王紅霞,常松金,李 杰,鄭彥博,楊 屏
(1.黔南民族職業(yè)技術學院 汽車工程系,貴州 都勻 558000; 2.貴州吉利汽車制造有限公司 技術部,貴州 貴陽 550000)
隨著我國經(jīng)濟的飛躍發(fā)展,人們對生活的高質(zhì)量追求,使得現(xiàn)階段我國市場對汽車的需求呈現(xiàn)出井噴式增長。對于企業(yè)而言,車型的快速更新是生存的利器,新車型的產(chǎn)出通常要經(jīng)過市場調(diào)研、產(chǎn)品策劃、設計、工藝準備、制造、檢驗和銷售及售后服務等流程,其中檢驗和銷售及售后服務尤為重要,汽車的高效產(chǎn)出離不開有效檢測維修技術,動力總成作為汽車核心部件,對其診斷維修是很有必要研究的。
動力總成指的是車輛上產(chǎn)生動力,并將動力傳遞到路面的一系列零部件組件[1]。動力總成一般指發(fā)動機、變速器以及集成到變速器上面的其余零部件[2],如離合器、前差速器等,其結構如圖1所示。在貴陽吉利汽車生產(chǎn)基地,生產(chǎn)的車型有傳統(tǒng)燃油汽車、油電混合新能源汽車、醇電混合新能源汽車、純電新能源汽車和醇油混動新能源汽車五類,因此,基地現(xiàn)階段使用的發(fā)動機和變速器類型多樣,如發(fā)動機有15TD(3缸(GEP3)、4缸(B+))、1.8TD、1.8L(SS11-M1帝豪醇電混合),變速器有7DCT330H(插電混動)、7DCT330(常規(guī)燃油車)、7DCT300(國產(chǎn)化低扭矩)、3DHT(甲醇汽車專用),使得基地的汽車動力總成故障類型呈現(xiàn)出多樣性和復雜性。
圖1 動力總成
汽車動力總成故障一般分為功能、電檢、異響、外觀、三液和抖動這六大類,具體故障形式如圖2所示。其中發(fā)動機作為醇電類、燃油類、油電混合類汽車的核心部件,發(fā)生故障的頻率相對較高,發(fā)動機部件的常見故障有發(fā)動機管理系統(tǒng)(Engine Management System, EMS)相關故障、線束干涉、外觀類(破損、裝配不良)、機油液位超差、發(fā)動機抖動、發(fā)動機故障燈常亮、發(fā)動機熄火、加速無力、異響、漏油、漏氣、漏水等。變速器常見故障有電子油泵(Emergency Oil Pump, EOP)故障、靜液壓離合器執(zhí)行器(Hydrostatic Clutch Actuator, HCA)故障、邏輯控制單元(Logic Control Unit, LCU)信號丟失、抖動、R擋無動力、擋位不可信和變速器控制器(Transmission Controller Unit, TCU)電氣故障等。
圖2 動力總成故障
對于汽車總裝廠而言,故障的根本原因分析是尤為重要的,找到故障發(fā)生的根本原因才能解決源頭問題。對于無故障碼的故障,需要對照動力傳遞路徑,檢測動力源、變速器的各零部件功能,同時運用診斷儀和INCA采集汽車的實時數(shù)據(jù)進行排查。可以直接讀出故障碼的故障,可對故障碼進行針對性分析。如EMS相關故障,該類型故障原因分析步驟具體如下:
1)讀取故障碼。使用PC診斷儀進入EMS模塊,讀取軟件版本信息,記錄車輛基本情況,查詢故障碼,根據(jù)故障碼了解相關工況,確定是否為當前故障,如是歷史故障,結合工況能否復現(xiàn),再查詢故障診斷策略,讀取數(shù)據(jù)流。
2)針腳&外觀排查。常規(guī)故障在確認完成故障邏輯,再進入動車排查環(huán)節(jié),針對偶發(fā)故障,每個拆解步驟都需帶有目的性,不可盲目拆解,防止故障再現(xiàn),開路問題一般是由針腳歪斜、漏查即可排除。
3)線束測量。常規(guī)測量線束通斷或者測電壓;如果常規(guī)辦法無法排除故障,可用示波器讀取波形判別。
4)傳感器測量。常規(guī)測試傳感器內(nèi)部電阻或者測試電壓。測試數(shù)據(jù)可與正常車輛進行對標。
5)ABA驗證。ABA是一種初始狀態(tài)為A,增加變量后變?yōu)锽,將變量消除后變回A的驗證方法。驗證可以縮小故障范圍,針對開路故障或者容易排查的故障可以跳過線束測量和傳感器測量,可以直接進行ABA驗證。
1.案例1:節(jié)氣門電機故障
汽車故障現(xiàn)象:市場反饋汽車在行駛中間歇出現(xiàn)發(fā)動機故障指示燈抖動,加速不暢,車速最高時速20 km/h的故障現(xiàn)象。經(jīng)維修人員檢測,檢測儀顯示節(jié)氣門故障,且無法清除故障碼。
故障原因分析。故障解析:1)故障件檢測:測試節(jié)氣門體功能,顯示不合格,檢測故障電機顯示開路;2)對故障電機拆解分析:①電機內(nèi)部無異物,電樞、機殼外觀功能正常。②檢測單側(cè)電感線與碳刷線,有開路現(xiàn)象。③故障件焊點處(圖3 (b)),較OK件(圖3 (a)),未見電感線,推測電感線過短或未放到位。④故障件剝開銅管,較OK件,電感線脫落,電感線有效焊接長度較短。3)分析初步結論:員工操作時未按照標準執(zhí)行,導致電感線未插入到位。4)故障再現(xiàn)驗證:從圖4焊接工位可知,焊接工序分為step1:分別將銅管、電感線和碳刷放入仿形槽;step2:將放有電感和碳刷的底座前推;step3:電感線和碳刷線進入銅管,最后開始焊接。從step2中將底座向前推的過程為手工推進到工裝有能防止過度的物理限位,但當?shù)鬃赐频轿粫r電感線進入銅管不足,但是工裝仍然能啟動焊接,缺陷再現(xiàn)。5)根本原因判定:電感底座行程未到位,導致電感線進行銅管有效長度不足,出現(xiàn)虛焊,在后續(xù)使用過程中出現(xiàn)虛接斷路的現(xiàn)象,從而導致車輛出現(xiàn)節(jié)氣門故障。對故障進行橫向展開,分析為個例,無批量風險。
圖3 銅管
圖4 焊接工位
整改措施:1)增加傳感器防錯,當電感底座未推到位時,焊接無法啟動;2)增加焊接后對電感外觀的自檢要求。
2.案例2:OCV卡滯
汽車故障現(xiàn)象:路試顯示發(fā)動機故障燈常亮,通過出廠前檢查(Pre Delivery Inspection, PDI),檢測故障碼為P001778,即排氣凸輪軸相對位置偏差過大。
故障原因分析。由于機油控制閥(Oil Control Valve, OCV)動作卡滯或可變正時氣門(Variable Valve Timing, VVT)卡滯,均會報相位不合理或VVT卡死等故障。故障解析:1)故障件檢測:①濾網(wǎng)表面狀態(tài)檢查,無異物堵塞;②通電/電阻檢測,無卡滯現(xiàn)象;2)拆解檢查閥套:閥套內(nèi)壁,有異物卡滯痕跡,存在異物卡滯現(xiàn)象;觀察換向桿外觀,無明顯劃痕;清潔度檢測,最大金屬顆粒332×35 μm(要求小于600 μm);3)故障排查:①裝配過程排查:OCV閥安裝工位在安裝OCV閥后,還要裝配前吊鉤及正時鏈罩螺栓,螺栓及吊鉤異物有進入OCV閥的風險。②缸蓋機加過程排查:缸蓋總成下線后油道清潔度檢測有大顆粒鋁屑,清洗效果不佳,有進入OCV閥風險;4)根本原因判定:OCV閥根據(jù)ECU指令調(diào)整換向桿位置,從而控制VVT開度,最終控制凸輪軸和曲軸的相對角度。OCV閥動作卡滯或者VVT卡滯,均會相位不合理或者VVT卡死等故障。綜上得出故障為缸蓋油道內(nèi)異物導致OCV卡滯。
整改措施:1)將OCV閥安裝工位移位,保證該崗位裝配不接觸其他零部件;2)將OCV油孔清洗由紊流改為定點清洗,壓力定為10 bar;3)對缸蓋的油孔和主油道交叉處增加毛刷去毛刺。
1.案例1:GA裝配不良
汽車故障現(xiàn)象:服務站反饋銷售給客戶交車后,客戶反饋倒擋無動力輸出,加速發(fā)動轉(zhuǎn)速上升,無倒擋。
故障原因分析。故障解析:1)故障驗證:服務站檢測發(fā)動機故障燈亮,變速器燈不亮,行駛無異常,發(fā)動機系統(tǒng)報故障碼為P27661,即輸入軸2旋轉(zhuǎn)方向錯誤;P073300即3擋速比不匹配。服務站路試:儀表報減速、故障燈亮、掛倒擋、怠速車不動、有打滑感,服務站更換換擋電機執(zhí)行機構(Generator Actuator, GA),故障排除;2)故障件檢測:指套端面到軸端面高度異常(測量值為62.53 mm,參考值59.35~60.8 mm),屬于已知的撥指壓偏問題;3)產(chǎn)生原因分析:原工藝為撥軸與撥指由手工組裝后放入工裝,導致當撥指定位面未貼緊工裝時,撥軸和撥指錯位致鉚壓產(chǎn)生此問題,同時原設備無確保軸定位面貼緊工裝的防錯功能。
整改措施:1)在GA包裝前使用卡尺100%檢查撥桿端面到撥指端面的距離小于60.4 mm;2)軸花鍵斷面定位面應該緊貼工裝,撥指應該放入撥指工裝,然后壓裝,撥指壓裝、檢測工位增加確認軸基準端面貼平工裝平面的要求;3)在鉚壓工位增加限位傳感器;4)通止規(guī)檢測工位增加傳感器確保壓偏的產(chǎn)品可以被探測。
2.案例2:TCU故障
汽車故障現(xiàn)象:用戶反饋車輛行駛時換擋不走。
故障原因分析。故障解析:1)故障驗證:技師檢查發(fā)現(xiàn)故障存在,判斷為TCU總成內(nèi)部電器元件故障導致,更換TCU總成,故障排除。2)故障件檢測:①工廠檢測:外觀檢查無異常,TCU外掛變速器測試,電流從0.7 A掉到0 A,讀取報文顯示四百行后停止發(fā)送報文;②供應商分析:返回件外觀無異常,功能測試異常;變速箱負載測試:無法進行擋位自學習,無法執(zhí)行換擋操作。故障時INCA變量采集,故障碼表明,電機芯片控制芯片S8220報故障,與反饋一致,異常電定位:M2電機邏輯控制芯片S8300 pin24&pin25有錫珠,導致M2電機控制回路失效。3)根本原因判定:電路板(Printed Circuit Board Assembly, PCBA)上有錫珠,錫珠從載具遮擋板的間隙進入PCBA板,經(jīng)振動后移動至芯片引腳處,造成短路。
整改措施:使用耐高溫膠封閉載具上的間隙;更新目視檢查作業(yè)指導書,增加對PCBA芯片有無錫珠的檢查。
通過上述汽車發(fā)動機和變速器的典型故障案例可知,在汽車制造基地,發(fā)動機和變速器故障大多由裝配工藝不完善、操作不規(guī)范導致。
在汽車總裝廠,汽車動力總成診斷維修流程包括信息反饋、故障復檢、協(xié)同分析、橫向展開、信息共享和技術改進六部分。
技術部接收到來自市場、路試、線試反饋的故障信息,技術人員通過反饋的故障信息在相同條件下進行復檢,對待故障車輛進行的復檢,通常其具體過程包括:1)確認檢測對象類型,確定檢測對象相關參數(shù)、檢測方法、檢測流程;2)建立相應型號汽車的檢測設備數(shù)據(jù)庫,為排查故障問題(確定線路通斷、測量相關參數(shù)和采集實時數(shù)據(jù)等),需要選用的汽車標定特有軟件(如英卡)和特用工具,如:工具盒、強光手電筒、電檢儀、萬用表、INCA、汽車生產(chǎn)線下線檢測儀測試(End of Line Testing Tool, EOL)臺架、扭矩扳手、三坐標齒輪儀[3]、卷尺、游標卡尺、風速儀、胎壓計[4]、塞尺、搭鐵線、拉力計、診斷儀、內(nèi)窺鏡等;3)數(shù)據(jù)梳理、分析,對收集的數(shù)據(jù)重新整理,剔除干擾內(nèi)容,并結合適當算法進行分析,確定故障出現(xiàn)的原因、位置,并人為地組織針對性測試[5];4)狀態(tài)判斷與預報[5]。這一流程中主要是確定各部件的運行狀態(tài),并判斷是否出現(xiàn)批量風險。在復檢確認故障后,分析故障發(fā)生的根本原因(嚴重問題需要組織動力公司、研發(fā)部門或者供應商共同排查),在確定故障的根本原因后給出整改措施并進行橫向展開,最后將信息反饋給技術研發(fā)部門,技術研發(fā)部門通過反饋的信息進行技術改進。
汽車動力總成故障一般分為六大類,其中最常見、最復雜且最容易引起客戶抱怨的是功能類問題,因此,對功能類問題的處理更急迫,對于功能類問題的解析思路如下:
1)現(xiàn)狀的深入調(diào)查:現(xiàn)狀調(diào)查解析整車功能性問題是很重要的環(huán)節(jié),動力功能出現(xiàn)問題,往往表現(xiàn)不是單一的。如:加速無力,通常儀表內(nèi)的動力系統(tǒng)異常預警(Service Vehicle Soon, SVS)故障燈或者節(jié)氣門故障都會觸發(fā),可能根本原因為排氣管異物堵塞。
2)根本原因分析:①一般情況下能檢測出故障碼,在電器問題檢出的故障碼中,“失去通訊類故障”一般為整車線束或發(fā)動機/變速器線束通斷或者端子異常,通常更換即可;②對于無故障碼的故障,則需要對照動力傳遞路徑,動力源、變速器各零部件功能,同時運用診斷儀和INCA采集汽車的實時數(shù)據(jù)進行排查;③鎖定故障件或總成后,發(fā)往供應商進行專業(yè)檢測(EOL測試、三坐標、功能測試臺)給出故障原因。
3)針對故障原因,制定整改措施。
快贏方案即是效率最高、結果最好的方案。針對汽車總裝廠,在故障根本原因已經(jīng)明了、對策可采取永久措施實施的前提下,可采用快贏方案,以確保失效問題能快速有效處理,提高效率,常見失效模式下的快贏方案具體實施如下:
1)無法啟動。故障出現(xiàn)的原因為火花塞失火、燃油泵失火、起動機燒蝕時,通常采用的快贏方案為更換發(fā)動機火花塞、更換燃油泵、更換起動機,但需要注意更換后車輛需要重新路試,多次啟動反復確認。
2)燃油泄漏。當故障出現(xiàn)的原因為快插虛插、油管破損時,采用的快贏方案為更換插接快插/油管,在更換時需要注意遠離火源。
3)故障燈亮。當故障出現(xiàn)的原因為OCV閥卡滯、氧傳感器失效、碳罐電磁閥卡滯常開、燃油泄漏診斷模塊(Diagnostic Module Tank Leak, DMTL)電流超范圍和蒸發(fā)系統(tǒng)泄露時,采用的快贏方案為更換OCV閥、氧傳感器、碳罐電磁閥、DMTL、煙霧探測儀檢測泄露點,在更換/檢測需要按照返修指導書操作。
4)加速不良。當故障是由節(jié)氣門位置偏差、調(diào)節(jié)超限(節(jié)氣門異物堵塞)增壓器后端進氣管漏氣引起的,則快贏方案為拆開進氣管并取出節(jié)氣門異物、找到漏點并重新裝配用,在面對異物類問題時,需要確認異物來源,并進行橫向排查。
5)變速器漏油。變速箱漏油通常是由變速器差速器油封漏油引起的。這類故障快贏方案通常采用更換差速器油封或半軸,更換后需要注意要將殘油處理干凈,避免市場出現(xiàn)假性漏油,導致顧客投訴。
6)水溫高。當失效是由防凍液泄露、電子風扇失效、節(jié)溫器失效引起時,采用的快贏方式是找到漏點,更換相應零部件,更換電子風扇、節(jié)溫器。需要注意的是要將殘余液體處理干凈。
7)發(fā)動機抖動異常。當發(fā)動機抖動是由火花塞失火、噴油器失效引起時,采用的快贏方案即更換故障零部件,同時需要注意要路試確認故障被修復。
8)掛擋不走車。掛擋不走車一般是HCA故障引起的,采用的方案即更換HCA,需要注意的是更換后需要自學習(刷軟件)。
9)車輛無法掛擋。車輛無法掛擋通常是由電子換擋器故障引起的,采用的方案即更換電子換擋器,更換后需要重新進行電檢。
10)機油異常消耗。若失效是由于增壓器漏油或者機油進入氣缸燃燒時,需要更換增壓器,在更換后的路試需要跟蹤驗證,觀察尾氣顏色。
在汽車制造基地,汽車故障是通過信息反饋、故障驗證、根本原因分析、確定整改措施、信息共享、技術整改這六個步驟處理的。通過分析發(fā)動機、變速器的典型故障案例,得到了基地動力總成故障多由裝配工藝流程不完善、操作不規(guī)范引起,在基地更多的是需要規(guī)范裝配操作行為、完善工藝流程。作為汽車核心部件的動力總成,其故障診斷與維修技術最重要的部分為故障的根本原因分析,動力總成出現(xiàn)的故障呈現(xiàn)復雜多樣的特性,現(xiàn)階段將其分為六大類,通過對故障診斷維修步驟的歸一化,為動力總成故障提供了快速解決問題的方法,同時快贏方案提高了產(chǎn)出效率。