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      污水進(jìn)水低碳氮比的總氮應(yīng)急處理技改實(shí)踐

      2023-02-22 13:57:06劉培志
      凈水技術(shù) 2023年2期
      關(guān)鍵詞:氧區(qū)乙酸鈉溶解氧

      劉培志,汪 輝

      (武漢新天達(dá)美環(huán)境科技股份有限公司,湖北武漢 430000)

      水中的總氮(TN)含量是衡量水質(zhì)的重要指標(biāo)之一。城市污水處理廠超標(biāo)問題頻發(fā),特別是TN超標(biāo)問題較為突出。該問題如不及時(shí)解決,會導(dǎo)致匯水區(qū)域水體富營養(yǎng)化,引發(fā)赤潮、水華等現(xiàn)象,造成生態(tài)環(huán)境破壞[1-3]。為保障水環(huán)境安全,2017年,生態(tài)環(huán)境部《關(guān)于加快重點(diǎn)行業(yè)重點(diǎn)地區(qū)的重點(diǎn)排污單位自動監(jiān)控工作的通知》(環(huán)辦環(huán)監(jiān)函〔2017〕61號)要求氮磷排放重點(diǎn)行業(yè)的重點(diǎn)排污單位應(yīng)安裝TN排放自動監(jiān)測設(shè)備并與環(huán)保部門聯(lián)網(wǎng),對污水廠TN進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。TN排放指標(biāo)的監(jiān)管要求上了新臺階,這也對污水廠的TN去除提出更嚴(yán)格的要求。污水廠相繼提出了針對去除TN的相關(guān)技改措施。

      某縣生活污水廠于2010年建成投運(yùn),設(shè)計(jì)規(guī)模為1.5萬m3/d,承擔(dān)著該縣主城區(qū)的污水處理任務(wù),采用厭氧-好氧工藝(AO工藝),污水經(jīng)過處理后達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18919—2002)一級B標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)入后續(xù)深度處理設(shè)施。該廠AO工藝在低水量和低碳氮比(C/N)的情況下,TN難以滿足實(shí)時(shí)達(dá)標(biāo)[4]。因單獨(dú)AO工藝不能滿足TN去除要求[5-6],本項(xiàng)目在資金缺乏和設(shè)備設(shè)施簡陋的條件下,通過增加生化系統(tǒng)內(nèi)硝化液回流、控制反硝化溶解氧和投加碳源的方式,增加TN去除量,及時(shí)解除了該廠出水TN超標(biāo)的危機(jī)。

      以該污水廠TN技改試驗(yàn)為例,介紹了試驗(yàn)過程和實(shí)際運(yùn)行效果,以期為同類項(xiàng)目TN應(yīng)急處理提供參考。

      1 項(xiàng)目背景和運(yùn)行問題分析

      1.1 項(xiàng)目背景

      (1)污水廠設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)

      該廠設(shè)計(jì)規(guī)模為1.5萬m3/d,處理工藝按照生活污水設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)如表1所示。

      表1 污水廠設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)Tab.1 Designed Water Quality of Influent and Effluent

      (2)工藝流程圖

      該廠工藝流程圖如圖1所示。

      圖1 工藝流程圖Fig.1 Engineering Flow Sheet

      (3)試驗(yàn)期前進(jìn)水水質(zhì)

      隨著縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,該污水廠收水范圍內(nèi)于2014年引進(jìn)一座發(fā)酵酒精廠。該酒精廠生產(chǎn)廢水經(jīng)自有廢水處理設(shè)施處理至納管標(biāo)準(zhǔn)后,排入市政管網(wǎng),進(jìn)入該污水廠處理。酒精廢水原本只有1 500 m3/d,因該廠效益較好,生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大,生產(chǎn)廢水水量增加至6 000 m3/d,導(dǎo)致該縣污水廠進(jìn)水中酒精廢水占比達(dá)40%。酒精廠廢水處理設(shè)施排口僅對水量和CODCr進(jìn)行監(jiān)控,氨氮、TN等其他指標(biāo)并未監(jiān)控。經(jīng)檢測,酒精廠廢水在CODCr符合納管標(biāo)準(zhǔn)的情況下,極易導(dǎo)致該生活污水處理廠進(jìn)水氨氮和TN等指標(biāo)超出設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。該生活污水廠無法處理該部分廢水,導(dǎo)致泵站停用一座,水量急劇降低。

      受外部因素影響,該污水處理廠自2019年以來水量急劇下降,長期處于5 000 m3/d左右,最低時(shí)僅3 200 m3/d。截至試驗(yàn)前,該廠進(jìn)水的CODCr嚴(yán)重偏低,多數(shù)時(shí)間處于50 mg/L以內(nèi),進(jìn)水BOD5不足20 mg/L,進(jìn)水TN質(zhì)量濃度在20~30 mg/L,嚴(yán)重的情況下甚至要超過30 mg/L,超出進(jìn)水設(shè)計(jì)值。進(jìn)水量不足,進(jìn)水C/N嚴(yán)重失調(diào),導(dǎo)致出水TN有超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)。

      (4)試驗(yàn)期間難點(diǎn)

      目前眾多技改試驗(yàn)均在相對獨(dú)立系統(tǒng)中進(jìn)行,檢測手段充足,數(shù)據(jù)能夠獲取和檢測。但是該污水廠投運(yùn)時(shí)間達(dá)10年,存在大量的內(nèi)外部缺陷,導(dǎo)致試驗(yàn)推進(jìn)困難。一是生化過程在線檢測儀表均報(bào)廢,且未更新,改造過程除水質(zhì)指標(biāo)可檢測外,水量、風(fēng)量情況均靠人工判斷;二是污水廠員工整體技術(shù)水平較低,本項(xiàng)目需全程跟蹤運(yùn)行調(diào)整情況;三是外部企業(yè)排水時(shí)間不固定,試驗(yàn)期間受雨水影響,來水TN相對偏低;四是污水廠來水量較少,生化系統(tǒng)內(nèi)的停留時(shí)間過長導(dǎo)致進(jìn)出水檢測的相對滯后性;五是4組池體并聯(lián)、共用一套配水系統(tǒng)和供氣系統(tǒng),池體間存在串水現(xiàn)象,導(dǎo)致無法對各影響因素做定量分析,只能進(jìn)行定性判斷。

      1.2 問題分析

      (1)污水中氮的去除機(jī)理

      污水TN主要由氨氮、有機(jī)氮、硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮以及氮氧化合物[7]組成。其中,氨氮主要來源于水中的無機(jī)物或者有機(jī)氮的分解。生活污水中氮的去除由氨化、硝化、反硝化反應(yīng)[8-9]組成,以生化去除為主。氮的硝化反應(yīng)和亞硝化反應(yīng)是由自養(yǎng)菌在好氧環(huán)境下進(jìn)行,不需要額外提供能量,但是反硝化菌是異養(yǎng)菌,需要在碳源充足的情況下進(jìn)行。

      (2)該廠TN問題原因分析

      該廠TN去除困難的原因有以下幾點(diǎn)。

      ① 處理工藝先天不足。該污水處理廠主要采用厭氧-好氧工藝,以除磷為主,未考慮TN的去除問題,未設(shè)置缺氧段,無反硝化場所。厭氧區(qū)生物池采用生物濾池模式,好氧區(qū)生化池內(nèi)采用生物接觸濾池工藝,并未設(shè)置消化液回流和污泥回流工藝,好氧產(chǎn)生的硝態(tài)氮無法有效去除,在出水氨氮達(dá)標(biāo)的情況下,TN削減量較少。

      ② 汽提回流技改不當(dāng)。該廠為強(qiáng)化脫氮功能于2018年實(shí)施第一次技改。第一次技改內(nèi)容為采用汽提回流方式,將好氧區(qū)末端混合液回流至最后第二級厭氧區(qū),期望將第二級厭氧區(qū)技改為缺氧區(qū)。第一次技改并未改善系統(tǒng)脫氮功能,原因一方面是缺氧區(qū)有效容積較小,池內(nèi)填料占用部分空間,導(dǎo)致缺氧水力停留時(shí)間不足1 h[10],停留時(shí)間遠(yuǎn)低于技術(shù)規(guī)范的缺氧水力停留時(shí)間(2~4 h);另一方面是汽提回流量不足,無法達(dá)到技術(shù)規(guī)范的硝化液回流比(100%~400%)?;亓饕褐袔в写罅咳芙庋酰亓髁繜o法提升和控制。

      ③ 進(jìn)水C/N過低。反硝化反應(yīng)需要碳源參與反應(yīng),進(jìn)水中的碳源不足以滿足反硝化脫氮反應(yīng)所需的碳源。在厭氧區(qū),聚磷菌與反硝化菌在搶奪碳源中處于優(yōu)勢地位,更加容易導(dǎo)致無充足碳源用于去除TN。

      ④ 現(xiàn)場好氧區(qū)在線溶解氧儀故障,其他區(qū)域未設(shè)置無溶解氧或氧化還原電位等檢測設(shè)備,風(fēng)機(jī)開啟后無法通過各區(qū)溶解氧情況進(jìn)行供氣量調(diào)整,無法控制工藝參數(shù)。

      ⑤ 部分生活污水混有有機(jī)氮,但是一般的工藝無法將有機(jī)氮進(jìn)行氨化,此部分TN無法去除。

      分析TN去除的機(jī)理和該廠TN問題產(chǎn)生的實(shí)際情況,可明確該廠在工藝先天不足的情況下,通過改造增加缺氧段的思路是正確的,導(dǎo)致該次技改失敗的原因是汽提回流無法有效控制。同時(shí),結(jié)合該廠進(jìn)水C/N過低情況,本項(xiàng)目針對該廠回流不足、缺氧區(qū)停留時(shí)間不夠和碳源不足的情況開展改造研究。

      2 TN應(yīng)急處理方案

      2.1 硝化液回流系統(tǒng)改造

      現(xiàn)有污水處理廠硝化液普遍采用泵或汽提方式實(shí)現(xiàn)回流,也有氧化溝采用內(nèi)回流門方式進(jìn)行硝化液回流。因該廠非氧化溝工藝,不具備內(nèi)回流門改造條件。在前期也嘗試汽提回流改造,因回流液含氧量過高和回流量不足問題,不再考慮。本次硝化液回流系統(tǒng)改造采用增加水泵提升的方式實(shí)現(xiàn)。

      該廠生化池分4條線,2條線為獨(dú)立一組。原設(shè)計(jì)每條線為獨(dú)立單元,因工程質(zhì)量和投運(yùn)時(shí)間久遠(yuǎn),組內(nèi)2條線間有串水現(xiàn)象。原2018年汽提回流改造在1#線和2#線,本次對另外一組(3#、4#線)進(jìn)行回流改造(圖2)。

      圖2 回流系統(tǒng)改造示意圖Fig.2 Schematic Diagram of Reflux System Reconstruction

      (1) 在3#、4#線好氧區(qū)尾部各加設(shè)一臺回流量為150 m3/h的潛污泵(品牌藍(lán)深,口徑為150 mm,揚(yáng)程為4 m,功率為4 kW),設(shè)計(jì)回流比為100%,滿足技術(shù)規(guī)范關(guān)于回流比為100%~400%的要求,敷設(shè)管徑為150 mm的硬聚氯乙烯(UPVC)硝化液回流管至厭氧前端,將厭氧區(qū)改造為缺氧區(qū)(TP在預(yù)處理段通過加藥去除,不考慮厭氧生化除磷),延長缺氧停留時(shí)間。2020年8月20日完成該硝化回流系統(tǒng)的安裝。

      (2) 進(jìn)水水量少,回流比過高,無法使系統(tǒng)內(nèi)形成缺氧環(huán)境。本項(xiàng)目于8月21日對回流管道進(jìn)行改造,每條線的回流管增加2個(gè)閥門,分別至缺氧區(qū)、好氧區(qū)。通過將多余的回流量轉(zhuǎn)移至好氧區(qū),控制缺氧區(qū)回流量和溶解氧。

      2.2 溶解氧控制

      好氧區(qū)溶解氧質(zhì)量濃度長期在4 mg/L以上,溶解氧過高,保持設(shè)定回流量的情況下,會破壞缺氧區(qū)缺氧環(huán)境,抑制反硝化反應(yīng),降低反硝化效果。

      整個(gè)生化系統(tǒng)共用一套供氣系統(tǒng),各風(fēng)機(jī)變頻器老化,無風(fēng)量檢測裝置,調(diào)節(jié)功能差。8月21日開始調(diào)整風(fēng)機(jī)為間歇運(yùn)行模式,通過降低好氧池溶解氧,以降低整個(gè)系統(tǒng)溶解氧,使得缺氧區(qū)的溶解氧控制在0.5 mg/L以內(nèi)。

      經(jīng)對好氧區(qū)、缺氧區(qū)溶解氧經(jīng)行反復(fù)檢測,風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)間從常開調(diào)整到為開5 h停3 h,可滿足缺氧區(qū)缺氧環(huán)境為2 h左右的要求,即符合技術(shù)規(guī)范關(guān)于停留時(shí)間為2~4 h的規(guī)定,又不影響出水CODCr和氨氮等水質(zhì)指標(biāo)。

      2.3 乙酸鈉投加

      (1) 乙酸鈉實(shí)際當(dāng)量

      本次技改試驗(yàn)采購凈含量為58%乙酸鈉。根據(jù)相關(guān)資料,乙酸鈉作為外部碳源的CODCr當(dāng)量參考值為0.68 kg CODCr/kg。理論計(jì)算,該批次乙酸鈉當(dāng)量為0.391 kg CODCr/kg。經(jīng)試驗(yàn)檢測,乙酸鈉CODCr當(dāng)量為0.407 kg CODCr/kg,與理論值接近,數(shù)據(jù)有效。

      (2) 乙酸鈉投加量計(jì)算

      按照外部碳源投加量建議,計(jì)算方法如式(1)。

      Cm=5N

      (1)

      其中:Cm——必須投加的外部投加碳源量(以CODCr計(jì)),mg/L;

      N——需要外部碳源去除的TN量,mg/L。

      本次按去除10 mg/L TN暫估乙酸鈉投加量,因池體串水和碳源利用率影響,實(shí)際TN去除量并未到理論計(jì)算值。

      (3)對照組與試驗(yàn)組

      對照組:生產(chǎn)線中的1#線和4#線,未進(jìn)行乙酸鈉投加,按照正常生產(chǎn)進(jìn)行。

      試驗(yàn)組:2#線于8月20日開始投加乙酸鈉,投加量為125 mg/L,8月24日停止投加;3#線于8月24日開始投加乙酸鈉,投加量為166 mg/L。

      3 結(jié)果與討論

      技改期間,本項(xiàng)目采用哈希手持式溶解氧儀對各生產(chǎn)線缺氧區(qū)溶解氧進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測,采用《水質(zhì) 總氮的測定 堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法》(HJ 636—2012)對各生產(chǎn)線進(jìn)出水TN進(jìn)行了檢測。

      (1) 碳源的影響

      8月20日,2#線開始投加碳源,2#線出水TN明顯降低,去除量明顯增加。8月24日,2#線停止投加碳源,2#線出水TN開始回升,去除量降低。8月24日,3#線開始投加碳源,3#線出水TN開始降低??梢钥吹酵都犹荚粗骉N的去除量有不同程度的增長,與碳源的投加量成同向增長關(guān)系,停止投加后,TN去除量明顯下降(圖3)。

      圖3 TN與碳源的關(guān)系Fig.3 Relationship between TN and Carbon Source

      參照組內(nèi)的TN去除效果內(nèi)對比:1#線未投加碳源,2#線8月20日—24日投加碳源??梢钥吹教荚赐都忧?,兩組TN的去除量基本相同;2#線投加碳源后,TN去除量明顯高于1#線;2#線停止投加碳源后,TN去除量明顯降低,2 d后恢復(fù)至1#線TN去除效果(圖4)。

      圖4 TN與碳源的關(guān)系Fig.4 Relationship between TN and Carbon Source

      技改組內(nèi)的TN去除效果內(nèi)對比:4#線未投加碳源,3#線8月24日開始投加碳源。可以看到碳源投加前,2組TN的去除量基本相同;3#線投加碳源后,該線TN去除量明顯高于4#線(圖5)。

      圖5 TN與碳源的關(guān)系Fig.5 Relationship between TN and Carbon Source

      (2) 溶解氧的影響

      4#線未投加外部碳源,只進(jìn)行回流改造和溶解氧控制。

      8月21日風(fēng)機(jī)間歇運(yùn)行,開5 h停3 h,以控制好氧區(qū)溶解氧來調(diào)整整個(gè)系統(tǒng)的溶解氧。但是8月24日前,4#線缺氧區(qū)的溶解氧較高,不能形成缺氧環(huán)境,反硝化作用很弱,TN的去除量較低。8月24日后嚴(yán)格控制缺氧溶解氧在0.5 mg/L以內(nèi),TN的去除率顯著(圖6)。

      圖6 TN與溶解氧的關(guān)系Fig.6 Relationship between TN and DO

      (3) 風(fēng)機(jī)運(yùn)行參數(shù)的影響

      風(fēng)機(jī)采用間歇運(yùn)行模式,一方面可有效降低能耗,另一方面可在低溶解氧的情況下,增大硝化液回流比例,有利于TN的去除。

      8月21日風(fēng)機(jī)間歇運(yùn)行后,在對好氧區(qū)的溶解氧合理控制下,風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)間減少,仍可滿足出水CODCr和氨氮達(dá)標(biāo)(圖7)。

      圖7 風(fēng)機(jī)調(diào)整對出水CODCr和氨氮的影響Fig.7 Effect of Fan Adjustment on Effluent CODCr and Ammonia Nitrogen

      (4) 效果跟蹤

      本項(xiàng)目對生產(chǎn)線3#線和4#線進(jìn)行相應(yīng)的硝化液回流改造,制定了風(fēng)機(jī)調(diào)度和碳源投加方案,將改造后的1個(gè)月作為鞏固期,統(tǒng)計(jì)了該期間碳源消耗和進(jìn)出水情況(圖8)。

      圖8 鞏固期碳源投加量和進(jìn)出水?dāng)?shù)據(jù)Fig.8 Data of Carbon Source Dosage and Influent and Effluent during the Consolidation Period

      本項(xiàng)目在硝化液回流改造完成后,在鞏固期內(nèi)按照風(fēng)機(jī)調(diào)度方案控制系統(tǒng)各區(qū)溶解氧。按照碳源投加方案,結(jié)合進(jìn)出水水質(zhì)在線監(jiān)測指標(biāo)指導(dǎo)碳源投加。對鞏固期數(shù)據(jù)進(jìn)行追蹤記錄,通過生化系統(tǒng)內(nèi)硝化液回流改造、控制反硝化溶解氧和投加碳源方式,明顯增加污水廠生化系統(tǒng)TN去除量。同時(shí),通過風(fēng)機(jī)啟停時(shí)間的控制,鞏固期內(nèi)該廠電費(fèi)較上一年同期降低19.7%。雖然碳源投加導(dǎo)致藥劑費(fèi)增長,但因間歇投加,藥劑費(fèi)用增長較低;鞏固期內(nèi)電費(fèi)和藥劑費(fèi)較上一年同期增長約10%,在該廠可承受資金范圍內(nèi)。

      4 結(jié)論

      改造試驗(yàn)期間,外部企業(yè)廢水并未排水,且受雨水影響,雨水進(jìn)入污水處理廠,廠區(qū)進(jìn)水TN較低,出水TN有較明顯的下降。在改造后的一年多時(shí)間里,污水廠在進(jìn)水TN超過設(shè)計(jì)值的情況下,均能保持達(dá)標(biāo)穩(wěn)定運(yùn)行。為了滿足地方監(jiān)管要求,在后續(xù)一級A提標(biāo)改造工程尚未完成期間,原系統(tǒng)可將出水TN指標(biāo)穩(wěn)定在一級A排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),為工程建設(shè)爭取了時(shí)間,為地方節(jié)能減排做出了突出貢獻(xiàn)。

      (1) 老舊污水廠在工藝存在缺陷、現(xiàn)場條件有限、資金短缺的情況下,通過增加硝化液回流、控制溶解氧和投加碳源的措施,可有效提高生化系統(tǒng)TN去除率,增加TN去除效果。這些措施也可用于其他城鎮(zhèn)生活污水廠突發(fā)TN超標(biāo)時(shí)的應(yīng)急調(diào)整。

      (2) 嚴(yán)格控制風(fēng)機(jī)的運(yùn)行參數(shù),不僅有利于系統(tǒng)溶解氧的控制,而且有利于節(jié)省能耗。但是污水處理廠低CODCr濃度進(jìn)水情況下,要發(fā)揮生化系統(tǒng)的脫氮作用,需要投加大量的碳源,將增加大量的藥劑費(fèi)和人力成本。

      (3) 因現(xiàn)場條件受限,本次試驗(yàn)時(shí)間較短,且廠區(qū)的進(jìn)水量、水質(zhì)都不太穩(wěn)定,池體內(nèi)部缺陷等問題,數(shù)據(jù)相對太少,需要后續(xù)的跟進(jìn)試驗(yàn)。

      (4) 建議污水處理設(shè)施設(shè)計(jì)或運(yùn)行過程中,重視管網(wǎng)建設(shè)運(yùn)營,做好截污和雨污分流,加強(qiáng)工業(yè)廢水監(jiān)管。污水處理廠適當(dāng)增設(shè)過程監(jiān)控儀表,一方面便于工藝參數(shù)精準(zhǔn)調(diào)控,做好節(jié)能降耗;另一方面可及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常,并采取應(yīng)對措施。

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