王澤方
(深能合和電力(河源)有限公司,廣東河源 517000)
某電廠二期3#、4#機(jī)新建百萬二次再熱鍋爐每臺配有兩臺豪頓華工程有限公司生產(chǎn)的ANT-2030/1400F 型動葉可調(diào)軸流一次風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)負(fù)荷是由電廠的控制系統(tǒng)基于鍋爐的負(fù)荷來控制的,來自控制系統(tǒng)的調(diào)節(jié)信號傳送到安裝于風(fēng)機(jī)外的電動執(zhí)行器上,電動執(zhí)行器將調(diào)節(jié)信號轉(zhuǎn)化為擴(kuò)散器外調(diào)節(jié)臂的機(jī)械運(yùn)動,通過推拉桿來操縱旋轉(zhuǎn)油封閥殼作軸向前后移動,使壓力油通過閥芯油道分別進(jìn)入油缸的后腔或前腔,使活塞隨同控制閥實(shí)現(xiàn)方向和行程相同的位移(略滯后),把調(diào)節(jié)力矩通過導(dǎo)軸傳遞給調(diào)節(jié)盤,執(zhí)行動葉的開大與關(guān)小。動葉調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)主要由機(jī)械部分和液壓部分組成,機(jī)械部分包括電動執(zhí)行器、調(diào)節(jié)臂、拉叉及輪轂內(nèi)部葉片轉(zhuǎn)動機(jī)構(gòu)。液壓部分主要包括旋轉(zhuǎn)油封、調(diào)節(jié)閥芯和液壓缸體。旋轉(zhuǎn)油封是由高速旋轉(zhuǎn)的軸心和固定不動的殼體在滾動軸承的支撐下組成,將高壓油、回油和潤滑油引出或引入高速旋轉(zhuǎn)的缸體。一次風(fēng)機(jī)主要技術(shù)參數(shù)見表1。
表1 一次風(fēng)機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
2022 年3 月8 日23:14 加負(fù)荷過程中(850 MW 升至900 MW),3A 一次風(fēng)機(jī)動葉開度從63%降至14%(控制指令為63%),電流由119 A 降至56 A。一次風(fēng)母管壓力由11.3 kPa降至6.8 kPa,3B~3F 磨煤機(jī)一次風(fēng)量均有下降(3B 磨一次風(fēng)量最低降至111 t/h)。14 s 后3A 一次風(fēng)機(jī)動葉開度開始升至指令值,各參數(shù)恢復(fù)正常,期間3B 一次風(fēng)機(jī)動作正常。就地檢查3A一次風(fēng)機(jī)動葉調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)完好且牢固,動作正常。3 月9 日5:20~6:55,3A 一次風(fēng)機(jī)動葉開度又跳變6 次,其中最后一次連續(xù)波動2 次,3A 一次風(fēng)機(jī)動葉開度最低關(guān)至3.4%,一次風(fēng)母管壓力最低降至6.1 kPa,3B 磨一次風(fēng)量最低降至105 t/h。3A 一次風(fēng)機(jī)動葉開度波動總共7 次,期間嘗試將3A 液壓油站液壓油溫由24 ℃升至32 ℃,切換液壓油泵、保持雙泵液壓油泵運(yùn)行,均無效果。
動葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī)的調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)故障率較高,當(dāng)風(fēng)機(jī)動葉發(fā)生調(diào)節(jié)故障時(shí),應(yīng)首先檢查接線及控制系統(tǒng)是否正常,若無問題,再查看調(diào)節(jié)臂是否松脫,若未脫落,應(yīng)觀察動作時(shí)拉桿是否動作,如果拉桿動作,則可判斷故障是由于機(jī)械部分松動(包括電動執(zhí)行器),導(dǎo)致調(diào)節(jié)力無法傳輸給旋轉(zhuǎn)油封,此時(shí)應(yīng)檢查傳動軸外部的頂絲、調(diào)節(jié)軸與拉叉連接處的頂絲以及拉叉與旋轉(zhuǎn)油封的連接是否松動。故障發(fā)生時(shí),若調(diào)節(jié)臂脫落,應(yīng)觀察油壓及流量是否正常,如果壓力偏高及流量偏低,則可以判斷調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)液壓系統(tǒng)故障,此時(shí)應(yīng)檢查旋轉(zhuǎn)油封、液壓缸及墊片及輪轂內(nèi)動葉調(diào)節(jié)盤的相關(guān)部件,若油壓及流量正常,則可判斷為調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)機(jī)械故障,此時(shí)應(yīng)檢查調(diào)節(jié)軸軸承及拉叉連接處是否有卡澀或損壞。在調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)動葉時(shí),如果液壓缸動作速度明顯滯后于伺服電機(jī)速度,且液壓壓力較低,應(yīng)重新整定溢流閥壓力。若葉片開度不受控制,需檢查旋轉(zhuǎn)油封與拉叉的連接部分以及調(diào)節(jié)軸的摩擦面是否正常。
查閱DCS 運(yùn)行歷史曲線,初步判斷故障范圍為指令線、AO模件、電動執(zhí)行器。確定先易后難的工作思路,即:先緊固接線端子,再查指令線,然后查AO 模件,最后查電動執(zhí)行器,處理過程見表2。
表2 處理過程
整體更換電動執(zhí)行器后,3A 一次風(fēng)機(jī)動葉波動故障消失,可以判斷導(dǎo)致動葉波動的原因?yàn)殡妱訄?zhí)行器。對電動執(zhí)行器進(jìn)行檢查:①使用信號發(fā)生器測試,執(zhí)行器空載時(shí)運(yùn)行正常,反饋正常,模擬加負(fù)載時(shí),執(zhí)行器可以正常運(yùn)作;②模擬負(fù)載增加后,發(fā)現(xiàn)執(zhí)行器不能保持,出現(xiàn)曲柄振蕩現(xiàn)象;③拆解電機(jī)后,可見黑色粉末,疑似自鎖模塊(SLM)的摩擦片粉塵。
自鎖模塊安裝在電機(jī)前段,連接電機(jī)與齒輪系(圖1)。自鎖模塊的主要功能是在電機(jī)斷電時(shí),鎖住齒輪系保位。當(dāng)電機(jī)接通電源后,自鎖模塊釋放并允許電機(jī)驅(qū)動傳動裝置。執(zhí)行機(jī)構(gòu)的過載或失速將加速自鎖模塊磨損。磨損表現(xiàn)為:當(dāng)電機(jī)斷電時(shí),執(zhí)行機(jī)構(gòu)無法保持位置,這可能導(dǎo)致持續(xù)的開關(guān)振蕩。
圖1 自鎖模塊(SLM)
(1)因執(zhí)行器設(shè)計(jì)具有高精度的調(diào)節(jié)能力,指令信號電纜、反饋信號電纜與電動執(zhí)行器電纜在一根鍍鋅管內(nèi)會導(dǎo)致指令信號干擾,造成執(zhí)行器頻繁動作,進(jìn)而加速電機(jī)部位的自鎖模塊的磨損。
(2)風(fēng)機(jī)的油路阻力變大及動葉連接機(jī)械部件存在卡澀時(shí),會導(dǎo)致按照設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)提供的執(zhí)行器扭矩負(fù)荷加大,加速自鎖模塊的磨損。
采取以下措施:①分離信號線與電源線;②增加對油站油路壓力的監(jiān)測,減少風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)時(shí)的油路阻力;③建議停機(jī)時(shí)檢查動葉的機(jī)械連接部分,是否有卡澀跡象;④如果后續(xù)還有問題出現(xiàn),建議更換大型號的電機(jī)及SLM 模塊。
通過對3A 一次風(fēng)機(jī)動葉開度突降的原因排查,確定為電動執(zhí)行器故障導(dǎo)致,更換電動執(zhí)行器后,一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行正常。進(jìn)一步對電動執(zhí)行器進(jìn)行解體檢查,找到電動執(zhí)行器故障原因?yàn)樽枣i模塊失效,分析可能導(dǎo)致自鎖模塊失效的原因,對現(xiàn)場進(jìn)行檢查整改,以避免故障再次發(fā)生。