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    某車型前蒸發(fā)器低壓管與壓縮機(jī)進(jìn)氣管接頭泄漏問題解決

    2023-03-27 11:03:04梁鋼濤
    時(shí)代汽車 2023年5期
    關(guān)鍵詞:對(duì)策

    梁鋼濤

    摘 要:主機(jī)廠在汽車生產(chǎn)制造過程中,冷媒加注失敗問題時(shí)有發(fā)生,會(huì)影響生產(chǎn)線節(jié)拍及FTQ(一次下線合格率),造成冷媒加注失敗的原因有很多,本文主要針對(duì)對(duì)主機(jī)廠某車型前蒸發(fā)器低壓管與壓縮機(jī)進(jìn)氣管接頭泄漏問題,通過5M1E分析根本原因,采取控制措施將問題予以解決。

    關(guān)鍵詞:冷媒加注失敗 接頭泄漏 原因分析 對(duì)策 鞏固措施

    Abstract:In the process of automobile production and manufacturing, refrigerant filling failure problems occur from time to time, which will affect the production line beat and FTQ (one-time off line qualification rate). There are many reasons for refrigerant filling failure, and this paper is mainly aimed at the leakage problem of the joint between the low-pressure pipe and the compressor inlet pipe of the front evaporator of a model of the main engine factory, through 5M1E analysis of the root cause, taking control measures to solve the problem.

    Key words:refrigerant filling failure, joint leakage, cause analysis, countermeasures, consolidation measures

    1 問題描述

    (1)車間反饋某車型2019年12月發(fā)生141起冷媒加注失敗問題,小組馬上對(duì)現(xiàn)狀展開調(diào)查,發(fā)現(xiàn)冷媒加注失敗的故障表現(xiàn):A、前蒸發(fā)器低壓管與壓縮機(jī)進(jìn)氣管接頭密封不良存在泄漏;B、加注設(shè)備故障導(dǎo)致一次抽真空失?。籆、密封圈表面破損、有異物等;D、其他故障,如接頭無密封圈等,見圖1。

    (2)經(jīng)統(tǒng)計(jì):其中前蒸發(fā)器低壓管與壓縮機(jī)進(jìn)氣管接頭密封不良泄漏,導(dǎo)致冷媒加注失敗126例,占問題總數(shù)的89.4%!是問題癥結(jié)。

    2 原因分析

    針對(duì)接頭泄漏問題,小組召開頭腦風(fēng)暴會(huì)進(jìn)行潛在失效模式分析如下

    前蒸發(fā)器低壓管與壓縮機(jī)進(jìn)氣管接頭密封不良可能原因如下:

    (1)員工未按SOS標(biāo)準(zhǔn)操作;

    (2)連接螺柱擰緊扭矩不足;

    (3)密封圈內(nèi)徑與線徑尺寸偏??;

    (4)脹接管路內(nèi)徑尺寸偏大;

    (5)脹接管路密封面不平整;

    (6)密封圈安裝溝槽尺寸偏??;

    (7)管路接頭密封尺寸偏??;

    (8)冷凍油涂抹工具附著異物。

    3 要因確認(rèn)

    要因確認(rèn)1:?jiǎn)T工未按SOS標(biāo)準(zhǔn)操作

    小組在下線返修工位跟蹤加注反饋10 臺(tái)抽真空失敗故障車,拆開接頭確認(rèn)密封圈表面均涂有冷凍油,見圖2。

    結(jié)論:?jiǎn)T工未按SOS 標(biāo)準(zhǔn)操作為非要因

    要因確認(rèn)2:連接螺柱擰緊扭矩不足

    故障車扭矩復(fù)測(cè):此處螺柱擰緊扭矩標(biāo)準(zhǔn)6-12N.m,設(shè)定9N.m,隨機(jī)測(cè)量10 臺(tái)故障車,復(fù)測(cè)扭矩范圍在7.59-9.27N.m 之間,扭矩?zé)o問題,見圖3。

    結(jié)論:連接螺柱擰緊扭矩不足為非要因

    要因確認(rèn)3:密封圈內(nèi)徑與線徑尺寸偏小(非要因)

    (1)尺寸測(cè)量:由于密封圈裝配后會(huì)發(fā)生形變,無法判定裝車前密封圈尺寸是否合格。小組經(jīng)討論后決定隨機(jī)抽查100件未裝車密封圈,然后從中選取部分投影檢測(cè)合格的密封圈進(jìn)行裝車跟蹤驗(yàn)證。

    (2)影響度驗(yàn)證:選取50件線徑投影尺寸在2.350-2.405mm范圍的合格密封圈裝車驗(yàn)證,并在接頭做打鉤標(biāo)識(shí),跟蹤50臺(tái)驗(yàn)證車,反饋4臺(tái)冷媒加注失敗。返修強(qiáng)加冷媒對(duì)故障進(jìn)行確認(rèn),發(fā)現(xiàn)仍是從前蒸發(fā)器低壓管與壓縮機(jī)進(jìn)氣管接頭泄漏。見圖4。

    結(jié)論:密封圈內(nèi)徑與線徑尺寸偏小是非要因。

    要因確認(rèn)4:脹接管路內(nèi)徑尺寸偏大(非要因)

    (1)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查:小組成員隨機(jī)抽取10 件前蒸發(fā)器低壓管,用游標(biāo)卡尺測(cè)量脹接壓板后管路內(nèi)徑尺寸d1,測(cè)量結(jié)果18.32-18.38mm,均符合要求18.3-18.40mm。結(jié)果見圖5。

    (2)影響度驗(yàn)證:小組成員將測(cè)量合格的10件前蒸發(fā)器低壓管進(jìn)行裝車跟蹤驗(yàn)證,結(jié)果出現(xiàn)2臺(tái)接頭泄漏

    結(jié)論:脹接管路內(nèi)徑尺寸偏大是非要因。

    要因確認(rèn)5:脹接管路密封面不平整(要因)

    (1)交叉驗(yàn)證:該車型同時(shí)在柳州和重慶兩地生產(chǎn),供應(yīng)商的前蒸發(fā)器低壓管與壓縮機(jī)進(jìn)氣管也分別在柳州工廠和重慶工廠生產(chǎn),而重慶基地未反饋該處接頭泄漏問題。緊急切換一批200件重慶工廠生產(chǎn)的壓縮機(jī)進(jìn)氣管裝車驗(yàn)證,驗(yàn)證車無泄漏問題發(fā)生。問題初步鎖定在柳州工廠生產(chǎn)的前蒸發(fā)器低壓管。

    (2)對(duì)比分析:由于前面已經(jīng)對(duì)故障車前蒸發(fā)器低壓管脹接尺寸進(jìn)行測(cè)量分析,已排除了尺寸變異的影響。進(jìn)一步對(duì)比前蒸器低壓管,發(fā)現(xiàn)柳州工廠生產(chǎn)的前蒸發(fā)器低壓管脹接壓板管路內(nèi)壁密封面凹凸不平。如圖6所示。

    結(jié)論:脹接管路密封面不平整是要因。

    要因確認(rèn)6:密封圈安裝溝槽尺寸偏?。ǚ且颍?/p>

    (1)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn):小組成員隨機(jī)選取10件壓縮機(jī)進(jìn)氣管,用游標(biāo)卡尺測(cè)量進(jìn)氣管接頭密封圈安裝溝槽尺寸d3,實(shí)測(cè)值為14.46-14.54mm,均符合圖紙尺寸要求14.45-14.55mm。結(jié)果見圖7。

    (2)影響度驗(yàn)證:小組將測(cè)量合格的10 件壓縮機(jī)進(jìn)氣管進(jìn)行裝車跟蹤驗(yàn)證,結(jié)果出現(xiàn)2 臺(tái)接頭泄漏。

    結(jié)論:密封圈安裝溝槽尺寸偏小是非要因

    要因分析7:管路接頭密封尺寸偏?。ǚ且颍?/p>

    (1)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn):小組成員隨機(jī)選取10 件壓縮機(jī)進(jìn)氣管,用游標(biāo)卡尺測(cè)量進(jìn)氣管接頭密封圈安裝溝槽尺寸d3,實(shí)測(cè)值為18.16-18.24mm均符合圖紙尺寸要求18.1-18.25mm。結(jié)果見圖8。

    (2)影響度驗(yàn)證:小組將測(cè)量合格的10 件壓縮機(jī)進(jìn)氣管進(jìn)行裝車跟蹤驗(yàn)證,結(jié)果出現(xiàn)1臺(tái)接頭泄漏。

    結(jié)論:管路接頭密封尺寸偏小是非要因

    要因確認(rèn)8:冷凍油涂抹工具附著異物(非要因)

    (1)小組成員總裝現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查空調(diào)管接頭連接工位,確認(rèn)冷凍油涂抹刷頭表面無異物、脫毛等情況,涂抹工具不使用時(shí)使用瓶蓋保護(hù)。

    結(jié)論:冷凍油涂抹工具附著異物是非要因。

    經(jīng)上述調(diào)查確認(rèn)、分析,得出前蒸發(fā)器低壓管與壓縮機(jī)進(jìn)氣管密封不良泄漏問題主要原因?yàn)椋呵罢舭l(fā)器低壓管脹接管路密封面不平整。

    4 制定對(duì)策

    小組團(tuán)隊(duì)針對(duì)前蒸發(fā)器低壓管脹接管路密封面不平整要因分析討論,經(jīng)調(diào)查分析該要因是由于模具表面受損,不平整導(dǎo)致。因此小組制定如下措施,見表1。

    5 對(duì)策實(shí)施

    對(duì)策實(shí)施1:按模具圖紙要求,重新加工前蒸發(fā)器低壓管脹接模具,消除前蒸發(fā)器低壓管內(nèi)壁密封面不平整現(xiàn)象。

    6 效果檢查/確認(rèn)

    小組在各項(xiàng)措施實(shí)施后對(duì)措施實(shí)施效果及鞏固期效果進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),結(jié)果表明:小組達(dá)到了目標(biāo),且實(shí)施效果問題有效。因受疫情影響,2020年2月未生產(chǎn),特此跟蹤6個(gè)月數(shù)據(jù),見圖9。

    7 制定鞏固措施

    為了鞏固相關(guān)措施,防止問題再次發(fā)生,小組在跟蹤各項(xiàng)措施實(shí)施的同時(shí)也對(duì)措施進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)化、文件化的更新。

    (1)完善模具管理,編制工裝模具檢具管理辦法:模具委外加工回來后,由模具接收人員提出申請(qǐng),聯(lián)合技術(shù)質(zhì)量、制造部門多方測(cè)量、驗(yàn)證合格后再入庫,并將模具納入日常保養(yǎng)維護(hù)管理。

    (2)脹接工位制作質(zhì)量警示卡,將管路密封面不平整的缺陷照片與正常照片放在一起制作現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量警示卡,便于員工自檢,防止后續(xù)類似問題流出。

    參考文獻(xiàn):

    [1]凌永成.汽車空調(diào)技術(shù),出版社:機(jī)械工業(yè)出版社(2020年5月).

    [2]汽車空調(diào)系統(tǒng)的檢測(cè)與維修人民交通出版社,2005(6).

    [3]趙繼洪.汽車空調(diào)結(jié)構(gòu)原理與維修,出版社:電子工業(yè)出版社 (2016年).

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