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      倍力曼MST-H9-6-15HS2 壓力蒸汽滅菌爐故障維修三例

      2023-02-28 06:19:14陳建勤
      醫(yī)療裝備 2023年3期
      關(guān)鍵詞:疏水器真空泵腔體

      陳建勤

      東莞市長安醫(yī)院設(shè)備股 (廣東東莞 523000)

      壓力蒸汽滅菌爐是利用飽和蒸汽對醫(yī)療儀器及物品進(jìn)行迅速而可靠消毒滅菌的設(shè)備。相較于其他的醫(yī)療設(shè)備,壓力蒸汽滅菌爐在醫(yī)療機(jī)構(gòu)中應(yīng)用廣泛,其性能直接影響醫(yī)院醫(yī)療儀器及物品的滅菌質(zhì)量。本文總結(jié)了工作中遇到的3例倍力曼MST-H9-6-15HS2壓力蒸汽滅菌爐故障的維修情況,以供參考。

      1 故障一

      1.1 故障現(xiàn)象

      壓力蒸汽滅菌爐運(yùn)行中報(bào)警“起步超時(shí)循環(huán)失敗故障”,循環(huán)中斷停止工作。故障代碼顯示“代碼9:Too long in step(步驟超時(shí))”,即程序運(yùn)行步驟超出設(shè)定時(shí)間。

      1.2 故障分析

      倍力曼MST-H9-6-15HS2壓力蒸汽滅菌爐的滅菌循環(huán)過程(圖1)如下:首先,經(jīng)過3次脈動(dòng)真空后再對腔體持續(xù)加注高溫高壓蒸汽,當(dāng)溫度升至134 ℃時(shí)開始滅菌,經(jīng)過持續(xù)5 min 的滅菌后進(jìn)入干燥程序,最后回充過濾空氣,滅菌結(jié)束。可見,滅菌循環(huán)過程的起步階段是3次脈動(dòng)真空,而起步時(shí)間過長可能是由于真空度達(dá)不到啟動(dòng)要求,因此初步判斷故障是由真空度相關(guān)部件(進(jìn)水管道過濾器、蒸汽疏水器、冷卻水供水壓力、滅菌爐前后門及真空泵等)故障造成。

      圖1 壓力蒸汽滅菌循環(huán)過程

      1.3 故障維修

      (1)進(jìn)水管道過濾器:拆開進(jìn)水管道連接的單向閥過濾器,未發(fā)現(xiàn)堵塞和雜物堆積。(2)蒸汽疏水器:聽蒸汽疏水器疏水的聲音,可聽到一閉一合有節(jié)律的疏水聲,判斷疏水器工作正常;關(guān)閉蒸汽開關(guān)后,拆開疏水器頂蓋,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部閥門閉合嚴(yán)密,手動(dòng)撥動(dòng)閥板無阻力,判斷疏水器正常。(3)冷卻水供水壓力:滅菌過程中,冷卻水供水壓力保持在3.5 bar 左右,在正常范圍(3.0~4.0 bar)內(nèi)。(4)滅菌爐前后門:檢查氣源壓力在正常范圍(5~7 bar)內(nèi)波動(dòng),用手感受未發(fā)現(xiàn)壓縮空氣管路有漏氣現(xiàn)象,檢查滅菌爐前后門門槽正常充氣且充氣壓力為3.0 bar,門封密閉性完好,前后門關(guān)閉完好。(5)真空泵:用手觸摸真空泵電機(jī)外殼溫度正常,用萬用表電壓擋測量三相電源(AC 380 V/50 Hz)顯示正常,但測量真空泵電機(jī)進(jìn)線端發(fā)現(xiàn)電源缺相,考慮中段電源連接器件故障;打開設(shè)備主機(jī)的電路保護(hù)板,查看電機(jī)過載保護(hù)器Q162(圖2)發(fā)現(xiàn)過載開關(guān)跳閘,測量電機(jī)線圈對地阻值正常,可排除電機(jī)故障;復(fù)位過載開關(guān)并通電試機(jī),真空泵再次正常工作,但數(shù)分鐘偶發(fā)電流突然升高至13 A 左右跳動(dòng);仔細(xì)檢查電機(jī)控制接觸器K615(圖3)的每個(gè)觸點(diǎn),發(fā)現(xiàn)有觸點(diǎn)被腐蝕變黑,判定電機(jī)接觸器損壞;更換K615后,重新開啟設(shè)備,滅菌程序運(yùn)行正常,確認(rèn)故障是由于真空泵控制接觸器頻繁跳動(dòng),導(dǎo)致觸點(diǎn)打火腐蝕,引起接觸不良、電源缺相而引發(fā)。

      圖2 電機(jī)過載保護(hù)器Q162

      圖3 電機(jī)控制接觸器K615

      1.4 小結(jié)

      根據(jù)維修經(jīng)驗(yàn),真空度不達(dá)標(biāo)多與真空泵相關(guān)。因此,平時(shí)要做好真空泵的維護(hù)工作:若真空泵長期停用應(yīng)放盡泵內(nèi)的水,以防生銹;使用前應(yīng)先用手盤動(dòng)泵的帶輪數(shù)圈,然后方可通電啟動(dòng);定期檢查電機(jī)是否缺相,定期用鉗形電流表檢查電機(jī)電流值,電流不得超過電機(jī)額定電流;真空泵在運(yùn)行的過程中若出現(xiàn)噪聲(撕裂聲),說明此時(shí)泵工作在極限真空下,應(yīng)及時(shí)觀察真空度數(shù)據(jù),避免真空泵損壞;真空泵連接控制器因頻繁閉合跳動(dòng),其觸點(diǎn)容易打火腐蝕引起接觸不良,保養(yǎng)時(shí)應(yīng)查看觸點(diǎn)情況并及時(shí)更換。

      2 故障二

      2.1 故障現(xiàn)象

      壓力蒸汽滅菌爐報(bào)警“停機(jī),滅菌失敗”。設(shè)備在重新啟動(dòng)滅菌程序后,仍不能正常運(yùn)行。查看滅菌爐記錄報(bào)警信息為“代碼22:Undertemperature T1(腔體溫度T1 低溫故障,即在滅菌階段腔體溫度低于設(shè)定值)”和“代碼33:Steam pressure low(蒸汽壓力低故障,即蒸汽供應(yīng)壓力低于設(shè)定值)”。

      2.2 故障分析

      飽和蒸汽是指飽和狀態(tài)下的蒸汽,且其蒸汽壓力和溫度呈對應(yīng)關(guān)系。飽和蒸汽的蒸汽壓力是指,在密閉條件中一定溫度下與液體處于平衡狀態(tài)的蒸汽所具有的壓力,蒸汽壓力隨著溫度的升高而升高。飽和蒸汽溫度與壓力對照表見表1。

      由表1可知,滅菌爐的滅菌溫度與蒸汽壓力息息相關(guān)。因此,腔體溫度T1低溫故障反映的是蒸汽壓力達(dá)不到對應(yīng)要求,而蒸汽壓力低更是直接指向蒸汽供應(yīng)壓力存在問題。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),針對蒸汽供應(yīng)壓力低,應(yīng)逐一排查蒸汽整體供應(yīng)壓力、蒸汽調(diào)壓減壓閥、與減壓閥相連的蒸汽疏水閥、腔體進(jìn)氣和排氣的控制啟動(dòng)閥、壓縮空氣壓力及蒸汽供應(yīng)末端的疏水系統(tǒng)。

      表1 飽和蒸汽溫度與壓力對照表

      2.3 故障維修

      (1)蒸汽整體供應(yīng)壓力:查看蒸汽整體供應(yīng)壓力表顯示5.0 bar,在正常壓力范圍內(nèi)。(2)蒸汽調(diào)壓減壓閥:經(jīng)過蒸汽調(diào)壓減壓閥后壓力表顯示3.0 bar,正常。(3)與減壓閥相連的蒸汽疏水閥:聽疏水器的疏水聲音,聽到閥門一閉一合有節(jié)律地關(guān)閉,說明疏水器工作正常。(4)腔體進(jìn)氣和排氣的控制啟動(dòng)閥:手動(dòng)掰動(dòng)腔體進(jìn)氣和排氣的控制啟動(dòng)閥,能正常開啟和關(guān)閉。(5)壓縮空氣壓力:查看壓力值為6.0 bar,正常。(6)開啟消毒滅菌程序進(jìn)行滅菌測試:開始3 次脈動(dòng)真空正常,進(jìn)入腔體升溫升壓階段,壓力蒸汽持續(xù)注入腔體但溫度升至130 ℃后停止上升,再次報(bào)警腔體溫度T1 低溫故障;檢查蒸汽總壓力降至4.0 bar,進(jìn)入設(shè)備的蒸汽壓力降至2.5 bar,可聽到蒸汽持續(xù)經(jīng)過疏水閥門的聲音,懷疑蒸汽通過疏水閥門持續(xù)泄漏;迅速至消毒供應(yīng)中心外部查看蒸汽外排管道情況,發(fā)現(xiàn)管道出口處有較大量的蒸汽排出,表明整體蒸汽不受閥門控制;返回滅菌爐旁,查聽蒸汽快速流動(dòng)聲音,確定聲音是經(jīng)蒸汽供應(yīng)末端的手動(dòng)疏水閥處發(fā)出;用手扭動(dòng)手動(dòng)疏水閥門,發(fā)覺未完全閉合,導(dǎo)致蒸汽在持續(xù)使用時(shí)不能有效恒定供應(yīng);關(guān)緊手動(dòng)疏水閥門,腔體溫度升至134 ℃,進(jìn)入滅菌程序,設(shè)備運(yùn)行正常,故障排除。

      2.4 小結(jié)

      事后詢問設(shè)備操作員,確認(rèn)設(shè)備預(yù)熱后未完全閉合手動(dòng)疏水閥。該故障為人為操作原因造成的故障,是完全可以避免的。因此,為避免人為操作原因造成的故障,我們要制訂完善的管理制度和設(shè)備操作指引,定期開展培訓(xùn),使操作人員熟悉設(shè)備的各項(xiàng)操作步驟和相關(guān)注意事項(xiàng),杜絕操作不規(guī)范造成的設(shè)備故障,保障設(shè)備的安全有效運(yùn)行。

      3 故障三

      3.1 故障現(xiàn)象

      消毒滅菌結(jié)束后,消毒物品包裝外部濕潤。

      3.2 故障分析

      外科無菌技術(shù)要求所有用于與外科手術(shù)區(qū)域接觸的物品必須是無菌的。無菌供應(yīng)物的其中1 個(gè)重要指標(biāo)是“干燥狀態(tài)”。濕潤的材料會(huì)傳播細(xì)菌,“潮濕狀態(tài)”將會(huì)危及無菌物品的無菌性。導(dǎo)致濕包的原因包括滅菌包裝材料問題、被滅菌的物品過大或過硬、裝載方式不正確(包括包裝的尺寸、密度或重量)導(dǎo)致裝載過滿、真空泵故障及空氣泄漏、蒸汽含水分多、干燥時(shí)間不夠。

      3.3 故障維修

      維修人員遵循先易后難的維修原則,首先從滅菌包裝材料、被滅菌的物品和裝載方式開始排除:查看裝載物品為敷料包,用無紡布進(jìn)行包裝,符合要求;無過大和過硬的物品;用手插入包與包之間檢查豎放間距,水平和垂直的距離較窄,在 1 cm 左右,判斷消毒物品裝載較滿,不利于滅菌蒸汽的抽取,影響干燥效果;更換濕的包裝后,重新擺放消毒物品,使水平和垂直的距離為 5 cm 左右;重新開啟滅菌程序?qū)ξ锲愤M(jìn)行消毒滅菌,結(jié)果濕包現(xiàn)象有所改善,但包裝仍有少量水分殘留。然后,排除真空泵故障及空氣泄漏問題:選擇“P4升溫和測漏”程序,等待循環(huán)開始鍵變綠后開始運(yùn)行升溫測漏程序;升溫測漏程序運(yùn)行結(jié)束后,顯示泄漏率為0.5 mbar/min,遠(yuǎn)低于規(guī)定的1.3 mbar/min,可排除真空泵和空氣泄漏故障。最后,檢查是否因蒸汽水分多、干燥時(shí)間不夠引起,考慮到設(shè)備發(fā)生故障時(shí)正值1月,天氣較寒冷,懷疑管道內(nèi)的冷凝水較多,蒸汽含水過多導(dǎo)致濕包:進(jìn)入程序參數(shù)調(diào)整界面,調(diào)節(jié)啟動(dòng)疏水閥開啟時(shí)間并增加干燥時(shí)間;重新對同一批次物品進(jìn)行消毒滅菌,濕包現(xiàn)象得到明顯改善,包裝無水分殘留,消毒物品符合滅菌要求。

      3.4 小結(jié)

      濕包問題涉及多種原因,常見原因?yàn)檠b載方式不正確:包裝的尺寸過大,密度或重量超標(biāo)準(zhǔn)。對此,可以根據(jù)廠家要求和消毒物品的情況制訂正確的裝載指引。擺放消毒物品時(shí)應(yīng)注意:敷料包豎放、包與包之間以能豎放入手掌為宜,水平和垂直的距離應(yīng)至少為5 cm;器械包平放、不能疊放(內(nèi)有容器的器械包則開口朝下斜放);紙塑包側(cè)放、留縫隙。此外,也要考慮天氣情況對蒸汽飽和度的影響,及時(shí)調(diào)整疏水閥開啟時(shí)間和干燥時(shí)間,以滿足消毒滅菌的要求。

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