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    仰斜填充采煤工藝在18406工作面上的應用研究

    2023-02-10 07:07:20譚文慧
    煤礦現代化 2023年1期
    關鍵詞:西曲空留巷矸石

    譚文慧

    (山西西山煤電股份有限公司西曲礦,山西 太原 030200)

    0 引言

    在煤礦開采時使用的固體充填采煤技術就是將掘進過程中的矸石、黃土、粉煤灰等通過綜合機械化設備充填到采空區(qū)內,防止地表發(fā)生下沉與塌陷。針對不同的地質條件與生產要求,研究人員對固體充填采煤技術進行了進一步研究與分析。文獻1提到的“條采留巷充填法”采煤技術研究,給出了條帶開采時巷道采留寬、巷道旁的充填寬度與充填率的計算原則[1];文獻2提到的“采-充-留”協(xié)調開采技術,則需要針對中厚傾斜煤層的地質條件,對地表形變量與控制機理進行研究[2]。結合已有的研究成果,考慮西曲煤礦的實際情況,解決突出的壓煤問題,將能有效緩解“三下”壓煤占比高、矸石排放量大、堆放困難等問題,實現降本增效,提高企業(yè)生產效率。

    1 地質概況

    西曲煤礦于二十世紀八十年代投入使用,目前的首采工作面是18406工作面,該工作面走向長640 m,傾斜長66 m,傾斜角度11°,煤層厚度與采高均為2.2 m,老頂為灰色細砂巖,厚度17.5 m;直接頂為灰色條帶狀中、細砂巖,厚度3.7~6.0 m;直接底為深灰色泥巖,厚度0.4~1.4 m,老底為灰色條帶狀細砂巖,厚度5.2 m。在工作面掘進過程中,會出現某些區(qū)域俯采仰充的場景,此時進行固體充填時矸石會發(fā)生側涌,從夯實擋板上方向工作面滑動,矸石堆積高度無法到達多孔底輸送機下沿,固體填充效果差,無法達到設計預期,故對西曲煤礦固體充填工藝進行優(yōu)化研究。

    2 充填工藝分析

    2.1 采煤工藝

    在18406工作面掘進初期采用俯采仰充的開采方式,因無法滿足生產要求,引進了仰斜充填開采方式,如圖1所示。將采煤設備順著煤層方向掘進,除煤塊以外的固體材料會順著傾斜角方向滑落,然后由夯實機進一步壓實,適應工作面環(huán)境,填充效果明顯改善[3]。但這種方式仍舊存在一些問題:①頂板巖層因拉力作用會產生裂隙與破碎;②頂板與支架在重力作用下存在向采空區(qū)滑動趨勢,給頂板維護與支架移動帶來一定困難;③采煤機機體轉動過程中出現的側翻可能也需要考慮在內。

    針對頂板巖層拉力作用產生裂隙與碎片的問題,頂板巖層應力達到極值以后,容易發(fā)生漏頂、冒頂與煤壁片幫等情況,故在頂板形變嚴重區(qū)域可壓注馬麗散,對頂板及煤壁進行強化加固。

    針對頂板維護與支架移動困難的問題,通過減少單次位移量、增加移動頻次的方法,搭配大拉力推移千斤頂,并保證支架仰角與運輸機溜槽角度相同。同時,還在支架底座加放墊道木,保證支架移動過程中的仰角不變,用單體支柱與進行移架,可進一步保證頂梁與底座的移動量無偏差。

    針對采煤機機體轉動過程中可能出現的側翻情況,通過調整運輸機與煤機角度的方式,保證運輸機傾斜角與煤層角度無偏差,采煤機底座均勻受力。使用支架伸縮梁千斤頂,減小運輸機溜槽的仰傾角,確保滾筒割煤順利。

    圖1 仰斜填充采煤工藝

    2.2 充填工藝

    為了提升充填效率,優(yōu)化充填工藝,采用將原有的逐孔卸料方式,改為同時打開卸料孔,同時減小夯實力度,控制夯實機的壓強在1.5 MPa附近,其余充填工藝保持不變。具體方法描述如下:

    工作面進行填充時,首先將刮板輸送機移直,并將多孔底卸式輸送機移動到支架的后頂梁后側。從多孔底卸式輸送機的機尾向機頭方向充填物料,將卸料口全部開啟,由機尾第一架的位置開始充填操作。在卸料過程中,一旦卸料高度達到夯實頭的三分之二處,夯實機的千斤頂便會開始向夯實板作用,將卸下的物料夯實,夯實動作循環(huán)2~3次后停止。當工作面完成充填,多孔底卸式輸送機將會移動一個步距,移動到支架的后頂梁前側,由多孔底卸式輸送機將矸石運送到支架上部,待其接頂后進行夯實,并將卸料孔關閉。至此,第一輪充填完成,將多孔底卸式輸送機移動一個步距,開始第二輪充填,直至工作面全部完成。

    圖2 沿空留巷支護工藝斷面圖

    2.3 沿空留巷工藝

    工作面軌道順槽采用沿空留巷的巷旁支護方式,工作面采用人工砌筑矸石帶的巷旁支護方式。

    進行煤炭開采固體充填時,矸石被夯實在采空區(qū)域,此時會在頂板上產生裂隙帶與下沉帶,充填物體承擔了較多的壓力,巷道兩側的支護體僅提供很小的一部分垂直支撐力[4,5]。但為了增加矸石支撐能力,可以將矸石做壓實處理,故在支架后側放置夯實機,將采空區(qū)內的矸石進行夯實,壓強達2 MPa。夯實機發(fā)力過程中會對矸石作用側向壓力,這部分側向壓力最終傳導在了砌筑的矸石帶上,容易引發(fā)矸石帶垮塌。所以矸石帶的主要作用是提供抵抗側向壓力的能力,而不是提供垂直的切頂力。

    圖2為沿空留巷支護工藝斷面圖。工作面軌道順槽寬度為3.4 m,高度2.4 m,巷道支護方式選用錨網梁聯合支護,巷旁支護方式選用錨帶與矸石墻結合的形式。工作面留巷寬度為3.7 m,高度2.4 m。

    1)工作面軌道順槽支護。工作面軌道順槽支護需要提前按要求布放錨索與槽鋼,并且在矸石墻壘砌之前需要對軌道順槽進行臨時支護,臨時支護方案如圖3所示,主要使用單體液壓支柱托鉸接頂梁或鋼梁進行支護作業(yè)[6]。

    如果巷道頂板破碎,為保證沿空留巷施工時的安全,提前頂板破碎處起始位置7~8 m的位置開始鋪網,鋪網需覆蓋靠近巷道的3個支架上方的頂板,即鋪網不能小于4.5 m的寬度。

    2)矸石墻加固支護。矸石墻設定寬度為3 m,步距0.6 m,墻體為梯形,接底接頂。在進行矸石墻壘砌前,需要提前鋪設金屬網。壘砌矸石墻步距為600 mm,梯形坡度,墻寬度3.0 m,接頂接底。砌墻時先鋪設金屬網,金屬網要求覆蓋因矸石墻向采空區(qū)偏移300 mm而裸露的頂板。

    圖3 工作面順槽沿空留巷臨時支護

    3 開采效果分析

    將充填工藝優(yōu)化方法應用在18406工作面,并進行指標分析,可檢驗開采實用效果。具體如下:

    3.1 充實率

    通過頂板下沉數據,可以推算出充實率。頂板下沉根據不同的距離范圍,可分為:快速沉降、緩慢沉降、相對穩(wěn)定、長期流變4個階段。對工作面進行為期45 d的監(jiān)測,時間從2021年5月中旬開始,記錄頂板下沉情況。最終得到,采空區(qū)的提前下沉距離為0.238 m,充填之后頂板下沉距離為0.220 m,累計下沉距離為0.458 m,進一步可計算出充實率為79%。

    可見,在適當降低充實率的情況下,踩空區(qū)下沉量可控,可達到對地表建筑物的保護目的。

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    3.2 采充質量比

    為了保證充填矸石的效果良好,西曲礦引進了物料輸送和計量系統(tǒng)、膠帶輸送機集控系統(tǒng),借助這2個系統(tǒng)可實現矸石量化統(tǒng)計,得到更加準確的數據。試驗期間,工作面共計回收煤炭16.4萬t,充填矸石21.1萬t,計算可得出采充質量比為1∶1.29,完成企業(yè)利潤6 600余萬元。

    3.3 充填體應力與彈性模量

    對工作面的填充體應力進行統(tǒng)計,同樣有助于實用效果分析。選擇在距離切眼245 m位置的中部位置加裝應力傳感器,計算監(jiān)測期間的充填體應力變化,隨著推進距離的增加,充填體應力逐步增加,并穩(wěn)定在2.8 MPa左右。與充填體應力對應的還有彈性模量的數據,數據記錄如圖4所示。

    圖4 充填體應力與彈性模量監(jiān)測數據統(tǒng)計圖

    0~9.5 m的推進距離,稱為初始增長階段。該階段的特征為剛充填體比較松散,充填物體間縫隙比較大,當充填體受力壓縮,縫隙明顯減小,其彈性模量值快速增加到20.9 MPa。但充填體應力變化幅度比較小,增幅不明顯;

    9.5~69 m的推進距離,稱為快速增長階段。該階段的特征為充填體繼續(xù)受力壓縮,但彈性模量增速減緩,充填體應力出現較大增幅,從0.27 MPa增大到2.48 MPa;

    69~133 m的推進距離,稱為緩慢增長階段。該階段的特征為充填體逐步密實,彈性模量與充填體應力均無較大變化;

    133~155 m的推進距離,稱為穩(wěn)定階段。該階段的特征為充填體處在蠕動形變的狀態(tài),彈性模量與充填體應力值比較穩(wěn)定。

    4 地表變形分析

    對礦井工作面進行效果分析之后,還在西曲礦地表建立監(jiān)測點,對工作面采動之后的地表運移變化情況進行統(tǒng)計,得到表1與圖5數據。

    表1 地表形變預測量與監(jiān)測數據統(tǒng)計

    圖5 地表下沉對比曲線

    圖6所示為充填作業(yè)面與同類型地質條件下非充填作業(yè)面超前支撐壓力曲線對比圖,可以看出,不論是支撐壓力的影響區(qū)域還是壓力峰值,充填回采作業(yè)面均明顯低于非充填回采作業(yè)面,其中支撐壓力峰值僅為非充填回采時的20%左右。同時,現場實測還顯示充填回采的巷道變形情況也優(yōu)于非充填回采,前者最大變形量僅為后者的30%。

    圖6 工作而超前支承壓力曲線對比

    5 結論

    通過對西曲煤礦固體充填工藝的研究與應用效果分析,結合18406工作面實際情況,提升開采充填效率,優(yōu)化支護方案,改善地表下沉量與水平行變量,提升直接的經濟效益,經濟實用,具有一定推廣借鑒價值。結論如下:

    1)針對18406工作面的地質情況,充分考慮到仰斜充填開采方式,對充填工藝、沿空留巷工藝進行研究,設計了沿空留巷支護與矸石墻臨時支護措施,有效改善液壓支架穩(wěn)定性、采煤機穩(wěn)定性與裝煤率。

    2)通過工作面與地表監(jiān)測數據對實用效果進行分析,使用固體充填采煤工藝后地表下沉由Ⅱ級破壞變?yōu)檩p微下沉,共回收煤炭資源16.4萬t,充填矸石21.1萬t,在監(jiān)測期間,最大下沉量為390 mm,最大水平變形量為0.46 mm,創(chuàng)造企業(yè)收益6 600余萬元。

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