鄧永剛,吳永偉,劉 文
(紅塔集團(tuán)玉溪卷煙廠,云南 玉溪 653100)
隨著煙草行業(yè)競爭的日益激烈,行業(yè)形勢的嚴(yán)峻,產(chǎn)品質(zhì)量成了為企業(yè)保駕護(hù)航的基礎(chǔ),而其中原料的質(zhì)量則是關(guān)鍵。除了打葉復(fù)烤生產(chǎn)水平的提升,減少煙葉雜物數(shù)量也是保證卷煙生產(chǎn)原料的重要組成部分。尤其是在打葉復(fù)烤車間,收購到的原煙含有眾多雜物,如果不能認(rèn)真進(jìn)行除雜、保證煙葉質(zhì)量,將會(huì)對(duì)卷煙質(zhì)量、品牌形象產(chǎn)生惡劣的影響。打葉復(fù)烤作為卷煙加工第一道工業(yè)工序,擔(dān)負(fù)著為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)原料的重任,為下道工序提供優(yōu)質(zhì)復(fù)烤煙葉。
當(dāng)前,為充分利用原料,節(jié)約成本,同時(shí)保證碎煙的質(zhì)量,在生產(chǎn)作業(yè)區(qū)設(shè)有碎煙組。碎煙組的主要任務(wù)是將生產(chǎn)中產(chǎn)生的碎煙進(jìn)行篩檢,減少碎煙中的雜物。碎煙組包括離線碎煙機(jī)以及人工挑選組。離線碎煙中含有的雜物包含蟲卵、雜草、羽毛以及麻絨等,這些雜物對(duì)煙葉質(zhì)量有不良影響。對(duì)2021 年11月、12 月和2022 年1 月共計(jì)3 個(gè)月的離線碎煙雜物質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì),見表1。
表1 2021 和2022 年離線碎煙雜物質(zhì)量 單位:kg
在離線碎煙中的雜物里麻絨數(shù)量最多,且麻絨體積太小難于挑揀干凈,麻絲黏附碎煙難以清理,需有效降低離線碎煙中的麻絨數(shù)量,提高碎煙純凈度。
經(jīng)過調(diào)查分析發(fā)現(xiàn):離線碎煙來料復(fù)雜,由分級(jí)過程碎煙、小夜班檢修碎煙、生產(chǎn)過程各工序碎煙等構(gòu)成,大量麻絲細(xì)且小,黏附于碎煙中,離線碎煙機(jī)目前難以進(jìn)行清理,而且與碎煙顏色相近,盡管通過離線碎煙組挑雜人員的挑揀,仍然有大量麻絨黏附于碎煙之中。
由于階梯式的設(shè)計(jì)方式,部分碎煙黏附著麻絨在此處發(fā)生墜落,伴隨前方振篩的振動(dòng),部分麻絨在此結(jié)團(tuán),并發(fā)生旋轉(zhuǎn)抖動(dòng)。小的雪球在滾動(dòng)初期,還需要借助外力的推動(dòng),當(dāng)雪球的體積足夠大,可依靠其自身慣性向前推進(jìn)的時(shí)候,外在動(dòng)力就會(huì)相對(duì)弱化。隨著雪球的不斷滾動(dòng),雪球壓在地面的雪上,壓力使地面的雪和雪球的雪熔點(diǎn)降低而略微液化出一些液態(tài)水,這些液化的水很有可能會(huì)粘在雪球與地面接觸的面上,這樣當(dāng)這個(gè)面隨雪球滾動(dòng)不與地面接觸時(shí),上面粘著的液態(tài)水由于沒有受到之前這樣大的壓力,熔點(diǎn)升高而再次變?yōu)檠┱持┣颍┣蛞驗(yàn)檫@樣便增加了體積,隨著雪球的滾動(dòng),與地面的接觸面會(huì)無數(shù)次地重復(fù)這樣的情況,因此雪球便越滾越大了。
正是由于雪球效應(yīng),隨著掉落下的麻絨越多,這個(gè)麻絨團(tuán)越結(jié)越大。根據(jù)這一現(xiàn)象,利用自然界中存在的一種“滾雪球”效應(yīng),讓“麻絨剔麻絨”。在振篩上方加裝一塊擋板,對(duì)碎煙進(jìn)行“刮擦”,有效降低料層厚度,在提高碎煙規(guī)格篩分率的同時(shí),能夠提高對(duì)麻絨的剔除率的同時(shí)需耗費(fèi)一定物力財(cái)力,需對(duì)方案可行性進(jìn)行驗(yàn)證[1]。
為了驗(yàn)證該方案在振篩上增加擋板的可行性,將一塊普通鐵質(zhì)擋板放置于離線碎煙出口振篩處,見圖1。
圖1 在振篩上增加擋板主視圖及左視圖
表2 實(shí)驗(yàn)分析結(jié)果表
在驗(yàn)證在振篩上增加擋板的過程中,隨著振篩篩分時(shí)間越來越長,越來越多的麻絨在擋板下方翻滾,麻絨與麻絨相互纏繞,越滾越大。
3.3.1 改進(jìn)方案的確定
針對(duì)試驗(yàn)后的結(jié)果,為增強(qiáng)“滾雪球式剔麻絨”式剔雜方法的適用性,對(duì)擋板進(jìn)行改進(jìn)。
通過多方面的綜合考慮分析,決定調(diào)整擋板,即重新設(shè)計(jì)一種擋板。依據(jù)打葉復(fù)烤均質(zhì)化加工相關(guān)規(guī)定,考慮到原料純凈度,不能用試驗(yàn)中的有銹跡的鐵皮擋板,在白鐵與合金鋼兩種備選材料中,最終確定擋板材質(zhì)為合金鋼。由于完全實(shí)心的合金鋼板質(zhì)量較大,加裝在振篩上后,會(huì)對(duì)振篩振動(dòng)頻率有一定影響,而且存在一定的安全隱患。由此,根據(jù)振篩的大小,對(duì)擋板的尺寸進(jìn)行了修改,并對(duì)擋板進(jìn)行打孔[2]。
擋板長度為100 cm 與振篩寬度相符合;支撐架長度為30 cm,略高于振篩高度(圖2);擋板孔徑大小、孔距與振篩相同,均為0.5 cm。
圖2 擋板尺寸示意圖
3.3.2 擋板的擺放位置
擋板放在靠近振篩入口處,見圖3。
圖3 擋板的擺放位置示意圖
對(duì)擋板改進(jìn)后,首先到達(dá)擋板處的碎煙中如果沒有較大的麻絨,小的麻絨就會(huì)隨著碎煙通過擋板,進(jìn)入振篩出口。在生產(chǎn)開始時(shí)提前在擋板前臺(tái)階處放置一團(tuán)煙桿纖維絲團(tuán),作為一個(gè)“初始小雪球”跟隨碎煙物料進(jìn)行滾動(dòng),利用纖維的靜電吸附作用,就可以把經(jīng)過擋板的大小麻絨黏附形成麻絨團(tuán)。煙桿纖維絲團(tuán)屬于煙草植物纖維,即使掉落到碎煙中,也不會(huì)對(duì)碎煙造成二次污染[3]。
3.4.1 擋板的改進(jìn)、支撐架設(shè)計(jì)制作
擋板:和振篩一樣使用合金鋼材料,網(wǎng)狀孔和振篩上的大小一樣,可調(diào)節(jié)高度,擋板與振篩之間留有間隙給碎煙通過,并且有小臺(tái)階,可堆積麻絨團(tuán)。擋板可拆卸,便于清洗。
支撐架:支撐架上有刻度調(diào)節(jié)擋板的安裝高度,來控制碎煙通過的流量。支撐架的材料是不銹鋼,支撐架可拆卸,便于清潔(圖4)。
圖4 擋板和支撐板主視圖及左視圖
3.4.2 完成擋板和支撐架安裝
(1)在振篩邊板上鉆孔,見圖5 橢圓圈內(nèi)。
(2)在振篩面上鉆孔,見圖5 方框內(nèi)。
圖5 擋板和支撐架安裝示意圖
(3)將支撐架安裝于所鉆孔上固定好。
(4)將擋板放于安裝好的支撐架上。
(5)調(diào)節(jié)支撐架上的刻度,調(diào)整到需要的高度。
(6)用組合螺絲固定好,確定擋板和支撐架不會(huì)晃動(dòng)。
3.4.3 放置煙桿纖維絲團(tuán)
在生產(chǎn)開始時(shí)提前在擋板前臺(tái)階處放置一團(tuán)煙桿纖維絲團(tuán),作為“初始小雪球”,跟隨碎煙物料滾動(dòng),利用纖維的靜電吸附作用,把經(jīng)過擋板的大小麻絨黏附形成麻絨團(tuán),如圖6 所示。隨著麻絨團(tuán)不斷變大,定期對(duì)麻絨團(tuán)進(jìn)行更換。
圖6 測試實(shí)圖
對(duì)2022 年烤季4 月、5 月、6 月份3 個(gè)月的碎煙經(jīng)離線碎煙機(jī)篩分出來的麻絨質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析(表3)。
表3 剔除的麻絨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表 單位:kg
工藝質(zhì)檢部門對(duì)離線碎煙抽檢(每次抽檢2 000 g離線碎煙)的抽檢數(shù)據(jù)中,隨機(jī)選了10 次統(tǒng)計(jì),對(duì)成品離線碎煙中的麻絨數(shù)量統(tǒng)計(jì)分析(表4)。
表4 成品離線碎煙中的麻絨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表 單位:g
改善后,操作人員對(duì)離線碎煙機(jī)篩分出來的麻絨質(zhì)量作了統(tǒng)計(jì)記錄并作了對(duì)比表(表5),從表5中可以看出安裝擋板后的2022 烤季4 月、5 月、6 月份3 個(gè)月的碎煙經(jīng)離線碎煙機(jī)篩分出來的麻絨質(zhì)量最少月為26.60 kg,月平均質(zhì)量達(dá)到29.87 kg。
表5 離線碎煙機(jī)篩分出來的麻絨質(zhì)量對(duì)比表 單位:kg
工藝質(zhì)檢部門對(duì)離線碎煙抽檢(每次抽檢2 000 g離線碎煙),成品離線碎煙中的麻絨質(zhì)量,平均值為0.017 g,顯著低于未改進(jìn)前成品內(nèi)麻絨質(zhì)量。
本次課題利用“滾雪球式剔雜”方法,有效地提高了離線碎煙機(jī)麻絨剔除率,解決了離線碎煙機(jī)麻絨難以剔除的問題。利用堆積麻絨團(tuán)的靜電吸附作用,有效提高離線碎煙機(jī)篩分出的麻絨質(zhì)量,降低了離線碎煙中所含的雜物,提高煙葉質(zhì)量,降低了生產(chǎn)成本,提高了生產(chǎn)效率[4]。