向膨脹的目的。在膨脹管(補貼管)兩端各有一組特殊材質(zhì)的密封系統(tǒng),在膨脹管徑向膨脹的同時,將其擠壓在套管和膨脹管之間,實現(xiàn)貼合面密封,從而達到對破損套管的補貼修復(fù)目的。

    2 XT01-H1 煤層氣水平井基本概況

    2.1 XT01-H1 水平井基本技術(shù)參數(shù)

    井名:XT01-H1 井。

    地理位置:貴州省黔西縣甘棠鎮(zhèn)梨子沖村。

    構(gòu)造位置:黔西向斜北西翼近軸部地帶。

    井位坐標:X 為3 000 572.84 Y 為35 607 136.23。

    井型:L 型水平井。

    人工井底:1 205.50 m。

    井身結(jié)構(gòu)說明:XT01-H1 地面L 型水平井一開采用Φ444.5 mm 三牙輪鉆頭鉆至井深54 m,下入Φ339.7 mm、壁厚9.65 mm、鋼級J55 表層套管,固井水泥返至地面;二開采用Φ311.15 mmPDC 鉆頭鉆至井深530 m,下入Φ244.5 mm、壁厚8.94 mm、鋼級J55 技術(shù)套管,固井水泥返至地面;三開采用Φ215.9 mmPDC 鉆頭鉆至井深1 230 m,下入Φ139.7 mm、壁厚7.72 mm、鋼級P110 生產(chǎn)套管,固井水泥返至地面(圖1)。

    圖1 XT01-H1 水平井井身結(jié)構(gòu)及套損位置示意圖

    2.2 XT01-H1 水平井套損位置及原因分析

    2021 年7 月16 日—7 月30 日,XT01-H1 水平井采用泵送橋塞定向射孔分段壓裂工藝進行施工,水平井分9 段進行壓裂,下入可鉆式橋塞8 個(橋塞深度位置分別為:第1 個橋塞593 m;第2 個橋塞658 m;第3個橋塞746 m;第4 個橋塞833 m;第5 個橋塞919 m;第6 個橋塞1 000 m;第7 個橋塞1 070 m;第8 個橋塞1 150 m)。2021 年9 月5 日,放噴管理結(jié)束后,采用Φ116 mm 平底磨鞋配套螺桿進行橋塞鉆銑處理,前3個橋塞鉆銑作業(yè)施工正常。在下入鉆銑工具串進行第4 個橋塞鉆銑過程中,于井深809 m 處遇阻,平底磨鞋及配套工具串無法通過遇阻位置。后續(xù)經(jīng)過Φ116 mm平底磨鞋反復(fù)磨銑遇阻位置,以及采用Φ120 mm 銑錐反復(fù)處理遇阻位置,均未有明顯效果。后經(jīng)過鉛印印模及井下影像處理觀察(圖2、圖3),在井深808~809 m 之間,出現(xiàn)套管開窗損傷,開窗損傷長度約90 cm。出現(xiàn)套管開窗損傷的原因主要是地層起伏變化幅度較大,水平段鉆井過程中該位置狗腿度較大,下放的水平段生產(chǎn)套管空間上具有一定的弧度,導(dǎo)致平底磨鞋遇阻,遇阻位置又經(jīng)過平底磨鞋及銑錐的反復(fù)處理,造成套管開窗創(chuàng)傷,進一步造成平底磨鞋無法通過遇阻位置進行剩余橋塞的鉆銑。

    圖2 鉛印印模照片

    圖3 井下影像照片

    3 XT01-H1 水平井套管補貼方案及效果

    3.1 套管補貼方案

    經(jīng)過對XT01-H1 水平井基本參數(shù)、套損深度位置及井下水平段復(fù)雜工況分析,采用傳統(tǒng)的套管補貼加固方式已不能滿足該井后續(xù)工程的施工??紤]到后續(xù)需要順利完成剩余橋塞的鉆銑作業(yè),建立氣液產(chǎn)出的連續(xù)井筒通道,優(yōu)選定制硬度強、延展性優(yōu)良、耐腐蝕的鎳質(zhì)膨脹管(補貼管),運用膨脹器分段膨脹技術(shù),達到套管創(chuàng)傷部位補貼的目的。

    套管補貼工具串主要由油管、油管短節(jié)、補貼管上固定接頭、膨脹器、補貼管下固定接頭、單流閥、篩管和導(dǎo)向體等組成。工藝施工具有操作方便、施工安全、密封可靠和修復(fù)后套管通徑較大等特點(圖4)。

    圖4 套管補貼施工工具結(jié)構(gòu)圖

    基于套損長度(約90 cm),定制1 根長度3.5 m,Φ114 mm、壁厚5 mm 的鎳質(zhì)膨脹管(補貼管)進行套管補貼修復(fù),鎳質(zhì)膨脹管施工壓力不大于40 MPa,膨脹補貼修復(fù)后,補貼段通徑可達到118 mm,補貼段密封壓力不低于15 MPa,補貼段膨脹管機械性能可達到J55 鋼級水平。鑒于套損段遇阻不通暢,工具串底部采用Φ100 mm 導(dǎo)向體進行引領(lǐng)鎳質(zhì)膨脹管(補貼管)精準達到套管創(chuàng)傷深度位置。

    3.2 套管補貼現(xiàn)場施工步驟

    3.2.1 施工準備

    修井機、膨脹管補貼工具及時運至現(xiàn)場。起出井內(nèi)全部的鉆塞管柱及工具。地面精確測量單根油管、鎳質(zhì)膨脹管、膨脹器、篩管、導(dǎo)向體及各類安全接頭長度,確保鎳質(zhì)膨脹管工具串精準下到套管創(chuàng)傷位置。

    3.2.2 通井

    施工前首先對井筒進行通井作業(yè),下入Φ118 mm通井規(guī)+Φ73 mm 油管串,通井至套管補貼位置下20 m處(井深約829 m),檢查套管有無變形,確認套管損傷部位,確保后續(xù)補貼工具串精確下入到套管補貼位置。

    3.2.3 刮削

    下入Φ118 mm 刮管器+Φ73 mm 油管串進行套管刮管,刮管至套管補貼位置下20 m 處(井深約829 m),反復(fù)刮管3~5 次,刮管結(jié)束后反復(fù)進行大排量洗井2周,一方面使套管壁上的水泥殘留物、壓裂砂、毛刺等異物清除,另一方面使鎳質(zhì)膨脹管與套管壁之間進行有效密封貼合。

    3.2.4 再次確認套管修復(fù)補貼位置

    根據(jù)通井工具串、測井數(shù)據(jù)再次確認準確套管補貼修復(fù)深度位置,補貼作業(yè)隊和測井隊對套管補貼修復(fù)的準確深度位置和缺陷形狀進行再次確認,作為工具下入深度的依據(jù),確保鎳質(zhì)膨脹管完全覆蓋套管創(chuàng)傷位置(井深808~809 m)。

    3.2.5 模擬管驗證套損位置能否通過

    下入Φ73 mm引管+Φ114 mm鋼制模擬管(長度4 m)+油管串進行模擬穿過套管損傷遇阻部位,以確保Φ114 mm 鎳質(zhì)膨脹管工具串順利穿過套管損傷遇阻部位。

    3.2.6 鎳質(zhì)膨脹管工具串連接

    在地面將油管、油管短節(jié)、補貼管上固定接頭、膨脹器、補貼管下固定接頭、單流閥、篩管、導(dǎo)向體、補貼合金管(鎳質(zhì)膨脹管)和剪釘?shù)纫来伟凑张帕许樌M行連接,并將各處接頭密封位置上緊,所有入井管柱(所下油管均采用合格、無腐蝕完好油管)清理干凈后,丈量準確,然后按設(shè)計圖紙下放管柱,并在絲扣連接處涂高壓密封脂按標準扭矩上緊,所有連接保證連接可靠。

    3.2.7 鎳質(zhì)膨脹管工具串入井

    用修井機將Φ114 mm 鎳質(zhì)膨脹管補貼工具串精確下入井下套管破損深度位置(井深808~809 m 處),確保鎳質(zhì)膨脹管中部位于套管損傷部位的中部(井深808.5 m 處),下入過程中控制下入速度,入井管柱速度不超過15 根/h,在下井過程中若遇阻不得強行下入,應(yīng)及時與設(shè)計人員協(xié)商解決;工具串下到設(shè)計位置后,安裝井口裝置,完成準備工作。

    3.2.8 套管補貼

    連接地面高壓管接頭和軟管,啟動泵車,通過在井口對油管柱內(nèi)部加壓,使膨脹器膠筒脹開,膨脹力使鎳質(zhì)補貼管從內(nèi)部膨脹,產(chǎn)生塑性變形,外表面緊貼套管,加上輔助密封,可實現(xiàn)對損傷套管下部的密封。

    施工壓力35±0.5 MPa,到壓后保壓5 min;使鎳質(zhì)補貼管充分膨脹。

    保壓5 min 之后,泵車卸壓,卸掉油管和套管內(nèi)部壓力,壓力降到0 后停止15 min,使膨脹器膠筒收縮,將工具串上提0.8 m,再次對油管加壓,加壓到35±1 MPa,到壓后保持3 min,使局部鎳質(zhì)補貼管口部脹開。

    依次再膨脹2 次,使上段鎳質(zhì)補貼管全部膨脹,最上段鎳質(zhì)補貼管膨脹時,保壓5 min,使口部充分膨脹。

    然后再下放3.5 m,將下段鎳質(zhì)補貼管口部脹開。

    經(jīng)過5 次膨脹器施工,補貼管全部膨脹開,膨脹后的補貼管如圖5 所示。

    圖5 鎳質(zhì)補貼管膨脹后示意圖

    3.2.9 工具串通井

    鎳質(zhì)補貼管工具串上部設(shè)計有Φ111 mm 的擋環(huán),用擋環(huán)作為通井規(guī)通井,膨脹結(jié)束后將工具串下行進行通井,如果遇阻,則將工具串上提進行二次膨脹,之后繼續(xù)進行通井作業(yè),直至通井規(guī)順利通過。

    3.2.10 起出補貼工具串

    鎳質(zhì)補貼管補貼工序完成后,用修井機提出工藝管柱,上提過程中注意觀察上提力,上提力不超過30 t,如超過設(shè)定噸位后,應(yīng)停機觀察,分析原因,采取相應(yīng)措施。

    3.3 套管補貼施工應(yīng)用效果

    2021 年10 月30 日—11 月8 日,依據(jù)上述套管補貼施工步驟,針對XT01-H1 水平井套管損傷部位進行鎳質(zhì)補貼管施工。利用油管串,將長3.5 m,Φ114 mm鎳質(zhì)膨脹管(補貼管)下至套管損傷部位的中部(井深808.5 m 處),啟動泵車,膨脹壓力35 MPa,先上段后下段針對鎳質(zhì)補貼管進行5 次分段膨脹,完成套管補貼修復(fù)。然后利用工具串上部Φ111 mm 的擋環(huán)作為通井規(guī)通井,井筒通暢無遇阻,起出井下管柱。

    2021 年11 月9 日,采用Φ110 mm 馬蹄磨鞋+螺桿泵+油管串全部順利完成了剩余5 個可鉆橋塞的鉆銑作業(yè),達到了預(yù)期的目的。該井后期通過下泵抽采,獲得了5 500 m3/d 的較好產(chǎn)能。

    4 結(jié)論

    1)膨脹管套管補貼通過液壓膨脹器脹開的方式使膨脹管達到要求尺寸,能夠快速、簡捷、高效地完成套管補貼修復(fù),達到套損井修復(fù)的目的。

    2)通過膨脹管套管補貼技術(shù),膨脹管與原套管有效貼合密封形成復(fù)合套管,一定程度上使套管強度得到了提高,使用壽命得到延長,能很好地適應(yīng)于套損井的修復(fù)。

    3)煤層氣水平井現(xiàn)場成功應(yīng)用表明,膨脹管套管補貼技術(shù)應(yīng)用于水平井套管補貼是可行的,修復(fù)后通徑較大,便于后續(xù)作業(yè)的實施,并為同類型煤層氣水平井套損問題的處理提供了一定的實踐指導(dǎo)。

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