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    淺談技術(shù)改造對企業(yè)的重要性

    2023-03-23 05:49:56王忠燦
    設(shè)備管理與維修 2023年4期
    關(guān)鍵詞:機臺排風(fēng)觸摸屏

    王忠燦

    (德生紡織印染(安慶)有限公司,安徽安慶 246000)

    0 引言

    隨著紡織印染企業(yè)競爭的日益激烈,質(zhì)量要求的逐步提高,德生紡織印染(安慶)有限公司(下文簡稱為公司)的生存和發(fā)展面臨著多層危機,如何在嚴(yán)峻的環(huán)境中突圍出去,得已生存和發(fā)展,主要體現(xiàn)在擴展市場和優(yōu)化產(chǎn)品兩個方面,總結(jié)起來就是要有優(yōu)勢產(chǎn)品。要生產(chǎn)優(yōu)勢產(chǎn)品就得狠抓技術(shù)改造,使生產(chǎn)設(shè)備處于技術(shù)領(lǐng)先地位。

    技術(shù)改造是指采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料對現(xiàn)有設(shè)施、工藝條件及生產(chǎn)服務(wù)等進行改造提升,淘汰落后產(chǎn)能,實現(xiàn)技術(shù)進步、提高生產(chǎn)效率、推進節(jié)能減排、促進安全生產(chǎn)的一種有效措施。同時技術(shù)改造還可以充分地利用原有的技術(shù)基礎(chǔ)和社會經(jīng)濟條件,具有投資少、見效快、經(jīng)濟效益好的特點。而技術(shù)改造對紡織印染企業(yè)更是尤為重要,主要體現(xiàn)在以下4 個方面。

    1 設(shè)備資金投入

    伴隨著面料品種、質(zhì)量、用途要求的日漸提高,老式的紡織印染設(shè)備已不能滿足新興市場的需求,如果企業(yè)沒有大量資金系統(tǒng)的更新現(xiàn)有設(shè)備,企業(yè)就面臨著無法生產(chǎn)和客戶流失。在這種情況下,技術(shù)改造尤為重要。技術(shù)改造能在現(xiàn)有設(shè)備和技術(shù)基礎(chǔ)上,滿足新型市場對產(chǎn)品的要求,避免了采購新型設(shè)備所需的大量資金占用。且設(shè)備的保養(yǎng)和存放,也需要資金投入;大額資金投入需要承擔(dān)著一定的市場風(fēng)險。下面著重介紹公司的幾個改造項目。

    1.1 臥式磨毛機改造

    公司前處理車間有一臺老式臥式磨毛機,設(shè)備陳舊、操作落后、生產(chǎn)效率低,已逐漸不能滿足生產(chǎn)工藝的要求。購買新型臥式磨毛機價格在50 萬元左右,通過對比新舊設(shè)備的差異,公司決定原來設(shè)備的基礎(chǔ)上進行技術(shù)改造升級。①對磨毛機的壓力系統(tǒng)方面進行技術(shù)改造:由原來的一臺交流異步電機帶動整個執(zhí)行機構(gòu)來促使布面貼向紗皮輥的操作方式,改為4 臺異步交流電機單獨或同時控制,并配合一個接近開關(guān)計算電機轉(zhuǎn)動圈數(shù),通過PLC 運算,這樣4 個張力輥的位置就能實時顯示到觸摸屏(圖1),操作工可以根據(jù)磨毛效果實時調(diào)整壓輥位置,大大提高了方便性和穩(wěn)定性,效率提高30%;②對同步單元進行改造,機臺合計5 個單元,分別是軋車、烘筒、進布輥(主令)、出布輥、落布。通過同步控制器(型號IPC-280)來進行設(shè)備車速設(shè)計,由原來的最快30 m/min 提高到50 m/min,以一個班的產(chǎn)量計算(12 h),班產(chǎn)量提高14 400 m;③報警系統(tǒng)改造:把軋車(越位信號、變頻故障)、烘筒(越位信號、變頻故障)、落布(越位信號、變頻故障)、急停故障、風(fēng)機馬達故障、壓輥位置故障、組態(tài)到觸摸屏上,一旦出現(xiàn)故障能夠快速查找到問題,降低故障維修時間,提高機臺運行率;④磨輥技改:原磨毛機只有8 只砂皮輥,沒有碳素輥,磨出來的毛效不能滿足客戶需求,主要原因是砂皮輥有一定局限性,只能針對一些普通面料,后來采購6 只碳素磨毛輥和6 只金鋼砂磨毛輥,可根據(jù)客戶的要求靈活選用碳素輥或金鋼砂輥,達到一機兩用甚至一機多用的效果;⑤磨毛張力設(shè)計技改:原來的張力值全由操作工憑經(jīng)驗以及面料出來后的效果,來調(diào)整,現(xiàn)在通過安裝張力傳感器,通過PLC 程序設(shè)計,實時讀取,并組態(tài)到觸摸屏上,可以一目了然,實時調(diào)整,快速設(shè)定張力值,達到工藝要求。

    圖1 張力輥位置顯示界面

    經(jīng)過5 個方面的改造,使磨毛機的壓力系統(tǒng)操作變的更為簡單、壓力位置變得實時顯示,壓力輥誤操作的安全措施也得到了升級,同步控制單元也得到了提升,故障維修也節(jié)約了時間,降低機臺停機率,提高了生產(chǎn)效率。同時設(shè)備也達到了制作新型市場的面料的要求,設(shè)備改造總投入25 萬元,節(jié)省25 萬元。

    1.2 烘焙機改造

    公司另外一臺烘焙機設(shè)備,設(shè)備老舊、能耗高,且達不到目前客戶對面料的要求。采購一臺新的烘焙機約40 萬元。經(jīng)商議決定對烘焙機進行技術(shù)改造,改造內(nèi)容主要針對以下3 個方面:①熱效率利用低、熱損大、升溫慢。采用間接加熱方式,通過風(fēng)機把散熱器的熱量吹到烘里房里,烘房內(nèi)的織物經(jīng)高溫把染料固化在纖維里,熱利用率只有70%~80%;②電耗能高。設(shè)備停機時,因烘房溫度較高,需要利用循環(huán)風(fēng)機(11 kW 電機4 臺)和排風(fēng)(2.2 kW 電機2 臺)把溫度降到正常溫度,防止烘房著火,引起火災(zāi);③不能適應(yīng)靈活多變的生產(chǎn)訂單。假設(shè)有緊急訂單需要插隊進來,工藝溫度有變化:215 ℃降至80 ℃需要30 min;80 ℃升到215 ℃需40 min,而在這期間設(shè)備實際是停著的,沒有生產(chǎn)。

    通過技術(shù)改造對上述3 個方面進行升級:①熱效率方面,采用HRZ20/3 燃燒器直接加熱模式(圖2),熱效率利用率達到98%,比之前提高了20%~30%。另外沒有導(dǎo)熱油傳輸管道,減少了約5%的熱損失;②能耗高方面,現(xiàn)在工藝溫度80 ℃升到215 ℃只需10 min,減少了30 min。以現(xiàn)有風(fēng)機容量計算,每一個班只進行1 次工藝溫度改動,循環(huán)風(fēng)機為11 kW 電機4 臺,排風(fēng)為2.2 kW 電機2 臺,每年節(jié)約用電:循環(huán)風(fēng)機16 060 kW·h,排風(fēng)1606 kW·h,合計17 666 kW·h。從215 ℃至80 ℃的降溫現(xiàn)在只需要10 min,減少了20 min;每年節(jié)約用電:循環(huán)風(fēng)機10 599.6 kW·h,排風(fēng)1059.96 kW·h,合計11 659.56 kW·h。能耗方面一年粗略估計可節(jié)電29 325.56 kW·h;③生產(chǎn)訂單靈活方面:從設(shè)定工藝溫度到開機,升溫節(jié)約了30 min,以車速50 m/min為例計算,每一個班只進行1 次工藝溫度改動可以多生產(chǎn)1500 m面料,每年可以多生產(chǎn)1 095 000 m 面料。達到了客戶的要求,并得到客戶好評。設(shè)備總投10 萬元。

    圖2 燃燒器改造

    可見,技術(shù)改造對公司的生產(chǎn)運營和設(shè)備投入成效明顯,同時又降低了設(shè)備投入資金占用的市場風(fēng)險。

    2 節(jié)能減排

    節(jié)能減排是貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,構(gòu)建社會主義和諧社會的重大舉措;是建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的必然選擇;是推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)變增長方式的必由之路;是提高人民生活質(zhì)量,維護中華民族長遠利益的必然要求。因此節(jié)能減排是印染企業(yè)不可缺少的一部分也是每個企業(yè)長期發(fā)展的中心理念。

    目前困擾印染企業(yè)最大瓶頸就是“高水耗,高能耗,高污染”,解決“三高”問題根本途徑就是技術(shù)改造,廣泛采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備,淘汰高水耗、高能耗、高污染工藝設(shè)備,推行高效節(jié)能的環(huán)保設(shè)備和清潔生產(chǎn)技術(shù),就能有效減少資源、能源損耗和印染廢水排放,在節(jié)能減排降耗中發(fā)揮重要作用。

    以氣流車間為例,其用水就采用循環(huán)技術(shù)。每次染缸的廢水排放流入專門的蓄水池進行簡單的沉淀,經(jīng)過變頻器驅(qū)動水泵,水管水壓通過壓力傳感器實時傳輸給PLC(圖3),計算分析后,PLC 輸出模擬信號電壓控制變頻器的輸出頻率,從而調(diào)節(jié)水泵轉(zhuǎn)速,使之達到設(shè)定恒壓值,供應(yīng)給用水質(zhì)量要求不高的設(shè)備。在蓄水池有水的情況下,PLC 接收到液位信號,通過輸出信號控制電磁閥,帶動氣動閥使自來水管關(guān)閉,由蓄水池供水;蓄水池沒水的情況下,PLC 接收到液位信號,供水泵停止,改由自來水管供水,達到節(jié)能生產(chǎn)兩不誤,每月可節(jié)約用水約300 t,同時少排放污水300 t。

    圖3 PLC 接線

    以染色車間的熱水回收為例。烘筒疏水閥熱水排放的熱水通過外接管道給需要加熱的水箱,間接把冷水加熱,從而回收熱量。通過節(jié)能改造,每月可節(jié)約蒸汽20 t。染色車間的烘筒排風(fēng)原來是手動控制開關(guān),有時停機時忘記關(guān)掉,造成機臺用電浪費,現(xiàn)改造為自動運行模式:開機時排風(fēng)自動打開,停機時排風(fēng)自動關(guān)閉,排風(fēng)風(fēng)機功率2.2 kW,共3 臺,1 h 用電約7 kW·h 左右,每年累計可節(jié)省5110 kW·h 電。通過這些技改項目,不僅達到了節(jié)能減排的效果,還為企業(yè)后續(xù)改造項目起到了引領(lǐng)作用。

    3 采用高新技術(shù)

    高新技術(shù)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)相輔相成,相得益彰,是承上啟下的建筑關(guān)系,高新技術(shù)在建立在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)上的,沒有傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高新技術(shù)就是空中樓閣,而傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)又需要高新技術(shù)的反哺和提升。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)高新技術(shù)的主要途徑就是技術(shù)改造,在充分運用高新技術(shù)對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進行全面技術(shù)改造,就能在不增人、不增地、少投入的情況下進一步提高企業(yè)勞動生產(chǎn)率,實現(xiàn)裝備自動化。

    2010 年以前,公司的助劑配送全由人工化料,有以下3 個缺點:①用工量大,1 臺需要配2 個化料工,夜班1 個,白班1 個,輪流作業(yè);②化料速度慢和勞動強度大,不能跟上設(shè)備運行速度,在做固色工藝時,1 缸600 L 的鹽水,一般情況下只能用30 min 左右,而人工化1 缸鹽水最少也得10 min,化料速度慢,只能降低部分車速來保障正常運行;③化料不精準(zhǔn),容易少化或多化。

    采用工業(yè)以太網(wǎng)通信技術(shù)對其進行技術(shù)改造,在機臺安裝1 臺化料觸摸屏(子站),通過觸摸屏請求化料(圖4),并在觸摸屏里設(shè)定化料數(shù)量和工藝配方,然后把訂單發(fā)送到主站電腦,主站計算機安裝子站觸摸屏的配方來進行化料,全程自動化控制。改造后:①化料操作工取消,改由機臺開機人員操作觸摸屏完成化料;②化料時間由10 min 縮短至5 min,化料時間縮短50%;③每次請求的化料量由電磁流量計進行計數(shù),并實時顯示到機臺,大大保障化料的準(zhǔn)確性;④化料便捷性,每次工人化料只需點一下請求化料按鍵,即可完成化料操作;⑤適應(yīng)新標(biāo)準(zhǔn)要求和多樣化生產(chǎn)需求;⑥把生產(chǎn)訂單的用料詳情,進行系統(tǒng)統(tǒng)計,在生產(chǎn)工藝電腦上顯示出來,提高生產(chǎn)成本準(zhǔn)確性。

    圖4 化料請求界面

    公司生產(chǎn)車間設(shè)備繁多,在性能和效率方面有部分已經(jīng)達不到現(xiàn)代工藝的要求,面臨著“棄之可惜,食之無味”的境地,作為傳統(tǒng)企業(yè)的一部分,需要堅定不移地實施高新技術(shù)戰(zhàn)略,讓舊設(shè)備“活過來”,通過技術(shù)改造對設(shè)備的不足或短板進行有針對性的改造升級,既節(jié)約了設(shè)備采購成本,又為企業(yè)現(xiàn)代化改進奠定了基礎(chǔ)。

    4 專業(yè)技術(shù)人員

    公司2011 年采購的MB331E36 型抓毛機觸摸屏反應(yīng)慢、功能少,采購新款觸摸屏需要對包括PLC 的整套控制系統(tǒng)整體更新,經(jīng)研究決定由設(shè)備部進行技術(shù)改造。專業(yè)技術(shù)人員在保障基礎(chǔ)功能的前提下,結(jié)合車間操作人員的需求和習(xí)慣,重新組態(tài)觸摸屏畫面,通過安裝調(diào)試,達到車間要求,專業(yè)技術(shù)人員使技改項目不僅達到了預(yù)期,而且間接地為企業(yè)創(chuàng)造了效益,同時自身的技術(shù)也得到提高,為后續(xù)的技術(shù)改造積累經(jīng)驗。

    設(shè)備投入使用前,由專業(yè)技術(shù)人員和車間人員同時學(xué)習(xí)開機操作流程及相關(guān)注意事項。廠家返回后,機臺交由生產(chǎn)使用部門使用,在實際運行使用中一旦出現(xiàn)問題,由專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)反饋和溝通廠家,有針對性地判斷是操作問題還是設(shè)計問題,進而指導(dǎo)操作人員正確操作,保證安全生產(chǎn)。有時會存在設(shè)備操作交接不清楚或不完善,這時設(shè)備使用就會存在隱患,需要由專業(yè)技術(shù)人員進行培訓(xùn)指導(dǎo)新員工,使新員工快速熟悉設(shè)備操作規(guī)程和相關(guān)注意事項,進而勝任操作工的職位,完成各項生產(chǎn)任務(wù)。所以專業(yè)技術(shù)人員也是保障企業(yè)安全生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量有保證的重要條件之一。

    技術(shù)改造和專業(yè)技術(shù)人員是相輔相成的,技術(shù)改造離開不了專業(yè)技術(shù)人員,專業(yè)技術(shù)人員是在技術(shù)改造在中成長和發(fā)展起來的。技改工作在企業(yè)的發(fā)展中不僅體現(xiàn)在創(chuàng)造效益的數(shù)據(jù)上,因為除了這些能見的數(shù)據(jù)外,建立了一只訓(xùn)練有素、勇于進取、精于專研、忠于企業(yè)的工廠技改隊伍,對企業(yè)自身的發(fā)展也具有著更為深遠的意義,更是企業(yè)成長壯大的立足之本。因此技術(shù)改造在整個企業(yè)的生存和發(fā)展中也是尤為重要的。

    5 結(jié)束語

    通過以上4 個方面的分析和總結(jié),深刻認(rèn)識到技術(shù)改造對企業(yè)的重要性同時也認(rèn)識到當(dāng)前企業(yè)技術(shù)改造的迫切性,堅持技術(shù)改造,就只有夕陽技術(shù),沒有夕陽產(chǎn)業(yè),讓每臺設(shè)備都能煥發(fā)出新的活力。技術(shù)改造是企業(yè)生存發(fā)展的主題。

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